6kV母排三相短路事故分析
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收稿日期:2009-04-08 作者简介:胡满红(1968-),女,内蒙古卓资人,工程硕士、讲师,1991年本科毕业于北方交通大学,现从事自动化专业的教学工作,2002年主持研制了高压防爆开关综合保护器,发表论文多篇。
6k V 高压防爆开关在井下发生短路的事故分析胡满红(济源职业技术学院,河南济源 454650)摘 要:6k V 高压防爆开关是井下普遍使用的电气设备,也是经常发生故障的设备。
文章介绍了一例6kV 高压防爆开关短路故障,描述了故障发生的现象,对故障发生的原因进行了分析,并提出了在平时的操作和维护过程中应注意的事项,对工业现场此类开关的使用有一定的参考价值。
关键词:高压防爆开关;短路;隔离开关中图分类号:TD611 文献标识码:B 文章编号:1671-0959(2009)08 0072 026k V 高压防爆开关的高压回路,最容易出现故障的是开关柜后腔内的隔离插销,常见有漏电、短路等故障。
一个重要原因是隔离插销的闭合不到位,虽然开关结构中设置了严格的闭锁装置,但是因为制造精度低的问题,有时不能保证隔离插销非常可靠的闭合。
在平时的操作和维护过程中,应该重视开关后隔离插销的状态,而这一点经常被现场技术人员所忽略。
本文就是一例典型的隔离开关引发的短路事故分析。
1 故障现象2008年在某矿井下发生6kV 高压防爆开关短路故障,导致地面变电站跳闸,井下停止供电40多分钟,引起瓦斯超限报警。
虽然没有造成更大的事故,但是已经严重威胁到生产安全。
发生短路的开关一组动、静隔离触头严重烧蚀,图1和图2标注了蚀点的位置;触头外围的绝缘子有明显的烧痕,如图3所示。
开关高压室内壁有大量的黑色烟尘,与动触头相连接的导电母排表面有液态金属着落的痕迹。
指动触头和静触头中的环形竹子片烧蚀的位置均在其端部,非正常合闸结合的位置。
图1 动触头烧蚀点位置现场初步勘验,开关在井下使用过程中,一次侧用于过压保护的压敏电阻被拆除,原因是在该矿井经常发生压敏电阻被击穿的情况,为了不影响生产,有关技术管理部门同意拆除了所有高压开关内的压敏电阻保护装置。
无票无预案电气作业6kV母线触电灼伤亡人事故经过:2003年9月19日,奎屯开关厂施工人员进行动力公司水源中心变2#主变母线桥配置工作,在拆卸原先2#进线配电盘上的电缆支架过程中,一颗螺丝掉落进2#进线配电柜的后部,为取螺丝,将一只脚踩入到2#进线配电柜内,母线短路,被电弧严重烧伤,烧伤面积达95%,抢救无效死亡。
事故原因:1、奎屯开关厂施工队对电气施工作业危害程度识别不足,没有制订严密的施工方案和安全防护措施。
现场施工负责人无票施工作业,安全组织措施不落实,致使安全技术措施落空,违章作业是造成这起事故的直接原因。
2、动力公司在安全管理上有漏洞,安全和生产脱节,生产科室安排施工作业时,没有通知安全科室对施工单位的施工安全预案和防范措施进行审查,没有经主管安全领导审批。
安排工作时,工程负责人仅向施工队进行了口头施工交底,没有进行安全组织措施和安全技术措施交底是造成事故的间接原因。
3、奎屯开关厂施工队在独石化施工,未办理安全施工准入证,动力公司没有对施工队进行安全资质审核,便擅自安排该施工队进行施工作业,违反了有关进入独石化市场必须办理安全施工准入证的规定,是事故发生的另一原因。
4、验电方式有误,按照规程应由动力公司专业人员进行验电,但由于安全技术措施不落实,交由施工人员验电,施工人员对此变电所运行方式不了解,导致误验电,是事故发生的另一原因。
防范措施和教训:1、公司各单位安排施工作业时,必须制订严密的安全防护防范措施,每一项施工项目都必须经生产、安全及主管领导按规定进行审批后,方可进行作业,严禁无工作票,安全防范措施不落实的情况下,擅自安排施工作业。
2、公司各单位对外来施工队要加强管理,安排施工作业前,必须严格进行安全资质审核,未办理安全施工准入证的施工队,拒绝安排施工作业。
3、公司各单位强化职工的技术培训工作,掌握本岗位安全生产操作规程,全面提高职工的技术水平和技术素质,加强职工的责任心,提高职工的安全意识。
