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尿素精馏塔检修方案

尿素精馏塔检修方案
尿素精馏塔检修方案

尿素精馏塔检修方案

尿素精馏塔系五环化学工程公司设计,合肥东南化机2003年5月制造,该设备2004年8月16日正式生产投运至今已累计运行约2.6万小时。目前运行中存在列管换热效果不好,气相喷头有堵塞现象,直接影响了设备整体功能的正常发挥对系统生产也带来不良后果。为此,本次检修将重点检查清洗换热管束和气相喷头除垢,从而为设备今后安全、稳定、长周期运行发挥正常出力创造条件。

1、设备概况:

尿素精馏塔规格φ1300×8×7058材质316L,系立式Ⅰ类分离容器,净重4650Kg。下部由蒸汽盘管锥形体与底座组成,中上部由筒体、内置液体分布器、鲍尔环填料和上封头组成。设备工作压力0.325-0.5MPa,工作温度135-150℃,全容积≈8.2M3。

2、检修项目:

2.1检查塔内件防冲板、分布器、升气管盖板、支承板塔盘、压板、锥体等的腐蚀、冲刷情况和各连接紧固件的腐蚀和紧固情况。

2.2检查清洗或补充部分鲍尔环。

2.3检查升气帽腐蚀、变形情况。

2.4检查气相喷头堵塞情况。

2.5检查清洗蒸汽盘管(外委专业清洗)。

3、作业组构成和分工:

3.1作业组长:周国芳

3.2成员:李建华(工艺负责)靳东方张银贝林春

侯宏磊贾广斌

3.3项目安全员:周国芳

4、计划进度和用工:

4.1进度四天(从停车设备交出之日算起)

4.2用工(合计) 30 工

5、检修程序及质量标准:

5.1系统停车进入现场作业前,应对参加检修作业人员进行详细的

检修项目交底和安全作业交底。

5.2系统置换合格后,应办好设备交出证书方可开工。

5.3拆卸上、下人孔,用软水冲洗塔内并通过自然通风,消除塔内氨味。

5.4塔内取样分析合格办理入塔许可证后,作业人员入塔检查拆卸上锥体及分布器,检查鲍尔环腐蚀情况。拆下的内件等应逐一登记数量并应专置于适当场所,由专人负责保管。

5.5待上部内件清理完毕,人员从下部人孔入塔,检查中、下部锥体、板、支承及紧固件腐蚀和紧固情况。

5.6对以上所列塔内件全面检查及时拿出鉴定处理意见,安排修复或更新。

5.7安排清理检查塔壁,选点做测厚并做好记录。

5.8内件处理好复位回装自下而上依序进行,对所有固定螺栓紧固后应逐一点焊并清理尽焊渣。

5.9检查汽相喷头腐蚀变形情况。

5.10蒸汽盘管内外应认真检查有无腐蚀和内壁结垢,用软水冲洗确定堵塞情况,然后视情况外委清洗。

5.11本项目检修技术标准应严格执行设备图纸和相关技术文件的规定,同时应对照国家质量总局颁布[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》的相关规定执行。

5.12本项目所换零部件应妥善保存,检修结束应造表上交。

6、检修注意事项:

6.1检修凡涉及入塔、登高、动火、起吊等必须事先办理相关许可证,杜绝违章作业。

6.2登高作业应搭好牢固的脚手架,作业人员应系好安全带,戴好安全帽。

6.3对现场检修人员作业应有专人监护并做好防护措施。

6.4检修人员入塔拆除内件应用木锤敲击裂开点焊处,不准拿铁锤击打。

6.5带入塔内的工器具、材料、备件应记录在案,出塔后应复查核

实,不得将物品遗留在塔内。

6.6项目负责人和安全员对每道工序的作业质量和安全防范均应跟踪把关,项目工序的质量均应得到车间项目负责人和作业组长的共同确认,并做好记录。

6.7项目检修结束应做到工完、料尽、场地清。

7、所需材料、备件及工器具:

螺栓M16×40、8套,M12×20、8套,卡子K14B、10个,材质均为ooCr17Ni14Mo2。检修工具:软梯一架,砂轮机一台,榔头4把,安全行灯2套。

8、试车和验收:

8.1检修结束由车间组织对项目进行自验。同时应对检修未涉及的部位安排专人全面检查确认后,组织外部及环境清扫、拆除安全警示标志和临时防护设施。

8.2检查设备配套电气、仪表、安全装置是否检修、校验合格(相关部门应出具书面证明确认)。

8.3设备试车应由车间编制试车方案。内容包括:试车程序和方法,检修项目质量标准及安全注意事项,防范措施等,并统一由生产调度协调安排。

8.4验收:

8.4.1对照检修方案逐项检查、修理及质量检验记录;

8.4.2整理所用材料、备件清单及质量证明文件,统计材料备件费实际支出;

8.4.3项目相关检验报告和记录(含无损检验);

8.4.4尚存在遗留问题及处理意见;

8.4.5试车记录及验收证明;

