煤气鼓风机故障振动分析与修复
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风机常见振动故障及处理摘要:由于设备结构、安装方式和运行条件的不同,风机振动故障模式也不同。
现场诊断和管理应从多方面入手,采用科学的分析方法,强调故障的细节表示。
分析风机振动机理和频谱分析是分析风机振动故障的有效方法。
本文账户要针对风机常见振动故障及处理进行套简要分析。
关键词:风机;振动故障;处理1概述通风机是一种将机械能转化为气体压力并通过输入的机械能向外输送气体的机械。
它是一种由外部能量驱动的流体机械。
目前,风机广泛应用于钢铁冶金、石化、火力发电、天然气回收、污水处理和核电等行业和领域。
据相关调查,目前国内大型风机企业收入的95%来自钢铁、石化、火电、水泥等四大行业。
在转炉冶炼系统中,中风机是必不可少的。
主要用于管道系统中混合气体、粉尘等杂质的排放。
实现了煤气回收和环境保护的效果。
这种类型的风机一般采用离心风机。
风量可达到10万m3/h,速度在600~3000 0r/min之间,原动机通常由6kV或10kV高压驱动,功率1000 kW的电机驱动。
作为复杂环境下高速运行的大型机械,风机最常见的故障是振动。
2风机振动评价标准风扇是一种体积大、面广的通用机械设备,用途广泛。
振动故障是风机故障的一种常见故障,对生产、运行和环境有很大影响。
虽然风机的设计和制造技术取得了很大的进步,但工业发展对风机的性能也提出了很高的要求,风机的振动故障也越来越复杂。
风机振动测量点主要布置在风机轴承座上。
振动测量的标准是“JB/T 8689—1998风机振动检测及其极限值”。
根据标准,风机振动的刚性支承VRMS应小于4.6毫米/秒,柔性支撑VRMS应小于7.1毫米/秒。
3风机振动原因分析影响风机振动的因素很多,如设计制造缺陷、安装工艺水平、系统参数变化等,都会引起风机振动故障。
一般来说,风扇振动的原因可分为2类:机械和工作介质。
机械方面:转子不平衡引起的振动:制造过程中出现的误差,或安装过程中的不均匀,导致转子质量不均、转子弯曲变形、零件松动或转子部件不均匀磨损。
煤气鼓风机故障振动分析与修复作者:路继斌铁如初来源:《中国科技纵横》2012年第20期摘要:本文主要分析风机振动产生原因,并针对原因,在短时间内采取有效修复方案,完成机组的修复工作,为生产带来安全可靠保证。
关键词:离心风机振动原因分析修复宁夏庆华煤化集团有限公司现有两台D1450离心鼓风机,其运行方式为一开一备,主要作用是输送煤气,保证焦炉产生的煤气能够及时抽走,为后续的煤气净化保证一定的压力。
当鼓风机出现故障停机,一方面给企业正常生产带来损失,另一方面焦炉煤气无法及时供送,使得焦炉煤气对环境造成严重污染。
1、离心鼓风机在煤化工的重要性及工艺背景离心鼓风机是煤化工煤气输送的关键设备,它不但在焦化生产中起至关重要作用,而且在整个流程中属不可或缺的关键设备。
从焦炉来的荒煤气、氨水、焦油首先在气液分离器进行气液分离,分离出的粗煤气分别进入初冷器;在初冷器上段,用循环水间接冷却煤气冷却至45℃,再经下段制冷水间接冷却,使煤气进一步降温至22℃,冷却后的煤气进入电捕焦油器,最后进入煤气鼓风机,煤气鼓风机最主要的作用就是对煤气进行加压。
它的运行正常与否,直接影响系统安全稳定。
为此,努力保证煤气鼓风机完好是设备管理工作的重任(如图1)。
该煤气鼓风机自投运以来一直运行良好,正常情况下,振动是一种随机振动,振动参数总是在某一平均值附近波动,随时间变化而变化的现象不明显。
在2012年4月14日,突然出现机组振动加剧。
由于机组仅安装了位移报警连锁,没有安装振动报警连锁,所以集控室显示设备正常,我们操作人员根据操作经验,采用了紧急停车。