线路故障越级致6kV母线失电事故分析事件概述2014年8月11日,某110kV三降压站控制室照明灯灭,低压交流屏#1低压电源自动切换至#2低压电源供电,室内照明瞬间恢复。
后台监控机显示石灰窑开关变位闪烁,喇叭报警,同时发出6kV母联开关变位的声光报警,6kV I段母线各馈出线全部失电,负荷均降为零。
检查过程值班人员到6kV开关室对6kV I段母线设备进行全面检查,发现6kV 石灰窑线6307开关跳闸,保护装置显示速断保护动作,动作值57.83A, TA 变比为300/5,故障类型为AB;6kV母联开关6311跳闸,保护装置显示速断保护动作,动作值20.13A, TA变比为1 500/5,故障类型为AB;其它设备、馈出线未发现异常。
检修人员立即组织对6kV石灰窑线巡线,发现石灰窑线#15~#17线杆处B相导线遭雷击断线,被风刮在A相导线上,导致A, B两相短路,使6kV石灰窑线速断保护动作(速断保护定值为18A),折合到一次侧动作电流为3470A,而6kV母联开关也同时发生速断保护动作(速断保护定值为20A),动作一次电流为6039A。
将石灰窑线转检修,组织线路抢修,同时检查GkV I段母线各设备未发现异常,故障后38min恢复6kV I段母线及其它动力负荷的供电。
原因分析#2主变容量为10000kVA,#3主变原容量为6300kVA,均为热线单位提供动力负荷。
因变压器容量偏小,供电运行方式通常为2台主变分列运行,即#2主变供6kV I段母线、#3主变供6kV II段母线运行。
遇有电气清扫、故障等情况,由1台主变供6kV I、II段负荷运行,运行可靠性较低且不经济。
2014年4月,对#3主变实施扩容改造,扩容为31500kVA。
改造后,运行方式变为新#3主变供6kV II母线,并经6kV母联供6kV I段母线,#2主变热备运行至今。
根据故障现象,猜测6kV母联开关跳闸可能是石灰窑线保护TA过饱和越级造成的。
6千伏变电站设备事故现场处置方案1、事故特征1.1 6千伏变电站事故类别及征兆1.1.1 主变压器着火。
1.1.2 主变油位过高、过负荷时,温度信号光字牌亮、电铃响、继电器或记录按纽弹出、记忆灯亮。
预告定值为85度,规定温度极限为95度。
1.1.3 主变过流保护动作时过流信号记忆灯亮或记忆按纽弹出,事故信号喇叭响。
1.1.4 主变压器的渗漏油1.1.5 真空开关事故1.1.6 电压互感器事故1.1.6.1 高压保险熔断现象。
绝缘监视信号预告电铃响,接地光字牌亮,断相电压不相等,电压数值取决于熔丝断开的距离,该相电压为感应电压,另两相正常或略低,但变化不大。
1.1.6.2 低压保险熔断现象:无预告信号,电压表指示不正常,断相电压为零,另两相指示不变。
电度表、功率表、功率因数指示不正常。
1.1.7 雷击事故。
当变电站遭雷击后可能烧毁部分设备,也可能瞬间产生高电压。
1.1.8 隔离开关事故处理1.1.9 电容器事故处理1.1.10 系统接地事故处理2.应急组织与职责见综合预案3、应急处置3.1 主变压器着火油温过高、过负荷时应急处置3.1.1 首先解除音响恢复记忆信号,做好记录。
3.1.2 检查负荷情况,是否是负荷大,如是立即请示调度拉闸限电。
3.1.3 检查温度计本身是否正常,如是温度计指示偏高,应汇报等待检修、更换。
3.1.4 检查散热器阀是否打开,冷却装置是否正常。
3.1.5.检查油位是否上升,瓦斯继电器内是否有气体,变压器顶层油温最高允许温度95度,当顶层油温超过85度时,值班人员应立即报告调度及公司安全、生产部门,并做好停运所用变准备,当顶层油温超过95度时,立即停运所用变。
3.1.6 变压器正常负荷条件下,主变温度不正常并不断上升,且经检查证明温度计指示正常时,可以认为变压器发生内部故障,应立即将该变压器停运,同时上报调度及上级领导。
3.1.7 迅速切断变压器低、高压电源开关。
然后迅速向全站人员发出火警信号,通知站长及在站人员、119灭火。
