发电机组机检修总结
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#5汽轮机大修总结
我公司#5汽轮机为武汉汽轮机厂生产,型号为:C125-8.83/0.981。自2013年6月调试结束投产以来,该机#5轴承瓦振、轴振及#3轴承瓦振偏大;主汽门调门关不严;盘车装置有异音。安全、经济、长周期运行无法得到保障,给公司的经济效益造成严重影响。
为了提质增效、达产达效、扭亏增效,公司于2016年7月1日安排了对#5汽轮机停运进行了大修。现将本次大修情况总结如下:
一、检修概况
2016年7月4日机组停盘车,办理工作票,本次汽轮机检修工作全面开展。
2016年7月8日汽门解体完成,开始进行清扫检修。
2016年7月9日发电机抽转子。
2016年7月16日穿发电机转子。
2016年7月19日低-发转子中心测量、调整完成。
2016年7月25日轴承座扣盖、汽门、发电机等部件回装完成。
2016年8月3日#5汽轮机检修后首次冲转3000r/min,机组振动偏大,达到报警。
2016年8月4日开始#5汽轮机动平衡的准备工作及开始动平衡工作。
2016年8月18日#5汽轮机第11次冲转3000r/min,机组振动符合要求。
1.轴承检修:(单位:mm)
轴承
#1 #2 #3 #4#5 编
号
顶隙0.35 0.
57 0.
57
0.65 0.6
8
紧力0.1
30.1
4
0.1
4
0.
1
5
0.04
侧隙0.40
0.50 0.75
0.75
0.45
0.45
0.75
0.75
0.66
0.70
推力间隙0.42
A.轴承无磨损、乌金无脱胎、裂纹等现象。
B.轴承间隙见上表。
C.轴承座内部件回装齐全、清扫干净无杂物。
2.盘车检修:(单位:mm)
A.齿轮无损伤和裂纹。
B.蜗杆支撑轴承(6314)更换2个,蜗轮轴有磨损拉毛,进行车削加工,并进
行配套的轴套加工更换2个,轴与轴套的配合间隙为0.20mm。
C.通过试转油泵,盘车外观无漏油现象
3.前轴承箱检修:(单位:mm)
A.主油泵轴承无磨损和裂纹、脱胎等现象。
B.调节保安部套动作灵活自由,无卡涩现象。
C.前箱油管路接头紧固牢靠,无松动现象。
D.轴承箱内部件清洁干净、无杂物。
4.主汽调节联合阀检修:(单位:mm)
A.采用涂色法检查、研磨,阀头与阀座密封线均匀、整圈连续。对于#2调节阀的密封线严重断线,采用专用工具对阀座进行研磨,阀头进行加工,以此满足密封线均匀、整圈连续的要求。
B.解体阀门,各部件清扫干净。
C.阀门行程测量:
项目名称
调节阀主汽阀#1 #2 #3
#
4
左右
预启行程7.
0
7
.
1
7
.
2
7
.
2
1
.
3
9.
8
总行程4
1
.
1
4
0
.
1
39
.
5
4
0
.
0
7
9
.
5
80
.
0
D.阀门开关灵活自由无卡涩。
E.主汽阀更换3个螺母(M56×4),更换垫片Ф503*Ф455*5—2个。
F.#2调节阀由于操纵座的弹簧对门杆无预紧的压缩力,去掉阀与操纵座之
间的垫片(厚5mm),以保证弹簧对门杆的预紧压缩量为5mm。
G.阀门各部件回装齐全无漏装、错装现象。
5.中压旋转隔板检修
对旋转隔板的连杆的密封压盖进行紧固,防止由于压盖过松造成延连杆轴向漏汽。
6.顶轴试验(单位:mm)
通过试转顶轴油泵,检查各个轴承的顶轴油路是否畅通,保证机组的正常安全启动,见下表各轴承的顶起高度:(单位:mm)
#1#2 #3 #4#5 轴承编
号
0.020.060.040.08 0.06顶起高
度
二、本次检修工作主要的目的
1.减小#3、#5轴承的瓦振和轴振。针对振动偏大的问题,在检修前相关技术人员进行了各种可行的解决方案的探讨,并根据现场施工的情况,进行逐一仔细的、有针对性的处理。
a.低-发转子中心测量、调整,保证中心符合要求。
b.对#3轴承座与台板的结合面进行压缩空气吹扫,紧固联系螺栓,保证轴
承座与台板接触密实。
c.对发电机后轴承座台板的地脚螺栓进行检查并紧固。
2.消除主汽调节联合阀阀门关不严的问题。a.涂色法检查阀头和阀座的密封