2、鼓风机产生振动原因分析D1450鼓风机机组主要由电机、液力偶合器、增速器、离心鼓风机本体、润滑系统、现场检测仪表以及进出口管道必备阀门等组成。
其主机由定子、转子、轴承、轴承箱和底座等构成。
针对现场振动,做如下原因分析:2.1 转子的不平衡量(偏心质量和偏心力矩)机组在投入运行的一段时间后,随着压力负荷的增加,其振幅会发生变化,一般是由小到大的趋势。
风机喘振的原因现象及处理方法风机喘振是指在运行过程中,风机叶片或整机出现振动,产生噪音,严重时甚至会引起设备损坏。
喘振现象给设备运行和生产带来了严重的隐患,因此对于风机喘振的原因和处理方法需要引起重视。
一、原因分析。
1.风机设计问题,风机叶片设计不合理或者风机结构设计存在缺陷,会导致风机在运行时产生振动。
2.风机安装问题,风机在安装过程中,如果安装不牢固或者安装位置选择不当,都会引起风机振动。
3.风机叶片损坏,风机叶片受到外部冲击或者长时间运行磨损,会导致叶片不平衡,产生振动。
4.风机运行环境,风机运行环境不稳定,比如风速突变或者风向改变,都会引起风机振动。
二、喘振现象。
1.噪音,风机在运行时会产生异常的噪音,这是喘振现象的一个主要表现。
2.振动,风机在运行时会出现明显的振动,可以通过观察风机叶片或者机体的晃动来判断。
3.设备损坏,严重的喘振现象会导致风机设备的损坏,严重影响设备的使用寿命和安全性。
三、处理方法。
1.优化设计,对于新购的风机设备,可以通过优化设计,改善叶片结构和整机结构,减少振动产生的可能。
2.加固安装,在风机安装过程中,需要加强对风机的固定,确保风机安装牢固,减少振动产生的可能。
3.定期检查,定期对风机设备进行检查和维护,及时发现叶片损坏或者设备松动等问题,做好维修和更换工作。
4.环境控制,对于风机运行环境,可以通过控制风速,改善风向等方式,减少风机振动产生的可能。
5.安全监控,在风机运行过程中,需要加强对设备的监控,及时发现异常振动,做好安全防护措施。
综上所述,风机喘振是一种常见的设备运行问题,对于喘振现象的原因分析和处理方法,需要我们引起重视。
通过优化设计、加固安装、定期检查、环境控制和安全监控等方式,可以有效减少风机喘振现象的发生,保障设备的安全运行和稳定生产。
希望本文对风机喘振问题有所帮助,谢谢阅读。
风机振动故障原因分析及处理0 前言风机在水泥行业使用特别多,包括各种类型的风机,如高温风机、离心风机、鼓风机、罗茨风机、高压风机等,而这些风机在使用过程中,由于各方面的原因,致使风机振动加剧,致最后损坏,严重的还会造成重大的设备事故,给企业的安全管理、生产组织以及效益等带来较大影响。
下面就引起风机振动的故障原因、故障因素、处理办法,谈一点自己的看法。
1 引起风机振动的故障原因分析风机故障现象及原因,有其规律可循,一般来讲有以下几种:1)设计原因:风机的设计一般是根据风机的使用环境、温度、风量、风压、介质等来设计的,而有的企业并没有完全根据这些因素来选型,致使造成存在如下因素:风机设计不当,动态特性不良,运行时发生振动;结构不合理,应力集中;设计工作转速接近或落入临界转速区;热膨胀量计算不准,导致热态对中不良等。
2)制造原因:风机制造厂家对风机的质量要求也影响风机的运转,如:零部件加工制造不良,精度不够;零件材质不良,强度不够,制造缺陷;转子动平衡不符合技术要求等。
3)安装、维修原因:风机的安装精度要求对风机运转起着至关重要的作用,如安装精度未达到安装要求,对风机运行将起着破坏作用。
在风机安装过程中,就有如下影响因素,如:机械安装不当,零部件错位,预负荷大;轴系对中不良;机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当;转子长期放置不当,改变了动平衡精度;未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质和精度等。
