一起锅筒鼓包事故的分析原因及预防措施
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油锅起火案件分析总结汇报油锅起火案件分析总结汇报一、案件背景在餐饮行业中,经常会发生火灾事故,其中油锅起火是比较常见的一种。
油锅起火案件发生的主要原因是油温过高、油品超负荷、操作不当等。
本次案件的发生背景是一家餐厅的油锅起火,给员工和顾客带来了严重威胁。
二、案件过程分析1. 油温过高:调查发现,油锅起火的主要原因是油温过高。
餐厅使用的油锅很老旧,温度控制不准确,无法及时调整,导致油温超过安全范围。
2. 油品超负荷:餐厅繁忙时,为了提高效率,员工常常同时炸多个油炸食品,导致油锅油品超负荷,容易引发油锅起火。
3. 操作不当:部分员工在炸油炸食品时没有按照操作规程进行操作,如抖动食材导致热油溅出,使用湿手操作导致油锅内湿气过多等,这些不当操作也增加了油锅起火的风险。
三、案件影响分析1. 人员伤亡:油锅起火会导致火势迅速蔓延,容易造成员工和顾客的伤亡。
此次案件中,由于员工及时采取了应急措施,没有造成人员伤亡,但仍然给人员的生命安全带来了极大威胁。
2. 经济损失:火灾事故发生后,餐厅的设备、货物和场地都受到了不同程度的损坏,造成了巨大的经济损失。
同时,由于餐厅需要停业维修,还会导致业绩下降,进一步影响公司的经济状况。
3. 市场声誉受损:火灾事故发生后,消费者对餐厅的信任度会降低,对品牌形象会产生负面影响,导致顾客减少或者不再光顾该餐厅。
这对餐厅的发展和市场竞争力都会造成严重的影响。
四、案件原因分析1. 设备老旧:油锅过于老旧,无法准确控制油温,增加了起火的风险。
2. 操作不规范:员工在使用油锅时没有按照规范操作,抖动食材、使用湿手等不安全操作增加了起火的概率。
3. 管理不到位:餐厅缺乏有效的风险管理和员工培训体系,对油锅使用没有相关的操作规程和安全意识的培养,导致员工对于油锅起火的风险缺乏足够的认识。
五、案件应急措施1. 灭火器材配备:餐厅应当配备足够数量和种类的灭火器材,方便员工及时应对火灾。
2. 定期检查维护:餐厅应定期对油锅进行检查和维护,确保油锅设备的安全可靠性。
基于案例的锅炉鼓包事故原因分析及修理方案作者:张承华来源:《广东科技》 2014年第2期张承华(重庆市特种设备检测研究院,重庆 401121)摘要:锅炉鼓包事故发生的原因是很多方面的,为了最大限度的减少事故带来的责任,防患于未然。
本文主要是通过对一例锅炉鼓包事故产生的原因分析及修理,得到一定的启示,现总结出来与各位共勉。
关键词:锅炉鼓包;原因分析;修理0 引言国务院《特种设备安全监察条例》以下简称“条例”施行至今,随着各级安全监察机构监察力度不断加强,全国各地各种特种设备安全事故不断减少。
锅炉事故受市场经济多元化发展及经济下滑等因素的影响,在各种事故下降的同时没有完全杜绝,依然存在。
本例锅炉鼓包事故的发生,充分暴露出在锅炉安全运行和管理中存在的薄弱环节。
现将其事故产生的原因和修理工作总结出来,对今后如何正确检查分析鼓包情况、查明事故发生原因,防止事故扩大、采取正确的处理方法、制定合理的修理方法有一定指导意义。
1 概况(1)事故发生经过:本辖区一个体木材加工企业一台锅炉,型号为DZG2-1.25-AⅢ,2013年10月5日10时许,正在运行的锅炉发生了漏水,司炉人员立即采取紧急停炉。
使用单位相关人员检查发现锅炉底部出现了鼓包变形。
(2)事故现场调查情况:该炉系某锅炉制造单位2004年5月生产,锅筒材质为20g,板厚14mm,锅炉配有炉外水处理设备。
经现场调查发现,该企业2012年5月租赁生产,属租用性质,企业的经济运行状况较差。