8.4.6本项目最终验收合格将以设备带负荷连续、安全、稳定运行72小时,达到额定或查定能力为准。

2008年3月

尿素合成塔 安全生产使用要点 - 制度大全

尿素合成塔安全生产使用要点-制度大全 尿素合成塔安全生产使用要点之相关制度和职责,3月21日,山东省济南市平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司一台尿素合成塔发生爆炸,造成4人死亡,1人重伤和重大财产损失。为了防止类似事故再次发生,保障人民生命财产安全,经研究,现就进一步加强... 3月21日,山东省济南市平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司一台尿素合成塔发生爆炸,造成4人死亡,1人重伤和重大财产损失。为了防止类似事故再次发生,保障人民生命财产安全,经研究,现就进一步加强尿素合成塔生产使用检验工作通知如下: 一、关于尿素合成塔的制造 (一)结构方面。 1.目前生产的尿素合成塔普遍采用单个筒节多层包扎后再焊接环焊缝的深环焊缝结构,因结构所致不能进行焊后热处理,环焊缝部位存在较大的应力集中,且焊接缺陷不易检测。鉴此原因,尿素合成塔应当尽可能避免采用深环焊缝结构,而宜选用其他结构形式。对直径小于等于1800mm的尿素合成塔,逐步采用整体多层包扎结构,具体要求可参照化工行业标准《整体多层夹紧式高压容器》(HG3129),其层板间的环焊缝和纵焊缝应分别相互错开,相邻层板两条环焊缝间轴向距离不得小于100mm(封头与筒体的环焊缝除外)。 2.检漏孔与盲层(板)或内筒的连接方式应当采用焊接结构,且焊接部分深度不得小于筒体承压壁厚部分的三分之一,以防止介质进入包扎层。结构详见下图。 检漏孔与盲层(板)的连接方式(示意图)(略) 3.尿素合成塔顶部合成物料出口插入管的管端应与塔顶内壁齐平,避免形成气相空间死区。 (二)材料方面。 采用多层包扎结构的尿素合成塔,其层板不得选用15MnVR钢板,应当选用强度等级相对较低的16MnR、20R等材料,且每层层板厚度不得小于8mm。 (三)检验方面。 尿素合成塔制造单位进行泄漏检验时,应当采用不具有腐蚀性的介质作为检漏介质,不得采用氨渗漏法进行检漏。 二、关于在用尿素合成塔的安全管理 (一)定期检验。 山东平阴“3.21”事故发生后,山东、安徽等省质量技术监督局对在用的尿素合成塔及近年来的尿素合成塔检验报告进行了重点检验和查阅,通过检验和查阅检验报告发现,近三分之一的尿素合成塔存在裂纹等严重缺陷,大部分中、小化肥生产企业普遍存在“以修代检”现象。因此,各使用单位应当加强尿素合成塔的安全管理工作。对安全状况等级为1至2级的,每3年至少进行一次全面检验;对于安全状况等级为3级的,在每个停车检修周期检修时,须进行全面检验,且周期不得超过18个月。在进行全面检验时,应认真检查尿素合成塔的运行记录特别是开停车记录,同时应将合成塔的外保温层全部拆除,采取有效的检验检测方法,对内、外表面进行严格检验。对外层板检验发现裂纹的,应当剥开已发现裂纹的层板,继续检查下一层板。需更换层板的,应当由具备相应压力容器制造资格或维修资格的单位进行。 (二)在线检漏。 目前大多数化肥生产企业采用蒸汽对尿素合成塔进行日常检漏,在检修时采用氨渗漏法对内表面进行检漏。采用此种检漏方法,当蒸汽冷凝后形成氨水时,由于一些设备检漏孔结构原

尿素合成塔安全运行管理示范文本

尿素合成塔安全运行管理 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

尿素合成塔安全运行管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 20xx年3月21日晚21时,鲁西化工集团第三化肥厂 尿素合成塔又出现恶性事故,虽然事故原因有待调查,但 事故发生之后,各尿素生产企业引起了高度重视,强化了 尿素塔的安全运行管理,以期避免类似事故的再度发生。 笔者结合临泉化工股份有限公司6万t/a尿素合成装置谈一 下尿素合成塔安全运行管理。 一、设备结构与参数 1.水溶液全循环法尿素合成工艺中尿素合成塔是6万 t/a尿素的关键设备,经过改造已突破15万t,该设备内衬 是由公称尺寸8mm厚的316L尿素级不锈钢材料制成,外 壁是一高压筒体保护承压,其内有3块旋流板及多孔板或 球帽型塔盘若干分成反应区,原料液氨、二氧化碳和氨基

甲酸铵从塔底进入,由于它在高温、高压和强腐蚀介质的条件下使用,如使用不当,极易损坏衬里,造成泄漏。 2主要技术参数 设计压力:21.56MPa 工作压力:19.6 MPa 试验压力:26.95 MPa 容器类别:Ⅲ 设计温度:190℃ 工作温度:188±2℃ 容积:23m3 公称尺寸:φ1200mm×21565mm 二、安全运行管理 小氮肥行业尿素装置大都在“七五”前后建设起来的,尿素合成塔运行周期在10年左右,有的已经运行15年,在安全运行管理方面也积累摸索了一些经验(也可以

造粒塔防腐施工方案

四川天元化工造粒塔防腐项目 施 工 方 案 江苏.无锡太湖防腐材料有限公司 江苏.无锡太湖防腐蚀工程有限公司 2006年12月6日

该方案适用于德阳天元化工新建造粒塔防腐措施。天元化工造粒塔工程直径18000㎜,高度108000㎜。 一、计划施工范围: 1.造粒塔地面及踢脚做环氧玻璃钢隔离层,再做15㎜厚环氧砂浆结合 层,再铺设50㎜厚大理石,最后环氧胶泥勾缝。 2.刮料层做环氧玻璃钢隔离层,再做15㎜厚环氧砂浆结合层,表面铺 设耐酸瓷砖,最后环氧胶泥勾缝。 3.塔体钢结构表面除锈后刷氯磺化聚乙烯防腐涂料三底三面,外观颜色 以海灰色为佳。除锈采用电动工具机械除锈,达ST2级,执行 GB8923-88。 4.皮带层沥青砂浆抹面20mm 5.刮料层沿四周做500高踢脚板,做法同第4,隔离层应沿筒壁四周上 升500(采用厚度5mm的胶皮做踢脚板,胶皮-端压在刮料层耐酸瓷砖 下,另一端镶嵌在造粒筒体面上) 6.外筒体内表面及内筒外壁刷环氧树脂一道,刮环氧改性胶泥2~3mm厚, 衬环氧玻璃钢两布,再刷环氧面漆两遍(包括顶棚做法) 7.喷淋层涂刷两道环氧树脂漆,刮2~3毫米环氧树脂胶泥找平,衬环氧 树脂玻璃布六层涂刷两道环氧树脂漆,筒体内表面做1500高墙裙, 墙裙贴20厚花岗岩,地面贴50厚花岗岩,做法同造粒塔地面 8.造粒塔外壁防腐采用氯磺化聚乙烯防腐涂料三底三面。 二、参考标准及资料 HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 SH3022-99《石油化工企业设备与管道防腐蚀设计与施工规范》 GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级及除锈等级》 GB/T19001-2000《质量管理标准体系》

