35吨循环硫化床运行情况分析
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化工企业循环流化床锅炉燃烧运行优化分析循环流化床锅炉是一种高效率、低污染的燃烧设备。
化工企业采用循环流化床锅炉,具有燃料种类宽、燃烧效率高、减少污染物排放等优点。
但是,循环流化床锅炉在运行过程中仍然存在一些需要优化的问题,本文将对这些问题进行分析。
一、循环流化床锅炉中温度分布不均匀循环流化床锅炉中的燃烧室内壁面温度、床层温度以及出口气温均为循环流化床锅炉自身运行过程中的重要参数。
但是,由于炉壁散热不均、进料不均等原因,燃烧室内部的温度分布不均,容易出现高温点和低温点。
针对循环流化床锅炉中温度分布不均的问题,可以通过优化设计进行改善。
例如,增加炉壁的散热面积、合理设计进料口的位置和角度、调整阻力体的位置等手段可以改善温度分布不均的问题。
循环流化床锅炉的床层高度是影响循环流化床锅炉燃烧效率和安全性的一个重要参数。
但是,循环流化床锅炉的床层高度容易受到进料量、气流速度等外界影响而产生波动,从而影响循环流化床锅炉的燃烧效率和安全性。
三、循环流化床锅炉冷却系统不完善循环流化床锅炉的冷却系统是保证循环流化床锅炉运行安全和稳定的重要保障。
但是,循环流化床锅炉的冷却系统在实际运行中存在不完善的问题,例如冷却水温度过高或过低、冷却水流量不足等问题。
针对循环流化床锅炉冷却系统不完善的问题,可以通过加强冷却系统检修维护、合理调整冷却水的温度和流量等手段进行改善。
综上所述,循环流化床锅炉在实际运行中存在一些需要优化的问题,但这些问题可以通过优化设计和系统控制等手段进行改善。
化工企业在实际应用循环流化床锅炉时,应该重视这些问题的存在,并采取相应的措施进行优化改善,保证循环流化床锅炉运行安全、稳定、高效。
化工企业循环流化床锅炉燃烧运行优化分析一、引言化工企业的循环流化床锅炉是一种常见的工业锅炉,其燃烧运行情况直接关系到企业的生产效率和能源消耗。
为了提高燃烧效率和减少排放,对循环流化床锅炉的燃烧运行进行优化分析是非常必要的。
本文将对化工企业循环流化床锅炉燃烧运行进行深入分析,以期为化工企业的安全生产和环境保护提供参考。
二、循环流化床锅炉燃烧原理循环流化床锅炉是一种特殊的锅炉,其燃烧原理是将颗粒燃料(如煤、生物质)与气体混合在一起,形成一定速度的气体流,使颗粒燃料在锅炉内呈现出一种流化状态。
在这种状态下,燃料中的活性物质与空气充分混合,燃烧效率高,烟气中的有害物质排放少。
循环流化床锅炉的燃烧过程主要包括燃料的干燥、预热、气化和燃烧。
在这个过程中,燃料颗粒在高速气体流的作用下形成了一种流化床,燃烧效果好且燃料利用率高。
由于燃料类型、供气量、出口温度等各种因素的影响,循环流化床锅炉的燃烧过程在实际运行中会存在种种问题,如燃烧效率低、烟气排放超标等,因此需要进行优化分析以提高燃烧效率和减少排放。
三、循环流化床锅炉燃烧运行优化分析1. 燃料选择和干燥循环流化床锅炉使用的燃料种类多样,包括煤、生物质、混煤等。
燃料的选择对燃烧效率和排放有着重要的影响。
需要选择适合的燃料种类,燃料水分含量和灰分含量等指标应符合锅炉的要求。
对于含水量高的燃料,需要进行干燥处理,以提高燃烧效率和避免炉内结焦。
2. 空气分配循环流化床锅炉的燃烧过程需要充分的氧气参与,因此空气分配对燃烧效率至关重要。
适当的氧气含量和合理的空气分配可以提高燃料的燃烧速率,减少燃料消耗并降低氮氧化物的生成。
如果供气过多或过少,都会对燃烧效率造成负面影响。
对于循环流化床锅炉来说,需要根据实际情况进行空气分配的优化,以确保燃烧效率和排放达标。
3. 热工参数控制在循环流化床锅炉的燃烧过程中,热工参数的控制是非常重要的。
其中包括燃烧温度、出口温度、热效率等参数。
燃烧温度直接影响到燃料的氧化和还原反应,过高或过低的燃烧温度都会导致燃烧效率的下降。
135MW循环流化床锅炉设计特点及运行情况分析1.概述徐州彭城电力有限责任公司位于江苏省徐州市,根据国家环保及节约能源要求,扩建两台440t/h超高压中间再热循环流化床锅炉及135MW汽轮发电机组。
项目设计单位是中南电力设计院,锅炉由武汉锅炉股份公司供货,汽轮机和发电机由哈尔滨汽轮机有限公司供货。
山东电力建设第三项目公司负责电厂主机的安装施工,机组调试由山东电力研究院负责。
江苏兴源电力建设监理有限公司负责整个项目的监理工作。
机组于2004年2月28日开工建设,两台机组分别于2005年7月11日和9月16日顺利完成168小时满负荷试运行,移交电厂转入商业运行。
2.锅炉整体布置特点2.1锅炉本体设计参数及布置特点锅炉是武汉锅炉股份有限公司采用引进的ALSTOM公司技术设计制造的首台440t/h超高压中间再热、高温绝热旋风分离器、返料器给煤、平衡通风、半露天布置的锅炉。
锅炉的主要设计参数如下表所示:锅炉燃用的设计及校核煤种如下表所示:锅炉与国产135MW高温超高压一次中间再热纯凝汽式汽轮发电机组相匹配。
锅炉由以下三部分组成:(附图1)第一部分为锅筒、炉膛及冷渣器。
炉膛采用全膜式水冷壁结构,炉膛内布置有一片双面水冷壁,炉膛前上部沿宽度方向还布置有屏式过热器和屏式再热器。
炉膛底部是水冷壁管弯制而成的水冷风室。
风室底部的点火风道内布置有床下点火燃烧器,炉膛下部密相区布置有床上启动燃烧器,用于锅炉启动点火和低负荷稳燃。
炉膛前墙布置流化床风水冷冷渣器,把渣冷却至150℃以下。
