某项目轻质隔墙板质量检测报告(内部)

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*********************有限公司

复合夹芯条板质量检测报告

依据标准JG/T169-2005《建筑隔墙用轻质条板》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》,结合条板在****项目扩建项目中的使用情况,在尺寸偏差、外观质量、面密度、现场安装四个方面,对我公司近期生产的复合夹芯条板(简称“条板”)进行检测和记录。为了更好的说明质量问题,本文会将条板的数据纵向跟技术改造前的条板(简称“技改前条板”)相比较,横向跟之前的七孔板相比较,每一项数据形成一个单项结论。

一、尺寸偏差

1、长度

条板:随机抽取10块,测得数据为2780、2796、2800、2800、2800、2800、2803、2805、2808、2836,3块不合格,合格率为70%,平均长度2802.8mm,标准要求±5mm,合格。

技改前条板:随机抽取6块,数据为2822、2830、2812、2820、2809、2810,全不合格,平均长度2817.2,不合格。

七孔板:随机抽取5块,数据为2782、2792、2792、2793、2800,4块不合格,合格率20%,平均长度2791.8mm,不合格。

(注:①凡带有下划线的数据为不合格数据。②未出现单位数字,单位mm)

单项结论:①条板长度总体来说符合标准要求。大部分制作得非常精准。不合格的三个数据偏差都很大,原因推断参考:端头没有模具,处理要求不明确,多搅拌的砂浆没有解决办法。(工人又舍不得扔)②七孔板的长度都偏小,一般负7~8mm,最大偏差负18mm。(标准要求±5mm)③技改前的条板长度都偏大,+10~20mm不定,最大偏差+30mm。

2、宽度

条板:随机抽取3块,数据为

2块不合格,合格率33.3%,平均宽度596.5,标准要求±2mm ,不合格。 技改前条板:随机测得7个数据589、592、595、596、596、598、604,6个不合格,合格率14.3%,平均宽度595.7,不合格。

单项结论:①条板宽度一般偏小(概率93.3%),在595~600之间居多。为了达到600的设计宽度,模具宽度+2~3mm ,同时控制精度有待提高。

3、厚度

条板:随机抽取5块,数据为

4块不合格,合格率

20%,平均厚度93.1,标准要求±1mm ,不合格。 技改前条板:随机抽取2块,数据为

全不合格,平均厚度94.2,不合格。 七孔板:随机抽取2块,数据为

0块不合格,合格率100%,平均厚度90.3,合格。

单项结论:①条板厚度都偏大,相对集中在91~94。原因推断提供参考:

芯板缝隙、漏浆等原因,搅拌的砂浆一般稍过量。②该项指标七孔板做的最好,条板次之,技改前条板最差。

4、板面平整

条板:随机抽取20块检测,糙面:16块不合格,数据均>3mm(标准要求≤2mm),合格率20%;光面:7块不合格,数据均>3mm,合格率65%。

单项结论:①手工抹的糙面很难做到平整,甚至测量20cm,数据就达到3mm。

②光面不存在局部不平整,不合格的条板都是整块板呈U型、S型。

二、外观质量

1、裂缝。

条板随机抽取10整块,光面:9块表面大块龟裂(横向竖向都有),半块条板随机抽取10块,全部表面龟裂。糙面:随机抽取10块,仅1块中间有横向裂缝。标准要求长度50~100mm,宽度0.5~1.0mm的裂缝≤2处/板。长度未测量,目测均远远超出标准要求,以m为单位。宽度目测不高于标准要求宽度,细缝。数量远不符合要求。

条板沿公母槽(大多为公槽)有时会有裂缝,较宽。送****项目的条板仅发现一例。技改前条板此问题较多。(注:随机抽取的条板均为已安装成墙的条板,现场未安装条板也存在裂缝,抽检4块,发现1例。送****项目项目的全部64块条板,装车前仅3块有中间横向裂缝,当半块使用)

2、蜂窝气孔。

条板光面普遍存在小气泡。标准要求长径5~30mm,≤3处/板,条板基本符合要求,气泡都比较小。原因提供参考:①震动不够造成密实度不够。②配合比不尽合理,水多挥发所致。③脱模剂太粘,滞留水形成气泡。

3、面层脱落。

条板光面普遍起皮,脱落薄薄的一层。原因提供参考:①水灰比过大,即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。②级配不合理、含泥量高,过细的土砂导致起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。

③制板过程中过分振捣,加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。④养护不当,未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,

表面得不到充分水化,导致强度较低。

4、板面外露筋纤,飞边毛刺。

**** 项目中发现3块板面筋纤外露,似乎是气泡造成,很规则,均为网格布交汇处露点。飞边毛刺存在比较普遍,网格布边缘在板边露出。网格布在面层中的位置不易固定,偏向板面偏向芯板不定。

三、面密度

1、条板随机抽取5块,数据如下表:

2、七孔板

单项结论:①条板面密度73.45kg/m2、七孔板78.12kg/m2均符合标准要求(≤90)。

四、现场安装

1、运输损坏。6月2日运条板64块到****项目项目工地,断开6块,损坏率为9.4%。考虑装车时有3块本就有横裂缝,损坏率比实际要低,同时断开不影响切割使用。

2、安装损耗。二楼卫生间和更衣间共用条板47块,废弃边角料合计 3.7块,损耗率为7.9%。考虑到更衣间使用的是技改前条板,此后损耗率会有所降低。

3、现场质量问题

(1)条板空鼓。

****项目项目用64块条板,装车检验:光面(底面)明显空鼓极少,疑似空鼓较多;糙面(手工面)极少空鼓。在现场安装成墙后,光面明显空鼓较多(同时出现龟裂),糙面极少空鼓。从整改切割下来的光面来看,光面与芯板结合不紧密,甚至局部出现面层与芯板不挨。糙面无此情况。

原因推断参考:在条板制作过程中,光面(底面)砂浆先摊铺开,芯板大面积覆盖,空气很容易封压到间隙里,向下挤压芯板也很难挤出空气,造成底板与芯板不挨、粘接不紧,出现空鼓,降低条板整体质量。

解决措施提供参考:①底面摊铺平整,减少凹凸。②芯板打孔或底面做细槽,向下挤压芯板时,利于空气排出。③放芯板时,一边先挨近,另一边缓慢落下,空气一边排出。

(2)墙面平整度。GB50210标准要求:允许偏差3,用2 m靠尺和塞尺检查。操作较好,质量一般。

(3)接缝。接缝粘接砂浆毛刺应及时处理,保持墙面平整,洁净。

(4)现场摆放。整板堆放、运输较好。切割的半块、条块在施工期间也要堆放好,防止踩踏损坏,以备再使用或运回。

***************有限公司质检部

2011年6月11日