焦炉气预热器膨胀节爆裂原因分析及处理措施
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第5期 2013年9月 中 氮肥 M—Sized Nitrogenous Fertilizer Progress No.5 Sep.2013
焦炉气预热器膨胀节爆裂原因分析及处理措施
徐红梅 (山西焦化股份有限公司,山西洪洞041606)
[中图分类号]TQ 051.5 [文献标识码]B [文章编号]1004—9932(2013)05—0040—02
我公司200 kt/a甲醇厂转化工序的焦炉气预 热器于2008年6月投入使用,2010年5月底和
6月初先后2次发生膨胀节爆裂事故。通过对设 备本体事故形成原因的分析研究,采取了将膨胀
节的位置由换热器简体中间移至低温侧,同时去 掉膨胀节的排污口等整改措施。实施后,焦炉气 预热器已安全稳定运行至今。
1设备情况
焦炉气预热器是1台气气换热器,其作用是
用540℃的高温转化气将从干法脱硫工序过来的 焦炉气配蒸汽从400℃以下加热至520℃送预热
炉,同时将转化气冷却至420 oC以下。该设备为 固定管板列管式换热器,管程介质为高温转化
气,壳程介质为焦炉气和蒸汽。设备筒体中间设 置一单波膨胀节,主要作用是补偿换热管与筒体
温度差产生的膨胀差。
2事故经过
2010年5月30日该设备在运行中突然发生 膨胀节爆裂,导致大量气体泄漏,造成系统紧急
停车。停车后检查发现,该膨胀节从下部排污口 往上环向撕裂约1 200 mm。设备经打磨坡口焊
[收稿日期]2012—12-14 [作者简介]徐红梅(1975一),女,山西襄汾人,机械工程师。
少,由900 FII /h减少到500 In /h。
(5)溶液冷却器换热效果好,不易结垢。
2012年5月系统检修,拆开C17404检查,列管
结垢不严重,主要为淤泥。
5结语
本次改造从降低温差应力及改进列管材质两 接后于6月1日投入运行。6月9日设备在运行
中又一次出现膨胀节爆裂。停车后检查发现,该
膨胀节又从下部排污口的另一侧往上环向撕裂约
2 400 mm。连续2次发生的膨胀节爆裂泄漏,严 重制约着甲醇厂的安全稳定生产。
3原因分析
首先对膨胀节的厚度进行了校核计算,该膨
胀节的厚度能够满足甲醇生产工艺条件下的要
求。然后对膨胀节的使用情况进行了分析,该设
备自投入运行以来,一直在工艺要求的指标范围
内运行。最后通过认真分析,并与该设备的设计
人员进行沟通,认为该设备膨胀节存在的以下两 方面缺陷是造成其爆裂的主要原因。
一是膨胀节设计选型不合理。该膨胀节属于
不抗疲劳的ZDW(A)型膨胀节,而实际运行
中无法避免工艺波动形成交变应力导致膨胀节产
生疲劳。2次发生膨胀节环形爆裂,均是由于丝
堵根部的强度不够,刚度增加产生应力集中,首
先出现爆裂而向外延伸的。
二是膨胀节的设计位置不当。该膨胀节设置在 换热器筒体的中部温度最高处,存在以下3个方面
不当:一是膨胀节承受设备自重所形成的应力最
大;二是膨胀节低温侧筒体较长且低温侧属活动支
座端,热膨胀量较小,膨胀节所需要补偿的位移量
方面着手解决了溶液冷却器内漏的问题。装置改
造后投运至今溶液冷却器未发现泄漏,改造效果
明显。应注意的是,所有用循环水来冷却氨水、
液氨、气氨的水冷器都应定期分析上水、回水中
的NH 含量,以便及时发现设备内漏。另外,
氨水系统需定期加入一定量的重铬酸钾作为缓蚀
剂,以缓解氨水对设备的腐蚀。
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就会相对增加;三是中部介质温度较高,膨胀节的
刚度越低,轴向位移量就会增加。因此,膨胀节位 置一般应设置在低温侧,而不是中部温度最高处。