4)操作运行原因:在风机使用过程中,对风机维护、保养的好坏,对风机的运行质量起着决定性作用。
如:工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷等)偏离设计值,机器运行工况不正常;机器在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性;润滑或者冷却不良;转子局部损坏或结垢;启停机或升降速过程操作不当,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久等。
5)机器劣化原因:一般设备在使用时都有一定的年限,达到一定年限设备性能将恶化。
鼓风机轴系振动故障诊断及治理【摘要】通过对公司的鼓风机故障的原因系统的数据分析,系统的阐述了故障发生的机理原因。
通过分析得出结论,汽轮机对轮瓢偏差和风机转子局部裂痕是导致故障的根本原因。
针对机组的震动现象详细描述了故障征兆,进一步提出解决的合理办法,希望对以后的故障维修有很好的指导价值与意义。
【关键词】鼓风机;故障原因;解决对策技术的不断革新与发展,对鼓风机的要求也逐渐提高,因此鼓风机是否能健康运转是工厂关注的重要问题。
在此过程中,有一系列的因素对鼓风机的正常运转构成了很大的威胁,这就迫切要求我们对鼓风机的各种原理进行系统的了解,进而可以提出一个科学、完整的策略,应对公司鼓风机进行正常运转是及其重要的。
也可以进一步提高鼓风机的运行的稳定性、安全性与可靠性。
1.鼓风机组震动情况示意图以及故障分析这幅图就是前苏联的鼓风机组,因为转子已经发生严重损坏,更换了一根新的转子,但在一个月后,该机组又无法继续运行,通过检查发现,由于发生了大面积的乌金的破裂,导致了机器不能正常运转。
用听棒检测,可以听见很沉闷的撞击声,为了查明其发生故障的原因,决定对1#j进行合金测试,我们根据1#出现的故障,通过相关技术人员对系统进行全方面的在线检测。
从这个检测过程中可以看出来,鼓风机的轴系震动处于一个十分不稳定的一个状态,最大的震动值已经超过了国家规定的最大的允许值,连轴两端的震动以2倍频为主,通过检测可以清楚的看出,汽轮机与其鼓风机转子有问题,这个关键的因素在根本上影响了鼓风机的正常的运转。
它是一个潜在的因素,又是最主要的因素。
在这里我们需要指出的是,鼓风机的风压为30Kpa到200Kpa之间,由于它被应用与不同的环境和生产车间中。
在对鼓风机进行故障检测和维护的同时,需要进行多方面的实际情况考察和分析,对其中潜在的可能性的因素进行仔细筛选和分析,以便获取最直接和最有效的数据,这在对鼓风机的实际检修过程中是十分重要和关键的。
1999年1月12日收到 汝州市 467535煤气鼓风机典型故障原因分析及改进措施张长虹 周玉梅(河南汝州煤焦化集团公司) 煤气鼓风机是焦化厂的心脏设备,其运行状况的好坏决定着焦化生产的节奏。
设备出现故障影响焦化厂安全、环保和企业经济效益的发挥。
我公司于1990年3月投产以来,两台D300-42型煤气鼓风机相继出现过主电机定子线圈烧毁、轴承衬层破碎、润滑系统漏油等常见故障,还出现过风机运行中电流突然升到满刻度;风机正常运行一旦因外部原因停机需要再启动时频繁掉闸,风机运行中出现异常振动等故障。
为迅速查明原因,及时处理隐患,公司组织开展攻关活动。
在现场勘察的基础上,分析处理了几期典型故障,由于措施得力均取得了良好效果。
1995年至1997年实现全年无故障运行。
以下对几起典型故障原因分析及改进措施作一简单介绍。