第二部分为炉膛与尾部烟道之间布置有两台高温绝热旋风分离器,每个旋风分离器下部布置一台非机械型分路回料装置。
回料装置将气固分离装置捕集下来的固体颗粒返送回炉膛,从而实现循环燃烧。
第三部分为尾部烟道及受热面。
尾部烟道中从上到下依次布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器。
过热器系统及再热器系统中设有喷水减温器。
管式空气预热器采用光管卧式布置。
锅炉整体呈左右对称布置,支吊在锅炉钢架上。
35T循环流化床灰渣量分析1.1工程概况本工程以白山市地方矿劣质烟煤为主要燃料。
每台锅炉燃煤量约为6t/h,硫份为0.5%,燃煤加钙法(即干法脱硫)Ca/S为4.0。
所以,每台锅炉需要加入CaO脱硫剂0.2t/h。
1.2煤质资料注:1、1卡=4.1868焦耳2、该数据来源于白山热电有限责任公司2×300MW工程的煤质分析报告,该电厂燃煤主要为通化矿务局的劣质烟煤,和白山市地方矿劣质烟煤。
1.3粉煤灰和炉渣产生量的计算根据《环境统计手册》,煤炭燃烧形成的固态物质,其中从除尘器收集下的称为粉煤灰,从炉膛中排出的称为炉渣。
锅炉燃烧产生的灰渣量与煤的灰分含量和锅炉的机械不完全燃烧状况有关。
灰渣产生量常采用灰渣平衡法计算,由灰渣平衡公式可导出如下计算公式:锅炉炉渣产生量(GZ):式中:B—锅炉燃煤量,t/h;A—燃煤的应用基灰分(即收到基灰分);η—除尘效率,%;CZ、Cf—分别为炉渣、粉煤灰中可燃物百分含量,%。
一般CZ=10%~25%,循环流化床取CZ=20%;一般Cf取15%~45%,循环流化床取Cf=25%.CZ、Cf也可根据锅炉热平衡资料选取或由分析室测试得出。
dz、dfh—分别表示炉渣中的灰分,烟尘中的灰分各占燃煤总灰分的百分比,%。
dz=1-dfh,当燃用焦结性烟煤、褐煤或煤泥时,dfh值查表取得。
当燃用焦结性烟煤、褐煤或煤泥时,dfh值可取低一些,燃用无烟煤时则取得高一点。
根据上述公式计算:循环流化床dfh值按沸腾炉取dfh=60%,产生炉渣量:GZ=(0.4X6X46.26%)/(1-20%) =1.3878 t/h煤灰产生量:GF=(0.6X6X46.26%X98%)/(1-25%)X10%=2.176t/h脱硫加入CaO脱硫剂0.2t/h,生成Caso4 0.486 t/h灰渣。
则产渣量为1.3878t/h+0.486 t/h=1.8738 t/h1.3粉煤灰和炉渣的主要成份煤灰渣是燃煤锅炉燃烧后形成的粉末,主要成分Si02、Al2O3、Fe3O4、FeO、还有少量的CaO、MgO等,主要用途是城市垃圾填埋;煤灰坝处理;道路、铁路、排水工程;水利、隧道、堤、坝、闸防渗;蓄液库防渗;输水、输液渠道、固体废料堆放防渗;屋顶防漏;建筑物地下室、地下仓库、地下车库防潮;桩膜围堰、围海造陆、码头工程等。
循环流化床锅炉运行优化分析摘要:随着经济水平的不断提高,生态环境问题日益受到人们的关注。
环保是中国实现可持续发展的一项基本国策。
循环流化床锅炉技术是近几年发展起来的一项新技术。
循环流化床锅炉(CFB)具有良好的低温燃烧特性,燃烧效率高,负荷调节方便,污染排放小等优点,近年来得到了快速发展,并在电厂生产中得到了广泛应用。
但是在实际应用过程中受多种因素的影响,无法充分发挥其优势,尤其在节能方面。
所以,如何节约能源,提高锅炉效率,是我们要探讨的问题。
关键词:循环流化床锅炉;磨损;腐蚀;爆管引言:循环流化床锅炉作为一种节能环保高效的技术,具有低热值燃料高效利用和循环燃烧的特点,它在节能环保方面具有很大的优势,对我国当前的节能低碳具有重要意义。
然而,我国循环流化床锅炉的节能还存在许多问题,需要不断优化。
1循环流化床锅炉运行调整的常见问题1.1设计原因(1)炉型选择不理想针对准东煤碱金属含量高、灰熔点低、易结焦沾污的特点,设计选用了引进吸收德国巴高科的中温分离炉型,将主要受热面集中布置在炉膛内,利用燃烧过程中存在的大量固体循环物料不断冲刷受热面,以提高热效率,降低床温,避免床层结焦和水冷壁发生沾污。
运行情况表明该炉型起到了上述作用。
但此设计带来的负面效应却超出预期,集中表现为炉内蒸发管、过热器等受热面在物料冲刷下频繁出现爆管。
(2)管排设计缺陷一级蒸发管和三级过热器节距为180mm,二级过热器、一级过热器、二级蒸发管、高温省煤器节距为90mm。
由于炉内受热面节距变窄,导致后部受热面烟气流速升高;过热器管排缺少夹马固定;管排膨胀量计算不准确;穿墙管直接与水冷壁浇注在一起,膨胀力全部由水冷壁承担,使得管束无法自由膨胀。
1.防磨设计缺陷高温省煤器上下段缺少烟气挡板;二级蒸发管四角缺少防磨罩;水冷壁四角防磨效果差;防爆门、人孔门、测点设置过多,容易漏风;采用“V”型床,风帽数量多,风帽眼对吹磨损严重。
1.制造安装缺陷个别密封鳍片与水冷壁焊接时咬边过深;部分浇注料固定不牢;防爆门、人孔门变形,封闭不严;防磨瓦与管壁贴合不良;烟风道漏风,导流板没有做浇筑料。
循环流化床锅炉运行调节分析循环流化床锅炉相比传统锅炉具有适用性广,物料循环利用等优势,被多数企业所采用,正是由于循环流化床锅炉拥有极大的优势,所以对技术和锅炉控制的要求是十分严苛的。
考虑到影响循环流化床锅炉燃烧的因素有很多,笔者从不同的方面阐述如何对循环流化床锅炉的燃烧进行控制,希望可以为企业提供一定的参考。
标签:循環流化床锅炉;运行;问题;调节措施1 引言近年来,中国各领域电力需求大幅度上涨,为了更好地满足社会需求,很多煤矸石热电厂引入循环流化床锅炉,这种锅炉机组具有良好的节能环保效益,而且燃烧效率较高。
