变电站运行操作中几种常见问题分析及其改进措施探讨

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TECHNOLOGY AND INFORMATION工业与信息化92 科学与信息化2019年10月上变电站运行操作中几种常见问题分析及其改进措施探讨李强 杨占东 贾烨内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 内蒙古 包头 014030 摘 要 随着社会生活与工作中电气设备的增多,对电力的需求也不断增加。

电力稳定供应对于人们的生产与生活具有直接影响。

因此,社会对电力系统的稳定性与安全性要求不断提高。

变电站是电力系统的重要设备,在电力系统的日常运行过程中,由于经常需要进行电路工作状态的调控,而输配电设备维护以及电网运行调节需要倒闸操作实现,因此倒闸操作的科学性对于电网运行具有直接影响。

因此,文章主要针对变电站运行中的倒闸操作常见问题及改进措施展开分析。

关键词 变电站;倒闸操作;电气设备变电站的工作状况对于输配电稳定性具有直接影响。

在变电站管理工作中,倒闸操作是电网运行转换的重要前提,而倒闸操作的准确性关系着输电网络的安全性与稳定性。

因此,确保倒闸操作的科学性与准确性具有重要的现实意义。

1 变电站倒闸操作的影响由于变电站在电力系统的作用以及对电力网络运行的影响,因此任何错误操作都可能导致电网波动与故障。

倒闸操作被认为是变电站危险事件以及容易出现问题的地方,成为变电站日常管理的重要环节,若没有做好安全防控,很可能产生风险事件,对电力系统的运行造成较大的影响[1]。

因此,工作人员需要在日常工作中不断发现问题、解决问题、总结经验,才能够不断提出有效的解决措施,从而进一步降低倒闸操作中出现的问题,从而提高电力网络的运行质量。

对于人为操作引起的安全事故,需要不断强化工作人员专业技能培训,提高其安全意识与责任意识,从而杜绝人为风险的发生。

2 变电站倒闸操作中几种常见问题分析及其改进措施2.1 重合闸操作部分调度人员在下令停运开关前通常不会要求退出重合闸,这主要是由于开关停运通常是限电或维护需要,没有站内工作也无线路工作,因此不需要退出重合闸;甚至开关停运之后也不退出重合闸[2]。

有些检修线路在开关停运之前已将重合闸退出之后,部分工作人员考虑到投运后重合闸不再控制程序中,因此在送电时没有考虑退出重合闸的情况。

这种情况在实际工作中的发生率较高,但是这只是考虑到一部分因素,没有考虑到整体运行状况,给后续操作留下安全隐患。

设备在没有保护措施的状态下运行,即使是特殊情况在后续保护措施开启的情况下,主保护的退出需要在主管部门与响应调度指令批准下退出保护几分钟。

这样能够有效预防安全事故的发生,事故很可能就在保护关闭后的数分钟内出现。

相同的原因,设备从停止运行到开启整个环节中,即使没有工作,也不可能排除线路中不会出现故障的情况,甚至可能引起重大事故。

若在没有退出重合闸时送电,很可能导致开关跳闸,重合闸再次和上,若永久性接地跳闸,可引起多跳闸一次;若重合闸充电时间久,出现连跳的情况就更加普遍[3]。

短时间内发生多次跳闸所造成的后果是非常严重的,因此在开关停运前需要退出重合闸,并纳入调令程序,避免多次跳闸现象的发生。

2.2 电压互感器投退部分运维人员在母线操作时对于电压互感器的操作较为随意,有些运维人员在断开母线上的所有出线之后拉开电压互感器,也有运维人员拉开电压互感器之后再断开母线中的出线,也有些运维人员先断开部分母线出线之后拉开电压互感器之后再断开剩下的出线,各种情况都有发生。

在母线运行管理中,如断开母线所有出线再拉开电压互感器,则可能在最后一条出线断开的时候,并联电容器与电压互感器之间产生串联谐振回路,当电网波动出现后,产生铁磁谐振,从而引起谐振过电压,电压互感器将加上过电压与大电流,此时去拉动电压互感器的电闸可导致短路现象的发生。

若先拉开母线电压互感器再将母线上的出线断开,或先断开部分母线出线之后拉开电压互感器之后再断开剩下的出线的操作,会导致未断开线路失去电压信号,若此时未关闭保护措施可引起保护误动,若退出有关保护可导致很长时间内部分线路无保护。

