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给煤机出口堵煤异常处理

给煤机出口堵煤异常处理
给煤机出口堵煤异常处理

给煤机出口堵煤异常处理

现象:

1、磨煤机出口温度上升

2、磨煤机电流下降

3、机组汽压、负荷下降

4、运行给煤机(自动情况下)煤量上升

处理:

1、若给煤机未跳闸,则:

a)撤出燃料主控自动

b)停运给煤机出口堵煤的制粉系统,停运时注意磨煤机出口温度

c)若机组负荷较低,可投入油枪助燃

2、若给煤机由于出口堵煤跳闸,则:

a)应立即检查燃料量有无突增,并将燃料量维持至给煤机跳闸前数值

b)若机组负荷较低,可投入油枪助燃

c)注意机组汽温,防止汽温突升突减

d)停运给煤机出口堵煤的制粉系统,停运时注意磨煤机出口温度

附运行分析两篇

5号炉给煤机B煤量显示异常分析及处理

异常情况:12月27日夜班,负荷304MW,B、C、D、E制粉系统运行。5:09,给煤机B 煤量显示突然由32t↓27.6t。

异常分析:12月27日夜班,负荷304MW,BCDE制粉系统运行。5:09,B给煤机煤量显示突然由32t↓27.6t,进一步检查发现,其余给煤机煤量均有所上升(~1t),负荷上升到313.3MW,而给煤机B、磨煤机B的电流显示均正常,撤给煤机B手动后减指令,给煤机电流及磨煤机电流均相应下降。说明煤量显示不正常,立即派巡检就地检查,发现给煤机B 就地控制柜面板上煤量显示为零。其它给煤机的煤量上升及实际负荷的上升进一步证实了煤量显示故障而控制回路正常。考虑到当时负荷较低(304MW),各台磨煤机煤量均较低,通过停运给煤机B使剩余运行给煤机自动调整增加煤量实现故障给煤机的停运。给煤机煤量显示故障短时间内会影响到负荷的变化,经过CCS协调系统的负荷反馈修正,最终负荷还会返回到目标值。若煤量指令与反馈显示偏差大(显示偏小),给煤机原处于偏饱和状态运行时,则很容易造成其它运行给煤机过负荷,满负荷状态则会造成机组大幅超负荷运行的危险工况,若是下层给煤机显示异常还会造成超温危险。故运行人员在平常的工作中应加强监视,遇到此种情况,适当降负荷后停运故障给煤机,根据负荷需要开启备用制粉系统。如果在高负荷时偏差很大或是负荷在剩余制粉系统RB动作范围以下时,则可立即停运故障给煤机。

评价:处理比较正确。遇到此类给煤机煤量异常(包括显示异常、信号坏质量、煤量晃动)应及时停运给煤机比较妥当。

#5机给煤机堵煤引起的汽温大幅波动分析

异常情况:8月6日19点17分:接令#5机由负荷320MW升至370MW,当时制粉系统C、D、E、F运行,机组协调控制。在加负荷过程中,给煤机F堵煤,停运制粉系统F,撤炉主控手动,调整负荷,在调节汽温时B侧一次减温水调阀卡涩,造成汽温大幅波动

异常分析:8月6号19点17分,接令#5机由负荷320MW升至370MW。在加负荷过程中,给煤机F出口管开始堵煤,从表面上看锅炉当时有约(33*4t/h )133t/h的煤且不断上升,而实际只有100多吨的煤进入炉膛,从而造成负荷不涨反而开始下降,当负荷加到炉主控指令70%(即每台约40t/h煤)时,给煤机F跳闸,于是40多吨的煤平均分配到其余3台给煤机上,即磨煤机C、D、E各台的煤量从40多吨一下子加到了50多吨,总计约160吨,实际相当于这时炉膛内一下子多投了将近60t的煤,大量的燃料进入炉膛势必导致主再热汽温急剧上升,此时虽立即撤炉主控为手动,并减炉主控指令,调整燃烧器摆角,调整减温水,但由于锅炉热惯性的作用,即使减温水大量参与调节一时也难以控制。后来在减温水调节阀下关的过程中又遇到阀门卡涩,手动也无法关,大量的减温水喷入使得汽温一路下跌,后及时启动制粉系统B及手动关闭减温水前隔,才得以缓解。

防范措施:

1:近期雨量较大,两期无干煤棚,燃煤水分高,巡检应提高就地给煤机的巡检质量,发现煤较湿时及时联系操作员,加强监视,适当调整磨煤机的煤量及风量。

2:及时做好事故预想,一旦发现给煤机出口管堵煤,立即投燃料主控手动,停止堵煤的给煤机,手动调整燃料指令,避免燃料大幅度扰动或给煤机过负荷。

评价:处理较及时,运行时,应针对不同的运行工况加强相关参数监视分析,如雨天煤湿,需重点监视明显反映给煤机进出口管道堵煤相关的参数。

给煤机常见问题汇总

给煤机问题汇总 给煤机现场出现问题: 问题一 现象:给煤机跳闸,错误调用报07(堵煤跳闸) 原因:由给煤机出口堵煤报警器发出的出口堵煤信号造成的给煤机跳闸。 处理方法:1.观察给煤机出口是否真正堵煤,如堵煤一定要及时停止给煤机,以防出现重大问题。 2.将出口堵煤报警器的外罩打开,观察堵煤报警器的行程开关是否 上锈。如果有锈迹,应为此原因造成的报警器误动作导致的给煤 机跳闸。需清理锈迹、重新将行程开关定位到临界状态或更换堵 煤报警器。 3.检查出口堵煤报警器的接线是否有接地或是否被砸断,因堵煤报 警器为常闭节点,一旦有接地或者砸断现象,会造成柜内堵煤继 电器误动作,导致给煤机跳闸。 4.检查给煤机控制柜内堵煤(FD)继电器及其底座是否损坏。接线 是否有松动及漏接、错接现象。 问题二 现象:给煤机报容积式给煤 原因:给煤机称重传感器无法称量皮带上方物体重量 处理方法:1.检查给煤机承重托辊上是否有杂物将托辊卡住,此现象会造成给煤机承重传感器两侧偏差过大,导致给煤机报容积式给煤。 2.检查给煤机称重传感器及其电缆是否有损坏现象。如果有损坏现 象,更换称重传感器。 3.检查自检(SELF TEST)09,如果两侧偏差过大,有可能为承重传 感器两侧不平,重新用水平检尺校订称重传感器水平。(校订方 法:将水平检尺放在称重跨距辊上,调节称重传感器下方螺母, 使称重辊与跨距辊在同一水平线。)如果校订后,如果两侧偏差 还是过大,检查皮带是否偏离并压住称重辊一侧。 4.用力下压或上抬,称重传感器数值变化缓慢或变化小,可能为称 重传感器内部进灰,导致传导不正确,用内六角将称重传感器外 壳打开,进行清理。 5.以上工作完成过后,仍报容积式,可能为干扰造成的容积式,与 我公司联系,加装屏蔽环 问题三 现象:给煤机报煤仓出口堵煤 原因:AE煤流检测器发出报警信号 处理方法:1.检查给煤机上闸门是否真正堵煤。如果真正堵煤可用疏松机或空气炮进行疏通,或用人工进行震打。 2.检查接线是否正确及给煤机控制柜内CFMR继电器和其底座是否