3 21尿素合成塔爆炸事故调查报告

“3 21”尿素合成塔爆炸事故调查报告 2005年3月21日21时20分左右,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司发生尿素合成塔爆炸事故。本次事故共造成4人死亡,32人受伤,截至3月28日直接经济损失约780万元。 3月22日济南市人民政府成立了由济南市安监局牵头,市质监局、监察局、总工会、公安局、平阴县人民政府等部门参加的平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司“321”尿素合成塔爆炸事故调查组,并邀请山东省安泰化工压力容器检验中心、济南石油化工设计院和明水化肥厂等单位有关专家参与事故调查。 事故发生经过 2005年3月21日,中班接班后生产稳定,合成氨生产能力17.5机,尿素正常负荷0.75MPa。21时20分左右,尿素合成塔突然发生爆炸并起火。整个尿素车间主框架燃起大火,由十个筒节组成的尿塔塔体断为三段,由上而下第十节在原地与基础连接,第九节向西南方向打入框架二楼楼梯方向,第一节至八节整体向东北方向飞出约86m,落至造气车间前,将外管架上的部分蒸汽、软水、提氢等管道砸断,坠入地下七、八米深。爆炸产生的强烈冲击波使尿素车间主框架遭到严重破坏,并且摧毁了生产厂区内的大部分门窗玻璃。当班调度员在铜洗岗位听到爆炸声后,意识到发生了事故,启动应急救援预案,用对讲机向值班长下达了紧急停车指令。并赶到大压缩机岗位,要求停压缩机时不准开近路和放空,防止发生意外事故。在确认压缩机全部停机后,又通知总配电室电工拉闸停罗茨鼓风机。此时,供气值班长汇报造气炉均已安全停炉,并封死了气柜进出口水封,断开尿素配电室的电源。在全厂停车结束后,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司领导组织人员到尿素车间主框架进行救援和灭火。21时50分左右,尿素车间主框架火势得到控制。22时左右,厂防化连协助消防队将大火彻底熄灭,由于平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司制订了事故应急救援预案,并在日常定期演练,事故发生时充分发挥应急救援预案的作用,避免了事故的扩大。 事故调查情况 1.现场勘查情况 爆炸使塔体断为三部分,第一部分是基座,沿第十筒节环焊缝上侧环向断裂,在原地与基础连接,基座严重变形向南偏西45。方向倾斜与地面形成约80。的夹角,混凝土破损钢筋裸露。断口位于环焊缝上部,整个断口平齐,东北方向断面更为平坦,且多纵向裂口,该位置内数4层钢板为全平断口,全断面均能看到剪切方向向外的剪切唇,其中西南方向断口剪切较大,内衬不锈钢板外翻成喇叭型。内衬表面焊缝及封头堆焊层为白亮色,内衬表面为棕褐色,托架检查未见明显减薄。 第二部分是第九个筒节,向南偏西45。斜上方向飞出约12.5m,斜拍在厂西南的控制楼二楼,并反转纵向开裂,开裂面通过安装热电偶位置,除内衬板外的所有层板纵向断裂面的热电偶孔附近及以下区域皆为脆性平断口(总高度为80~100cm),且主断裂面附近可看到有大量纵向张口裂纹,纵向主断裂面的上半部分为韧性的斜断口,断口附近各层板上没有其他裂纹。内衬表面为灰黑色,经擦拭可见金属本色。 第三部分是第八筒节以上部分,该部分重约100吨,整体向北偏东30埃?飞出?86m。该部分断口断面主要部分位于环焊缝上侧。整个断面以斜断口为主,断面向外张成喇叭形,外边向外卷曲。断口东北方向部位断面外层主要位于环焊缝的下部,内层(不计内衬板)有三块钢板断于环焊缝的上部;由东北向西南方,断裂面逐渐由焊缝的下部过渡到环焊缝的上部,并最终在西南方向部位进入上一筒节母材且在母材中形成三角形的撕开口。观察内衬表面为棕褐色,焊缝为白亮色,托架检查未见明显减薄。 爆炸后,第一部分和第三部分塔内焊在内衬上的筛板支架大都发生变形,变形方向全都指向断裂面。塔内塔盘除最顶部第一层留在第三部分塔内顶部外,其它均飞出塔外。

尿素的工业发展过程

尿素的工业发展过程 化学工程 2008级工程硕士 摘要对尿素工业发展历史进行介绍,简述了尿素工业化过程、体系结构与发展趋势 1、尿素简介 尿素,H2NCONH2学名碳酰二胺化学名称为脲,或者碳酰胺,以氨和二氧化碳合成的一种主要的氮肥。因人及哺乳动物的尿液中含有这种物质而得名,白色针状或柱状结晶,熔点132.7℃,常压下温度超过熔点即分解。现在是一 种常见而普通的化工产品,但是它的发现特别是人工合成、工业化一系列过程 却非常有意义,即体现近代工业发展的情况,更是对人类哲学、宗教理念的一 次冲击。当然现在尿素不仅作为肥料给我们带来的是农作物的高产,同时也广 泛应用与工业作为高聚合材料、多种添加剂、医药、试剂等方面。 2、尿素的发展史 尿素最先在动物的排泄物中发现。第一次得到尿素结晶是1773年,化学 家鲁埃勒(Rouelle)蒸干人尿而得。第一次得到纯尿素是1798年富克拉伊(Rourcray)等人从尿素硝酸盐中制的。 人类历史上,第一次用人工的方法从无机物中制的尿素,是在1824年,德国化学家武勒(Friedrich Wohler)使用氰酸与氨反应,产生了白色的尿素,而且证明其与从尿液中提取的尿素一样。打破了当时生命力论的理论,即有机体 内的含碳化合物是由奇妙的“生命力”造成,无法用人力取得,只能由有机物 产生有机物。这次实验的成功,成为现代有机化学兴起的标志。同时在哲学上 也是一场革命。 在这之后,又出现了50多种制备尿素的方法。但是这些方法或者原料难取、或者有毒、或者难以控制、或者不经济,最终都未工业化。1868年俄国化学家巴扎罗夫找到工业化的基础反应办法,即将氨基甲酸铵和碳酸铵长期加热 而达到尿素。 现代工业都是以氨与二氧化碳为原料生产尿素。世界上第一座这样的工厂是德国的法本公司于1922年在Oppau建成投产的,采用热混合气压缩循环。

铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 1、线路复测 (1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作

为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差均为相对中心桩而言,即中心桩处地面标高为±0.00m。 3、土石方工程 (1)开挖前必须核对铁塔及基础明细表上数据是否与分坑资料上一致。检查塔位桩,控制桩是否完好,转角方向、中心桩位置、上拔下压基础布置是否正确。各种基础型式开挖尺寸和深度详见分坑浇制图。 (2)基础开挖时,如遇地质条件与设计不符(基础埋深不够、边坡保护不够、等),或有溶洞、岩石裂缝、墓穴、滑坡等,应及时通知项目部,以便报监理及设计单位处理。 (3)基坑开挖不得超深,一般情况下基坑不要一次挖到设计埋深,应预留200mm,在浇制混凝土时才挖至设计深度,如出现基坑超深不得用土回填,超深部分必须采取铺石灌浆处理,严禁在浮土上浇上浇制基础。 (4)基础土石方开挖时,须结合现场实际情况慎重进行,不可贸然开方;对于降基量较小的基础,可与基坑开挖同时完成。在施工基面的开凿过程中,凡超过2米高的后边坡均须采取分级放坡,严禁形成直陡坡。 (5)挖完后必须用经纬仪、塔尺,按基础坑深值进行操平、找