2.3 指示牌调度变电站运维人员在收到工作票之后,根据调度指令对检修线路进行停运。

部分运维人员没有将已断开的开关和刀闸把手悬挂相应的指示牌,有些变电站运维人员在合上刀闸之后便将指示牌撤走,或是挂上“有人工作”的指示牌。

根据《变电站安全规定》中的相关管理实现,变电站运维人员在收到工作票之后需要按照规定进行操作,并且在开关、刀闸把手上悬挂相应的指示牌。

而部分工作人员由于安全意识不足,认为这个操作不重要,而自主省去这一操作,容易引起安全事故的发生。

因此需要严格按照相应规定悬挂标示牌。

2.4 消弧线圈改档验电消弧线圈改档验电是一项复杂的操作,运行人员在无接地情况下拉开刀闸且不做安全措施直接打开消弧线圈遮拦并进行改档这一行为具有普遍存在的特点。

消弧线圈改档具有一定的危险性,如果拉开刀闸瞬间出现了短路故障,可能导致接引线附近存在残余电荷与悬浮电荷。

若在没有做好安全措施的情况下进行改档,可能导致操作人员出现安全事故。

3 提高变电站管理的相关策略3.1 加强管理人员的培训加强管理人员信息系统的操作能力,积极引入优秀的管理人员,对现有管理人员定期提供专业培训,掌握计算机及电气设备的操作能力。

对于检修以及操作人员,也需要加强职业培训,从而满足变电站安全操作的基本要求。

变电站还可以根据自身的工作特点,制定相应的管理制度,简化各种流程,以便变电站工作人员的操作,同时要注重维修人员的培养,提高变电站安全管理的水平。

3.2 完善安全管理系统由于目前变电站安全管理涵盖范围广,包括设备安全管理、线路安全管理等,其中安全管理作为变电站管理的重要环节,只有准确把握各方面安全状况,提高设备的最大利用率,(下转第95页)TECHNOLOGY AND INFORMATION工业与信息化科学与信息化2019年10月上 95防,则需要采取高质量的过电压保护措施,并对输电线路的绝缘配合进行合理优化。

4 结束语总而言之,特高压直流输电技术在送电距离、送电功率等方面具有很大的优势,目前在我国已经得到了较好的推广与应用,其应用前景也比较良好,虽然在现阶段仍然存在着一定的问题,但只要做好过电压保护等工作,未来特高压直流输电技术必然能够在供电领域发挥出更大的作用。

参考文献[1] 连昱达.浅论特高压输电在我国的发展现状及应用前景[J].低碳世界,2018,(11):78-79.[2] 吴汇文.我国特高压直流技术的应用与展望[J].中国高新区,2018,(07):133-134.作者简介韩国鹏(1993-),男,吉林省公主岭市人;学历:大学本科,助理工程师,现就职单位:国网蒙东公司检修分公司,研究方向:特高压直流输电技术。

缩径长度。

4 项目实施效果经过一个月的实际生产发现,用四柱液压机缩径具有以下优点:(1)四柱液压机同心度较高,缩径后岔枕螺栓杆部不弯曲,螺栓的缩径工序质量非常稳定。

两个月以来没有发生过一次缩径后螺栓杆部弯曲的质量问题。

(2)四柱液压机结实耐用,设备故障率低。

两个月以来仅发生了一次设备质量问题。

通过实践证明:Y32-100型四柱液压机上安装整套缩径模具后,完全可以替代SJ-30型液压缩径机用于各种岔枕螺栓的缩径工作,且使用四柱液压机缩径能提高岔枕螺栓的缩径质量,减少车间的维修成本和维修时间。

关的,要做好这类工作,就必须立足于细节,把控好电力线路建设与检修的每一环节,减少线路建设和检修工作的不规范,才能保证电力线路建设的安全以及运行的稳定,减少电力线路运行的安全危险点,保证整个电力系统运行的安全性和稳定性。

参考文献[1] 骆健.电力检修与安全管理的优化策略[J].黑龙江科学,2019,(16):152-153.[2] 龚艳玲.浅析如何确保电力建设工程作业点安全可控[J].科技经济导刊,2019,27(23):63.[3] 张丰林,杜岩伟,尹光献,等.电力施工安全与电力检修问题分析[J].决策探索(中),2019,(06):50.[4] 骆健.电力检修与安全管理的优化策略[J].黑龙江科学,2019,10(16):152-153.3 结束语综上所述,低压台区线损异常的原因主要体现在了缺乏规范化的管理以及线路质量等问题上,因此可以采取完善管理制度、分析调研、建立考核制度、改造线路、平衡处理三相负荷、降低峰值等措施来避免,以此实现电力系统的可持续发展,确保居民用电的安全可靠。

参考文献[1] 胡丛飞,王喜成.低压台区线损管理新举措[J].农村电工,2019,27(07):53.[2] 王战.论低压台区线损异常的原因与对策[J].山东工业技术,2018,(01):181.从而减少不科学行为的出现。

4 结束语变电站作为电力系统的重要缓解,变电站运行操作对电力系统的安全性与稳定性有直接影响,因此需要不断提高变电站运行操作的科学性与合理性,加强管理措施,从而减少不合理行为的出现。

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