而业主在租用该企业前就使用锅炉,可以说有一定的锅炉使用管理经验。
原企业所在地区的原水水质状况较好,稍经处理完全能满足锅炉给水水质的要求。
但是租用该企业后并没有了解使用地点的原水状况。
如果进行锅炉水质处理需要人力和物力,出于经济的压力,凭经验取消锅炉锅外水处理,亦未进行锅内加药水处理工作,直接将原水进入锅炉使用。
同样出于经济压力,锅炉管理人员、司炉人员更换频繁,锅炉的管理、使用、维护状况也比较差。
锅炉锅筒鼓包原因分析及预防2010年在对我市某化工企业一台2T/H的卧室快装锅炉进行内部检验时,发现锅筒底部距前管板750mm处有一个400×350mm、高度为30mm的鼓包,。
锅炉受压部件水侧水垢厚度(3-4)mm,锅筒底部尤其是鼓包区域堆积大量水垢片,最高堆积厚度达150mm左右。
炉膛内鼓包外表面有明显的氧化皮,厚度为1.0mm左右(其中鼓包顶部氧化皮厚度为1.5mm),经锤击脱落。
经测厚发现鼓包处壁厚减薄明显,其中厚度最薄处位于鼓包的顶部3(如图1),壁厚为10.2mm,该台锅炉型号为DZL2-1.0-AⅡ,2008年12生产,锅筒直径为1620mm,长度为3240mm。
锅筒材质为16MnG,壁厚为14mm。
图11.2图1为切割下来的锅筒钢板,其中3为鼓包区域,2和4为鼓包边缘区域,1和5为未鼓包区域。
图2 锅筒鼓包处内外部及邻近区域布氏硬度图2为鼓包处及邻近区域硬度测试曲线,一般16MnG经热轧或正火处理后的布氏硬度在150~200之间,从图2中可知,锅筒内部的布氏硬度在整体较锅筒外部高8.5HB,鼓包处外部抗拉强度,由经验公式求得约为σ b min=3.45×118=407.1MPa,比16MnG材质正常的抗拉强度值(σb=525MPa)低117.9MPa,下降了22.5%。
通常材料的抗拉强度只允许下降5%。
1.3 化学成分分析使用Arc-Met8000光谱仪,对锅筒鼓包处的内外面进行光谱分析,结果表明:锅筒外部鼓包处的C含量最低,仅0.126%,而该锅筒的原始C含量为0.15%,脱碳较为严重。
而锅筒外部较锅筒内部脱碳更严重,这与外部直接受炉膛的高温火焰加热有关,由于C含量下降较多,导致材料的强度下降明显。
1.4 金相分析对鼓包区及鼓包邻近区域进行金相分析,如图3a、b所示。
图3 锅筒鼓包处及邻近区域显微组织分析表明,远离鼓包区域,组织较为正常,为均匀分布的F+P,硬度稍微下降,有轻微的条带状和撕裂状痕迹,珠光体球化轻微;处于鼓包边缘区域的金相组织出现明显的偏析,条带状和撕裂痕迹非常明显,硬度下降幅度较大,部分组织表面有氧化痕迹,部分珠光体球化严重;处于鼓包区域的金相组织大部分是铁素体,锅筒外部过烧较严重,晶界模糊,部分组织颜色发蓝发红,珠光体大部分球化,导致力学性能恶化,微观组织有被撕裂的痕迹,强度下降,表明该处长期承受了A c3左右的高温。
安全事故根源及防范事故对策近几年来,各类事故接连发生,飞机失事、商场起火、轮船沉河、人身伤亡等,损失惨重,令人怵目惊心。
安全事故对电力系统来说更是大忌,安全历来具有一票否决权,如何使电力安全生产处于在控和可控状态,是我们每个电力生产职工面对的课题。
萍乡供电公司变电部担负着萍乡电网主网的运行和检修任务,安全责任至关重大。
我们务必剖析事故案例,找出造成事故根源,吸取事故教训,采取防范措施,防止各类事故的发生。
一、造成事故的根源:众所周知,安全是电力系统永恒的主题。
提起安全工作,大家都认为很重要,但在日常工作中,形成了说起来重要,干起来次要,忙起来不要的怪圈。