一、风机运行中电流超标1994年10月25日至11月6日,鼓风机运行中电流突然达到满刻度,持续时间1~3秒,一班中间最多出现6次。
操作工不明真相按事故处理,先后两次实施紧急停车,但开机后还会出现此种情况。
经查实外部电源电压无波动,炼焦出炉计划无调整。
分析沿途煤气阻力变化情况,发现电流在急剧波动时,机体、管道振动加大伴有流体撞击声。
根据运行记录绘制的波动频率———时间曲线,多在0点和8点两线上下振荡。
此间正是中班和晚班交接班时刻,被认定为煤气在输送过程中夹带和冷凝产生的液体不能顺利排出管道,随煤气进入风机,由于冷凝液密度(1.12~1.24g/l )远大于煤气介质密度(0.451g/l ),风机超载造成电机过负荷。
通过对机体特别是机前排液管、阀门、水封进行清理、更换,确保排液畅通,并规定冬季中、夜班加强交班蒸汽吹扫,定期排放冷凝液,使故障得以解决。
二、风机启动时自动跳闸1998年1月13日,由于动力车间空气开关相间短路,越级跳闸,全厂停电,煤气鼓风机停车。
恢复送电后开风机时,主电机启动3秒没到规定转速自动停车,鉴于机组外部停电造成这次停机,按程序再开又停车,开备用风机时空投试验正常,带负荷开机仍然开车失败。
煤气鼓风机故障振动分析与修复
摘要:本文主要分析风机振动产生原因,并针对原因,在短时间内采取有效修复方案,完成机组的修复工作,为生产带来安全可靠保证。
关键词:离心风机振动原因分析修复
宁夏庆华煤化集团有限公司现有两台D1450离心鼓风机,其运行方式为一开一备,主要作用是输送煤气,保证焦炉产生的煤气能够及时抽走,为后续的煤气净化保证一定的压力。
当鼓风机出现故障停机,一方面给企业正常生产带来损失,另一方面焦炉煤气无法及时供送,使得焦炉煤气对环境造成严重污染。
1、离心鼓风机在煤化工的重要性及工艺背景
离心鼓风机是煤化工煤气输送的关键设备,它不但在焦化生产中起至关重要作用,而且在整个流程中属不可或缺的关键设备。
从焦炉来的荒煤气、氨水、焦油首先在气液分离器进行气液分离,分离出的粗煤气分别进入初冷器;在初冷器上段,用循环水间接冷却煤气冷却至45℃,再经下段制冷水间接冷却,使煤气进一步降温至22℃,冷却后的煤气进入电捕焦油器,最后进入煤气鼓风机,煤气鼓风机最主要的作用就是对煤气进行加压。
它的运行正常与否,直接影响系统安全稳定。
为此,努力保证煤气鼓风机完好是设备管理工作的重任(如图1)。
该煤气鼓风机自投运以来一直运行良好,正常情况下,振动是一种随机振动,振动参数总是在某一平均值附近波动,随时间变化而变化的现象不明显。
在2012年4月14日,突然出现机组振动加剧。
由于机组仅安装了位移报警连锁,没有安装振动报警连锁,所以集控室显示设备正常,我们操作人员根据操作经验,采用了紧急停车。
2、鼓风机产生振动原因分析
D1450鼓风机机组主要由电机、液力偶合器、增速器、离心鼓风机本体、润滑系统、现场检测仪表以及进出口管道必备阀门等组成。
其主机由定子、转子、轴承、轴承箱和底座等构成。
针对现场振动,做如下原因分析:
2.1 转子的不平衡量(偏心质量和偏心力矩)
机组在投入运行的一段时间后,随着压力负荷的增加,其振幅会发生变化,一般是由小到大的趋势。
引起振动原因主要有以下几点:
(1)转子叶轮叶片和轮盘的腐蚀;(2)局部的气流冲刷,不均匀腐蚀和穿孔;(3)转子叶轮流道的堵塞。
2.2 气流喘振因素
离心风机喘振就是风机小流量下的一种不正常情况。
喘振现象包括两方面的因素:离心鼓风机的气流在一定的条件下出现“旋转脱离”是产生喘振的内在因素;与离心鼓风机联合工作的管网系统的特征是其外界条件,只有外界条件适合于内在因素时离心鼓风机才发生喘振现象。
鼓风机产生喘振时的特征表现主要有下列几种:
(1)气流参数产生大幅度脉动。