检修作业时引起的三相短路事故报告下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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Don't let yourself feel very comfortable, because you don't feel tired only when you go downstairs, and you don't need to step on the accelerator when you go downhill.简单易用轻享办公(页眉可删)五矿广场站6KV母线短路事故一、事故经过:2013年1月23日23时41分,广场站值班员郗某、王某、温某在主控室内听到6KV室内发出有类似爆炸的的声音,发现一高压柜柜前门有火焰冒出;提示 2#主变跳闸动作,经查看,馈井下峒底配电室618开关柜前门冒火,扑灭火后,确认全站6KV 系统失电; 620柜电流速断保护动作;断开6KV联络600开关后,恢复1#主变运行, 6KV I段母线恢复送电。
因停电时间已超过10分钟,要求井下撤人,断开井下电源,23时52分调度命令广场站拉开送井下617/618柜,命令排矸站断开送井下南翼采区612/613。
经郗某、王某检查,发现620柜后门底部因短路爆炸已吹破,并有猫的皮毛喷出。
接到命令后,郗某、王某按操作规定,打开618、620开关柜后门处理故障。
617、618隔断仅是一小块绝缘板,表面看617柜设备完好无异常,但因第一次失爆617柜绝缘已受到严重损坏,0时20分广场站6KV主母线北侧再次失爆,造成广场站6KV系统再次全站失电。
二、事故原因1、猫由电缆沟进入6KV电缆室,顺电缆室620电缆进入620开关负荷侧主母线腔内,导致广场站6KV主母线相间短路,全站6KV系统失电,是造成事故的直接原因。
2、各级管理人员检查落实工作不严不细,是造成事故的间接原因。
3、现场操作人员现场应变处置能力差,是造成事故的重要原因。
4、高压柜固有缺陷造成隐患扩大,而管理人员未及时发现,是造成事故的主要原因。
5、队组日常培训教育工作不到位,现场作业人员应急意识差,也是造成事故的重要原因。
Dianqi Gongcheng yu Zidonghua♦电气工程与自动化一起6kV厂用电母线PT保险熔断事故的原因分析及解决方案郑祥云王涧波陈宁(华电潍坊发电有限公司,山东潍坊261204)摘要:以某机组因一台磨煤机单相接地故障引起机组非停为例,分析了导致6(V厂用电母线PT三相保险熔断的原因。
通过查阅行业反措要求及相关规程,提出了解决方案,对6kV PT装置进行了改造。
改造完成后,没有发生过PT保险熔断事故,改造效果明显。
关键词:6(V厂用电;单相接地;PT保险熔断0引言一,6k V厂用电中性点不接地系统若发生单相接地故障,继续运行2h,只要求保护装置发出报警号,给运行一定的故障],发生接地故障时,生3相电的过电,3.5倍[1],造成系统绝缘损坏,还可能造成PT保险单相三相熔断,PT,机组的运行造成 ]1事故经过事故一台磨煤机单相接地故障,导致PT三相保险熔断,PT保护装置电压保护,母线的有,造成MFT、机组。
事故过:2018#04#28T19:17:00,2号发电机有功功率为261MW,无功功率为118.2Mvar,6kV IIA、IIB段由#2厂电。
19:18:03,2号机组DCS发出“6kV IIB段母线接地”报警;19:20:24,发出“6kV IIB段电断线”报警,6kV IIB厂用电装置,电关6204关合闸;19:20:27,发出“厂用6kV IIB故障号;19:20:27—19:20:30,6kV IIB段高压动力设备相继跳闸,DCS画面上6kV IIB段母线电压指示为零。
19:20:37,#2汽泵跳闸,触发RB,电泵联启成功;19:21:46,汽包水位为#300mm,三值保护,锅炉MFT、机组。
2检查情况6kV厂用电台A/A/A接线的分组电,一台Y/A/A接线的分组为用电电,为接地。
6kV厂用电系统接线1。
查(1)6kV IIB段母线PT—次保险三相熔断。
(2)6kV IIB母线PT柜电压I电压II段”保护动作,低电压I段动作值为70V、动作时间为0.5s,低电压II为45V为9s,实际 与:设置致。
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6kv断路器绝缘件湿污闪引起三相短