生产异常处理流程

A版 汇签: 制定:审核:批准:修订记录:

1.目的 为了规范产线发生异常时,能及时、准确地反映并能通过相关人员确认、分析、及时解决,确保生产正常进行。 2.适用范围 适用于客户与工厂合作产品之生产线发生的异常现象。 3. 职责 3.1 工厂品质:提出异常问题,确认是否属实。 3.2 工厂工程:负责产线异常分析,找出问题原因,提出改善对策。 3.3 工厂:跟进改善结果及效果确认;对来料进行管控。 3.4 工厂品质:提供异常的最终处理方案,并对改善方案评估/验证;供应商 改善报告回复及监控。 3.5 客户项目、结构、工程:负责结构、软/硬件异常问题的解决。 3.6 客户采购:负责来料异常商务方面的处理。 3.7 客户计划:负责异常发生时总体计划的协调和异常发生产生的工时和物 料的签合。 3.8 质量总监:让步接收最终审批。 4. 异常处理流程 4.1工厂仓库按客户计划要求根据及套料单领取物料安排生产! 4.2产线在生产中发现产品与样板不符、功能缺失、装配出来的成品达不到标 准要求或来料无法使用等现象时,及时上报、工厂品质&工程等相关人员确

认。 4.2 工厂品质确认异常可接受,通知产线继续生产;如确认异常成立则交工厂 工程分析同时开出《生产异常报告》。 4.3 经工厂工程分析,给出初步分析结果,结果分为工艺问题、设计问题、来料问题。 4.4 由工厂工程分析为工艺问题,由工程辅导产线纠正生产工艺,工厂品质 监督确认,产线恢复正常生产。 4.5 经工厂工程初步分析异常属于设计问题,在能力范围内能解决的自行处 理,但需将解决办法知会客户,若无法解决的则书面知会客户品质、项目、结构、计划。由客户计划主导协调客户项目结构分析在30分钟内给出临时处理解决办法,经工厂品质确认合格恢复生产;对于后期的改善对策,由客户品质主导负责协调项目、结构工程等一起实施有效的解决对策并进行验证,得到工厂品质确认方可进行生产安排! 4.6由工厂工程及品质确认异常是来料问题,第一时间以邮件通知客户计划、 品质、采购,并要求客户品质在30分钟内对物料问题给予回复处理意见(临时解决办法),工厂给予相应配合和支持!同时客户品质联系供应商到工厂工厂及时解决,并要求供应商给出不良原因分析及改善报告回复,客户品质对其进行验证,同时要求供应商挑选符合品质标准的物料经品质确认后方可恢复生产。 4.6.1若供应商没在规定时间(原则上要求供应商4小时内)到工厂处理,先 由采购或品质与供应商沟通,如果供应商同意接收工厂工厂挑选并承担其挑选费用和不良物料,产线予以上线生产!

磨煤机堵煤造成制粉系统爆燃

磨煤机堵煤造成制粉系 统爆燃 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

磨煤机堵煤造成制粉系统爆燃【案例简述】 2005年12月5日17时50分,某发电厂6号炉C磨压差有上升趋势,从正常的3100Pa上升到3500Pa,并有堵磨迹象。运行人员将给煤机的给煤量调小,给煤机电流从9.3A调小至8A,以排除堵磨,此时磨出口温度为73℃(磨热风门,冷风门在投自动状态),18时零分,C磨压差继续上升至5000Pa,运行人员再将给煤机的给煤量调小至2.5A,磨出口温度升到80℃,此时冷风门已全开,运行人员把热风门退出自动关至55%,在磨抽空过程中磨出口温度升至90℃。18时10分,C制粉系统爆炸,检查爆炸发生部位在细粉分离器入口水平段,细粉分离器有11个防爆门和排风机入口有1个防爆门破裂,其余防爆门均完好,检查还发现细粉分离器入口水平管段底部有几块防磨衬板脱落,衬板附近有约5mm厚的积粉并发生燃烧,拨开积粉表面可看到白灰,用红外线测温计测量其温度420℃。 【案例评析】 1.当燃料挥发分Vdaf>20%时,属于反应能力强的煤,该电厂燃煤挥发分Vdaf不低于25%,挥发分析出和着火温度均较低,容易发生自燃和爆炸事故。当气粉混合物浓度在0.32~4kg/m3范围内会发生爆炸,而浓度

在1.2~2kg/m3范围时爆炸危险性最大,在气粉混合物中氧含量>15%时,如遇足够的点火能源就能引起爆炸事故。 2.制粉系统中,凡是发生煤粉沉积的地方,就能成为气粉混合物自燃和爆炸的发源地。在细粉分离器入口方形管道下部的较平缓段上通流面积增大,风粉气流的流速下降,容易造成积粉。一旦发生煤粉沉积,煤粉就开始氧化,放出热量促使温度升高,又加快氧化、放热、升温。经一定时间后温度就能达到自燃温度并发生自燃,当煤粉达到爆炸危险浓度时便引发自燃煤粉爆炸。 3.6号炉C磨在处理堵磨过程中,由于堵磨(虽然不严重)造成磨的阻力较大,达5000Pa,磨的通风量被迫减少,细粉分离器入口从圆管过渡为方形管道,流通面积增大,风粉气流的环境很干燥,就会发生氧化反应,放出热量促使温度升高,氧化、放热、升温会加剧,在通风量不大的情况下,放出的热量未能及时散发,自燃在继续,当磨被清通得差不多时,通风量增加,煤粉扬起,浓度增到危险范围,就会发生爆炸。 【案例警示】 1.由于振动给煤机给煤量经常给煤不稳定,调节特性不稳定。制粉系统在运行中不时发生给煤过量而堵磨,所以要处理好给煤机的调节特性,