最新事故案例分析

危险化学品 典型事故案例分析 二00七年三月

目录 危险化学品生产环节典型事故分析 (1) 危险化学品运输环节典型事故分析 (12) 附录: 国家总局和省局下发的相关事故通报和文件: 关于近期危险化学品事故情况的通报(安委办明电[2006]9号) (17) 关于江苏省盐城市射阳县盐城氟源化工有限公司临海分公司 “7.28”爆炸事故的通报(安委办[2006]30号) (22) 认真汲取近期几起事故教训切实加强危险化学品安全监管 工作的通知(鲁安监发[2006]47号) (26) 转发国家安监总局、公安部、交通部关于加强危险化学品道路 运输安全管理的紧急通知(鲁安监发[2006]95号) (29) 转发国务院安全生产委员会办公室关于新疆独山子在建原油储罐“10.28”特大爆炸事故的通报(鲁安办发[2006]31号) (38) 关于进一步加强危险化学品道路运输安全监管工作的通知 (鲁安办明电[2007]2号) (43) 2004~2006年我省发生的危险化学品事故 (45)

危险化学品生产环节典型事故分析 一、事故基本情况 (一)聊城市莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 2002年7月8日凌晨0点20分,一辆车号为鲁P-01568的20吨液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,押运员谢甲文在关闭灌装阀门过程中,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。驾驶员王伦芝吩咐押运员谢甲文立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装臵采取关闭措施(后经鉴定该装臵失灵),一边与厂值班人员联系并电话报警。2时09分,莘县公安局接到报警,立即出警,迅速组织抢险和群众疏散。聊城市及相邻县的公安消防部门也迅速调集警力,赶赴现场参加救援。现场救护队员组成了救人、堵漏、器材供应、供水、救援保障和现场警戒六个小组,展开抢险救援工作。搜救工作一直持续到6时30分,共解救遇险人员102人,疏散群众2000余人。这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成15人死亡(其中当时死亡13人,后经抢救无效死亡2人),重度中毒22人,直接经济损失约72万元。 液相连接导管突然破裂是造成事故的直接原因,液氨罐车上的紧急切断装臵失灵是事故扩大的主要原因,企业安全管理制度和责任不落实是发生事故的重要原因。 (二)山东峄山化工集团有限公司金乡尿素厂“9.15”液氨泄漏事故 山东峄化集团金乡尿素厂尿素车间五楼氨冷凝器的下液管至缓冲槽之间的法兰短管(Φ108*4,短管长度为110毫米)曾于2002年7月31日、8月22日两次出现漏点,发生泄漏,均组织人员 3 3

尿素合成塔的主要破坏形式及预防措施示范文本

尿素合成塔的主要破坏形式及预防措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

尿素合成塔的主要破坏形式及预防措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 尿素合成塔的爆破事故在国内已经发生了多起,事故 现场触目惊心,给人民生命和国家财产造成的损失,应引 起尿素生产企业的高度重视。 一、尿素合成塔的主要破坏形式 水溶液全循环法尿素合成塔是用不锈钢和低合金钢制 造的多层包扎式高压容器,塔体由多个筒节与上、下封头 焊接而成。多层包扎式厚壁圆筒由内筒、盲层与层板3部 分组成,内筒采用超低碳奥氏不锈钢板材,在高压状态下 要求严密不漏,并具有抵抗介质腐蚀的能力。层板则采用 一定的方法使之很好地贴合在内筒上,且与内筒形成一个 整体筒节,塔体质量的好坏往往取决于层板间的贴合程度

和环焊缝装配及焊接的质量。多层包扎式圆筒在包扎层板时,靠钢丝索拉紧与焊接的收缩作用使各层间存在有预应力,内层受到压紧力,当筒体承受内压时,由于预应力的作用可以抵消部分拉应力,使筒壁内应力较相同条件下的单层筒体分布均匀,可以提高筒体的弹性承载能力。从理论上讲多层包扎厚壁圆筒的壁厚应比相同条件下的单层筒体薄,但因预应力的大小与层板纵焊缝宽度、每层层板上纵焊缝数量、焊接规范、焊接材料、包扎的松紧程度等许多因素有关,在设计时尚无法定量计算。另外,多层包扎式筒体的纵焊缝沿壁厚方向是非连续的,对筒体强度的削弱也较单层筒体小。所以,在设计时仍采用单层厚壁圆筒强度计算公式进行应力计算。 尿素合成塔在使用过程中产生的主要破坏形式有2种,一是内筒泄漏引起的破坏;二是筒节层板和环焊缝发生应力腐蚀断裂而引起的破坏。

尿素工艺流程简述(副本)

尿素工艺流程简述 1、尿素的合成 CO压缩机五段出口CO气体压力约20.69MPa(绝),温度约125C,进入尿素 合成塔的量决定系统生产负荷。 从一吸塔来的氨基甲酸铵溶液温度约90 C左右,经一甲泵加压至约20.69MPa (绝)进入尿素合成塔,一般维持进料"O/CO (摩尔比)0.65?0.70。从氨泵来的液氨经预热器预热至40?70C进入尿素合成塔,液氨用量根据生产负荷决定,塔顶温度控制在186?190C,进料NH/CC2分子比控制3.8?4.2。 尿塔压力由塔顶减压阀PIC204 (自调阀)自动控制,一般维持19.6MPa(表)物料在塔内停留时间为40分钟,CO转化率》65% 为防止尿塔停车时管路堵塞,设置高压冲洗泵,将蒸汽冷凝液加压到19.6?25.0MPa送到合成塔进出口物料管线进行冲洗置换。 2、中压分解 出合成塔气液混合物减压至1.77MPa(绝)进入预分离器,合成液中的氨大部分被分离闪蒸出来,通过气相管道进入一吸外冷却器,液相进入预蒸馏塔上部,在此分离出闪蒸气后溶液自流至中部蒸馏段,与一分加热器来的热气逆流接触,进 行传质、传热,使液相中的部分甲铵与过剩氨分解、蒸出进入气相,同时,气相中的水蒸汽部分冷凝降低了出塔气相带水量。 出预蒸馏塔中部的液体进入一分加热器,经饱和蒸汽加热后,出一分加热器温度控制在155?160C,保证氨基甲酸铵的分解率达到88%总氨蒸出率达到90% 加热后物料进入预蒸馏塔下部的分离段进行气液分离,分离段液位由LICA302 摇控控制,物料减压后送至二分塔。 在一分加热器液相入口用空压机补加空气,防止一段分解系统设备管道的腐蚀, 加入空气量由流量计指示(约2m i/TUr)通过旁路放空阀调节流量。 3、二段分解(低压分解) 出预蒸馏塔的液体经LRC302减压至0.29?0.39MPa (绝),进入二分塔上部进行闪蒸,液体在填料精馏段与塔下分离段来的气体进行传质、传热,以降低出塔气体温度和提高进二分塔加热器的液体温度。 出二分塔加热物料温度为135?145C,该温度由TRC303自动控制,物料被加热后进入二分塔分离段进行气液分离,二分塔液位由LIC303自动控制。 4、闪蒸