路
【事故经过】
1990年2月16日1时13分,上海某电厂厂用高压变压器3B在运行中突然爆炸起火,3号机发电机一变压器组大差动,厂用高压器3B重瓦斯等动作,机组解列,同时6kv3B段备用进线断路器过流和后加速动作,查出故障点为6kv3B段备用断路器下桩头三相因湿污闪对环氧拉杆沿面放电,引起厂用高压变压器3B爆炸,运行人员迅速排除故障,在事故发生31H后使3号机组恢复运行。
【事故损失】
少发电量507.92万kw.h,直接经济损失19万多元,3号机停运21H。
【事故原因】
1.厂用高压变压器3B爆炸原因为动稳定设计标准偏低,制造厂按一般配电变压器设计,短路阻抗也偏小(5.8%),不能承受实际短路电流冲击而引起爆炸。
2.6kv3B段备用断路器下桩头三相短路原因:该小车开关为北方某开关厂制造。
所用的小车环氧拉杆经中度所分析,表面漆膜易脱落,内部材料易吸潮,工艺粗糙,表面易积尘,受潮后发生沿面放电,引起短路故障。
【事故对策】
1.厂用高压变压器由制造厂重新设计制造。
2.kv小车开关污闪所措:环氧拉杆母线支持瓷瓶绝缘涂复市郊硅脂,通知制造厂改进绝缘件材料(开关厂已提出新的改进措施),电厂准备在大修中逐步更换。
3.进开关室通风,防止外界潮湿空气侵入,研究隔离措施和微正压防潮方案。
6kV 厂用段母线故障,保护动作情况
1.定值
高厂变分支过流分过流Ⅰ段和过流Ⅱ段,高厂变高压侧过流保护也分为过流Ⅰ段和过流Ⅱ段,动作值为:
2.正常动作情况
以6kV 1A段母线故障为假设,当6kV 1A段母线发生三相短路或者两相短路故障时,短路电流可达24kA,折算到高厂变高压侧的短路电流为24*
6.3
=7.6kA,正常情况下分支过流20
Ⅰ段经0.9S延时切除故障,跳该分支开关,并闭锁快切。
而高压侧过流Ⅰ段和过流Ⅱ段都不会动作,高压侧过流Ⅰ段以动作值(25kA)躲过,高压侧过流Ⅱ段以时间(1.9S)躲过。
同时弧光保护也会动作。
3. 6kV厂用1A进线电源开关拒动情况
1A段母线发生三相短路或者两相短路故障,如果1A进线电源开关拒动,高厂变高压侧过流Ⅰ段定值为25A,25/(7.6/400)=1.3,其中400为高压侧TA变比,高压侧过流Ⅰ段可靠躲过,不会动作。
1A进线电源开关拒动,故障持续存在,过流Ⅱ动作值为4.56A,1.9S后可靠动作,全停出口,显然故障扩大。
影响:长时间的故障电流存在会对高压厂用变压器可能造成损伤。
4. 接地故障
6kV 1A段母线发生接地故障,故障电流很小,200A左右,分支过流保护不可能动作,靠零序保护动作切除接地故障(高厂变分支零序取专用零序TA)。
由于厂变变压器是绕组连接方式是DYn1,分支发生接地故障时,零序电流不能传变到高压侧。
高压侧侧电流折算后电流更小,如果分支开关拒动,高压侧保护不可能动作,后续发展成相间故障后由保护动作,或者看到分支零序电流持续存在,人为分断进线电源开关,这时分支进线流经的电流增大不多,人为分断进线电源开关不会有危险。
一起6kV断路器短路故障的原因分析及处理〔摘要〕本文通过一起6kV母线上的断路器铜排接触面不良引发6kV母线短路造成的跳闸,从而导致了#5机厂用6kV B段母线供电中断的事例,经过对事故进行分析,采取了有效的整改措施,来提高整个机组的安全系数。
〔关键词〕三相短路;弧光保护;接触不良;铜排一、事件经过2020年9月3日,C厂#5号机组带190MW负荷运行,6kV储能进线C675开关接在#5机组6kV B段母线运行,带储能二期系统进行1.1倍额定电流充电试验,电流635A,充电2分钟后。
于下午17点46分59秒,#5机6kV B段发生单相接地转三相短路故障,一次最大故障电流23.775kA。
#5机6kV B段母线弧光保护动作跳#5机6kV B段进线6252开关,同时闭锁#5机6kV B段快切,#5机6kV B段失压,#5机脱硫6kV失压自动切换至#6机运行。
#5炉MFT保护动作,机组负荷由190MW降至33MW,按MFT灭火不跳机处理,逐步恢复负荷。
二、检查情况(一)保护动作情况因#5机故障录波器未接入对时系统,分析报告采用#5机ECMS系统时间。