磨煤机冷热风门自动故障的技术措施

磨煤机冷热风门自动故障的技术措施 一、制定目的: 针对12月19日2号炉A磨煤机冷、热风调节门投自动时由于A 磨煤机进口风量死点后造成A磨煤机轻微堵磨的事件,为了保障机组安全运行,同时为提高发生此类事故后机炉电各专业协调操作性,及此类事故的判断、处理能力特制定本措施。 二、措施如下: 1、运行值班人员在监盘过程中,要注意机组负荷和总煤量的匹配关 系。发现总煤量变化时应根据磨煤机出口温度、出口压力及主汽压力变化率的变化及时准确判断出磨煤机运行情况是否正常。 (当机组控制方式为协调控制时,出现磨煤机自动失灵的类似情况时,首先观察磨煤机冷、热风调节门是否逐渐关小,磨煤机出口风压、主汽压力、温度下降、主汽压力变化率减小甚至变负,锅炉总煤量增大;而机组控制方式为机跟随方式时,磨煤机进口风压升高、出口风压、风速降低,主汽压力变化率变负,主汽压力、温度下降、机组负荷下降;当发现这些现象都满足时应特别注意磨煤机运行情况。这些都是轻微堵磨的前兆。 2、监盘人员发现磨煤机进口风量测点1、2值大于5t/h时,应及时 联系热控检查对该磨煤机进口风量测点进行反吹扫,校验其准确性。吹扫时应解除该磨煤机冷、热风调节门自动,并联系热控点检强制一次风量。当发现磨煤机进口风量测点1、2值偏差接近10t/h时,应立即解除该磨煤机的冷、热风调节门自动,联系检修处理。 3、监盘人员发现磨煤机进口风量死点后,应及时解除冷、热风调节 门自动,并比对之前的磨煤机冷、热风调节门开度,及时将冷、热风调节门开至之前的阀位。在开冷、热风调节门时,应注意磨煤机出口压力的变化。然后联系检修对测点进行吹扫。 4、若监盘人员发现磨煤机冷、热风调节门不正常的关小或冷风调节 门大幅度关小时,应立即检查该磨煤机冷、热风调节门自动是否正常,必要时解除磨煤机冷、热风调节门自动,改为手动控制。 并将冷、热风调节门逐渐开至适当位置,尽量不要大幅度调整。

3台给煤机同时断煤或堵煤原因及处理

三台给煤机轮流堵煤事故预想 (一)运行工况:#1炉负荷130t/h,煤仓料位6.5m,1#汽轮机运行,双减热备用 (二)给煤机堵煤时的现象: (1)炉膛出口负压增大。 (2)烟气含氧量不正常升高。 (3)床温,汽温,汽压下降趋势。 (4)主汽温度下降。 (5)给煤流量不正常,1#、2#、3#给煤机流量出现间断性到0t/h,严重时三台给 煤机流量同时到0t/h。 (三)发生堵煤的原因: 煤质问题。煤的水分含量大,煤的黏结性强,以及煤的结焦性强,在钢煤斗内形成搭桥,导致下煤不畅堵煤。(以单一原因作为预想,否则原因多了,处理就复杂了) (四)三台给媒机轮流堵煤时处理: 1.三台给煤机轮流堵煤,汇报班、值长,通知煤场上煤,组织人员清堵(煤 场上面捅,运行敲击钢煤斗,捅煤口往下疏通) 2.调整风量,控制床温氧量 3.调节给煤机变频(尽可能大),保证流量 4.给煤量不能保证,床温下降,氧量上升,难以控制时,应做好点油枪准备(减 少风量至最低流化风量,必要时可关闭二次风机,若短时间内无煤量出现,立即切换风门投两只油枪,稳定燃烧、防止炉膛灭火切换风门时关注风量不能小于最低流化风量)(个人认为调节风量的时候可以关闭主风门开度,控制一次风量,也为切换点火风门做准备) 5.当发生断煤时,汽机应配合锅炉根据汽压、热负荷主动调整负荷,不能只 看锅炉调整而不去协调,汽机做好停机,双减供汽准备。(关于供汽压力不足,不是锅炉运行人员考虑的问题了,交给值长通知商务部) 6.现场人员处理堵煤应注意,首先检查给煤机落煤口观察镜,观察内部皮带 上煤的形状,皮带一侧有煤,一侧无煤,则判定异物或煤块卡,拆盖板处理,在拆盖板前必须确认气动阀关到位,关闭密封风。若观察内部皮带上无煤,流量为零,则判断为煤仓搭桥断煤,停运给媒机关闭气动阀,密封风,开煤仓人孔,使用工具深入内部敲,打,疏通。敲,打时注意人生安全。 7.监盘人员应注意,给媒机本体温度,防止烟气反穿烧皮带。在堵煤疏通后, 注意氧量变化,及时调整风量,防止给煤过多炉膛爆燃。

【实战经验】2号机组深度调峰低负荷稳燃试验方案

【实战经验】2号机组深度调峰低负荷稳燃试验方案 一、目的 受到东北电网机组深度调峰影响,根据公司要求,计划对2号机组进行深度调峰低负荷稳燃试验,试验计划将2号机组负荷减至230MW,能够长期稳定运行。 二、低负荷稳燃试验组织机构 组长:姚大春 副组长:张宏伟王宏光 组员:张勇秦英武吕学霞周作发薛云海翟金星于龙原志国当值值长 职责: 1.组长负责低负荷稳燃试验方案的审核和整体工作统筹协调和部署工作;负责对低负荷稳燃试验提出重点要求,并监督工作落实情况。 2.副组长指导低负荷稳燃试验方案的编写,负责审核和整体工作统筹协调和部署工作;负责指导解决试验过程中存在的重点、难点问题;对低负荷稳燃试验提出重点要求,并监督工作落实情况。 3.组员负责低负荷稳燃试验方案技术措施的编写,风险预控落实。试验过程中进行技术指导,对突发事件采取应对措施。 4.组员负责试验后形成试验报告报送公司领导。 三、机组低负荷稳燃试验技术措施 (一)试验条件及准备工作 1.机组运行稳定,无影响机组进行低负荷稳燃试验的设备缺陷。 2.制粉系统组合方式为A、B、C、D或B、C、D、E制粉系统运行。试验时不允许制粉系统断层运行。 3.微油点火油枪及各层点火油枪试验好用,无缺陷,油压保持在3.0MPa。 4.入炉煤煤质发热量在2900大卡以上,煤质稳定。 5.热工火检正常(试验期间退出运行磨煤机2/4无火保护,试验期间观察各层火检情况,确定是否修改为3/4无火)热工负责,无闪烁现象,锅炉燃烧稳定。 6.炉膛吹灰器禁止投入运行。 7.机组供热切换至1号机组供热,2号机组冷再至辅汽调门保持全开位。 8.备用制粉系统油站投入运行,油压正常,磨煤机启动条件允许(热工强制),具备随时启动条件。 9.各层燃烧器摆角保持水平位置。 (二)试验方法及操作步骤 1.机组负荷280MW运行稳定,A、B、C、D制粉系统运行,E磨煤机备用,具备快启条件。 2.申请调度,2号机组减负荷至230MW。