而实际运行过程中循环流化床锅炉也存在一些问题,为了提高循环流化床锅炉运行安全和经济效益,应结合相关运行要求,优化各环节的运行,提高燃料利用率,采取科学、有效的措施,使循环流化床锅炉高效、稳定运行。
2 循环流化床锅炉的特点一是对于燃烧类型要求不高,所以能够利用各式质量的煤或是其它可燃物作燃料,故而能把以往不能利用的可燃物转废为宝,进而达到保护环境的效果。
二是可燃物利用率高。
循环流化床锅炉对可燃物利用率在大部分时候均超过97%,利用程度几乎与煤粉一致。
三是脱硫程度较大,循环流化床采用的脱硫方法相对来说是性价比较高的,其脱硫率一般都能达到90%以上。
四是氮氧化物排放量较低,主要表现为燃烧过程是低温燃烧,在低温燃烧的状况下的氮氧元素是无法产生NOx;燃烧方法为分级燃烧,该燃烧方法能够极大的减少NOx的产生,同时还可以把产生为NOx进行复原,故而能够极大地减少了燃烧过程所释放的NOx 的量,从而达到有效减少NOx排放量的效果。
3 循环流化床锅炉运行存在的问题3.1 回料阀堵塞回料阀是循环流化床锅炉中的重要组成部分,如果回料阀出现故障,往往会造成循环流化床锅炉中循环物料不足,其内部气压、气温不断下降,严重影响循环流化床锅炉的运行安全。
3.2 结焦循环流化床锅炉长时间运行过程中很容易发生结焦,其主要是由于以下原因:①循环流化床锅炉中大量堵灰,炉膛返料器发生大面积结焦;②通风不良,炉膛温度不均匀,造成结焦;③输煤量过大,循环流化床锅炉长时间超过规定标准温度运行,从而产生结焦;④循环流化床锅炉运行过程中,工作人员操作控制不当,造成锅炉局部区域温度过高,造成结焦。
风水联合冷渣器常见故障分析一、概述循环流化床锅炉具有对燃料适应性好,有害气体排放量低等优点,近几年来在我国发展迅速。
我国多台大型循环流化床锅炉机组相继投运,由于循环流化床锅炉燃烧技术不太成熟,制造工艺不够先进,运行中岀现了很多问题。
其中冷渣器作为保证循环流化床锅炉安全高效运行的重要部件,它的不正常工作是导致被迫停炉和减负荷运行的主要原因之一。
从循环流化床锅炉中排岀的高温灰渣带走了大量的物理热,造成了大量的排渣热损失,降低了锅炉效率,恶化了现场运行条件,灰渣中残留的硫和氮,仍可以在炉外释放岀二氧化硫和氮氧化合物,造成环境污染;另一方面,炽热的灰渣的处理和运输十分麻烦。
所以,灰渣冷却是非常必要的。
另外,底渣中也有很多未完全反应的燃料和脱硫剂颗粒,为进一步提高燃烧和脱硫效率,有必要使这部分细颗粒返回炉膛,这些操作也要在冷渣装置中完成。
现在许多冷渣器综合利用了多种流动和传热方式,将各种冷渣器的优点结合起来,使之性能越来越高,适应性越来越好。
近几年,大型循环流化床锅炉多釆用风水联合选择性排灰冷渣器。
二、风水联合冷渣器常见故障分析风水联合冷渣器没有运动部件,彻底解决了最常见的机械故障,同时其冷渣能力强,适应范围广,使锅炉机组热效率和机组利用率得以提高,但运行中也发现了许多问题,主要表现在:(1) 灰渣复燃结焦;(2) 处理大块渣的能力不够,有时会岀现堵渣;(3)热风管道堵塞,这是因为夹带的细灰未能有效的分离下来,或岀风管道设计方面有缺陷;(4)床內埋管磨损,由于冷渣器处理的宽筛分灰渣,故流化风速不可能降至外置换热器内那么低,为防止埋管磨损问题,需釆取有效的防磨措施;(5)送风系统设计不足,造成调节困难;(6)冷渣器的调节性能有待提高。
下面就风水联合冷渣器运行中常见故障的现象原因及处理方法进一步分析,希望对运行人员有些帮助。
1.冷渣器进渣管堵塞现象:冷渣器进渣管温度降低;冷渣器选择室温度降低;脉动风风量变化时,选择室温度、床压无变化。
我国大型循环流化床锅炉机组运行现状发布时间:2021-09-14T06:34:23.390Z 来源:《城镇建设》2021年第13期作者:刘晓楠[导读] 随着中国经济社会的飞速发展,国民经济和民生取得了飞速发展。
刘晓楠大连市泰山热电有限公司 116021摘要:随着中国经济社会的飞速发展,国民经济和民生取得了飞速发展。
在短短的十年中,中国已成为世界上最大的装机容量和最大的装机容量。
锅炉机组是生命供应和工业生产的重要组成部分。
传统的高能耗锅炉已无法满足时代发展的需要,低碳环保锅炉已逐渐受到人民和的青睐。
大型循环流化床锅炉是一种节能环保锅炉并成为锅炉行业的领导者。
在对我国300MWCFB锅炉机组运行数据进行调查的基础上,对机组的可靠性,经济性和环境保护进行了总结和分析,并与同等级煤粉锅炉机组进行了比较。
它将对中国CFB行业的未来发展起到指导作用。
关键词:大型;循环流化床;锅炉机组;运行;状况引言:随着中国经济社会的飞速发展,能源短缺,环境污染等问题日益突出。
在此背景下,一系列节能环保项目发展迅速,其中循环流化床锅炉作为节能环保锅炉在中国发展迅速。
根据调查研究,我国不同大小,不同容量的循环流化床锅炉的使用量已超过5000台,并且还在逐年增加。
许多专家学者对循环流化床锅炉进行了数据调查,并对机组的运行,安全性和可靠性进行了全面的分析。
为了交流中国循环流化床锅炉机组的运行,提高我国循环流化床锅炉机组的经济,安全,环保水平,全国电力行业循环流化床机组技术交流服务合作网已连续七年举办了CFB锅炉运行比赛。
通过对我国大型CFB锅炉机组运行状况的总体分析,总结了我国CFB锅炉机组的总体运行水平,这不仅使人们了解CFB锅炉机组的整体运行状况,而且提高我国CFB锅炉机组的设计水平。