4处理措施
4.1第1种处理方案 4.1.1修复措施 (1)重新订做膨胀节,在原设备上对膨胀
节进行更换。新膨胀节的材料仍为0Crl8Ni9, 厚度在18~19 mm,用20 mm原板材整体压制
成形,但选用ZDW(B)型。ZDW(B)型膨胀 节与ZDW(A)型的不同之处是从结构上去掉
了下部丝堵。选用ZDW(B)型膨胀节的原因:
一是该设备的壳程介质虽然是焦炉气和蒸汽,但
因蒸汽量很小,所以不用考虑丝堵去掉后排污的 问题;二是去掉丝堵后,膨胀节由原来不抗疲劳
型成为抗疲劳型,从工艺上满足了工艺指标变化
时产生的交变应力对膨胀节的影响。 (2)针对设备材料为0Crl8Ni9的特点,更换
膨胀节时,为避免和筒体组对时在原焊缝的热影 响区重复受热,新更换的膨胀节宽度加大至300
mln,也就是在组焊时将筒体的原焊缝热影响区去 掉进行组对焊接,从而保证了焊缝的焊接质量。
(3)具体修复时,在膨胀节的割除、坡口 修磨、组对焊接、检测方法、试压和酸洗钝化方
面均采取了相应的措施。
4.1.2存在的问题 本修复方案主要考虑到尽快恢复生产,但存
在以下问题。 (1)该焦炉气预热器固定管板与换热管是
预先焊接的,在膨胀节与筒体组对焊接时,会产 生很大的轴向收缩力,该收缩应力就施加到焦炉
气预热器的换热管上,由于换热管是不能自由伸 缩的,那么承受的压应力就转化为膨胀节常温下 的拉伸应力。也就是说,在常温下,该膨胀节已
经预支了相当一部分的轴向膨胀量,使其在运行
中的调节能力受到影响。为了减小因焊接顺序对 换热管产生的影响,在修复中,在焊接前对膨胀
节采取了预压缩措施,以抵消焊接收缩应力对膨 胀节的轴向拉伸位移量。
(2)GB16749--1997《压力容器波形膨胀
节》规定膨胀节与筒体的焊接为氩弧焊。因不 锈钢氩弧焊焊接时必须对背面金属进行保护,否 则会引起焊接金属氧化,造成耐腐蚀性能降低,
而本设备修复焊接时因设备内部全部充氩的难度 相当大,无法对焊接接头背面金属进行保护,因
此,决定不采用氩弧焊,选用单面焊双面成型的
手工焊条电弧焊的方法。但此种焊接方法与 GB16749--1997的要求不符。
(3)膨胀节修复后,位置基本还在原位置,
不能对膨胀节原来的不合理位置进行改进。 因此,该修复措施只能是临时保证甲醇系统
的生产运行,且本设备必须是监护运行。 4.2第2种处理方案 将该预热器整体进行更换,并对其原设计缺
陷进行技术改进。
(1)在膨胀节的选型上,仍然采用抗疲劳 设计的ZDW(B)型,该型膨胀节属无丝堵设
计,增加了膨胀节的抗疲劳性能。 (2)对膨胀节的位置进行了调整,由换热器
筒体的中部温度最高处改为换热器筒体的低温侧。 本处理措施彻底解决了该设备存在的缺陷,
可保证甲醇系统的安全、稳定、长周期运行。
5效果
采用第1种处理方案修复后的设备于2010 年6月30日投入运行,由于该修复方案存在问
题,公司决定对其监护运行以保持正常生产:一 是严格控制了工艺气体压力;二是调低了转化气
的温度,确保转化气和焦炉气温差不超100 oC;
三是在设备周围设置警戒线,禁止人员进入。该 设备运行至2010年1O月8日停止使用,更换为
新设计制作的设备。 采用第2种处理方案重新设计制作的设备于
2010年l0月15日投入生产运行,至今没有出
现任何问题,运行效果良好。
6结束语
经过对焦炉气预热器膨胀节爆裂的原因进行 分析,并采取针对性的处理措施,该焦炉气预热
器再没有发生过类似问题,说明我们采取的措施
是正确可行的,同时也为以后同类型设备的选用 提供了参考依据。在当前我公司正在筹建的200
kt/a甲醇改扩建项目中,我们就提前与设计院进
行了沟通,将新增的焦炉气预热器膨胀节的选型 和位置也进行了同样的改进。