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

目录一、小组概况 二、选题理由 三、设备简介 四、堵煤的原因及现象 五、堵煤的处理及危害 六、改造的目的及方案 七、改造后的效果

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理一、小组概况 略

二、选题理由 飞灰含碳量每降低1%,降低供电标煤耗 0.6%,增强锅 炉运行稳定性,提高经济指标,促进安全,文明生产。 1、炉墙壁积碳,造成落煤管频繁堵煤,机炉频繁升降负 荷,影响安全运行 2、飞灰含碳量升高 3、厂用电率上升 4、工作人员劳动强度增加 5、现场卫生差 给煤机落煤管堵塞原因分析及处理

三、设备简介 1、徐州金山桥热电有限公司一期工程为两台济南锅炉厂生产的YG-75/5.29-M12型次高压、次高温循环流化床锅炉。该锅炉为自然循环水管锅炉,采用由高温旋风分离器组成的循环燃烧系统。炉膛为膜式水冷壁结构。过热器分高低两级,中间设喷水减温,尾部设三级省煤器和一、二级空气予热器。具有高效,低污染,运行可靠性高,启动迅速等突出优点。 压缩空气系统为: 1#ML75ROTARY、固定式空压机,容积:13立方米/秒,排气压力:0.75Mpa,额定功率:75KW。 2#ML90ROTARY固定式空压机, 容积:7.1立方米/秒,排气压力:0.75Mpa,额定功率:90KW。 锅炉采用正压给煤方式,在锅炉前9m平台布置了三台全封闭耐压称重给煤机,给煤机出口下煤弯管布置了一次热风作为风源的播煤风,作用是把煤输送到炉膛内,同时防止炉内的烟气反窜。 一次风机出口风压设计值为15.6 kPa,运行中最高值不大于12 kPa,在一次风机出口管道、空预器的进口接出锅炉的返料风、给煤机的密封风,降低了一次风机风压;一次风机经过三级空预器预热,压力损耗大,所以运行的播煤风压力为10kPa。 2、煤质分析 该炉设计燃料为烟煤,其燃料特性为:挥发分(Var):20% 灰分(Aar):31.09%碳(Car):48.27% 全水分(War):9.48% 氢(Har):

生产异常处理规范

YLSY-GY3-JS-0XX 内蒙古亿利塑业有限责任公司 管业三车间 生产异常处理规程 制定:日期: 审核:日期: 审定:日期: 批准:日期: 受控状态:

生产异常处理规程 1.目的 为车间部门间信息交流的准确,规范车间生产异常的处理,降低生产异常事故,提高生产效率,特制定本办法。 2.适用范围 本车间生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本办法处理。 3.权责单位 1)综合部负责本办法制定,修改,废止之起草工作。 2)生产副总负责本办法制定。修改,废止之核准。 4.内容 4.1定义 本办法所指的生产异常就是生产过程中由于特殊原因造成生产停工或进度延迟的情形。 4.2生产异常报告单内容 发生生产异常,即有异常工时产生,时间在60分钟以上时,应填具《异常报告单》。其内容一般应包括以下项目: (1)生产批号:发生异常正在生产的产品之生产批号或制造命令号。 (2)生产产品:发生异常时正在生产的产品之名称,规格,型号。 (3)异常发生部门:发生异常之制造部门名称。 (4)发生日期:发生异常之日期 (5)起讫时间:发生异常之起始时间,结束时间。 (6)异常描述:发生异常之详细状况,尽量用量化的数据或具体的事实来陈 述。 (7)停工人数,影响度,异常工时:分别填具受异常影响而停工之人员数量, 因异常而导致时间损失之影响度,并据此计算异常工时。 (8)临时对策:由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应争措施。 (9)填表部门:由异常发生之部门经办人员及主任签核。 4.3分类

1)计划异常:因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。 2)物料异常:因物料供应不及(断料)、物料品质问题等导致的异常。 3)设备异常:因设备、工装不足或故障原因而导致的异常。 4)品质异常:因制造过程中发生、发现品质问题而导致的异常。 5)技术异常:因产品设计或其他技术问题而导致的异常。 6)水、电、气等其他异常。 4.4处理流程 1)异常发生时,发生部门主管应立即通知安全技术部或相关责任单位,前来研 拟对策加以处理,并报告直属上级。若异常已造成停产,相关责任部门必须在接到通知5分钟内派人到现场处理。 2)安全技术部会同质保部﹑责任单位采取异常之临时应急对策并加以执行,以 降低异常的影响。 3)异常排除后,由安全技术部门填具《异常报告单》一式四联,并转责任部门。 4)责任部门填具异常处理之根本对策,以防止异常重复发生,并将《异常报告 单》之第四联自存,其余三联退安全技术部。 5)安全技术部接责任单位之异常报告单后,将第三联自存,并将第一联转总经 办生产副总,第二联转综合部。 6)综合部保存异常报告单并督促财务部及采购部,作为向责任厂商索赔之依 据,及制造费用统计之凭证。 7)安全技术部保存异常报告单,作为生产进度管制控制点,并为生产计划之调 度提供参考。 8)安全技术部应对责任部门之根本对策的执行结果进行追踪。 4.5具体处理方法 4.5.1计划异常 计划异常主要由产品部计划员应及时通报安全技术部部长,由部长同部计划员、当事销售员进行生产计划异常方面的信息交流,一起研拟对策,对异常进行及时处理。 4.5.2物料异常

造成磨煤机排渣箱堵渣的原因分析及措施

造成磨煤机排渣箱堵渣的原因分析及措施 从以往磨煤机排渣箱堵渣的情况来看,造成我厂磨煤机堵渣的原因有以下四点: (1)排渣箱入口门开不到位或自关导致排渣不畅,在渣箱入口处结焦堵塞,此种情况只发生一次(#1炉#4磨),目前已处理。 (2)由于原煤中含有铁丝等杂物,无法从磨煤机排出,堵塞在排渣箱入口,造成排渣不畅,在渣箱入口处结焦堵塞。煤中含有杂物堵塞磨煤机的情况近期没有发生,控制较好。 (3)排渣操作不正确。排渣人员排完渣后忘记开启排渣箱入口门,造成渣箱堵塞。 (4)排渣不及时造成渣箱堵塞,根据对近期磨煤机堵渣情况的调查,基本上都是由于排渣不及时导致的。 (5)磨煤机磨损较严重,#2炉和#3炉的磨煤机去年小修时更换了磨辊套,制粉系统累积运行时间在7000小时左右;#1炉和#4炉虽然在大修时更换了磨辊套,但是磨碗衬板和节流环磨损严重的部件大部分都未进行更换,磨煤机出力降低,导致排煤量增大,最严重的一台磨(#3炉#2磨)每十分钟就要进行一次排渣,给排渣工作带来一定困难。 通过对排渣量大的磨煤机的一次风进行跟踪调整,并通过调查历史趋势曲线,各磨煤机出口风压基本都维持在2.0kPa左右,高于设计值 1.2kPa。可以判断造成排渣量大原因不是风量调整的问题,为

