- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
10±0.05mm
否
三.确定测量指标
• 本例中小组决定把塑胶轮的强度作为测量指标
四.确定影响因素
经过认真分析,确定的影响因素为:
A.模腔温度
B. 喷嘴温度
C.射出温度
D.射出口径 E.注塑机吨位
五.决定因素水平
因素
水平 -1
A.模腔温度
120℃
B.喷嘴温度
40 ℃
C.射出口径
5.8
D.注塑机吨位
B产品
规格
标准
制冷量
5000W
实际 5023W
耗电量 6800W 品质保证 三年
6500W 三年
耗电量 品质保证
2200W 二年
2190W 二年
定价:7000元 交期:三日内安装 服务:永久性服务
定价:2500元 交期:现货供应 服务:10年维修
二.如何发现品质异常 选择改进对象
1、何谓异常?
◎应该做到而没有做到,不应该发 生而发生,即维持活动发生了问题, 实际成绩比管制基准差,发生异常 时,应进行异常原因分析,并对应处 置.
目标
USL 组内 整体
潜在(组内)能力 Cp 1.80 CPL 1.86 CPU 1.75 Cpk 1.75
整体能力 Pp 1.77 PPL 1.82 PPU 1.71 Ppk 1.71 Cpm 1.74
实测性能 PPM < LSL 0.00 PPM > USL 0.00 PPM 合计 0.00
21.6 21.9 22.2
水平 试验
因素
A
B
C
D
序号
1
1
-1
-1
1
2
-1
1
1
-1
3
-1
1
-1
1
4
1
-1
1
-1
5
1
1
1
1
6
1
1
-1
-1
7
-1
-1
-1
-1
8
-1
-1
1
1
试验 序号
AB 1 1 -1 2 -1 1 3 -1 1 4 1 -1 51 1 61 1 7 -1 -1 8 -1 -1
七.试验结果统计
STD
C
D sample1 sample2 sample3 平均值 (标准差)
-1 1 120 130 134 128 7.211
1 -1 71 73 75 73 2.000
-1 1 155 170 169 165 8.386
1 -1 72 80 79 77 4.359
1 1 95 92 102 96 5.132
-1 -1 120 125 142 129 3.606
-1 -1 127 119 128 125 4.933
机用膜一拉就断; 如何 : 在IPEX预拉型缠绕机上使用,转速为
30M/MIN,预拉后倍数为3 。 为什么:机用膜卷端口破损; 多少 : 20卷中目前发现6卷有问题。
D3.执行和确认临时措施
A.品保课立即派员到浙江精密机械厂检查全部20μMHT 机用膜,并挑出有问题的膜。(许丽 完成日期07/8/05)
品质改善与成本控制
课堂纪律
欢迎阁下参加本次课程,请注意以下的 几点:
1、手提电话 2、吸烟 3、其它
请将您的手提电话 开为振动或关闭。 在课堂内请不要吸烟。 课期间请不要大声喧哗,举手提问; 不要随意走动。
课程大纲
• 第一部份 品质基本概论 • 第二部份 发现品质异常, 选择改进对象 • 第三部分 品质异常改善的手法技巧 • 第四部份 品质异常如何预防 • 第五部份 质量成本构成和分析 • 第六部分 质量成本控制实施步骤
级品率,…… • ● 从顾客返馈的信息中去选择 • 例如:顾客的满意率,顾客投诉,对顾客
的调查,…… • ● 从内部或外部审核的结果中去选择 • 例如:审核中发现的问题,审核中提出的
要求,……
5.怎样选择质量改进对象
• ● 从员工的反应中去选择
• 例如:召开员工座谈会自由讨论,让员工 提出改进项目,给员工提出新的工作目 标,……
(2)某注塑车间A产品从8:00-17:00出现了5个批峰超标的产品,每小 时生产300个,9小时共生产了2700个,不良率:0.185185%(1852PPM), 规定目标是1000PPM,这是不良,还是异常?
3、异常的产生
●过程的波动性
输入:X 控制变量
输入变量 干扰变量
过程
输出:Y
(过程特性) 产品特性
1 Lot中的不良数
日期
不
良
个 40
B班
数30n= Fra bibliotek820
10
0 123456 78
1 Lot中的不良数
日期
5. DOE 试验设计改善案例
一.建立试验目标
• 选题理由:
• 塑胶轮机械强度这个品质特性至关重要,而且 出现不合格连返工的机会都没有,潜在危险无 法估计,而且目前困扰生产,不稳定,经常调试 没有得到有效彻底解决.