【建筑工程管理】化肥厂造粒塔施工组织设计

史丹利化肥宁陵有限公司厂区造粒塔工程项目 施 工 组 织 设

计 2012年06月15 日 第一章工程概况、特点及建筑任务 一、工程概况 二、工程特点 三、承包范围 四、施工方案 第二章施工技术设计 一、模具设计 二、液压提升系统设计 第三章对砼的要求和模具的组拆方案

一、对混凝土的要求 二、垂直运输设备选配 三、模具组装和拆除 第四章滑模提升及技术要求 一、滑模设备检修 二、滑升程序 三、浇注顺序 四、钢筋施工 五、混凝土施工 六、允许偏差及水平、垂直控制及纠偏方法 七、质量保证措施 第五章滑模施工过程常见问题及处理方法 第六章滑模门架安装点及油管示意图 一、滑模门架安装点 二、油管示意图 第七章土建工程技术要求 一、模板施工 二、钢筋工程 三、混凝土结构施工质量 四、砌砖工程施工质量 五、钢结构的控制要点 第八章劳动组织及人员培训

一、滑模施工劳动组织 二、其他土建施工劳动组织 三、人员培训 第九章施工进度计划表 第十章雨季的施工技术措施 一、雨季施工前的准备 二、雨季施工原则 三、雨季施工注意事项 第十一章安全文明施工技术 一、施工现场 二、操作平台 三、机械操作 四、动力及照明用电 五、通讯与信号 六、防雷防火 七、高空作业 八、施工操作 第一章工程概况、特点及建筑任务 一、工程概况

1、工程名称:史丹利化肥宁陵有限公司厂区造粒塔工程项目 2、建筑单位:河南第一火电建设公司 3、设计单位:武汉理工大设计研究院 4、建设地点:河南省宁陵县柳河镇 5、工程概述:本工程为新型复合肥造粒塔,结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,建筑物的耐火等级为一级。塔高110.00 m,直径18.00 m,筒体结构,仓壁厚300--450 mm,按(GBJ50011-2001)、(GBJ50023-95)属丙类建筑,按A级高度钢筋混凝土高层建筑设计。筒壁及附库主体采用滑模工艺施工。 二、工程特点 造粒塔塔高为110.00 m,安全系数底,风险大,给施工带来很大难度;结构相对复杂,施工进度慢;施工期间平均温度高,对滑模施工技术有较高的要求;施工时间正好赶上雨季,要做好防汛等。 三、承包范围 施工图纸范围内土建工程、滑模工程。 四、施工方案: 基础施工 待破桩,验槽合格后,开始进行基础垫层的浇筑。垫层100mm,塔体及附楼垫层底标高为-5.6m,地梁高1.2m,塔体、附楼及附库基础同时施工,预留对应的变形缝。基础的钢筋连接方式采用焊接,筒体和附库剪力墙钢筋连接方式采用焊接和机械连接。筒体、附楼及附

事故分析

一、某火电公司“ 4.25灼烫事故事故原因: 1?本次事故的直接原因是高温高压蒸汽的灼烫; 2?该火电公司对吹管工作的危险性认识不足,重视不够; 3?吹扫的临时管线在设计上存在缺陷,放空口伸出室外过长且未加固; 4?对现场人员的管理组织不力,吹管工作和现场检查沟通衔接不好; 5?调试人员严重不足。事故性质:本次事故定性为责任事故。 事故教训及预防措施 本次灼烫事故,造成三人不同程度的灼伤,事故的教训是深刻的。希望通过此次灼烫事 故引起各单位领导对试车安全工作的高度重视,要求各装置人员对试车工作严格把关,做好各方面的安全防护和安全措施,确保人员和设备的安全,确保试车工作的顺利进行。 制定措施如下: 1?加强员工安全知识教育,提高全员安全意识; 2?消除所有临时吹扫管线、包括正常生产管线的隐患和缺陷,对放空管线进行加固; 3?加强安全管理,及时联系沟通,确保信息畅通; 4?加强调试力量,增加调试人员。 二、辽阳石化分公司聚乙烯装置爆炸事故事故原因分析 第一采购环节存在严重问题;第二工程施工管理混乱;第三工艺、生产管理不严肃第四工程设计和设计管理方面不规范;第五劳动纪律松散,员工责任心不强,用工管理 不严,技术培训有差距 三、广西?广维化工股份有限公司有机厂“8.26 ”爆炸事故事故原因分析 1、直接原因 基于爆炸事故波及范围广、过火面积大、破坏惨重,当班操作记录及主要设备、装置等关键物证被烧毁或损坏,罐区2名当班操作工及其他可能了解当时现场情况的当班人员遇 难,事故调查取证艰难。 截止10月20日,事故调查组尚未对直接原因达成一致意见。争论焦点的“点火源”,仅是各种可能或假设,缺乏证据支持,暂无定论。 2、间接原因: 1、CC-601A?E储存反应液的5台100m3储罐并联使用。若1台发生事故,将殃及其余4 台。导致:泄漏量f,事故后果f。 2、罐区、罐组平面布置及安全设施,不符合现行标准、规范的要求 ①罐组内的储罐为3排(现要求:不应超过2 排) ②料泵设置在防火堤内(现要求:应设置在防火堤外,且满足相应防火间距) ③罐区无可燃气体检测报警设施(现要求:应在可能泄漏甲类气(液)体场所内设置) ④防火堤排水口未设置隔断阀(现要求:污水和雨水,出堤排出口均应安装隔离阀) 3、设备安全管理混乱 ①今年4?5月大修期间,扩建需要而更换罐区至精馏工段2台反应液泵。未同时更换 进出管。采用大小头与原管连接。流量f,扬程f会带来流速f,静电危害f,认识不足,也无对策。② 罐区原设置的泡沫灭火系统,1982年后因缺乏维护已无法使用,1999年擅自 将其拆除。 ③ 罐区操作规程无储罐物料温度控制要求,液位控制指标不明确。 ④CC-601系列罐尾气冷凝器的凝液,从距底板6.65m高的管口直接泻入罐内,冲击液面产生静电点火源,缺乏认识!