设备原因。 统计5月份以来磨煤机堵渣共6次,其中#1炉#5磨堵渣4次,原因为#1炉#5磨排渣管向外喷火,排渣人员不能及时排渣,导致渣箱堵塞。另外两次为#3炉#2磨和#3炉#4磨。 防范措施: (1)增加磨煤机的定期检修和维护工作,建议磨煤机累积运行2000小时后每增加1000小时进行一次检查,对损坏部件更换或根据磨损情况调整磨辊和磨碗间隙。 (2)加强排渣人员的业务培训,避免因操作不当造成磨煤机堵渣。 (3)加强排渣人员的管理,要求排渣人员发现磨煤机排渣异常及时汇报锅炉值班员,发现排查系统设备缺陷及时通知锅炉值班员联系检修处理,并做好记录。 (4)运行人员认真进行调整,发现个别磨煤机排煤量大积极协调各磨煤机出力,在不影响机组负荷的情况下,尽量减小排渣量大的磨煤机出力。 (5)加强输煤管理,尤其是增强对碎煤机、除铁器的运行及维护,防止因杂物进入磨煤机造成磨煤机堵渣。

燃用印尼煤的措施(11年)

燃用印尼煤的措施 一、原煤仓进煤: 1. 必须了解印尼煤进仓前水份、粘度、堆放等情况。 2. 五台磨煤机均完好时,印尼煤原则上单机只上一个仓,值长根据制粉系统的情况及负荷来安排上煤,严禁印尼煤上错煤仓。 3. 上印尼煤的煤仓仓位控制在70%左右。 4. 燃运专业加强上煤全过程管理,严格控制“四大块”进行原煤仓。 5. 严禁将已自燃的印尼煤进入原煤仓,在煤仓入口处应配有充足的CO2灭火器材,燃料运行加强对煤仓的检查。 6. 一旦发现煤仓有发热、自燃现象,应即向煤仓内喷入CO2气体,同时通知值长、输煤控制室,向煤仓进挥发份低的煤种,并尽快燃用该仓原煤。 7. 燃运专业应针对输煤系统长期输送印尼煤的情况,制定防止输煤系统火灾、粉尘爆炸事故的措施并严格执行。 二、制粉系统的相关措施: 1. 集控人员应了解印尼煤的煤质情况。 2. 使用印尼煤的给煤机就地放好锤子等工具,随时做好敲打疏通落煤管堵煤的准备。 3.加强对磨煤机灭火蒸汽系统的检查,保证自动疏水正常,灭火蒸汽系统处于热备用状态,随时可以正常投用;各台磨煤机的本体、废料箱的消防蒸汽手动门应开启,做好随时投用消防蒸汽的准备。 4. 使用印尼煤的磨煤机除了正常巡查及出石子煤外,其周围严禁无故长时间逗留。 5. 使用印尼煤的磨煤机原则上必须连续运行。若使用印尼煤的磨煤机需要正常停运(缺陷检修、计划检修、停磨备用等),若条件允许,应安排该磨使用低挥发份煤种运行两个小时后才能停运。 6. 两台炉如有多台磨煤机同时使用印尼煤,由当班值长统筹安排调峰停运的磨煤机。 7. 连续使用印尼煤达一个星期的磨煤机,原则上应更换低挥发份煤种运行不少于两个小时,此项工作由部门根据煤场存煤或来煤情况计划安排。 8. 使用印尼煤的磨煤机启动注意事项: 1) 认真检查给煤机、磨煤机没有积煤积粉自燃的现象; 2) 启动前先敲打原煤斗落煤管; 3) 充分检查磨煤机启动的各项条件均能够具备,通入灭火蒸汽5~10分钟后再通风暖

磨煤机堵煤判断

磨煤机堵煤判断 一、正常情况下各参数变化趋势: 1.煤量不变时:增加一次风量,对应一次风速度升高,磨碗差压先升高后 有个小幅降低,但一次风速度与磨碗差压很快达到一个平衡值。 2.一次风量不变时:增加煤量,一次风速约有升高,磨碗差压增大,在风 量能满足通风出力时,磨碗差压在短时间内就能达到一个平衡值。 二、磨煤机堵煤判断: 1.在一次风总风压力不变,煤量未增加,一次风门开度不变时,一次 风量逐渐下降,一次风速度逐渐下降,并且,下降的趋势呈加速发展;磨碗 差压逐渐增大,其变化呈加速发展。 2.堵煤严重时,石子煤量异常增加,并有可能带有原煤。 3.以正常情况比较,在相同一次风量、相同煤量情况下,磨碗差压大, 磨煤机电流较大。 贵州金元发电运营有限公司盘南分公司发电部 安生(炉)2008-08 关于石子煤自动排放后的运行措施 一、编制目的:磨煤机石子煤排放原设计为人工手动排放,由于石子煤量异常, 4台炉只有一个石子煤值班员,难于做到对每台磨煤机石子煤箱内的石子煤都及 时排放的要求,因此石子煤的排放会逐渐改为自动排放,为避免对磨煤机造成堵 煤,损坏石子煤刮板或影响环境卫生等因数。 二、磨煤机石子煤排自动排放逻辑: 当磨煤机启动60S后,磨煤机上排渣门自动关闭,上排渣门关到位后开启下排渣门,