一、大型循环流化床锅炉机组运行现状分析1.1可靠性指标本文针对大型循环流化床锅炉机组运行过程中存在的不足,分析了大型循环流化床锅炉机组的可靠性和经济状况,以期为一般的循环流化床锅炉机组提供参考。
关于循环流化床锅炉稳定运行的分析摘要循环流化床锅炉是当前工业生产中应用的重要锅炉运作技术,对于锅炉运行效率以及经济效益提升都有非常重要的作用。
本文笔者针对循环流化床锅炉进行了分析研究,文章中简要分析了循环流化床锅炉的工作模式、并以具体案例分析影响循环流化床锅炉运行稳定性的主要问题,也提出了提升循环流化床锅炉运行稳定性的有效策略。
关键字;循环流化床锅炉;稳定;运行问题在工业生产以及化工生产过程中,锅炉装置应用非常重要,是工业生产中不可或缺的装置。
而随着现代工业生产技术优化、经济生产理念、节能生产理念以及环保生产理念的提出,工业生产开始注意对锅炉装置运行进行调整,希望能够提高锅炉运行经济效益,而提升工业生产效果。
而循环流化床锅炉就是一种工作效率高、能源节约性强的锅炉装置,是当前工业生产中常用的锅炉装置。
但是,在当前循环流化床锅炉装置运行过程中,还存在有一定的问题,影响其运行稳定性。
本文研究循环流化床锅炉稳定性问题,将会对循环流化床锅炉运行效率提高起到重要作用。
1. 循环流化床锅炉装置循环流化床锅炉是现代锅炉的一种重要形式,其是现代工业生产中应用的重要锅炉装置,有利于工业生产效率提升。
循环流化床锅炉在具体运作的过程中,选择应用洁净煤燃烧技术实现锅炉运作燃烧环保、同时也有利于锅炉运行经济效益提升[1]。
在当前循环流化床锅炉设计应用过程中,其主要包括燃烧结构、循环回炉结构两大部分。
其中循环流化床锅炉燃烧室又分为密相区和稀相区组合生成,并且循环回炉装置也分为高温气固分离装置和返料系统组成。
在循环流化床锅炉具体运作的过程中,将传统锅炉的燃烧反应和脱硫反应进行优化,并扩大了锅炉容量,从而有效的做到锅炉工作效率提升以及工作节能性提升,对于现代工业生产优化也起到了重要的作用。
并且与传统的锅炉生产工艺相比,循环流化床锅炉工艺在运作中其膨胀、磨损、超温等问题相对减少,是工作性能相对稳定的锅炉装置[2]。
2. 循环流化床锅炉案例介绍本次问题研究选择S厂循环流化床锅炉、其是由ALSTQM生产的锅炉装置、该锅炉装置对于S厂生产工作有非常重要的影响,一定程度上关系到S厂生产运行效果。
化工企业循环流化床锅炉燃烧运行优化分析一、引言循环流化床锅炉是一种常见的工业锅炉,广泛应用于化工企业的生产生活中。
循环流化床锅炉由于其燃烧效率高、污染物排放少的特点,在化工企业中得到了广泛的应用。
在实际生产中,循环流化床锅炉的燃烧运行存在一定的问题和隐患,需要不断进行优化分析,提高其燃烧效率和安全性。
二、化工企业循环流化床锅炉燃烧运行问题分析1. 燃烧效率低在实际生产中,循环流化床锅炉的燃烧效率低是一个较为普遍的问题,燃料燃烧不完全,导致燃料资源的浪费。
这不仅影响了企业的经济效益,还加剧了对环境的污染。
2. 烟气排放超标由于燃烧效率低,循环流化床锅炉燃烧出的烟气中含有大量的污染物,例如二氧化硫、氮氧化物等,导致烟气排放超标,污染环境。
3. 燃烧设备老化随着循环流化床锅炉的长时间运行,燃烧设备会出现老化现象,如喷嘴堵塞、风口积灰、炉排磨损等,导致燃烧效率下降,安全隐患增加。
4. 运行参数不稳定循环流化床锅炉的运行参数受到多种因素的影响,如燃料性质、炉温、空气分配等,导致运行参数不稳定,影响设备的长期稳定运行。
以上问题的存在,不仅影响了循环流化床锅炉的正常运行,还对环境造成了一定的影响。
对化工企业循环流化床锅炉的燃烧运行进行优化分析,是提高企业生产效率和环保水平的重要举措。
三、化工企业循环流化床锅炉燃烧运行优化方案1. 提高燃料燃烧效率通过提高燃料的质量、进行合理的搅拌和预燃处理等方式,能够有效提高燃料的燃烧效率,减少燃料的浪费。
2. 优化炉排结构合理设计炉排结构,采取适当的炉排清洁措施,避免炉排堵塞和磨损,保证燃料的充分燃烧,提高燃烧效率。
3. 完善燃烧系统通过优化燃烧系统,合理设置喷嘴、风口和空气分配装置,保证燃料与空气的充分混合,提高燃烧效率,减少污染物排放。
4. 控制炉温和氧含量合理控制循环流化床锅炉的炉温和氧含量,避免燃烧过热或者不足,保证燃烧的稳定和完全,提高燃烧效率。
5. 加强设备维护定期对循环流化床锅炉进行设备维护,清理喷嘴、炉排和风口,检查燃烧设备的工作状态,及时发现问题并加以处理,减少设备老化对燃烧效率的影响。
大型循环流化床锅炉机组运行现状分析发布时间:2021-09-07T15:11:49.117Z 来源:《中国电业》2021年第12期作者:李彬[导读] 随着我国早期经济社会的快速发展,能源紧张、环境污染等问题日渐凸显。
李彬上海大屯能源股份有限公司热电厂江苏省徐州市221600摘要:随着我国早期经济社会的快速发展,能源紧张、环境污染等问题日渐凸显。
在此背景下,一系列以节能环保为目标的项目得到迅速发展,其中循环流化床锅炉作为一种节能环保型锅炉在我国发展迅速。
根据调查研究显示,现如今我国不同大小容量的循环流化床锅炉的使用量已达5000多台,尤其是山西平朔2×660MW循环流化床机组的投运,标志着流化床锅炉大型化又更进一步。
大型循环流化床锅炉就是一种节能环保型锅炉,近年以优良的特性在我国迅猛发展。
