降低钢铁料消耗的生产实践
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万方数据
第12期张德才:降低钢铁料消耗的生产实践
表1回炉事故原因及损失
Table1Listofaccidentreasonandlossinproduction
序号损失量/t事故原因所占比例/%
中包降温快后期拉不下来而产生的回炉26.44
钢水成分不合格(P200.8t/c68t/s32t/Sil3015.87
跳电(外围)11.29
钢包穿滑板9.44
氧气不纯(外围)6.90
待浇时间长导致钢水温度低6.72
出钢过程温降大钢水温度低6.55
铸机设备故障4.40
其它12.39
10000
3降低钢铁料消耗的措施
3.1通过技术改造优化工艺流程
通过上述分析后,该厂有针对性地进行了技术改造,优化了工艺流程:①针对转炉和连铸机的生产能力不匹配问题,利用转炉和连铸机改造之机重新进行了工艺设计。
在确保炉容比的情况下,选用了流量大且供氧强度高的3孔拉瓦尔喷头和3种规格的定径水口,使转炉的冶炼周期和连铸的钢包浇注时间相匹配,改造后转炉纯供氧时间为13~15rain,冶炼周期为22~24rain,铸机平均拉速为2.4m/rain,钢包浇注时间为23~25rain,单炉对单机,生产顺畅。
②针对连铸机冷却水问题,一方面在系统中增设过滤器,有效减少了冷却水中的悬浮物;另一方面严格执行检修制度,周检与平时抢修相结合,减少水系统的漏水现象,确保2台铸机同时开浇时的用水量。
③针对过程温降大的问题,采取了强化在线钢包烘烤器管理,强力烘烤钢包;改进钢包加盖器,提高保温效果;根据转炉吹炼座数,严格控制钢包使用个数,确保红包出钢等技术措施。
工艺流程优化后,减少了出钢过程温降和钢水过程温降,使平均温降由3℃/rain减少到1.8℃/rain,降低了浇注后期温度低而导致的钢水损失。
3.2改进工艺操作以减少吹炼损失
其具体的技术措施是:①改进终点控制,推行高拉碳操作。
吹炼终点碳的高低直接反映了钢水氧化性的强弱,也直接影响到钢铁料消耗。
该厂为使操作者更清楚地了解这一点,一方面利用转炉大修之机组织部分人员去兄弟厂观摩学习,学习后将渣样成分认真比对、不断摸索总结,找出不同条件下的合理操作;另一方面统计各班组终点碳的平均质量分数及增碳剂的用量,并制定管理办法对终点控制进行奖励和处罚,收效显著。
其终点碳从原0.04%~0.06%提高到0.08%~o.10%,大幅度减少了后吹,降低了金属氧化损失。
②改进造渣工艺,推行小渣量操作。
在渣中全铁质量分数一定的情况下,渣量越小则炉渣带走的铁元素就越少。
该厂为减少单炉产渣量,首先严格要求炉渣碱度,三元碱度R3控制在3.2左右;其次要求铁水中训(Si)控制在0.40%~o.80%;再次严格监控石灰质量,要求活性钙达85%以上,杜绝劣质石灰进入转炉;最后还使用高品位镁球代替轻烧白云石造渣,严格控制白云石用量。
吨钢渣料用量由原87.3kg降低为64.0kg,由此减少单炉产渣量约900kg,按渣中叫(TFe)一17.5%计算则减少160kg铁耗。
③改进吹炼工艺,降低喷溅损失,其措施为:一是,适当提高炉容比(原炉容比仅为0.61T13/t),通过转炉扩容不仅增加了转炉直径且减少了炉衬厚度,从而增加了炉内有效容积;同时,采用合理的炉帽结构以利于喷溅物的反射。
二是,合理控制转炉装入量和控制造渣料用量,以减薄渣层。
根据炉龄和炉衬情况采用分阶段定量装入法,在炉役前期适当减少装入量,保证炉内有效工作容积,确保炉容比达0.75iTl3/t以上[2]。
三是,改进化渣工艺,保证前期化好渣,在两批造渣料加入前后,通过提前成渣法将泡沫渣的高峰期前移,以便与脱碳的峰值时刻错开。
四是,吹炼终期采用压枪操作,加强熔池搅拌,保证终点钢水成分和温度的均匀,同时降低炉渣氧化性。
4经济效益分析
钢铁料消耗在攻关初期的2007年1月与6月的指标情况比较见表2。
从表中看出,由于钢铁料消耗下降,使吨钢成本下降了26.57元。
调整造渣料结构,减少石灰用量所获效益:吨钢石灰用量由2007年1月的55.79kg降低到6月的
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