下排渣门开到位30S后自动关闭,下排渣门关到位后自动开启上排渣门。 磨煤机正常运行中,间隔1200S(要求间隔时间可以调整设定。)排放一次,其动作如下:磨煤机上排渣门自动关闭,上排渣门关到位后开启下排渣门,下排渣门开到位30S后自动关闭,下排渣门关到位后自动开启上排渣门,上排渣门开到位后开始1200S计时。 DCS中增加(但实际未增加): 1、上排渣门开到位故障报警(电磁阀动作40S后开到位信号未发)。 2、上排渣门关到位故障报警(电磁阀动作40S后关到位信号未发)。 3、下排渣门开到位故障报警(电磁阀动作40S后开到位信号未发)。 4、下排渣门关到位故障报警(电磁阀动作40S后关到位信号未发)。 5、增加磨机启动后的排放次数显示(即下排渣门动作一次算一次)。同时保留就地人为排渣或集控远方排渣。 三、措施内容: 由于阀门故障无报警,会造成磨煤机一次风室堵煤,或上下两个排渣门都处于开启状态,将会使石子煤刮板损坏,周围环境污染。 1、对自动排放的磨煤机进行定时巡检,巡检间隔时间不得超过1小时,并注意石子煤斗内应有排放过石子煤痕迹,上下排渣门状态正常。 2、盘上操作员必须对上排渣门加强监视,发现上排渣门未在开启状态时必须进行及时,以保证风室内石子煤能及时的排到石子煤箱,避免磨煤机堵煤。 3、发现石子煤量不正常增大时,必须将自动排放磨煤机手动进行排放观察,石子煤多时,必须手动将石子煤排完后方可投入自动。 四、下发声明: 1、此预案自2008年5月19日执行 2、此预案适用于:锅炉各磨煤机 3、下发部门:发电部 4、三级控制:各值 设备异常分析报告 部门名称:维修部编制日期:

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

一、小组概况 二、选题理由 三、设备简介 四、堵煤的原因及现象 五、堵煤的处理及危害 六、改造的目的及方案 七、改造后的效果 给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

一、小组概况略 二、选题理由

三、设备简介 1 、徐州金山桥热电有限公司一期工程为两台济南锅炉厂生产的 飞灰含碳量每降低 1% ,降低供电标煤耗%,增强锅炉运行稳定性,提高经济指标,促进安全,文明生产。 1、炉墙壁积碳,造成落煤管频繁堵煤,机炉频繁升降负荷,影响安全运行 2、飞灰含碳量升高 3、厂用电率上升 4、工作人员劳动强度增加 5、现场卫生差 给煤机落煤管堵塞原因分析及处理

YG-75/型次高压、次高温循环流化床锅炉。该锅炉为自然循环水管锅炉,采用由高温旋风分离器组成的循环燃烧系统。炉膛为膜式水冷壁结构。过热器分高低两级,中间设喷水减温,尾部设三级省煤器和一、二级空气予热器。具有高效,低污染,运行可靠性高,启动迅速等突出优点。 压缩空气系统为: 1#ML75ROTARY、固定式空压机,容积:13立方米/秒,排气压力:,额定功率:75KW。 2#ML90ROTARY固定式空压机, 容积:立方米/秒,排气压力:,额定功率:90KW。 锅炉采用正压给煤方式,在锅炉前9m平台布置了三台全封闭耐压称重给煤机,给煤机出口下煤弯管布置了一次热风作为风源的播煤风,作用是把煤输送到炉膛内,同时防止炉内的烟气反窜。 一次风机出口风压设计值为 kPa,运行中最高值不大于12 kPa,在一次风机出口管道、空预器的进口接出锅炉的返料风、给煤机的密封风,降低了一次风机风压;一次风机经过三级空预器预热,压力损耗大,所以运行的播煤风压力为10kPa。 2、煤质分析 该炉设计燃料为烟煤,其燃料特性为:挥发分(Var):20% 灰分(Aar):%碳(Car):% 全水分(War):% 氢(Har):% 氧(Oar):% 氮(Nar):% 全硫(Sar):1% 低位发热量(Qnet·ar):19040Kj/kg (4555Kcal/kg)入炉煤粒径:0~10mm 额定负荷燃煤量:12t/h。

质量异常处理单

填写部门:质量部填写人:日期:2014.3.19 物料代码:R15052071名称/型号/规格:木箱/EXP182A1/康开当批总数:1 发生环节:■进料检查□生产过程□出货检查□客服现场□客户发现□其它不良数/检查总数:1/1 A:问题描述(发生时间、地点、人员、过程、现象、程度、频次、数量、比率) 木箱上无丝印LOGO标识,我司要求丝印蓝色OTIS 。 B:紧急处理 B1:质量部初步分析/责任判定: 签名/日期:万建明 责任部门:■供应商_康开□客户□生产□SMT □质量□研发□技术□工艺□物流□营销□合同□其他_____ B2:不合格品处理■返工□退货□报废□筛选□降级使用□特准质量部审核 B3:处理措施级别□无需□ C 短期措施■ C&D短期和长期措施孙青 B4:责任部门签收及处理意见 签名/日期: 特准签批特准理由:申请部门:申请人:□研发部□技术部□工艺部□生产部□SMT □同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意 □合同部□物流部□营销中心□质量部(副)总裁/总经理□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意 C:直接原因分析及短期措施(包括原材料、半成品、成品、在制品、库存品、已出货品的处置方案,可附页) 直接原因分析:1、3月16日星期天,为了17日能及时发货给客户,我司安排相关人员来加班。包装组有两个新入职的员工,不熟悉该产品的包装要求,也不会看发货信息的备注项。并且打包好以后就入库。装车时没有通知发货审核人员来检查。2、出货审核人员没有在场进行监督,没有对产品在发货之前做检测,失职导致产品漏检。短期措施:针对此次出现的问题,我司安排人员于3月21日带印有蓝色OTIS的木箱到上海新时达调换无LOGO 标识的木箱。 签名韦竟杰日期2014-03-21 D:根源分析及长期措施(必要时填写,可附页) 根源分析:新员工入职培训不够完善,不了解发货信息关于产品包装要求是导致错误的主要原因。出货检验员没有在场进行检验,并未交接给别人代理检验。 长期措施:1、给包装人员培训,每次有发货时下发发货信息单,了解产品的包装要求按发货信息上的要求进行包装。2、出货审核人员每次出货审核时要认真对照发货信息审核产品,包括箱子里边的变压器和箱外的唛头标签等有没有错误,审核无误后方可签字放行。 签名韦竟杰日期2014-03-21 E:结果验证及结案批准 E1:结果验证 签名日期