尿素合成塔3201-D衬里修复方案

XX公司尿素3201-D衬里检修施工技术方案 编制: 审核: 批准: XX公司 2014年11月25日

目录 1、工程概况——————————————————————————3 2、工程施工内容及技术要求——————————————————3-4 3、工程施工组织措施和步骤——————————————————4-5 4、工程施工进度计划——————————————————————5 5、工程施工组织结构——————————————————————6 6、工程施工所需机器具及消化材料———————————————6-7 7、职业健康安全及环境管理措施————————————————7-8

施工技术方案 1工程概况 1.1概述 尿素合成塔(3201-D)由德国莱茵钢厂设计制造,该设备由上、下封头、筒体和内件构成,设备规格为Φ2800×102,设备高度34100mm。筒体段由6个碳钢筒节组成,筒体总长度为5000×6=30000米,筒体采用层板包扎结构,壁厚为13×6.7+4+11=102mm,层板的材料牌号为BH54M,承压厚度为13×6.7=87.1mm;上、下封头为单层球形封头结构,其材料牌号为BH47W,图纸名义厚度为δmin=75mm。筒体的内表面衬有厚度为11mm的不锈钢衬里,上、下封头和人孔内表面衬有厚度为8mm的不锈钢衬里,筒体段衬里材质均为316L(Mod)。塔内现安装11层Casale塔盘(最下面的一层为一块分布板),塔盘间距约2200~2600mm。设计温度193℃,设计压力16.35MPa。根据股份公司设备部“2015年度尿素3201-D衬里检修内容及技术”编制施工方案。 1.2工程施工执行标准 此工程施工过程中所标准如下: 1.2.1、GB150.1~GB150.4-2011《压力容器》; 1.2.2、TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》; 1.2.3、GB/T9842 -2004《尿素合成塔技术条件》; 1.2.4、JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 1.2.5、1.2.6 HG25718-93《尿素合成塔维护检修规程》 1.3.6、14-A32S-95《尿素厂X2CrNiMo25.2 2.2不锈钢的材料要求》; 上述标准和技术要求等均执行最新版本,如有冲突,按要求严格者执行。 2工程施工内容及技术要求 2.1工程施工内容 吊装机具就位,拆除有关保温层;拆下吊开人孔盖;拆、装存在缺陷焊缝部位的塔盘或其它内件;衬里纵、横焊缝; 1至6段筒节衬里(腐蚀严重部位)的纵横焊缝打磨、盖面焊,长度约35米,具体数量根据实际检查情况现场定;上下瓜皮焊缝,检查、消缺处理。合成塔内件(溢流管、塔盘、塔盘支耳),检查、消缺处理;人孔及人孔大盖检查、消缺处理。 2.2施工技术要求: 2.2.1设置施工组织机构,把此项目作为专项进行检修管理。施工人员应具备相应的合格资质。 2.2.2焊接材料要求:焊接材料采用SANDVIK R25-22-2LMn焊丝,焊材应有合格证。 2.2.3;焊接工艺要求:塔内不锈钢衬里的所有焊接均应采用氩弧焊,焊接电流不益过大,应严格控制焊接电流在(70~80A)。焊接益采用分段焊、快速焊,严格控制焊接的热输入量。焊接应使焊缝及其热影响区圆滑过渡,表面成形好。 2.2.4打磨方式要求:打磨用砂轮片应采用不锈钢钢玉砂轮片,避免对焊缝表面造成污染,铁素体不合格。其次,打磨应以圆滑过渡为原则,消除焊缝表面疏松层或针孔后,如焊缝高于母材可不补焊。 2.2.5禁止铁器、油污等物质对衬里的污染。 2.2.6氨渗漏试验合格 2.3施工质量要求: 2.3.1着色检测所有焊接部位按JB/T4730.5-2005 Ⅰ级验收合格。 2.3.2铁素体所有焊接部位的铁素体含量FT≤0.6%。 2.3.4酸洗钝化所有焊接、打磨部位均应进行酸洗钝化处理。 3.工程施工组织措施和步骤 3.1.施工前准备:a.检修前应制定完善的技术方案;b.参加检修人员必须了解设备图样及有关技术资料,熟悉其技术要求和注意事项;c.进塔施焊修理的焊工,必须持有相应的焊工合格证,并经过专门的技术培训和考试;d.参加检修的人员施工前应对使用机具、备品备件、材料的型号、规格、数量、质量等进行检查、核实,使其符合技术要求;e.交付检修的设备应按照操作规程泄压降温,清洗置换合格,符合有关安

尿素生产工艺流程简介

经蒸发、造粒后包装销售。粗甲醇经精馏得到精甲醇销售。 二氧化碳经净化和压缩后,与氨一起送入尿素合成塔,在适当的温度和压力下,合成尿素,的氮氢混合气压缩到高压,并在高温、有催化剂存在的情况下合成为氨。脱碳解吸出来的换、二次脱硫、脱碳、精脱硫、甲醇、烃化等工艺将气体净化,除去各种杂质后,将纯净 原料煤利用蒸汽和空气为气化剂,在煤气发生炉内产生半水煤气,经一次脱硫、变生产流程说明 一分厂生产流程 一分厂生产流程及说明 1、造气工段 工艺流程说明: 采用间歇式固定常压气化法,即在煤气发生炉内,以无烟块煤或焦炭为原料,并保持一定的炭层,在高温下,交替地吹入空气和蒸汽,使煤气化,以制取合格的半水煤气。经除尘、热量回用降温后送入气柜。自上一次开始送风至下一次开始送风为止,称为一个工作循环,每个循环分吹风、上吹、下吹、二次上吹和吹净五个部分。 各工段流程 2、一脱工段除去焦油等杂质后送往压缩一入。目前使用的脱硫方法为栲胶脱硫法。 S,然后进入冷却清洗塔上段降温后,经静电除焦2后进入脱硫塔,脱除部分H 油等杂质并降低一定温度后由萝茨风机加压送到冷却清洗塔下段降温、除尘 来自造气的半水煤气,经半水煤气气柜出口冷洗塔除去部分粉尘,煤焦