本文主要从350MW循环流化床锅炉机组的可靠性现状、经济性现状和环保现状进行分析,希望可以给广大锅炉机组运行工作者、学者提供参考关键词:大型;循环流化床;锅炉机组;运行;状况一、引言随着大量专家和学者对循环流化床锅炉做了数据调查,对机组的运行、安全、可靠性做了全面、细致、大量的分析和总结,得出循环流化床锅炉具有燃烧燃料广、负荷调节性强、向自然环境排污少等特点,近年已得到迅猛发展。
如东方锅炉厂制造的2×660MW机组在山西平朔的投运,由此可见,相关部门、相关企业都非常重视循环流化床节能环保型锅炉的建设与发展。
在循环流化床锅炉快速发展与技术不断成熟的背景下,相关工作人员应不断深化研究,分析循环流化床锅炉机组运行现状,不断提高大型循环流化床锅炉机组运行的技术性、经济性、安全性、环保性。
二、大型循环流化床锅炉机组运行现状分析2.1 可靠性设备的可靠程度是所有特性的基础,没有安全性能的确保,其他优势都是没有意义的内容。
在对循环流化床锅炉进行评价时,主要的参考依据包括以下三个方面:第一是非计划停运次数,即由于机组本身运行导致的设备停止工作次数;第二是非计划停运小时数,即在应该运行时间段内由于故障停止的小时数;第三是可用小时数,即以年为单位计算机组正常运行的时间。
循环流化床锅炉热工分析SHF35-1.25/250-AⅡ+炉渣一、锅炉简介本车间使用的是郑州锅炉股份有限责任公司的循环流化床锅炉,产品型号为SHF35-1.25/250-AⅡ+炉渣,锅炉采用双锅筒横置式的自然循环水管锅炉型式,燃料由给煤机送入炉膛,与从等压风箱送来的空气混合燃烧,燃烧生成的烟气向上进入卧式旋风分离器,旋风分离器由三片膜式水冷壁组成,保证了分离器的运行可靠。
烟气中飞灰由于惯性力被分离器出来,通过U型烟道转弯后冲刷过热器、对流管束,然后进入尾部受热面。
燃烧方式采用目前我国有广泛基础的沸腾燃烧方式,并将飞灰循环燃烧技术融合其中,悬浮段及炉膛水冷壁裸露处在设计时取用较低的烟气速度,有效防止了水冷壁管的磨损。
沸腾床分为左右两个床,有两个负压给煤口加煤,两个等压风箱送风。
其主要设计参数及依据:序号项目数据1 额定蒸发量35t/h2 额定蒸汽压力 1.25Mpa3 额定蒸汽温度250℃4 给水温度105℃5 冷空气温度30℃6 排污率5%7 排烟温度≯1658 热效率>84%设计燃料灰熔点T1>1150℃ T2>1200℃ T3>1200℃燃料颗粒粒径≯10mm,且粒径小于2mm的≯30%二、煤质和燃烧工况的统计1、统计的条件:锅炉的燃烧工况不受锅炉辅助设备运行工况的影响,在辅助设备正常运行的情况下,尽可能地保证锅炉在最高负荷工况下运行。
入锅炉煤的粒度分布情况是一致的,能够满足锅炉的燃烧工况和辅助设备的运行。
2、具有代表性的煤质数据和锅炉的运行参数统计见表:序号项目指标实际数据(平均值)备注1温度过热蒸汽温度250℃220℃2 沸腾床温度950℃900℃3 炉膛温度950℃850℃4 炉膛出口温度950℃800℃5 旋风筒出口烟温900℃660℃6 过热器出口烟温850℃490℃7 对流管束出口烟温400℃280℃8 省煤器出口烟温200℃160℃9 空气预热器出口烟温150℃140℃10 袋除尘进口烟温<170℃150℃11 除氧器水温104℃95℃12 省煤器进口水温105℃95℃13 省煤器出口水温163℃164℃14负压风箱静压9000Pa 3100Pa15 松动风箱静压7000Pa 3000Pa16 炉膛负压-20Pa -20Pa17 炉膛出口负压-50Pa -360Pa18 旋风筒出口负压-800Pa -450Pa19 过热器出口负压-850Pa -430Pa20 对流管束出口负压-1150Pa -580Pa21 省煤器出口负压-1550Pa -730Pa22 空气预热器出口负压-1700Pa -380Pa23 除尘器进口负压-1500Pa -1400Pa24 受沸腾段43㎡43㎡25热面积悬浮段42㎡42㎡26 过热器70.9㎡70.9㎡27 对流管束534㎡534㎡28 省煤器399㎡399㎡29 空气预热器300㎡300㎡30其它含氧量10% 12%31 蒸汽流量35t/h 28 t/h32 过热蒸汽压力 1.25Mpa 0.55 Mpa33 设计燃料AⅡ+炉渣Ⅱ类烟煤34 燃料耗量6248.4Kg/h 4000Kg/h35 设计效率84.1% %36 燃烧方式循环流化床燃烧循环流化床燃烧37煤质水份16.76%38 挥发份29.5%39 灰份17.4%40 固定碳36.6%41 发热量477042 二氧化硫≤1% 1.70%43 二氧化硅 1.93%44 燃料粒径≯10mm 最大20mm 15-20mm 占10%3、统计资料的分析①、直接分析A、燃烧挥发份高的煤质,易造成锅炉的炉膛温度升高,同时提高了锅炉尾部受热面的烟气温度,挥发份高的煤质将缩短在炉内的燃烧时间,此外,对于挥发份高的煤质,在贮存时也易出现热值损失和煤自燃现象。
初探35t/h循环流化床锅炉改造效果1 现状调查GSP气化装置文丘里液位计从试车到生产过程中存在如下问题:(1)双法兰液位计取压口易堵塞,仪表无法取压,测量失真;(2)文丘里液位分离罐中合成气含灰量大,水质较差,没有给取压口设计冲洗水;(3)液位计膜盒易变形、漏油、氢蚀等;(4)液位计膜片鼓包、破裂;(5)液位计波动大,测量不稳定;(6)后配置的冲洗水管线易磨穿;(7)变送器经常拆检,员工工作量大。
2 主要原因分析第一,合成气洗涤效果不佳,介质含灰量大。
从气化炉出来的约4.0MPa的粗合成气会带有较多的杂质,文丘里洗涤系统会分两级对其进行洗涤:一级文丘里采用喷淋会除去粗合成气中的大部分杂质;二级文丘里时加入碱液的洗涤水会对合成气的酸性气体进行洗涤中和。
