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鸟窝锚索及高强让压锚杆在冲击性全煤巷道中的应用

第15卷第1期(总第92期)

2010年2月

煤矿开采

CoalminingTechnology

V01.15No.1(SeriesNo.92)

February2010

鸟窝锚索及高强让压锚杆在冲击性全煤巷道中的应用

刘景书

(义马煤业集团千秋矿.河南义马472300)

[摘要]分析了千秋煤矿21141下风巷在煤柱护巷和周围工作面回采动压影响下支护失败的原因。并介绍了采用鸟窝锚索及高强让压锚杆新设计的技术参数及取得的良好效果,为今后有冲击性

全煤巷道支护提供了有益参考。

[关键词]鸟窝锚索;高强让压锚杆;冲击性;全煤巷;支护

[中图分类号】TD353.6[文献标识码]B[文章编号]1006-6225(2010)01-0062-03ApplicationofNestAnchoredRopeandYieldingAnchored

Bolt谢tIlHigIl

StrengthinFull-coalRoadwaywitlIBurstingLiability

千秋煤矿2008年核定生产能力2.1Mt/a,目前只有二水平单一2l采区生产,主采煤层为侏罗系长焰2号煤,煤层厚度为16~22m,平均19m。煤层顶板为平均厚28m的泥岩,煤层底板为3—5m厚的砾岩。煤层具有冲击矿压倾向,采用走向长壁沿底一次采全高综采放顶煤工艺。

2008年6月开始掘进21141综放工作面,该面位于2】区下山西翼,北邻21121-y作面(已采),南邻21161工作面(未采),依次为21181工作面(已采),20201工作面(正采)。工作面走向长度1537m,平均采深702.4m,由于工作面下巷临近已回采工作面,且有冲击矿压倾向,顶煤厚大于15m,因此,巷道支护设计成了技术关键。

l原巷道支护设计

2008年6月开始掘进时,工作面下巷设计采用锚网(索)后套36U型钢棚支护,采用金属锚杆,长2500mm,直径22ram,间排距600innl×600mm,锚索采用617.8mm的钢绞线,间排距3000ram×3000ram,然后套36U型钢拱型支架支护(问距500ram),设计巷道净宽度4.9m,净高度3.7m,净断面18m2。设计要求锚杆支护预紧力必须达到30kN以上,锚杆托盘必须采用150mm×150mm×12ram的碟型托盘;锚网与拱型支架之间的预留让压距必须达到0.3m;锚网完成1排后套棚支护,然后进行下一个循环;巷底留l一3m厚煤。

2存在问题分析

2009年1月,工作面下巷已掘进500m,由于巷道顶煤厚度大,且受上、下工作面回采动压影响,矿压显现比较明显,掘进时煤炮频繁,巷道变形严重,主要存在以下问题:

表面控制效果差该工作面煤层煤质较软,采用质地柔软的金属网护顶,巷道表面出现整体外移现象,锚杆没有明显的受力,煤体表面碎胀变形比较严重。这是由于托盘没有真正与巷道表面实现面接触,不利于锚杆安装应力及工作应力的有效扩散,锚杆没有真正起到支护作用。

支护系统的安装应力低尽管井下巷道变形比较严重,但锚杆却没有破断现象。根据实测,采用Q335普强全螺纹钢锚杆,井下的锚杆预紧力约为5kN,而且由于螺纹钢的螺距太大,在煤炮和施工震动等扰动下,容易出现退丝现象,使得锚杆的预紧力缩减为零,无法控制围岩的早期变形及顶板离层,达不到主动支护作用。

锚杆锚索的变形不协调目前井下采用锚杆与锚索联合支护,但由于锚杆预紧力低甚至蜕变为零,而锚索预紧力一般在80kN以上。一般情况下,随围岩的变形,锚索受力急剧增加而锚杆受力增加缓慢,同时锚索延伸率低于锚杆延伸率,二者支护变形协调性差,受力不平衡,造成锚索破断。

巷道支护效率低目前井下锚杆的支护密度为600mm×6001Urn,虽然支护密度很大,但锚杆并没有明显的受力,表明其锚杆支护系统没有充分发挥锚杆的强度,造成支护系统的效率低。

巷道掘进1个月后,让压距收敛完,36U型钢棚开始受力,3个月后,两帮收敛量达到1500mm以上,支架变形严重,抗冲击能力消失。为保证施

[收稿日期】2009—06一15

[作者简介】刘景书(1963一)。男。陕西渭南人,采矿高级工程师,现任千秋煤矿副总工程师。62

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