每年印发的安全文件最多,开展安全学习的时间最多,各级领导对安全的要求也最多,但安全事故仍然屡禁不止,值得我们深刻反思,寻根求源,笔者认为主要有以下造成事故的根源:1、危险点控制不严格。
危险点就是指在作业过程中可能发生事故的地点、部位、场所、工器具或行为等,它是诱发事故的因素,如果作业人员不进行防范和采取措施,在一定条件下,就会演变成事故。
变电运行检修的危险点主要表现在倒闸操作、大型检修、设备缺陷、恶劣天气作业等。
凡在操作中发生事故,都是没有认真把好操作六关,即填写、审核、模拟、监护、唱票、检查。
凡在施工检修中发生事故,都是在安全措施的布置和有效的监护环节上出了问题。
恶劣天气作业和设备带病情况下发生事故则是没有加强设备巡视和采取积极的预防措施。
2、工作中存在麻痹思想和侥幸心理。
运行工作,年复一年,久而久之,产生麻痹思想和懈怠情绪,无形中发生习惯性违章。
凡发生人为安全事故,必定存在违章因素,而违章不一定出现安全事故,所以有的职工存在侥幸心理,图省事,在工作中不知不觉地违了章,玩走钢丝绳的游戏,殊不知一旦发生安全事故,给企业造成损失,给家庭带来不幸,悔之晚矣。
在长期的运行工作中,运行人员普遍存在麻痹思想和侥幸心理,认为自己运气好就不会出事故,机遇不好的人才会出事故,于是该到现场检查的没有去检查,该立即停用的压板而去跳项操作,该履行监护职责的没有到位,留下隐患,最终导致事故的发生。
科学与财富一、问题的提出近期,我们在对一台DZH4-1.25-AII型锅炉进行内部检验时,发现该锅炉存在以下问题:1.锅筒结硬水垢2-3mm,且锅筒底部有大量垢渣堆积,厚度为180mm。
2.锅筒底部距离前管板880mm处,发现一直径300mm鼓包,鼓包高度为21mm。
3.无专职水质化验员及水质化验记录。
二、原因分析该台锅炉是2004年5月8日制造的活动炉排锅炉,水处理方式采用锅内加药,经对锅炉水质进行检测,给水硬度为6,炉水碱度为8.5,PH值为9.0。
鼓包处厚度=10mm(原锅筒厚度为12mm)。
查阅使用单位相关资料发现,该单位未配专职水处理人员,未对司炉人员进行业务培训指导,司炉人员未按相关操作规程进行定期排污,做好水质化验记录。
由于锅筒底部堆积大量脱落的水垢未及时清除,该鼓包处于炉膛高温辐射区域(炉膛温度在900℃左右),热传导不畅,是锅筒底部受热不均匀,造成局部过热。
当壁温超过锅筒材料的允许使用温度时,金属就会因过热而产生蠕变,从而导致鼓包的产生。
修理方法:1.锅炉制造单位可以安装、修理、改造本单位制造的锅炉,使用单位可以由取得特种设备安装、修理、改造的单位进行相应的修理工作。
2.修理单位在维修工作前,按照相关安全技术规范做出修理方案等工作,并按有关规定办理告知手续,同时向取得特种设备检测许可的检验检测机构提出监督检验申请。
3.鼓包补板材料及焊接材料在使用条件下应具有足够的强度、塑性、韧性以及良好的抗疲劳性能。
受压元件与受压元件焊接的承载购件钢材应当是镇静钢,室温夏比冲击吸收能量(KV2)不低于27J,室温断后伸长率(A)应当不小于18%。
该单位所用修理材料委托修理单位从原锅炉制造单位购进,与原材料一致(原材料GB713-2008.牌号为Q245R),按照材料采购技术要求,在材料单位制造单位进行了验收,并且在检验报告上进行了见证签字。
且实物标识清晰、齐全。
满足材料质量证明书的要求。
质量证明书与实物相符合。
一起锅炉鼓包事故原因及预防0引言长期以来,锅炉作为一种特种设备,在我市有着广泛运用,给经济生活带来极大发展、便利同时,各种事故也时有发生。
尤其是DZL 型快装蒸汽锅炉锅筒底部鼓包缺陷,危害较大。
本文就一起鼓包情况、发生原因、处理方法以及预防措施作以介绍,希望能对用户安全管理使用有启迪借鉴作用。