(2)声音异常,一般会发生周期性的脉动噪音、周期性的低频吼叫声或喘气声。
(3)机组振动加剧,一般多为低频振动,振动频率与管网容量的平方成正比,喘振现象产生的原因除上述机理外,还有外界客观因素,如化工工艺控制;系统压力突然升高到高于排气压力;进气温度升高,鼓风机排气压力下降,低于系统压力,进气吸力下降造成鼓风机排气压力成比例降低,鼓风机出口有异物等均能使机组发生喘振。
2.3 转子安装不当造成的叶轮和定子轴向位置发生干涉引起的振动
主要表现在动静部分发生摩擦,机组温度过高,密封套部件变形磨损起不到密封作用。
导致密封间隙过大,气流经过风机时,轴向力过大,转子在定子中的轴向位置发生窜动,引起振动。
其他有关振动产生的常见原因有:
(1)转子主轴发生弯曲,机械跳动超差。
(2)转子与定子发生碰撞摩擦。
(3)电气元件安装不当。
如铂热电阻、测振探头、温度计等仪表元件。
2.4 机组轴系找正原因
电机、偶合器、风机之间的轴系找正。
按照机组找正曲线进行找正,检修后进行机组整个轴系的重新检查。
2.5 轴承故障引起的振动。
主要原因有:
(1)油膜引起振动。
轴承间隙过大和过小都无法形成起润滑保护的油膜。
瓦块再起不到润滑作用时就会发生瓦块磨损甚至烧坏瓦块巴氏合金,轴承起不到支撑和止推作用,从而使得机组发生振动。
(2)轴承压盖部件松动。
轴承箱内轴承压盖螺丝松动或机体底座螺丝松动,机组运行时无预紧力也会发生振动。
(3)油品、油质问题。
国家标准油品化验要达到NAS7级。
润滑系统的油质回油温度过高或润滑油含杂质,油品长期润滑变质。
(4)润滑油进、出油管路堵塞。
离心鼓风机产生振动的原因是复杂的的,经综合分析,此次风机振动主要为:(1)轴承箱内轴承压盖螺丝松动;
(2)密封磨损严重,密封间隙过大;
(3)轴系问题,风机与变速器不同轴。
3、修复方法
3.1 定子部分
拆解机壳中分面螺栓、地脚螺栓,拆卸机壳大盖;拆卸轴承箱盖,轴承;吊出转子;拆卸上、下机壳密封套;机壳、隔板喷砂处理;机壳中分面抛光轮清理;按照图纸重新照配密封套。
3.2 转子修复
(1)转子喷砂除锈,保护好轴径、推力盘、联轴器等部位;
(2)手工清理喷砂不干净的地方;
(3)转子叶轮着色探伤检查,发现叶轮完好无裂纹;
(4)转子按合格证明书打表检查机械跳动。
打表检测,发现转子轴变形弯曲0.28mm,参照设备运行技术要求,确定主轴报废不能使用,对此我们及时跟厂家取得联系,更换一台新转子。
(5)热拆原转子联轴器,标记位置;
(6)把旧联轴器热装于新转子上;
(7)打表检查转子各项跳动并检查电气不圆度,操作规范参照陕鼓典型工艺手册。
(8)转子低速动平衡。
转子重量1038kg,平衡精度G1.6,允许不平衡量3954.3g·mm,工作转速4340r/min,磨削去重,磨削深度不大于0.4mm,粗超度Ra6.3,光滑过渡。
3.3 机组现场组装
按照典型装配工艺进行。
(1)方向同轴度≤0.03mm,垂直方向转子中心低0.08~0.12mm;
(2)检查隔板同轴度,隔板与机壳同轴度≤0.025mm;
(3)转子轴向对中定位;
(4)按鼓风机出厂合格证照配更换鼓风机全套密封、油封;
(5)根据要求配钻支推轴承上轴瓦测温孔及止动销孔;
(6)根据要求配钻支撑轴承上轴瓦测温孔及止动销孔;
(7)按照合格证调整支推轴承、支撑轴承间隙及过盈;
(8)扣合上机壳,检查自由间隙;
(9)调整风机与变速器的同轴度,使之符合煤气鼓风机机组安装要求;
(10)安装联轴器及护罩,检查各螺栓是否松动。
4、效果评价
机组检修结束,经启动试车,风机转速逐步提高至3800r/min后,使用手动测振仪检测风机的振动在0.08um范围,同时使用测温仪测轴承温度小于48℃,电流稳定在34A,在运行48小时后停车备用。