但是由于煤质、工况(温度、压力、物料供应等)、洗涤效果等方面影响,进入下游的合成气仍含有少量杂质,这些杂质不仅会磨损设备、管线、仪表、阀门,更会堵塞液位计根部取压阀,一旦堵塞,液位计将无法感受压力从而无法实现测量的目的。
第二,文丘里液位计双法兰水平取压,易积淤堵塞。
原设计的液位计取压口是水平伸出设备的,在设备内部无法实现“自清洁”,煤泥一旦进入管线无法自行排出,只会越积越多,最后堵塞取压口。
第三,原始设计根部阀未设计冲洗水。
原设计没有实际考虑液位计取压口堵塞情况,因此没有设计加配冲洗水管线,这对于水平取压口而言更加致命。
第四,工艺抽负压易造成变送器膜盒鼓包、漏油。
工艺为了保护炉内作业强制性通风,向炉内抽负压,在双法兰变送器一次阀没有关闭的情况下负压易造成膜盒鼓包,甚至将膜盒抽破硅油渗漏,变送器损坏。
第五,变送器选型未考虑到高温高压高腐蚀介质,造成膜盒损坏、氢蚀等造成仪表损坏无法测量。
前期选型的普通双法兰液位计长时间在高温高压易腐蚀介质中会对膜盒本身产生损坏,可能发生龟裂、氢蚀等情况,变送器会出现不可修复的损坏。
另外前期普通变送器采用焊接式膜片在固体漩涡介质不断的高速冲刷下会产生脱落、剥离情况,使得充满其中的硅油泄漏,变送器无法测量。
海兴热电有限公司35t/h循环流化床锅炉投运初期存在的问题及采取的对策崔国华时卫鹃马丙军(江苏新海发电有限公司)摘要:介绍了海兴热电有限公司投产的两台35t/h循环流化床锅炉的结构、系统布置特点、热力参数等;分析了锅炉投产初期发生的锅炉排烟温度偏高、飞灰含碳量大、过热器超温等原因,采取了相应的措施,取得了明显的效果。
关键词:循环流化床存在问题分析对策连云港海兴热电有限公司#1、#2锅炉系济南锅炉集团公司制造的35t/h循环流化床锅炉,分别于2001年12及2002年1月调试完毕,2002年5月23日完成了72+24小时试运行并移交生产。
整个工程由新电检修公司承担安装,徐州电力试验中心承担调试任务。
投产初期,锅炉排烟温度高、飞灰含碳量大、给煤机频繁损坏,发生了过热器超温等一系列问题,这些问题有运行调整问题,也有制造厂设计上的问题。
经过半年多的治理整顿,上述问题已基本解决。
1 设备概况(1)连云港海兴热电有限公司两台次循环流化床锅炉其型号为YG—35/5.3—M6,该锅炉是济南锅炉集团有限公司与中科院工程物理研究所经多次优化设计开发的新一代高效、低污染、次高压、次高温循环流化床锅炉,据制造厂介绍,该锅炉具有高效、低污染、低磨损、中温分离、灰循环安全易控、运行可靠性高、启动迅速等优点。
(2)锅炉采用循环流化床燃烧方式,可燃烧各种烟煤、贫煤、无烟煤,也可燃用褐煤等低热值燃料和含硫高的燃料。
若在炉内添加石灰石,能显著降低SO2的排放量,同时由于锅炉的燃烧温度只有900℃左右,能有效控制NO X的排放,可降低对环境的污染。
(3)锅炉按室外布置设计,锅炉钢架全部为金属结构。
该锅炉是一种自然循环的水管锅炉,床下点火,采用了由惯性分离和旋风分离组成的分级燃烧系统。
炉膛和惯性分离为膜式水冷壁结构,过热器分高低两级,中间设有表面式减温器,尾部设四级省煤器和一二次风空预器。
(4)锅炉主要技术经济指标和有关参数表1 锅炉额定工况主要参数及经济指标蒸汽流量35t/h 给水温度 150℃燃料颗粒度0—13mm 过热汽压 5.3Mpa 一/二次风温 180/120℃冷风温度 30℃过热汽温 485℃锅炉热效率88.43% 燃料消耗量4362Kg/h 排烟温度 150℃钙硫比≈2料层压差8778Pa 脱硫率90%2 排烟温度高、给煤机频繁损坏原因分析及采取的对策2.1 改造原因海兴公司两台锅炉自投产以来锅炉排烟温度一直偏高,额定负荷下锅炉排烟温度高达220℃,比设计值高出近70℃。
循环流化床锅炉脱硫系统运行现状分析及优化途径自改革开放以来,我国的经济可以说发展十分迅速。
在这样经济发展迅速的时代环境下,环保问题越来越受到人们的重视。
现如今,重工业的发展让很多化工企业拔地而起。
而重工业在生产制造过程中释放出的二氧化硫如果直接排放到空气中,是会造成很严重的环境污染的,如果能够将化工企业生产制造过程中产生的二氧化硫进行合理的处置,或是降低排放物种二氧化硫的含量,是可以改善我国空气质量的,这也是对人们的生命健康负责任。
本文就某化工企业循环流化床锅炉的实际运行情况进行分析,对其二氧化硫排放结果进行观察和研究、记录,以求寻找出能够降低排放物种二氧化硫含量的方案,为我国的环保事业贡献一份力量。
标签:循环流化床锅炉;炉内高温脱硫;石灰石粒径自新中国成立以后,我国可以说是发展的十分迅速。
这种发展速度的迅猛体现在经济和重工业两个方面,而经济的发展可以说很大程度上是重工业发展推动的。
重工业的发展同时也对我国的环境造成了很大的污染,其中的化工生产行业更是如此。
地球是我们赖以生存的家园,而环境的污染是对我们的家园进行破坏,这种破坏是不可逆的。
所以,想要更好的在地球上生存,更好的为子孙后代造福,我们要做的就是保护地球,保护环境,减少对地球的伤害,对环境的破坏。
1 循环硫化床锅炉概况近些年来,化工企业在各行各业中可以说是独占鳌头,但与此同时,我们也经常在电视上、报纸上看到很多化工企业污染物不合规排放的事件。
不合规的污染物排放不仅造成了环境的污染,更是威胁了人们的生命健康。
经济发展是关键,重工业的发展也是关键,但在发展的同时,我们一定要注意环境的保护。
只有把控源头,重视化工产业污染物的合规排放,才能够从根本上解决问题[1]。