1 1 136 140 142 139 3.055
八.试验结论
• 经过试验分析,改善小组将四个影响因素的 水平设置分别如下:
• A.模腔温度:120 ℃ • B.喷嘴温度:40 ℃ • C.射出口径:5.8 mm • D.注塑机吨位:950吨 • 小组将四个因素设置在以上水平,经过几周
的运行,测试塑胶轮的强度一直保持在 160N上下.试验取得了可喜成绩.
2、异常与不良的区分
●不良是单个的和孤立的,没有形成 某一趋势,没有超过 规定目标
●异常是有一定变化趋势的不良变化情况,并且超过了 规定目标.
例如:
(1)某注塑车间A产品从8:00-17:00出现了一个批峰超标的产品,每小 时生产300个,9小时共生产了2700个,不良率为:0.0037%,(370PPM) 规定目标是1000PPM,这是不良,还是异常?
◎把顾客的需求转变成产品制造的语言或术语
#操作不顺畅 #滑板动作太紧 #座椅太硬
手把操作力 滑板前后滑动力 合棉硬度
◎把产品制造的术语转换成品质特性
手把操作力 滑板滑动力 合棉硬度
6±2Kgf 12±Kgf 14±Kgf
哪种产品品质好?你会选购哪款产品?
A 产品
规格
标准
实际
制冷量 12000W 12200W
1.剔除特殊原因的波动 2.减少分散,集中到目标值
●异常原因(最多2-3个,通常为一个)
管理人员 基本方法
3
链接:检验准确率计算.ppt
4、管理人员如何发现异常
●员工报告:
1.烤漆线的问题
A公司班长报告:烤漆线的重工率和报废率偏高,烤漆线主管 在和资深技师讨论….. ●检查报表:
2.PiZZa外送问题 B餐厅是一家PiZZa餐厅, PiZZa餐厅必须有较多的外送才 能提高获利,但是B餐厅外送的检查报表显示状况一直不佳 ●管理人员巡查: 3.电池极板问题 C公司是一家电池制造公司,电池中的重要组件之一是电池 极板.去年冬天,课长巡查时发现,A 产品的电池极板有严重的 剥落现象,…..
750
+1 180 ℃ 60 ℃
10 950
说明:
如果进行2(4)全因子试验需进行16次组合,小组经过讨论后 认为因素A和B的交互作用AB以及因素A和D的交互作用AD对 输出变量(塑胶轮强度有重要影响),除此外没有其他因素对输出 结果有影响,所以决定选择部份试验设计以节约时间和经费.
六.输出试验表
B.对挑选出的破损20μMHT机用膜运回公司,按数补给 浙江精密机械厂。并确认补货后的情况。(许丽 完成 日期07/8/05)
C.对现有生产、贮存、出货的20μMHT机用膜进行全数 检验。(许丽 完成日期07/8/05)
D4.识别并验证根本原因
品
经济性
广义性
质
的
满意性
品质五个内涵
内
时效性
涵
相对性
➢找出顾客的需要,然后满足需要 ➢找出满足顾客的方法,然后付诸行动
4
品质案例
◎保障客户未来的需要 ◎持久耐用无故障 ◎安全可靠 ◎为客户设想周到 ◎符合环保要求
●海尔洗红薯的洗衣机
8
案例说明
◎界定顾客的要求 1.掌握顾客的声音
#问卷调查 #访谈(面对面,电话) #客户投诉 2.鉴别顾客的要求 例如:座椅操作不顺畅,动作太紧,座椅太硬等
• ● 从竞争对手的角度去选择
• 例如:与竞争对手进行比较,寻找竞争对 手先进之外,寻找自己超过竞争对手的长 处并加以发挥,开辟新的竞争领域,……
三.品质异常改善技巧
常用质量管理方法、工具
工 欲 善 其 事
必 先 利 其 器
1.方法:5问法
現象
現
為什麼機器停了?
在
為什麼機器會超載?
為什麼轮轴阻力过大? 過 為什麼轮轴被磨损? 去
D1.成立小组
按问题涉及范围确定小组成员:
责属单位: 生管课、销售课、库管课、品保课
责属人员: 贾正羽、庄卫年、赵晓明、许 丽
D2.问题描述(5W2H)
何时 : 2007年8月4日; 何人 : 浙江精密机械厂; 何地 : 浙江精密机械厂—包装车间; 何事 : 包装ALT-5检测器时,使用20μMHT
偏
长脚作业
高
未先加工
4.层别法案例
案例:经检验某产品批后,结果发现有265个不良品,想了解哪个
班不良品比较多?并查找原因?
不 良
40
不 良 60
个
全部
数 30
个 数 50
20
n = 265 10