#5机故障录波器时间比#5机ECMS系统约快12秒。
2020年9月3日下午17点46分53秒,#5机故障录波器#5机6kV B段母线压突变量第一次启动,持续约180ms后电压恢复正常,根据波形分析为C相接地故障。
由于高厂变分支过流I段时间定值为0.5s,高厂变分支零序过流I段时间为1.5s,故障持续时间未达到保护定值,高厂变分支后备保护正确不动作。
2020年9月3日下午17点46分59秒,#5机故障录波器#5机6kV B段母线压突变量第二次启动,故障持续时间约185ms。
根据波形特征,故障由C相接地发展成三相短路。
由于故障持续时间未达到保护定值,高厂变分支后备保护正确不动作。
根据ECMS系统历史记录,17点47分00秒,#5机6kV B段母线弧光保护动作。
第40卷第4期水电姑机电技求V〇1.40 No.42017 年 4 月Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station Apr.2017 29二滩水电站6 kV母线三相电压不平衡分析及应对措施刘元收,甘成勇,梁浩,王伟,刘和咏(二滩水力发电厂,四川攀枝花617100)摘要:介绍一起典型的大型水电站在机组正常运行期间,监控系统上多次出现2号机组故障录波触发的报警,现 场检查时发现厂用电电压不平衡造成该报警信号。
现场对出现的602M P T发生三相电压不平衡造成故障录波装置 频繁触发的事件进行了深入的分析,确定了 602 M发生的电压三相不平衡即为A相间歇性虚幻接地造成的,并对 发生间歇性虚幻接地的原因进行了深入讨论。
最终,根据发生原因采取了相应的改进措施以应对该现象,保障厂用 电的安全运行。
关键词:故障录波;厂用电;不平衡;措施中图分类号:TM645.1+1 文献标识码:BD01:10.13599/ki.l l-5130.2017.04.0081概述二滩电站机变系统为发电机-变压器单元接 线。
厂用电系统采用6kV、400V两级电压供电,由厂内厂用电系统和厂外厂用电系统两部分组成,6 k V系统由601M~ 606M及其二次设备组成,其主电 源分别取自厂高变21B~26B低压侧,取自三滩变 电站的1号施工电源(滩21线)连接至6 k V601M,取自三滩变电站的2号施工电源(滩6线)连接至6 kV606M,这两路施工电源作为电站备用电源。
接线 方式为单母线分段接线,母线间均有联络开关和刀 闸,并配有可靠的备自投装置。
在2016年9月23日~10月16日期间,CCS多 次发“二号机故障录波器触发”报警信号,现场检查 为“厂高变低压侧开口三角形电压UL有效值高越 限启动”信号。
故障录波装置[1-2]显示为:厂用变低压 侧二次电压B相降低10 V左右,C相升高10 V左 右,A相基本没变,零序电压20 V左右。
金陵电厂“3.31”6kV开关短路人身伤亡事故情况通报3月31日23点23分,金陵电厂运行四值在进行“#1炉磨煤机E开关61A20由冷备用转热备用”操作中,开关进线侧发生三相短路,造成在现场的三名电厂运行人员电弧灼伤及1号机组停运。
其中一名人员经抢救医治无效于4月2日死亡。
一、事故经过:3月28日,根据工作安排,电厂设备部安排上海检修公司金陵项目部(负责金陵电厂日常检修及维护工作)对#1炉D、E、F磨煤机6kV真空接触器断口进行耐压试验,高压试验人员由上海检修公司本部派出。
3月28日17点20分,根据工作程序,运行一值办理#1炉D、E、F磨煤机6kV开关的绝缘预试外包电气检修工作票(工作票编号:WD2012030055),工作内容:燃煤#1炉磨煤机D、磨煤机E、磨煤机F断口耐压试验;工作负责人:颜振(上海检修公司);工作联系人:王泉兴(金陵电厂);开关试验工作人员:许磊、韩韶华、李爽(上海检修公司)。
18点18分,电气检修工作票安全措施由运行人员执行完毕。
18点18分开始,颜振、李爽(上海检修公司)先将#1炉D、F 磨煤机开关(中臵式FC开关)由仓内试验位臵移至开关小车上,高压试验期间由颜振监护,韩韶华作为试验负责人,许磊负责试验操作。
高压试验前,许磊先将被试验开关的进线、出线侧三相触头用专用短接线短接,高压试验结束后,许磊拆除装设的专用短接线,韩韶华检查和确认试验接线拆除后,颜振、李爽将#1炉D、F磨煤机FC开关由小车推至仓内试验位臵。