就我国化工产业污染物排放的现状来看,绝大多数企业的排放物中二氧化硫的含量都是符合国家标准的。
但是,脱硫工作可以说是耗费了企业巨大的人力和物力。
所以,对我国化工企业的脱硫工作现状进行分析,探求脱硫工作中存在的问题,为更好的开展我国化工企业的脱硫工作出谋划策,是我们当下最重要的工作。
循环流化床锅炉运用及运行中的问题分析随着工业生产的飞速发展,在提高经济水平和人们生活质量的同时,由此而引发的能源浪费、废弃物处理以及生态环境污染等问题也越来越严重。
因此提高技术水平、优化工艺、减少能源的浪费也成为工业生产中的一个重要课题。
作为一种污染少、高效节能的清洁燃烧技术,循环流化床锅炉技术在企业上获得了广泛的应用。
文章对循环流化床锅炉运用的特点、锅炉运行中存在的问题进行了深入细致的分析和探讨,以期为相关人士提供一定的参考和借鉴。
标签:循环流化床锅炉;磨损;结焦;运行能源和资源的日益消耗,生态环境的屡遭破坏,这些不容忽视的问题,都在提醒着我们节约能源、保护生态环境刻不容缓。
企业作为能源和资源的主要使用者,必须在生产中保护生态环境,节约能源。
而循环流化床锅炉技术作为一种清洁能源技术,对于提高企业经济效益,降低企业成本具有非常重要的作用。
1 循环流化床锅炉的运用特点1.1 燃料充分,机组利用效率高循环流化床锅炉所采用的燃烧方式是悬浮式的,固体和气体的混合物具有相对较大的热容量,燃烧的空间也比普通的锅炉要大得多,这些因素都有利于燃料的充分燃烧。
实现了外循环和内循环的重复燃烧,这也使得燃料资源的燃尽效率获得提升。
同时,循环流化床锅炉的炉膛温度很高,热量传导以及燃料燃烧的温度达900℃,因此可以获得很高的燃烧效率。
1.2 降低氮氧化物的排放量氮氧化合物的排放,是造成社会生态环境被破坏的一个主要因素。
循环流化床锅炉的整个燃烧过程都是在炉膛内实现的,并且是低温燃烧。
采用这种方式能够实现分级燃烧,因此氮氧化合物的生成量也受到了一定程度的抑制。
1.3 降低受热面的磨损同其他锅炉相比较,循环流化床锅炉的维修成本明显降低,因此企业可以获得更高的经济效益。
这是因为循环流化床锅炉的导热管不会被磨损,导热管没有安置在炉膛内部,因此维修成本大大降低。
进入烟道的颗粒有着大小之分,而使用高效旋风分离器则可以进行筛分,通过烟道将烟气雾和细颗粒排放出去,对于较大的固体颗粒物,则由高效旋风分离器送到回料风室。
35吨循环硫化床运行情况分析
一、前言
我公司2002年上马一台35吨循环硫化床,运行几年来主要出现以下问题:
(一)锅炉点火启动成功率低,不能压火备用
锅炉采用床内木炭点火方式,不易控制,点火成功率低,这主要是在点火过程中,很难掌握煤在不同温度下的燃烧速率。
在低温时,煤燃烧很慢,随着床内温度的上升,其燃烧速率逐渐增加。
当温度升高到一定程度时,点火时投入的煤迅速燃烧,放出大量热量,如不及时加大风量,就很容易产生超温结渣,反之,就可能熄火。
由于不能压火备用,增加了点火频率,频繁的启停也给锅炉本体的安全带来隐。
(二)炉内燃烧温度未达到设计要求,煤耗高
原设计锅炉沸腾层温度为927℃时,悬浮段温度843℃,锅炉出口温度882℃,排烟温度155℃。
但在实际运行中,当沸腾温度950℃时,锅炉出口温度仅为730℃左右,排烟温度为126℃。
很显然,锅炉上部的温度低于设计值150℃以上,使炭粒不能完全燃烧。
由于上部温度偏低,燃煤入炉后在沸腾层经过短暂的燃烧即进入温度低的悬浮段而不能继续燃烧,随气流带入温度更低的尾部,导致燃烧效率低,煤耗高。
(三)飞灰循环未正常建立,运行不稳定,燃烧效率低,飞灰含炭量高
锅炉原设计采用卧式旋风筒分离器,分离下来的细灰下落到一狭长形(3.71m×0.32m)储灰槽中,由6根φ57mm管子供给送灰风将细灰经返料口送入炉内。
由于返料口位于浓相区,且处在埋管与炉墙之间的斜坡上,该处流化特性差,经常有渣块堆积,致使下灰口堵塞或流动不畅,有时细灰送不进去,有时又大量涌入炉内,使整个飞灰循环系统不能正常运行,导致锅炉燃烧效率低,煤耗高。
(四)负荷调节性能差,80%以下负荷不能稳定运行
循环流化床锅炉的负荷靠改变给煤量、送风量和飞灰循环量来调节,循环灰量的改变可改变炉内的细粒浓度和上部的温度水平,促使换热系数能在较大范围内变化,较好地调节锅炉负荷。
由于飞灰循环未能正常建立,致使锅炉负荷调节性能不好。
(五)除氧设备运转不好
不能有效的运用各种除氧方法,造成水冷壁管腐蚀严重。
二、锅炉技术改造方案及实施
(一)点火系统改用热风点火
采用热风点火系统,由油泵提供高压柴油(压力大于1.96MPa)送入机械雾化油枪,在预燃室中燃烧,用高温一次风逐渐加热床料和给煤,直至点火成功,改变油量和一次风量能方便地控制和调节热风点火过程中的温升速率,不易熄火和超温结渣,点火成功率高。
热风点火系统布置于0m层,从空预器出来的一次风管上连接一根旁通管道和调节风门进入预燃室,预燃室为一个φ710mm卧式圆筒,内衬50mm厚的耐热混凝土和75mm厚的绝热层,预热室本体长2m。
使用机械雾化喷嘴和插入式油枪,点火成功后,退出油枪,预燃室停运。
为达到热风点火的要求,布风系统也作相应改造,从预燃室出来的连接风管和风箱均采用δ=5mm的Q235钢板制造并焊上耐热圆钢销钉,敷设70mm厚的绝热层和30mm厚的耐热混凝土,布风板改用δ=22mm的不锈钢板制作。
(二)改善炉内燃烧