1 事故概况设备事故概况:2007年8月27日,我市某宾馆一台蒸汽锅炉司炉工在运行时发现该锅炉锅筒底部发生鼓包,立即停炉,并申请我中心人员进行检验。
设备状况:锅炉型号DZL4-1.25- WⅡ,生产日期1999年05月,锅筒材质20g 锅筒直径?恚?800 水处理方式锅外。
2 检验情况我院人员在待锅炉完全冷却后,进行内部检验,重点检查了鼓包位置,以分析鼓包程度。
(1)鼓包位置,测量它几何尺寸,从内外侧进行测量;确认鼓包中心距前管板780mm(下部环缝600mm),鼓包呈椭圆型,面积(长度?宽度#?000mm,鼓包高度为34mm,鼓包外表面有明显氧化皮,厚度为1.5mm左右(鼓包处氧化皮达2.5mm),鼓包顶部过热。
(2)水垢厚度;打开人孔发现,锅炉主要受热面水侧普遍结有水垢厚2-4mm不等,且锅筒集箱积存40mm渣垢。
(3)测量鼓包中心金属残余厚度及筒壁正常厚度,未发现异常。
(4)宏观检查后使用MT进行检测,检测结果未发现裂纹。
(5)硬度测定:鼓包变形部位,硬度基本正常,筒体无异常。
(6)其它:锅炉水处理设备失效、排污阀泄漏、炉墙损坏。
3 缺陷产生原因(1)锅炉经营管理人员对安全认识不足,企业对安全生产重视不够,安全投入不够;(2)司炉工责任心不强,没有定期排污、排污阀失修;(3)锅炉安装缺陷:锅炉前低后高;(4)锅外水处理设备失效,锅炉给水不合格。
安装时本体未做到前高后低,造成锅炉排污排不畅,致使锅筒底部积聚大量水垢与泥沙堆积物;随着锅水蒸发、浓缩,水中盐类物质浓度逐渐加大蒸发面上析出沉淀,形成水垢;锅炉给水设备设备损坏,锅炉工未进行定期排污,在排污阀损坏情况下不能及时排除锅内形成水渣,聚集成二次水垢,最终造成锅筒底部严重结垢;由于锅炉底部水侧大量结垢、泥沙堆积物,而水垢、泥沙堆积物导热性极差,是锅炉钢板数百分之一,这样锅筒金属壁温不能及时有效传导给锅水,得到冷却,壁温超过允许温度,金属强度下降,随着长时间传热恶化,温度上升,强度急剧下降,金属已不具有原来强度,金属晶体发生塑性流动直至变形。
热水锅炉短期鼓包成因及应对措施前言2003年春节前后,枣庄市相继发生数十起热水锅炉鼓包事故,其中有八起鼓包锅炉出自某一结构,同年3月8日,枣庄市某学校又一该结构热水锅炉在使用仅6个月后发生锅筒鼓包、局部裂纹以及水冷壁管堵塞渗漏事故。
给推广使用这一结构类型锅炉蒙上了阴影,笔者作为多年从事锅炉与水处理检验的技术人员从该台锅炉的使用管理与锅炉结构入手,通过分析论证,发现鼓包锅炉普遍存在着一些共性问题。
1 锅炉基本状况经查:该台锅炉为2001年9月由我省某市锅炉厂生产的DZL2.8-0.7/95/70-AII型热水锅炉,炉膛两侧布置有长、短水冷壁管,左右烟室后部还各有两根后水冷壁管(以下将水冷壁管简称为壁管),长、短及后壁管从集箱上交叉引出焊接在锅筒上,短壁管插入锅筒下部纵轴线两侧240mm处,长、短壁管之间形成的空间密封绝热后组成左右第二回程烟室;锅内定期排污装置为管式纵向吸污管,吸污管由焊接在锅筒底部的前后支座固定,吸污管下侧开有两排直径为12mm吸渣孔(锅炉结构见示意图)。
锅炉结构示意图该锅炉于2001年11月下旬安装,12月份开始投用,至2003年3月份出现鼓包事故,连续运行时间仅6个多月;炉膛情况检查:后拱端以前的锅筒腹部设有厚约80mm,长约1.6m绝热层,第二回程烟室底部皆为绝热层覆盖,炉膛后拱上部比正常后拱加厚约150mm;检查中发现,在第二回程烟室绝热层、锅筒绝热层及前、后拱端部都伴有较严重结焦。
锅筒鼓包处检查,鼓包起始于锅筒腹部绝热层终止处,长约300mm、宽约100mm、高度约25mm~30mm。
