对一起浮式起重机事故的技术分析
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对一起浮式起重机事故的技术分析
摘要:近年来,起重机械事故频发,对人民群众的生命财产造成重大损失。
受当地地方海事局委托,我院对一起浮式起重机事故进行现场调查和技术分析,并提出对类似事故的预防措施。
关键词:浮式起重机;事故;技术分析;措施
1. 事故概况
2013年2月,我市某码头一台浮式起重机(简称浮吊)由司机周某(男性,21岁)操作,在用吊篮起吊1吨水泥过程中,起重机吊臂根部发生损坏,吊臂倒下砸向船体,吊物堕落、砸伤在船上作业的张某(男性,56岁),张某经医院抢救无效死亡。
2.事故现场勘查
2006年,该浮吊设备由我市高某(男,小学文化)与其陈姓徒弟从市场上购买废旧角钢等材料自制而成。
浮吊的吊臂为60cm*60cm的矩形截面,桁架臂长14 m,主枝角钢为L65*6,腹杆角钢为L40*4,根部钢板原厚度6 mm,角钢及钢板的材质不明,其起升高度7 m,起吊钢丝绳直径16mm,起升速度2.2m/min,变幅速度1.6m/min,回转速度1.2m/mim(部分参数来源于当地水警支队当事人口供)。
设备整体腐蚀较重,船体向河内侧倾斜明显,臂架损坏严重。
3.事故原因
3.1.直接原因。
据现场分析来看,事故发生前该浮吊船体向货船倾斜,操作人员周某用自制吊篮起吊1T重左右的水泥,吊臂变幅角度约为45°,起吊重物后从船体向岸边旋转,当浮吊吊臂由正方向左旋转40°左右时,由于臂架根部钢板原厚度(6mm)就较薄,加上发生了大面积腐蚀,局部钢板厚度仅剩2mm左右以及钢板连接焊缝存在之前扩展性裂纹,在压力等载荷的作用下,左铰根部钢板因承受不了当时的载荷,发生了失稳,进而钢板被撕裂,臂架在根部支撑失去平衡的情况下发生扭转并砸向货船,吊物也即随之坠落,砸向正在船上作业的张某,导致事故发生。
3.2.间接原因。
(1)该起重机非由有起重机械制造资质的单位制造,而是由没有制造资质的个人自制,在设计、选材、制造等方面存在许多问题,在结构和机构方面多处不符合国家现行标准。
如:钢板厚度不足;所用材料为废旧钢材;制造质量粗劣;起重机起升机构制动系统为常开式、带式制动器,并使用脚踏制动;起重机变幅机构无自锁装置;起重机未设置任何安全保护装置,如:起升高度限位器、运行行程限位器、变幅限位器、防后倾保护装置、幅度指示器、吊钩防脱钩保护、失压保护、零位保护、错断相保护及旋转部件的防护装置等保护装置等。
(2)作业人员缺乏必要的起吊知识。
(3)设备没有进行必要的检验检测,
没有进行有效的维护保养和修理。
(4)设备应有专职的日常管理、维保人员。
4.预防措施
4.1.虽然浮吊不在国家质量技术监督局公布的特种设备起重机械管理目录内,建议使用单位还是要委托有起重机械生产资质的厂家按照特种设备相关要求进行制造,并由有安装资质的施工单位实施安装。
在使用过程中,主管部门(海事局)应加强安全管理,督促使用单位委托特种设备检验机构对浮吊进行定期检验,使问题早被发现早整改。
4.2.操作人员需参加必要的起吊知识培训,并加强操作人员的故障应急处理培训,建立完善的检查、维修、使用管理制度。
4.3.加强设备维护及安全装置的检查,严禁私自解除安全装置的保护功能,杜绝类似事故的发生。
5.结语
这是一起典型的起重机金属结构局部失稳后结构整体失去平衡的情况下发生的安全事故。
由于设计、制造原因以及后期维护修理不到位,加上操作人员操作不当,从而导致事故的发生。
希望通过此次的技术分析,引起各使用单位重视并引以为戒,杜绝类似事故的发生。