线,采用手工研磨阀头或阀座相应的位置,以达到密封线整圈连续,宽度均匀。b.解体各调节阀的操纵座,对于可能卡涩的部位进行除锈打磨,针对#2调节阀的弹簧预紧压缩量,去掉其之间的5mm厚的垫片来保证。c.在汽轮机检修后首次冲转3000r/min做气门严密性试验时,发现左右侧主气门前后压力几乎相等,确定阀门关不到位。在停机后,查阅图纸,发现油动机和阀杆之间的连杆处有可调整的垫片,拆卸油动机和连杆,在其之间增加10mm厚的垫片,以保证在油动机的行程范围内阀门关闭严密。
三、汽轮机动平衡
由于原合同计划的现场动平衡,考虑在开机后根据振动情况再进行。8月3日第一次开机后#3、#5轴承的瓦振和轴振振动严重超标,与检修公司商谈由西安电科院振动专家负责本次动平衡,费用在工程合同款中扣除。
序
号时间工作内容
冲
机
次
数
备注
1
2016年8月
3日首次冲机3000r/min
一
次
2
2016年8月
4日
低压缸电端右侧导流环割洞
3
2016年8月5
日发电机转子电端端面钻孔(Φ17.1×25-8)、攻丝(M18-8)
4 2016年8月冲机3000r/min 一
6日次5
2016年8月
7日
揭#3轴承箱盖子
6
2016年8月8
日
复查对轮晃动
7
2016年8月9
日
解列对轮,调整对轮晃动
8
2016年8月
10日复查对轮中心,连接对轮,发电机转子对轮加重1块273.5g
9
2016年8月
11日
扣#3轴承箱盖子
102016年8月
12日
冲机3000r/min,发电机转子电端加重3块
二
次
11 2016年8月1
3日
换位置发电机转子电端加重共7块,冲机
3000r/min
一
次
12
2016年8月
14日换位置发电机转子电端加重共3块,冲机3000r/min
二
次
132016年8
月15日
低压转子电端末级叶轮根部加重2块,冲机
3000r/min
一
次
14 2016年8月
16日
低压缸汽端左右侧导流环割洞,换位置低压
转子电端末级叶轮根部加重3块,汽端加重1
块,冲机3000r/min
二
次
15
2016年8月
17日去掉低压转子电端末级叶轮根部3块加重,将其加到汽端,汽端共计加重4块
162016年8月
18日
冲机3000r/min
一
次
1.在对汽轮机冲转后振动偏大的问题,在电科院振动专家张工的建议和指导下,a.对发电机联轴器的对应的联轴器进行晃动复查、测量、调整,解列发电机的联轴器,对波形节电机侧的晃动测量、调整,将其晃动调整为0.08mm,最终调整后晃动为0.10mm(经过共同确认)。复查联轴器中心,在要求范围内。连接联轴器,螺栓全部紧固后,测量晃动为:发电机联轴器0.05mm,波形节联轴器0.08mm,最高点为4点(即#6、#7螺栓之间,连接前后相同)。在回装联轴器保护罩前,在最低点8点(即#14、#15螺栓之间)加重273.5g(1块)。b.对#3轴承座的地脚螺和联系螺栓栓逐一进行卸松后,重新紧固。在汽轮机冲转3000r/min后,机组振动并无明显好转。
2.做动平衡之前,在电科院振动专家张工的建议和指导下,a.在发电机转子电端轴端面钻孔(均布)Φ17.1×25-8、攻丝M18-8 。b.拆除低压缸右后侧人孔盖板,对后侧导流环进行割洞,以利于在转子上加重。
3.通过多次动平衡后,#5机各瓦轴振及瓦振指标都达到优秀,达到了检修前预计状态。彻底解决了#5机振动大问题。
四、本次检修做出改动的有
1.#2调节阀去掉厚5mm垫片1个,并对阀座、阀头进行研磨(外施工队进行施工)。
2.主气门(左右侧)增加厚10mm垫片各1个(见主气门操纵座图纸件7)。3.发电机转子增加平衡块4块:转子电端轴端面1块,转子电端护环处3块。
4.低压缸调、电端导流环割洞:调端左右侧共2处,电端右侧1处。
5.低压转子加重:转子调端4块。
五、本次检修更换的备品备件
1.盘车装置:滚珠轴承6314—2个
蜗轮轴加工,更换轴套—2个
2.主气门:罩螺母M56*4—3个
齿形垫Ф503*Ф455*5—2个
3.发电机后轴承箱油挡—1套
4.#3轴承箱后油挡—1套
六、本次检修的不足
1、主汽门不严问题仍然未彻底解决,需在下次小修时解决。在检修时因发现门头压线差,所以,重视了研磨工作,而忽视了关闭紧力不够问题。
2、本次检修因#5汽轮机安装时厂家设备低--发对轮圆周晃动大,超过技术要求50um,致使本次动平衡工作难度大,比计划工期延长了18天。在下次大修将
#5汽轮机低压转子及低--发对轮返厂处理,彻底解决此问题。
生产技术部
2016.8.24
#5汽轮机大修总结
生产技术部
2016.8.24