检查中还发现在正对锅筒鼓包左侧已有一根短壁管发生胀粗渗漏。
进入锅筒腰孔检查,发现锅筒底部有厚约60mm水渣,锅内、集箱内、长短壁管内及烟管可见部位结垢厚度为0.5mm~1mm之间不等,未发现受热部件严重结垢情况;对距鼓包中心约450mm吸污管后支座焊根检查,发现有两条交叉热裂纹存在;对长、短壁管全面做堵塞情况检查,发现在正对锅筒鼓包左右侧各有两根壁管在下部弯曲处堵塞(含前面提及的左侧渗漏一根短壁管)。
Don't let yourself feel very comfortable, because you don't feel tired only when you go downstairs, and you don't need to step on the accelerator when you go downhill.悉心整理助您一臂之力(页眉可删)一起锅炉筒体鼓包事故原因分析一、事故概况2004年8月,一印染企业一台新装投用才一年的DZL4-1.25型链条锅炉,在停炉检查中,发现锅筒底部炉膛高温区出现一鼓包。
鼓包长510mm、宽340mm、峰高70mm,呈不规则椭球形鼓起。
这是一起严重的锅炉损坏事故,所幸在检查中被发现,没有造成一起锅炉安全事故。
事故发生后,使用单位紧急向锅炉生产单位求援,锅炉生产单位察看现场后,发现问题严重,要求使用单位向当地特种设备安全监察机构报告。
当地特种设备安全监察部门接到报告后,立即请锅炉检验检验单位参加现场检验,并采取了一系列措施。
二、现场检验情况这台锅炉是2003年6月出厂,2003年7月安装投用的,是由一家有相应的锅炉制造许可证的锅炉制造单位制造,锅炉出厂资料齐全。
安装单位没有安装资质,安装资料也没有,未办理使用登记证,从未检验过。
锅炉水处理设备没有,当地没有自来水,锅炉所使用的水是从厂内一水井用水泵打入储水塔,由储水塔直接供给锅炉。
锅炉使用单位没有水质化验设备,从未进行过水质分析。
锅炉操作工没有特种设备作业人员上岗证。
检验人员现场检验主要受压元件没有发现裂纹、起槽、泄露、磨损等缺陷,水冷壁管用锤击检查,有水垢存在,未见明显变形。
锅筒底部离锅筒第二条环焊缝200mm处有一上述鼓包,鼓包形状、位置见下图。
检验发现锅筒内锅筒壁、火管外壁水垢明显,锅筒底部有大量白色泥浆状物质,去除泥浆状物质后,底部鼓包处水垢厚度达10mm。
检验发现集箱排污管通,集箱有水垢,厚度在3mm左右。
油锅事故报告1. 引言近日,发生了一起严重的油锅事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
本报告将对事故的发生原因、影响以及应对措施进行分析和总结,以期能够提供有效的经验教训和预防措施。
2. 事故概述事故发生在某餐饮店的厨房中,当时厨师正对一口装有大量热油的锅进行炸菜操作。
突然间,油锅起火并迅速蔓延,导致整个厨房被火焰包围。
虽然紧急疏散措施及时启动,但仍有多名员工和顾客被困在火场内,造成了多人伤亡和巨额财产损失。
3. 事故原因分析经过调查,我们可以得出以下事故原因的分析:• 3.1 人员失误:油锅事故的主要原因是厨师在操作过程中疏忽大意,没有严格按照操作规程进行操作。
他没有保持足够的警惕性,导致油锅过热并发生爆炸。
• 3.2 设备故障:事故中使用的油锅在事故前没有进行定期维护和检查,导致了一些潜在的故障隐患。
当油锅超负荷运行时,故障就会暴露出来,并引发事故。
4. 事故影响油锅事故造成了广泛的影响,包括但不限于以下几个方面:• 4.1 人员伤亡:该事故造成了多名员工和顾客的伤亡,其中有些伤势严重,甚至不幸丧生。
这给事故的受害者及其家属带来了巨大的痛苦和悲伤。