3、变换工段 流程说明: 半水煤气经除油器除去气体挟带的油等杂质后,一氧化碳与水蒸汽借助于催化 剂的作用,在一定的温度下变换成二氧化碳和氢气。通过变换既除去了一氧化碳, 又得到了制合成氨的原料气氢和制尿素所需的原料气二氧化碳,使热量得到有效回 收。本工段采用全低变工艺进行变换。 4.二次脱硫 流程说明: 变换气经过气液分离器后进入脱硫塔脱除变换气中的H2S后送往压缩三入。并经溶液再生,提取单质硫。采用栲胶脱硫法脱硫。 利用二氧化碳气体在碳丙液中溶解度大的特点,除去变换气中的二氧化碳,净 化气经精脱硫脱除微量硫后送往压缩四段。二氧化碳气体经净化、压缩,送至尿素 合成塔。碳丙液对CO2的吸收在低压下符合亨利定律,因此采用加压吸收,减压再生。

造粒塔防腐施工方案

邦力晋银化工有限公司搬迁、改造、扩建 52.80项目(一期26.40)工程 尿素造粒塔工程 编制: 校核: 审核: 审定: 批准: 会签: 质量: 安全: 建设单位:监理单位: 中国化学工程第十三建设公司 二〇一一年九月十三日

1.工程概况 本方案仅适用于邦力晋银化工有限公司搬迁、改造、扩建52.80项目(一期26.40)工程尿素造粒塔防腐工程的施工。 1.1塔内璧防腐 抹阳离子橡胶水泥20mm厚。 1.2 塔外壁防腐 1.3楼地面防腐 抹阳离子橡胶水泥20mm厚找平层 环氧树脂保护层 YJ呋喃树脂玻璃钢(二布三油) YJ呋喃树脂胶泥勾缝 花岗石块材,YJ喃砂铺砌。 1.4刮料层及喷头层楼面 抹阳离子橡胶水泥20mm厚找平层 环氧树脂保护层 YJ呋喃树脂玻璃钢(二布三油) YJ呋喃树脂砂浆结合层5mm厚 YJ呋喃树脂胶泥挤缝3mm厚 耐酸瓷砖150×150×30 2编制依据 2.1邦力晋银化工有限公司尿素造粒塔招标书及防腐说明书。 2.2《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-2002 2.3《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 2.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.6《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 2.7《环境空气质量标准》GB3095-1996 2.8《城市区域环境标准噪声标准/城市区域环平境噪声测量方法》GB3096-93 /T14623-93 2.9《建筑施工场界躁声限值及其测量方法》GB12523-12524-90 2.10《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 3施工准备 3.1技术准备 3.1.1开工前技术人员认真阅读施工图纸,熟悉所采用的施工及验收规范,对图

山东平阴鲁西化工第三化肥公司尿素合成塔爆炸事故

山东平阴鲁西化工第三化肥公司尿素合成塔爆炸事故 1.事故概况 2005年3月21日21:26,山东省平阴县鲁西化工第三化肥公司尿素合成塔发生爆炸事故,死亡4人,重伤1人,经济损失惨重。 1)事故设备的基本情况。该公司的尿素合成塔是南京化工工业集团公司化工机械厂1999年的产品,2000年投入使用。设计工作压力21.57MPa,设计温度195℃,实验压力27.26MPa,公称容积37.5m3,工作介质为尿素溶液和氨基甲酸铵。尿素合成塔由10节筒节和上下封头组成。筒节内径1400mm,壁厚110mm,总长26210mm。筒节为多层包扎结构,层板为15MnVR,及16MnR,内衬为8mm的尿素级不锈钢;顶部为20MnMo球形锻件,衬里为堆焊大于8mm的尿素级不锈钢;底部为19Mn6球形封头,衬里为堆焊大于8mm的尿素级不锈钢;端部法兰与顶盖采用双头螺栓连接,密封形式为平面齿形垫结构。 2)事故概况。尿素合成塔塔身爆炸成3节,事故第一现场残存塔基、下封头和第10节整体向西南倾斜15°,合成塔南侧5m处6层主厂房坍塌;西北侧20m处2层厂房坍塌;北侧、东北侧装置受合成塔爆炸影响,外隔热层脱落;东侧2个碱洗塔隔热层全部脱落;冷却排管系统全部损坏。合成塔第9筒节落入南侧主厂房三层一个房间内。筒体两端的多层包扎板局部变为平板,层与层之间分离;筒节环缝处多数层板上有明显的纵向裂纹,爆破口多处呈不规则的裂纹状。第8节以上至上封头,向东北方向飞过一排厂房,上封头朝下斜插入土,距塔基

91m。在第8节筒节环焊缝处的筒板上纵向撕裂350mm长;长约850mm的多层板分层,断裂处焊缝呈不规则状。 2.事故分析 1)引发尿素合成塔爆炸的直接原因是塔体材料(包括焊缝)的应力腐蚀开裂。应力腐蚀开裂导致塔体承载截面严重减少,尤其是发生在爆炸筒节处环焊缝上侧的应力腐蚀开裂使得该处的承载截面急剧下降,最终产生快速断裂,引起塔内介质迅速泄漏,引发塔内介质爆沸和筒节爆炸。 2)塔体在制造过程中,改变了衬里蒸汽捡漏孔的原设计。采取了在盲板上 锥螺纹后再将检漏管拧入连接,这一改变导致氨渗漏检测介质和检漏蒸汽渗漏到多层层板的缝隙中,从而引起塔体层板材料严重应力腐蚀。 3)引起塔体材料的应力腐蚀另一诱因是在制造过程,盲板材料为Q235-A的纵向焊缝未焊满,采取了连接点焊所代替,进一步加剧了氨渗漏检测介质和检漏蒸汽向塔体多层层板间渗漏与扩散。 简评此次事故的直接原因是制造过程中改变原设计,导致氨渗漏检测介质和检漏蒸汽渗漏到塔体多层层板间,造成塔体应力腐蚀开裂。1995年河北迁安 化工厂曾发生了我国首例多层包扎尿素合成塔爆炸事故,其合成塔的结构形式与本次事故的合成塔完全一样,而且是同一制造厂家。同一厂家的同一产品,一而再发生事故,值得深思!1995年的迁安合成塔爆炸事故一些相关职能机构未能作出恰当的结论与处理,在锅炉局的锅炉压力容器事故档中连一纸记录都没有保存。