除改善飞灰循环、增加炉内细颗粒浓度,提高悬浮室燃烧份额外,还通过热力计算适当减少水冷壁受热面积,在右侧水冷壁标高7.20~8.00m范围内敷设绝热层,将悬浮室出口温度提高到800m℃以上,大大改善了炉内的燃烧工况,提高炭粒的燃烧率,且有利于锅炉的负荷调节。
(三)飞灰循环系统加装流化密封返料器
将左侧膜式水冷壁下部直段及该处的2根给水管切除 1.75m,集箱抬高1.75m,加装2台调节性能好、运行稳定的流化密封返料器于该位置,在原储灰槽中加装隔板,组成2个漏斗,由2台返料器承担回送任务。
从一次风管中引来松动风和送灰风,两股风由阀门可以调节,用以控制返料量。
流化密封返料器本体用不锈钢板分成3部分,分离的灰下降至中间的储灰室,在松动风作用下进入左右两侧送灰室,并由送灰风送入炉内。
返料器伸入炉内的下灰口中心高度为4.7m,在膜式壁上开个4个落灰口,由于循环灰入炉口的高度提高,处于微负压区,且没有原下灰口长长的斜坡,送灰效果大为改善。
(四)改进二次风系统,减轻炉墙的磨损
增加1台二次风机单独组成二次风系统,由二次风总管至锅炉前后墙,分成φ108mm×4mm的6根二次风管送入炉内,对冲布置,由风门调节二次风总量。
二次风的送入,补充炉内燃烧所需的新鲜空气,同时扰动上升气流,增加气固两相之间的滑差速度,延长炭粒在炉内的停留时间,提高了燃烧效率。
采用二次风机来提供二次风,解决了二次风速受一次风大小影响而忽大忽小的状况,前后墙对冲布置的二次风也大大减轻了对炉墙的冲刷程度,使炉墙磨损大为降低。
三、技术改造后锅炉的运行效果
锅炉改造后,通过对锅炉的运行测试,同改造前对比,具有以下显著效果:
(一)改造后锅炉的各项技术参数全部达到设计要求。
(二)点火成功率达100%,且点火过程易于控制,升压供汽时间短,彻底改变了过去点火难,费时费力,影响生产的状况。
(三)飞灰循环正常稳定运行,使这台额定蒸发量为35t/h锅炉负荷调节范围从原来的80%~100%达到可在40%~100%之间调整,能够在8~9t/h的低负荷下安全稳定运行,满足了公司生产对热负荷需求变动大的要求,消除了对外排空多余蒸汽的现象,不仅减少煤耗,也减轻了噪声污染。
(四)改善了现场的工作环境,以前灰尘飞扬的现象已不存在。
(五)锅炉热效率达80%以上,比改造前提高了10%。
(六)压火操作方便可靠,锅炉能压火备7~8h,对非连续性生产非常有利。
(七)大大降低了煤耗,节能效果显著。
每生产1t蒸汽的煤耗由原来0.557t 下降到0.38t,达到了锅炉吨蒸汽耗煤118.7kg标煤的先进单项能耗标准。
四、锅炉除氧方法介绍
在锅炉给水处理工艺过程中,除氧是一个非常关键的一个环节。
氧是给水系统和锅炉的主要腐蚀性物质,给水中的氧应当迅速得到清除,否则它会腐蚀锅炉的给水系统和部件,腐蚀产物氧化铁会进入锅内,沉积或附着在锅炉管壁和受热面上,形成难容而传热不良的铁垢,而且腐蚀会造成管道内壁出现点坑,阻力系数增大。
管道腐蚀严重时,甚至会发生管道爆炸事故。
国家规定蒸发量大于等于2吨每小时的蒸汽锅炉和水温大于等于95℃的热水锅炉都必须除氧。
下面是我们单位采取的几种除氧方法:
(一)物理方法
根据亨利定律可知,任何气体同时存在于水面上,则气体的溶解度与其自己的分压力成正比,而且气体的溶解度仅与其本身的分压力有关。
在一定压力下,随着水温升高,水蒸汽的分压力增大,而空气和氧气的分压力越来越小。
在100℃时,氧气的分压力降低到零,水中的溶解氧也降低到零。
当水面上压力小于大气压力时,氧气的溶解度在较低水温时也可达到零。
这样,随着水温的升高,减小
其中氧的溶解度,就可使水中氧气逸出。
另外,水面上空间氧气分子被排出,或转变成其它气体,从而氧的分压力为零,水中氧气就不断地逸出。
采用物理方法除氧,是利用物理的方法将水中的氧气析出,常用的有热力除氧法、真空除氧法和解析除氧法等。
(二)化学方法
采用化学方法除氧,主要是利用化学反应来除去水中含有的氧气,使水中的溶解氧在进入锅炉前就转变成稳定的金属或其它药剂的化合物,从而将其消除,常用的有药剂除氧法和钢屑除氧法等。
物理方法是采用热力除氧和树脂除氧。
采取热力除氧我们将大气热力除气器装在锅炉上方将锅炉给水加热至沸点,使氧的溶解度减小,水中氧不断逸出,再将水面上产生的氧气连同水蒸汽一道排除,还能除掉水中各种气体(包括游离态CO2,N2),如用铵钠离子交换法处理过的水,加热后3也能除去。
除氧后的水不会增加含盐量。
除氧后的高温软化水输送管道经过软水箱,使其与软水箱中的水进行热交换,而后流至锅炉给水泵,经省煤器进入锅炉。
树脂除氧当水通过树脂层后,把水的溶解氧由零价还原成负二价,形成氧化物(氧化铜),树脂失效后可用肼还原,Cu2+ 被树脂上的交换基因吸收。
使用中应注意出水中含有微量肼,不能做生活饮用水。
除氧水箱应与空气隔绝,同时要设两个除氧罐,才能保证连续供应脱氧水。
化学除氧为亚硫酸钠除氧,这是一种炉内加药除氧法。
因为在给水系统中氧使锅炉的主要腐蚀性物质,所以要求迅速将氧从给水中去除,一般使用亚硫酸钠作为除氧剂,2Na2SO3+O2→ 2Na2SO4,通常要求加药量比理论值大。
温度愈高,反应时间愈短,除氧效果愈好。
当炉水pH=6时,效果最好,若pH增加则除氧效果下降。
加入铜、钴、锰、锡等作催化剂,可提高除氧效果。
该方法由于亚硫酸钠价廉故而投资低,安全,操作也较为简单。
但此法加药量不易控制,除氧效果不可靠,无法保证达标。
另外还会增加锅炉水含盐量,导致排污量增大、热量浪费,是不经济的。
因此该方法一般用在小型锅炉房和一些对水质要求较高的热力系统中作为辅助除氧方式。