• 4.2 财产损失:由于火势迅速蔓延,整个厨房以及与其相邻的区域都被严重破坏。
不仅设备和物品损毁严重,还对整个建筑造成了严重的烟雾和火灾损坏。
修复和重建所需的费用将非常庞大。
• 4.3 声誉受损:事故发生后,媒体和社会公众对该餐饮店的安全管理和质量标准产生了质疑。
这种负面影响将给餐饮店带来长期的经营困难。
5. 应对措施为了避免类似的事故再次发生,我们提出以下应对措施:• 5.1 强化培训和意识教育:加强员工的安全培训,教育他们如何正确操作烹饪设备,并提高他们的安全意识。
定期组织模拟演习,以确保员工能够正确应对突发事故。
• 5.2 定期设备检查和维护:确保所有烹饪设备定期进行检查和维护,及时发现并处理潜在故障隐患。
特别是对于油锅这类易发生故障的设备,需要更加重视。
重庆食堂事故的总结汇报重庆食堂事故的总结汇报近期,重庆市发生了一起严重的食堂事故,造成多人受伤甚至死亡。
经过我们调查和分析,发现事故的原因主要包括以下几个方面:人为管理不严、设备维护不到位、员工培训不足等。
为了确保类似事故不再发生,我们需要从这次事故中吸取教训,并采取相应的措施进行预防。
首先,人为管理不严是导致事故发生的重要原因之一。
从事故发生的现场调查来看,食堂的管理制度相对薄弱。
员工的职责和责任没有明确规定,管理人员对于员工的日常工作缺乏有效监督。
另外,安全培训和岗位交接不完善,员工没有充分掌握安全操作流程,也没有对食品安全等方面进行必要的培训。
因此,我们需要完善管理制度,规范员工的职责和责任,加强对员工的培训和管理,并监督其执行情况。
其次,设备维护不到位也是事故发生的原因之一。
食堂设备的正常运行对于食品安全至关重要。
然而,在这次事故中,我们发现一些设备的缺陷和故障,例如电路老化、电器线路堵塞等。
这些问题严重影响了设备的正常运行,增加了事故发生的概率。
因此,我们需要加强设备的定期维护和保养,并建立设备维护记录,及时发现并解决设备问题,确保设备处于良好的工作状态。
另外,员工培训不足也是导致事故发生的重要原因之一。
作为食堂工作人员,他们需要具备一定的专业知识和技能,以正确操作设备,并能够识别食品安全问题。
然而,在这次事故中,我们发现一些员工的培训水平较低,对于设备操作和食品安全等方面存在一定的盲区。
因此,我们需要加强对员工的培训,提高其专业知识和技能,确保其能够胜任自己的工作。
针对以上问题,我们制定了以下改进方案:首先,加强管理制度建设。
完善岗位职责和责任,明确员工的工作内容和要求。
建立安全培训制度,确保每位员工都参加相关安全培训,并及时更新培训内容。
其次,加强设备维护和保养。
制定设备定期检查和保养计划,并建立相应的记录,及时发现和解决设备问题。
加强对设备操作人员的培训,确保其熟练操作设备并能够发现问题。
炖煮锅爆炸事故专项应急处理预案一、背景炖煮锅是一种常见的烹饪工具,因其在使用过程中存在一定的安全隐患,例如爆炸事故。
为了保障人员的生命安全和财产安全,制定一份炖煮锅爆炸事故专项应急处理预案十分必要。
二、目标本应急处理预案的目标是:1.快速响应并控制炖煮锅爆炸事故,减少人员伤亡和财产损失;2.提供详细的应急处理流程,指导相关人员的行动;3.尽量恢复正常运营,并进行事故后的处理和分析。
三、应急处理预案1.应急响应阶段1.1 紧急通知一旦发生炖煮锅爆炸事故,工作人员应立即通过紧急通知系统通知所有相关人员,包括但不限于:周边员工管理层安全人员救援人员1.2 事故现场处理相关人员应按照以下步骤进行事故现场处理:1.首先确保自身安全,佩戴适当的防护装备;2.尽快将受伤人员转移到安全区域,给予急救;3.切断电源和燃气供应,排除火灾隐患;4.将爆炸现场封控,确保周边人员安全;5.阻止不相关人员进入现场,以免干扰救援工作。