在完成#1炉D、F磨煤机FC开关试验工作后,颜振、李爽将#1炉磨煤机E开关61A20由仓内试验位臵移至开关小车上,高压试验前,许磊将61A20开关的进线、出线侧三相用专用短接线短接,高压试验结束后,许磊仅拆除了61A20开关出线侧三相触头上的短接线,未将装设在61A20开关进线侧三相熔断器上的试验短接线拆除,试验负责人韩韶华也未能检查出试验短路线未全部拆除的情况,随后,颜振、李爽将带短路线的61A20开关推至仓内试验位臵。
由于保险故障而引起的三相短路原因分析
一、事故发生经过
380V段失电,所有动力停运。
立即派电工到就地检查6kv高压开关正常,380V工作进线开关掉闸。
二、事故处理经过:
对母线上各分路检查发现:罗茨风机开关放炮。
拉开6KV开关及380V段前后分段刀闸,合上6KV开关,380V后半段恢复送电,开启相关设备。
将故障点罗茨风机开关隔离,测前半段母线绝缘良好,用6KV开关对其充电良好后,恢复380V段正常运行方式。
开始处理罗茨风机开关柜故障。
罗茨风机开关放炮电气处理好,送电开试良好。
三、事故原因分析:
在将罗茨风机开关运回车间后,经过仔细检查,发现短路点在三相保险的电源侧,罗茨风机开关柜内及抽屉内没有发现有异物脱落或小动物造成短路,发现A相保险电源侧朝向B相保险电源侧的部位存在着一个裂口,通过对保险的解体发现,A相保险片只有一个断点,B、C相保险已经断为五节,分析认为:由于保险质量的问题,在设备运行中,A相保险熔断,但是熔断后,由于断开距离不够,设备依然在运行,在A相保险端口间发生拉弧现象,由于弧光能量较大,将保险电源侧的崩开,弧光喷出后将三相短路,由于在短路点在电源侧,仅靠开关本身的保险不能断开故障点,只能依靠上一级开关断开故障点,因此380V段工作进线开关掉闸属于正确动作。
3、事件暴露的问题及今后采取的措施和对策:
3.1对于开关柜的保险重视程度不够,在以后的设备检修中,对保险进行细致检查,必要时有运行人员更换运行时间较长的保险,防止再次发生此类情况。
6KV母线失电事故处理1、事故前运行方式:机组各系统运行正常,辅机为正常运行方式,厂用电系统为正常运行方式。
2、故障有:1、FB组故障,开关掉闸,备用电源未投入;2、母线负荷故障,开关拒动造成保护越级掉闸,备用电源未投或投入复掉;3、母线故障,保护动作,备用电源未投或投入复掉。
3、事故预案原则:6KV母线失电事故处理预案1、6KVA段母线失电,不能盲目合6KVA段工作及备用开关。
2、6KVA段母线失电,如果主机保护跳闸,则按停机处理,确保设备安全停运。
3、6KVA段母线失电,如果主机未跳闸,则尽可能维持机组运行,判明6KVA段失电原因,联系检处理。
恢复无故障母线及负荷运行。
4、厂用6Kv 1A、1B全部中断现象:1、事故音响器响,DCS系统及厂用电管理机同时报警。
2、锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列灭磁。
3、厂用电母线电压降到零,无保安电源的交流电机均跳闸。
4、所有运行的交流电动机均跳闸停运,各电动机电流指示回零。
5、汽温、汽压、真空迅速下降。
5、厂用电全部中断的原因:厂用电6KVIA、6KVIB工作电源进线开关(1BBAO2AA000)( 1BBBO2AA000)事故跳闸,备用电源进线开关(1BBAO4AA000)( 1BBBO4AA000)未自投或自投不成功。
6、厂用电全部中断的处理:1、厂用电全部中断按照不破坏真空停机处理。
2、首先确认主机直流油泵、空侧直流油泵及氢侧直流油泵自启动,注意各瓦温的温升变化。
监视机组氢压,并检查密封油系统差压阀,跟踪正常。
3、确认直流系统由蓄电池带正常。
4、确认UPS切换至直流电源正常。
5、厂用电中断后,应清除掉闸设备的自启动指令,并将设备联锁切除。
6、值长通知外围将掉闸设备的自启动指令清除,倒由临机带。
7、确认柴油发电机自启动,否则手动启动柴油发电机,首先恢复保安段带电。
8、保安段带电后,启主机交流润滑油泵、空侧密封油交流油泵,停直流油泵,启各辅机油泵;UPS,直流切换为正常方式运行。