尿素合成塔安全运行管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 尿素合成塔安全运行管理 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3638-37 尿素合成塔安全运行管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 20xx年3月21日晚21时,鲁西化工集团第三化肥厂尿素合成塔又出现恶性事故,虽然事故原因有待调查,但事故发生之后,各尿素生产企业引起了高度重视,强化了尿素塔的安全运行管理,以期避免类似事故的再度发生。笔者结合临泉化工股份有限公司6万t/a尿素合成装置谈一下尿素合成塔安全运行管理。 一、设备结构与参数 1.水溶液全循环法尿素合成工艺中尿素合成塔是 6万t/a尿素的关键设备,经过改造已突破15万t,该设备内衬是由公称尺寸8mm厚的316L尿素级不锈钢材料制成,外壁是一高压筒体保护承压,其内有3块旋流板及多孔板或球帽型塔盘若干分成反应区,原料液氨、二氧化碳和氨基甲酸铵从塔底进入,由于它在高温、高压和强腐蚀介质的条件下使用,如使用不

尿素生产工艺流程简介

一分厂生产流程及说明 一分厂生产流程 生产流程说明 原料煤利用蒸汽和空气为气化剂,在煤气发生炉内产生半水煤气,经一次脱硫、变换、二次脱硫、脱碳、精脱硫、甲醇、烃化等工艺将气体净化,除去各种杂质后,将纯净的氮氢混合气压 缩到高压,并在高温、有催化剂存在的情况下合成为氨。脱碳解吸岀来的二氧化碳经净化和压缩 后,与氨一起送入尿素合成塔,在适当的温度和压力下,合成尿素, 经蒸发、造粒后包装销售。 粗甲醇经精馏得到精甲醇销售。 各工段流程 1造气工段 工艺流程说明: 采用间歇式固定常压气化法,即在煤气发生炉内,以无烟块煤或焦炭为原料,并保持一定的炭层,在高温下,交替地吹入空气和蒸汽,使煤气化,以制取合格的半水煤气。经除尘、热量回用降温后送入气柜。自上一次开始送风至下一次开始送风为止,称为一个工作循环,每个循环分吹风、上吹、下吹、二次2、一脱工段 上吹和吹净五个部分。 来自造气的半水煤气,经半水煤气气柜出口冷洗塔除去部分粉尘,煤焦油等杂质并降低一定温度后由萝茨风机加压送到冷却清洗塔下段降温、除尘后进入脱硫塔,脱除部分H 2S,然后进入冷却清洗塔上段降温后,经静电除焦除去焦油等杂质后送往压缩一入。目前使用的脱硫方法为栲胶脱硫法。

3、变换工段 流程说明: 半水煤气经除油器除去气体挟带的油等杂质后,一氧化碳与水蒸汽借助于催化剂的作用,在一定的温度下变换成二氧化碳和氢气。通过变换既除去了一氧化碳,又得到了制合成氨的原料气氢和制尿素所需的原料气二氧化碳,使热量得到有效回收。本工段采用全低变工艺进行变换。 4.二次脱硫 流程说明: 变换气经过气液分离器后进入脱硫塔脱除变换气中的H 2S 后送往压缩三入。并经溶液再生,提取单质硫。米用栲胶脱硫法脱硫。 利用二氧化碳气体在碳丙液中溶解度大的特点,除去变换气中的二氧化碳,净化气经精脱硫脱除微量硫后送往压缩四段。二氧化碳气体经净化、压缩,送至尿素合成塔。碳丙液对CO的吸收在低压下符合亨利定律,因此采用加压吸收,减压再生

造粒塔施工方案

造粒塔施工方案 编制说明 1、工程概况 2、滑升模板构造及组装 3、滑升施工工艺 4、塔体内主要部位的施工措施 5、滑升模板的拆除 6、安全技术措施 7、质量控制及保证措施 8、施工机具需用量计划 9、滑模施工劳动组织与岗位职责(均按一班制人员考虑) 10、施工进度计划及工期保证措施 11、现场总平面布置及暂设规划

编制说明 由于厂方未提供尿素造粒塔的结构图(直径、高度尚不明确),只能根据我公司曾多次承建的造粒塔工程所采用的液压滑升施工工艺的成功经验而编制。临泉化工股份有限公司“8·13”工程为8万t/年合成氨、13万t/年尿素工程,按该装置的规模,其造粒塔的一般内径为12~15m,高度66~85m均由塔体(包括上部喷淋层、塔顶和下部的刮料层)以及电(楼)梯间两部分组成,系现浇钢筋砼筒体结构,砼强度等级≥C30。现就我公司近年来承建的较大的造粒塔工程,如92年承建的南京化学工业集团有限公司大化肥尿素造粒塔工程的施工方案为例。 1、工程概况 1.1塔体内直径22m,顶标高89.65m,17.8m以下筒壁厚度为500mm,以上渐变为250mm,塔内9.5m标高为钢筋砼刮料层,71.55m及77.55m处分别设有两道环梁,并有12道斜向辐射梁分别支于75.45m及80.45m的板梁下。75.45m楼层中部为弧形(直径7m)半封闭式钢筋砼喷淋层,并以4.4m宽的楼板及两侧250mm厚的墙与楼梯间相通。80.9m至86.9m标高内设有12根立柱按内径14m均等分隔。88.45m标高为周围环状屋面板。 1.2楼(电)楼间壁厚220mm,总高97.45m,标高88.45m,93.25m及96.25m为现浇钢筋砼楼层板。梯段及平台应为钢结构。待滑模到顶后再分层分段与内壁埋件组对焊接。 2、滑升模板构造及组装 2.1滑升模板构造 滑升模板主要包括以下系统:操作平台、模板、液压提升、施工精度控制、通讯联络、电气控制等。 2.1.1操作平台系统主要包括事台承重桁架(或采用组合钢梁),水平支撑、垂直支撑、内外挑架及吊脚手架、铺设木方及木板,其结构布置与构造另见详图。 2.1.2模板系统主要包括提升架、围圈、模板三部分,其结构形式及布置另详。 2.1.3液压提升系统主要包括液压操纵台、油路及千斤顶三部分,控制台使用YZKT-72型液压控制台,三级分油,使用HQ-35型液压千斤顶。 2.1.4施工精度控制系统包括千斤顶同步控制、中心与垂直控制、扭转控制三部分。 千斤顶同步主要使用限位调平器控制、中心与垂直度使用激光测量控制、扭转控制测量使用经纬仪与垂球控制。 2.1.5电气控制系统主要包括施工机械设备供电系统和垂直运输的控制。中心吊笼采用台上、台下和卷扬机房三个控制箱控制,任何一点均可控制吊智能上下和切断电源。 造粒塔施工方案

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