1.3 事故报告在事故现场处理完毕后,相关人员应及时填写事故报告,包括事故原因分析和处理结果。
此报告应提交给上级领导和相关安全部门,以便进行跟踪和事后分析。
2.事故后处理阶段2.1 事故调查在事故后处理阶段,应组织专门小组进行事故调查,包括但不限于:对事故现场进行勘察和采样;收集相关证据和证言;进行设备和材料的检测和分析。
2.2 整改措施基于事故调查的结果,制定相应的整改措施并执行,以避免类似事故再次发生。
整改措施可能包括:加强炖煮锅的维护和检查;提供员工相关安全培训;安装安全设备和警示标志。
2.3 事故记录和分析将事故过程记录下来,并进行详细的分析;在分析的基础上提出防范措施,以预防类似事故再次发生。
同时,将事故记录和分析结果存档备查。
四、总结炖煮锅爆炸事故专项应急处理预案是为保障人员生命安全和财产安全而制定的重要文件。
本预案涵盖了事故发生后的紧急响应阶段和事故后处理阶段的具体步骤。
通过严格执行该预案,我们能够快速有效地应对炖煮锅爆炸事故并降低损失。
一起锅筒鼓包事故的分析原因及预防措施
摘要分析了一起工业锅炉鼓包事故,提出了锅炉水处理及运行中对锅炉科学管理的重要性。
关键词锅炉水处理;锅炉排污;锅炉水垢;鼓包;开裂
锅炉是生产蒸汽或热水的换热设备,它已日益广泛地应用于现代工业、宾馆及人们生活,以满足人们生产和生活的需要。
而在锅炉使用过程中,受多方面因素的影响,会产生水垢。
水垢的形成不仅浪费大量的能量,还会危及锅炉的安全运行[1]。
2012年2月3日,龙岩市某家纸品厂一台DZG4-1.25-WⅡ,2006年8月制造,并于2007年6月投入使用,设计压力为1.25MPa,额定出力为4t/h,温度为193℃。
当班司炉工在运行中打开炉门加煤时,发现锅筒底部冒着白烟,初步判断锅炉漏水事故,立即采取紧急停炉措施,并将事故报告相关部门。
1 停炉检验概况
1.1 宏观检查
待锅炉冷却后,炉膛煤渣清理干净,打开人手孔进行检验,发现:a锅炉水位线以下水垢1.0mm~4.0mm,锅筒及集箱底部积存较多垢渣(见图1);b锅筒底部(鼓包后边缘第一道环缝1 030mm)鼓包开裂漏水,范围330mm(纵)×350mm (环),最高鼓出高度45mm(见图2),并有一条纵向穿透性裂缝长度26mm。
1.2 硬度检测
对锅筒正常区域硬度检测,硬度值为152HB;对鼓包区域硬度检测,硬度值为125HB,由经验公式求得鼓包处抗拉强度σb =3.45×112=431.25MPa,鼓包区域比正常母材硬度下降了17.76%,明显是局部长时间高温造成的。
1.3 金相分析
浸蚀,放大400倍浸蚀,放大400倍
分别对锅筒鼓包靠近裂纹处(图3)和锅筒其他完好处(图4)作金相组织分析,发现鼓包裂纹处金相组织为铁素体加珠光体,其中珠光体中碳化物已经析出并聚集于晶界,已经出现球化,球化级别达到4级。
在锅筒其他完好处金相组织为铁素体加珠光体,珠光体形态完好。
由于珠光体中碳化物的聚集与球化过程是通过碳化物的溶解,碳原子在固溶体中的扩散以及由ɑ一固溶体中析出碳化物的过程。
试验表明,球化后钢材的室
温强度、高温强度、持久强度和硬度都会有不同程度的降低.特别是当碳化物扩散分布到铁素体晶界上时。
即达到完全球化程度后,还会致使冲击韧性急剧下降。
如果球化后还伴有裂纹、蠕变、石墨化等缺陷时其危害性更大。
1.4 分析检验结果
通过宏观检查、硬度检测和金相分析,结合上述检验项目的分析检验结果,按照我国锅炉定期检验规则》中的相关规定,承压部件变形在合理范围内时可以进行保留监控,当超过规定范围内时必须及时进行修理,对锅炉采取复位、更换,或是挖补等修理措施。