野蛮操作开关,导致三相短路事故分析事故经过6 月 22 日下午 14 时 10 分至 15 时 30 分,6 号 PA 皮带开关拉检修位置,检修人员对该开关拉闸失灵的缺陷进行处理。
15 时30 分,检修工作终结。
15 时 55 分,张XX、袁XX按操作票开始操作,检查开关在断开位置后,把小车开关推至试验位置,打开帘板,将小车开关推向运行位置,在开关接近运行位置时,小车开关处于运行位置的定位杆不能落入孔内。
张XX将开关重新拉到试验位置,并将帘板关上。
15 时 58 分,张XX进行第二次操作,打开帘板,将小车开关推向运行位置,开关在行进过程中发生短路,短路产生的弧光将人灼伤。
同时 6kV 公用动力中心进线开关的继电保护动作,造成6kV.380V 两公用动力中心断电,因 6kV 公用动力中心电源取自6kV 工作动力中心 B 段,短路时造成 6kV.380V 工作动力电压波动,锅炉控制中心(电源取自 380V 工作动力中心)电压瞬间下降,使燃烧器冷却风机、磨煤机密封风机、清扫风机、给煤机和辅机等低压释放,导致磨煤机掉闸,同时 1 号、2 号空预器掉闸,锅炉 MFT 动作,机组掉闸。
经开关解体检查发现,静触头金属帘板没有全部打开。
原因分析1.开关送电操作时,金属帘板没有全部打开,开关柜五防装置失去应有的强制保护功能,手车接近6kV 母线静触头时,动触头导电杆与帘板绝缘距离不够,发生三相短路。
是本次事故的直接原因和主要原因。
2.KYN3—10型开关柜静触头帘板为金属板材,尚未完全打开时,对可能进入的手车不但不能起到阻止作用,反而会造成手车室短路,是造成此次事故的原因之一。
3.操作人员对开关机械闭锁的原理和结构不清楚,虽然懂得操作程序,但对每一项操作的到位标准不清楚,没有认真检查帘板是否完全打开,是造成本次事故的间接原因。
4.操作人员实际工作经验不足,对开关已经出现的行走不畅缺陷没有进行全面检查、分析,没有向主岗和值长及时反映操作中出现的问题,而是继续进行重复性操作,是本次事故的间接原因。
2009年6月8日动力站6kV母排三相短路事故分析
【事故现象】
2009年6月8日9时53分,在动力站3#炉6kV B段进线断路器6301B的电源侧母排上发生三相短路事故。
动力站6kV厂用电备用A段进线断路器601的 REF542Plus短路速断保护未跳闸,1#起备变差动保护屏B屏的7UT612高定值差动保护动作,致使35kV 1#起备变馈线断路器3217跳闸,7UT612差动保护联动动作,使601跳闸。
2009年6月8日9时53分,35kV 2段母线进线断路器302的7SJ68短路速断保护动作,致使302跳闸。
同时35kV 2段母线弧光保护告警灯亮。
2009年6月8日9时53分,35kV 2段母线弧光保护动作,致使35kV 1、2段母线母联断路器3100跳闸。
2009年6月8日9时53分,35kV第二循环水2#馈线断路器3213、第二循环水2#进线断路器SB942D1-R2未动。
2009年6月8日9时53分,35kV第三循环水2#馈线断路器3212、第三循环水2#进线断路器SB943D1-R2未动。
事故造成35kV 1段、2段母线失电,第二循环水35/6kV 2#变压器及变电所失电,第三循环水35kV/6kV 2#变压器及变电所失电,煤储运变电所失电,动力站1#起备变失电,动力站3#炉6kV B段进线间隔6301B开关柜受损。
【事故起因】
施工人员拆卸动力站3#炉6kV B段进线间隔6301B开关柜背面的金属隔板后,未将其安装完好,搭放在6301B柜内的母排上(母排表面装有绝缘套),但
在距离金属隔板较近的母排处,每相母排上有一个用于连接母排的通孔,通孔处无绝缘防护,致使母排金属外露部位与金属隔板间距小于安全距离,送电前摇测绝缘时未发现异常。
当动力站6kV厂用电备用A段进线断路器601合闸后,在动力站3#炉6kV B 段进线断路器6301B电源侧的母排上发生三相短路事故。
【事故分析】
1.施工人员打开开关柜后盖板检修后,未彻底检查柜内确无异物,就装好后盖
板,致使金属隔板搭放在母排连接处,是发生事故的直接原因。
2.母排连接处未加装绝缘套,使开关柜本身存在安全隐患,送电前却未发现。
3.未看到送电前针对送电范围内电气设备摇测绝缘电阻的试验记录。
4.动力站6kV厂用电备用A段进线断路器601的短路速断保护定值不当,致使事
故范围扩大。
该断路器短路速断保护定值为2.5In,延时0.4s,CT变比2000:1,即当故障电流大于5kA时,短路速断保护启动,延时0.4s后发出跳闸信号。
根据1#起备变差动保护屏B屏7UT612的跳闸事件记录,当时6kV侧的短路电流为:I L1=11.42kA,I L2=11.69kA,I L3=11.45kA,已达到短路速断保护的阀值,但由于延时过长,致使601未跳闸,将事故范围扩大。
5.1#起备变差动保护屏B屏7UT612的高定值差动保护动,当时差流为:Diff
L1=7.17 I/In,Diff L2=7.91 I/In,Diff L1=7.78 I/In,(高定值差动保护定值为7.0 I/In,无延时),根据差流数值可得出结论:事故为三相短路。
7UT612发出跳闸信号给35kV 1#起备变馈线断路器3217,3217跳闸,7UT612的差动保护联动动作,使601跳闸,将故障点切除。
6.在35kV 1#起备变差动保护屏B屏7UT612切除故障点的同时,由于35kV 2段
母线进线断路器302的7SJ68误将短路速断保护投入(短路速断定值为1.12A,无延时,CT变比800:1),即当故障电流大于896A时,302跳闸。
根据1#起备变差动保护屏B屏7UT612的跳闸事件记录,当时35kV侧的短路电流为:I L1=1.86kA,I L2=1.89kA,I L3=1.90kA,已达到302短路速断保护的阀值,致使302跳闸,将事故范围扩大。
7. 35kV 系统2段母线流过的故障电流过大,使母排产生较大温升,根据热力学第一定律,六氟化硫气室容积不变的前提下,气室内压力升高,导致2段母线的弧光保护告警,致使35kV 1、2段母线母联断路器3100跳闸。
8. 在事故发生后,未确认35kV 2段母线进线断路器302的7SJ68短路速断保护是否应投入,就再次将302合上,为35kV 2段母线送电,存在极大的安全隐患。
若此时35kV 2段母线的馈线回路发生较严重短路故障,因35kV 馈线断路器及35kV 子变电所进线断路器均采用延时速断保护,则302很可能短路速断保护再次动作,将再次导致35kV 2段母线失电。
9. 第二循环水2#进线断路器SB942D1-R2未投入低电压保护(不闭锁),在35kV 2段母线失电后,并未跳闸,致使第二循环水变电所存在反送电事故隐患。
若35kV 系统1#、2#联络变分列运行,第二循环水变电所6kV 母联备自投未投入(或拒动)且400V 系统母联断路器合闸。
则第二循环水6kV 1#进线的电源会通过400V 系统母联断路器将电流反送回35kV 系统2段母线,造成反送电事故。
【整改措施】
1. 加强送电前针对送电范围的电气设备的检查的管理,特别对于受电间隔内的清理,做到责任到人,做到“一间隔,一签名”。
2. 加强送电前相关试验的管理,所有试验都必须使用正规的试验单并由相关人
员签字,试验人员必须有相关试验资质方能进行作业,试验仪器必须校验合格并在有效期内方可使用。
送电前,承包商必须向甲方提供完备的试验相关资料。
3.重新计算动力站6kV厂用电备用A段进线断路器601的短路速断保护整定值,
并使用合适的保护定值。
4.退出35kV系统2段母线进线断路器302的短路速断保护。
5.为第二循环水2#进线断路器SB942D1-R2设置低电压保护(不闭锁),并投入。
6.重新研讨35kV母联断路器因弧光保护跳闸的逻辑是否合理,如不合理,应进
行相应整改。
7.彻底检查并重新计算与本次事故相关或同类的断路器保护整定值,并使用合
适的保护定值。
8.2009年6月8日10时38分,在第二循环水变电所恢复送电时,SB942D1-R2
的REF542Plus的事件记录中显示高定值过压保护动作于跳闸,实际上断路器并未跳闸,属REF542Plus误报,且高定值过电压保护的定值为0.8Un,1s,PT变比6000:100V,Un基准是线电压,定值不合适。
应修改第二循环水2#进线断路器SB942D1-R2的REF542Plus报警事件的逻辑,退出高定值过电压保护。