锅炉承压部件变形的规定范围为:锅炉筒体变形高度在原有直径的1.5%以内,同时应小于20mm。
由于该锅炉筒体变形高度已经超过20mm (实际为45mm),因此必须立刻对锅炉采取挖补措施进行修理。
2 运行情况分析
锅炉运行期间,给水直接采用周边的河水,所采用的河水不仅水质不稳定,含有胶体物质、溶解性杂质、悬浮物等杂质杂物。
在雨季还会混有大量的泥砂,因此锅炉运行中极易产生泥砂垢和混合垢,仅仅借助水池对河水进行初步的沉淀处理,而没有采取有效的锅外水处理措施,水质不能满足工业锅炉用水的要求,产生了大量的锅炉水垢。
另外,司炉工在锅炉运行期间,一直向锅炉给水箱中投加一定量的碱性除垢剂,却仅仅三天排污一次,没能按照相关标准、规定排污,没有有效清垢,造成水垢不断堆积的状况。
3 原因分析
由于在锅炉运行期间,没能采取有效的水处理措施,尤其是加药措施,使得锅炉水碱度与pH值超出正常范围,锅炉内部产生大量水垢、泥砂垢、混合垢,这些水垢等杂物在锅炉运行过程中不断脱落,而操作人员不按照规定定期、有效的排污,锅炉停炉时也没有采取人工除垢的措施,最终水垢堆积到锅炉筒体底部,影响锅炉传热,使温度不断升高,超过金属耐温限度,导致金属蠕变,并在锅炉压力作用下出现鼓包、穿孔、开裂现象。
具体来讲,此起锅炉鼓包事故的原因包括以下三点:第一,由于给水采用多泥砂、杂质的河水,且仅用水池作沉淀处理,没有采用锅外水处理措施,缺少对锅炉运行状况、水质分析化验等方面的检查和记录,也没有专业安排水处理人员负责给水方面的工作,导致给水质量没能得到保证;第二,操作工排污工作做的不全面、不彻底,仅仅依靠三天一次的频率进行排污根本无法保证水质,致使锅炉炉水碱度与pH值超出正常限度,产生大量水垢;第三,管理人员错误的使用除垢剂,将除垢剂的用法与防垢剂混为一谈,由于加入除垢剂后锅炉内的水垢脱落,水垢沉积在底部,影响锅炉内部的传热(水垢导热系数与钢板导热系数相比仅为几十分之一),热量无法继续传递,由于锅炉底部温度极高,得不到有效的冷却导致锅炉壁温升高,最终使锅炉金属在升温与压力的双重作用下出现鼓包变形,穿孔、开裂。
4 预防此类事故的措施
首先,企业必须强化锅炉管理,进一步完善安全管理制度,健全岗位、巡回检查、设备维护保养、水质管理、事故处理等制度,保证制度的严格执行和有效落实,提高管理、操作人员的自身素质。
其次,避免锅炉水垢的大量产生,在做好给水处理的基础上,定时排污,采用合理的排污措施,并结合锅炉运行情况进行洗炉。
再次,司炉工需要注意观察锅炉的运行情况,及时发现、解决异常问题,以免隐患最终酿成事故,控制不良影响免于进一步的扩大。
最后,需要加装钠离子水处理设备,对锅炉水侧定期做化学清洗,加强司炉人员的教育和培训,按照专人担任水质化验员,从设备、人员、技术、措施等各个方面保证锅炉的安全、稳定运行。
5 结论
综上所述,作为受压设备,锅炉在高温、高压的环境下工作,一旦烟气灰尘、水中杂质过多,对锅炉造成侵蚀,或是管理、操作不当,极易引导事故,不仅影响正常生产,甚至可能危及现场设备、人员的安全,造成极为恶劣的后果。
所以,管理、操作等人员必须加深对锅炉管理的重视,严格遵守管理、操作制度和规程,做好维护保养工作,为锅炉的安全、稳定、经济运行提供保障。
参考文献
[1]辽宁省质量技术监督局锅炉压力容器监察处编.司炉工读本.4版.北京:中国劳动社会保障出版社,2001.
[2]刘波.关于加强锅炉安全管理的几点建议[J].黑龙江科技信息,2007(14).
[3]吕建华.关于加强锅炉停炉保养安全管理的几点建议[J].黑龙江生态工程职业学院学报,2008(4).。