防止磨煤机堵煤的技术措施

防止磨煤机堵煤的技术措施 近期由于二期大量烧蒙煤,水分较大,导致磨煤机出口温度较低,磨煤机出力较大时易发生堵磨现象。一期掺烧少量的蒙煤,要求控制磨煤机出口温度,而且还有泥煤在掺烧,出现断煤的长时间处理也容易造成磨煤机堵煤。针对上述情况,制定以下技术措施: 一、一期磨煤机运行规定 1、一期磨煤机在掺烧蒙煤时,控制出口温度70±2℃,启停制粉系统时执行原掺烧陕煤操作卡,巡检时加强对吸潮管的检查,发现温度过低时,及时通知检修进行疏通处理; 2、一期磨煤机不掺烧蒙煤时,控制出口温度90±2℃,启停时按规程执行。 3、一期磨煤机烧泥煤时,要加强对粗、细粉分离器的检查和监视,差压升高时,及时降低出力。在处理断煤过程中,若给煤机长时间就地运行,视所下的煤量及时启动制粉系统,避免磨煤机堵煤。一经发现此类现象不进行及时处理,要上报发电部安全例会进行通报考核; 4、发现磨煤机堵煤时,要及时停运给煤机,降低排粉机出力,维持磨煤机运行,对磨煤机进行疏通。如磨煤机堵煤严重,在疏通时出入口跑粉,则需停运磨煤机,进行间断性的启动来疏通。若仍不起作用,及时通知维护人员进行人工疏通; 5、严禁在磨煤机堵煤时,人为加大排粉机出力,防止三次风带粉对锅炉燃烧造成较大的影响,导致锅炉灭火。 二、二期磨煤机运行规定 1、二期磨煤机在烧蒙煤时,控制出口温度大于50℃,保持磨煤机的干燥出力。尤其是在低负荷(小于360MW)时,炉膛温度下降较多,燃烧器喷口着火距离增大,着火不好,建议维持四台磨运行,将蒙煤磨出力降低,保证出口温度; 2、大幅度加负荷时,充分考虑各台磨的裕量,及时启动备用磨煤机。#1磨煤机作为第六台磨启动时,要注意其对汽包水位的影响,防止产生虚假水位。启动时要缓慢调整,必要时对负荷指令进行限制;

防止磨煤机煤粉管堵管的措施

1#炉吹扫风系统故障期间防止磨煤机煤粉管堵管的措施 目前由于1#炉磨煤机吹扫风系统故障不能进行正常的煤粉管吹扫,为防止煤粉管堵塞后影响机组接带负荷及安全运行,特制定如下措施,待1#炉吹扫风系统恢复正常运行后,再行调整。 1、1#机组正常运行中,加强对煤粉管运行情况的监视,要求每半小时对投运的煤粉管进行温度测量一次,发现温度偏低5到6℃时,必须到就地打开看火孔检查确认该煤粉管出粉情况,确认堵管时,立即切除该煤粉管,并通知机务维护人员及时疏通。 2、规范煤粉管堵管记录。运行中发生煤粉管堵管情况时,必须在机长本做好记录,录入缺陷,通知维护人员并记录其姓名。 3、正常运行中,维持磨煤机分离器出口压力在正常范围内,防止压力过高、过低造成堵管。磨煤机全部煤粉管均投运时分离器出口压力维持在2.5至4.0kpa 范围内。低负荷三台磨煤机运行时,优先降低C磨的出力,保证A、B磨煤机出力正常,C磨煤机分离器出口压力偏低时,及时切除煤粉管维持分离器出口压力在正常范围内,直至停止C磨运行。 4、磨煤机运行中(主要针对A、B磨),根据磨煤机出力大小,相应调整旁路放挡板开度,在维持分离器压力的同时保证该侧磨煤机总风量不小于2.5万Nm3/h。 5、运行中加强对磨煤机分离器出口压力、入口风量测点的监视,发现测点明显指示不准确时,及时录入缺陷并联系仪电人员处理。 6、磨煤机发生煤粉管堵管切除的情况时,应及时降低磨煤机出力,并控制分离器出口压力不超过4.5kpa.。 7、煤粉管发生堵管时,必须尽快通知维护人员疏通处理,尽量减少煤粉管切除时间。 6、当班期间,巡检人员必须保证每2小时全面检查一次煤粉管就地出粉情况。 7、磨煤机启动过程中,必须按规定满足风量且保证足够的暖磨时间。要求启磨煤机时分离器出口温度必须大于55℃。

_1炉磨煤机D堵煤事件处理经过及原因分析

#1炉D磨煤机堵煤事件处理经过及原因分析 10月10日中午12:55左右,接运行人员紧急通知——#1炉D磨煤机内部煤量过大,堵煤。制粉班人员赶到现场,冒着弥曼呛人的煤雾,讯速打开气动排渣门进行排渣,五分钟左右大量的石子煤被排出了磨煤机。同时运行人员停止#1炉D给煤机运行,将磨煤机三个磨辊升高,直至将磨煤机内煤粉排空,磨煤机恢复正常。 10日16时左右,D给煤机恢复运行,约19时,运行反映D磨煤机出力低,有堵煤现象,屏显给煤机流量约每小时20T时,电机电流就升到50A以上。21时30分左右,运行停磨,通知检修开票检查。11日4时工作票开出,机械检修人员对磨煤机内部及给煤机进行了祥细检查,并未发现异常;随及通知电气热工检修人员对磨煤机、给煤机进行排查。电气班员对#1炉D磨煤机电机、电缆绝缘、阀门开度、磨煤机油站及加载变送器、传感器等进行了全面排查,均未发现异常。于是热工人员决定再次对给煤机进行排查并对皮带称重新计量。 #1炉D给煤机检查报告如下: 2015年10月9日约21时,#1机起机前,由点检通知标定#1炉6台给煤机ABCDEF皮带秤。在皮带标定过程中其中给煤机D的标定数据如下: 校前速度0.125 校后速度0.124 速度误差0.21% 零点0.35% 校前重量29.2 校后重量30 重量误差-2.84% 从数据分析来看,零点和重量误差较以往数据比较有点偏大。由

于时间紧迫,再加上是晚上加班标定,时间仓促没有及时做好分析,就交给运行了(当时热工点检及运行人员也在场认可,认为误差在允许范围内)。第二天凌晨3点给煤机D运行,中午约12时40分左右发生堵煤,从磨煤机出现堵煤时对各个运行参数进行分析来看,其中给煤量和皮带转数相差较大,初步怀疑给煤量不准,再加上加载油压也偏大2MPa,于是决定对给煤机计量再次进行仔细的检查,进行重新检定时的校验数据如下: 校前速度0.124 校后速度0.124 速度误差0.12% 零点-0.21% 校前重量30.8 校后重量30 重量误差 2.4% 从校后数据来看,零点和重量误差还是有点偏大,于是对比其他给煤机参数及#2炉给煤机A故障检修经验,发现其中参数22333(标定重量后得出的数据)为40Kg偏差较大,其他给煤机在16Kg左右。在排查称重传感器时发现在皮带空载时输出毫伏信号为13mv,较正常,在2.6mv左右时信号偏差较大,于是重点检查称重传感器,发现其中有个传感器电缆有中间接头且套管中有积水,从而造成传感器线路绝缘低(有感应电干扰),导致输出信号不稳定。发现问题后马上更换了传感器并进行重新标定数据如下:

品质异常处理通知单管理规定

规定页码页次 1 / 3 制定部门 1.0.目的:规范制程品质异常处理流程,提高品质异常处理通知单的时效性,确保产线的正常运转,同时满足顾客的质量要求。 2.0.适用范围:适用于本公司制程、出货品质异常的处理。 3.0.职责与权限:NO. 部门职责与权限品管部负责品质异常分析及改善有效性确认。 1 负责品质异常的改善和预防措施的实施。 2 生产部负责协助参与原因分析及相应的预防改善措施。 3 技术部 4 其它相关部门协助进行安排异常改善通知的配合。 4.0.术语与定义: 4.1 制程品质异常:a、严重缺陷超过3%;b、使用不合格的原料或材料; c、同一缺陷连续发生; d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求;e、机械发生故障或磨损;f、其他情形影响到产品质量时; 4.2 出货品质异常:出货发现严重缺陷超过1%; 5.0.运作流程:无 6.0 作业程序: 6.1 制程品质异常: 6.1.1异常属现场作业人员发现,需立即找QC 或工程师确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产,不可接收依6.1.2执行。 6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定,确认不良成立时,应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。 6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯,直至良品。 6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”,并要求生产单位立即移至不良品区域,不良品如可以进行

通知单管理规定页码页次 2 / 3 制定部门返工、返修达到合格要求,生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修,返工返修后需交付IPQC 进行检验,合格品进行流向下一站,不合格按照《不合格品控制程序》处理。 6.1.5生产后IPQC负责跟踪相关工序,确认临时应对措施是否有效。6.1.6制程品质异常开立时机: 6.1.6.1制程异常属材料所致,需第一时间通知责任单位、IQC前往确认,双方判定标准一致,确认异常成立,则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。 6.1.6.2产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时,IPQC应开出《品质异常处理通知单》待技术与品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策,品质部监控对策实施有效性.。 6.1.6.3品质再现(品质异常重复发生)时,开立《品质异常处理通知单》,评估重复发生事宜的情况通知生产单位停线整改。 6.1.7所有制程中《品质异常处理通知单》需生产部进行会签,技术部接到品质异常处理通知单后1小时内需针对异常现象提出临时对策。 6.1.8责任单位需于收到《品质异常处理通知单》48小时内,针对异常现象提出长期改善方案。 6.1.9 品质

生产异常处理作业指导书

1.目的 为了规范生产异常情况的处理,减少生产异常工时,提高工作效率与产品品质。 2.适用范围适用于生产部门及生产相关部门的所有人员 3.职责生产部:负责生产操作异常、设备异常的处理及生产进度的控制。 PMC5E:负责生产计划及原辅材料的管理。 品管部品管科:负责生产原辅材料及产品品质的管理品管部工艺科:负责工艺流程与工艺技术的管理 4.定义生产异常:是指造成生产车间停工或生产进度延迟的情形,由此造成的无效工时,也可称为异常工时。 5.作业细则 5.1生产异常的处理与控制 5.1.1在生产异常管理中应明确生产异常产生的原因,然后按照既定的处理程序进行解决,并查明责任部门做出处理。 5.1.2当生产过程中发生异常时,由发现异常部门的人员(生产人员或品管员)提出《生产异常状况反馈》,先采取口头或电话方式通知车间班长。 5.1.3车间班长接到通知后,立即组织品管员和责任人了解异常情况、分析原因、研究对策。当责任部门为生产车间时,车间班长应根据异常情况处理预案或已往的历史经验立即采取适当措施。并依据异常情况的性质,按照以下程序报告部门主管; 5.1.3.1当所发生的异常事故,在班组长的职权范围并自身具备处理能力,先进行处理再事后反馈; 5.1.3.2当所发生的异常事故需相关部门配合处理,应立即通知责任部门并及时反馈部门主管; 5.1.3.3当所发生的异常事故超出自身权限范围又无法通知相关责任部门(无法确认责任部门)或发生重大异常事故时,立即报告部门主管协调处理; 5.1.4责任部门在接到通知后30 分钟内提出预处理方案,并回馈提报部门与生产部; 5.1.5生产车间班组长会同相关责任部门采取临时应急对策并加强监控,以期降低异常事故的影响或损失,并及时将异常情况所发生的变化随时反馈责任部门跟进处理; 5.1.6异常排除后,由生产车间填写生产异常状况反馈表经部门主管审批后转责任部门; 5.1.7责任部门填写异常情况的处理方案、预防措施或解决的根本对策,以防止此类异常情况重复发生,并将生产异常状况反馈表自存一份后返回生产部; 5.1.8生产部保存《生产异常状况反馈表》作为生产进度控制管制的控制点,并作为处理生产异常情况的参考方案; 5.1.9生产部对责任部门的改善措施的执行情况及效果进行追踪、评估,必要时会同相关部门共同进行探讨。 5.2生产异常的原因与分类 5.2.1计划异常:因生产计划临时变更或安排失误等导致的生产异常 5.2.2物料异常:因物料供应不及时出现断料,物料品质问题等导致的生产异常 5.2.3品质异常:因制程中出现产品品质问题而导致的生产异常,称制程异常

关于磨煤机堵煤以后的操作方法补充如下

关于磨煤机堵煤以后的操作方法补充如下: 一、一般堵煤的操作方法: 发现磨煤机堵煤现象但并不严重,磨煤机尚未发生振动、漏粉等现象,可按如下方法操作: 1. 减少给煤量、提高一次风量观察磨煤机电流及一次风速变化情况,如电流下降、一次风速上升,保持吹扫直至磨煤机各参数正常,此时汽温可能有上升趋势,提前增加给水偏置和减温水控制汽温正常。 2. 如堵煤现象没有变缓趋势,停用给煤机,尽量降低一次风量,同时适当降低负荷设定。此时有大量煤粉进入炉膛但没有计入总煤量,提前降低总煤量、增加给水偏置和减温水控制汽温正常。在汽温稳定后逐渐缓慢增加一次风量吹扫至磨煤机各参数正常。在处理过程中注意其余磨煤机没有堵煤趋势,否则继续降低负荷。 二、严重堵煤的处理方法: 当磨煤机堵煤并且发生振动、漏粉等现象时,应立即停止磨煤机运行,观察磨煤机出口挡板关闭。并进行以下处理: 1、观察RB动作正常,锅炉各参数稳定。 2、通知检修人员到场,并提起磨辊。 3、对磨煤机石子煤排放箱加强排放。在关闭磨煤机出口挡板的情况下,强制启动磨煤机,并不断从石子煤排放箱将磨煤机内的煤排放干净。(如磨煤机无法启动通知检修人工清理) 4、开启磨煤机出口挡板,逐渐缓慢开启冷风调节挡板,注意采取防止超温的措施。 5、待一次风量增加至100t/h以后吹扫一段时间,判断没有煤粉进入炉膛后将冷风调节挡板关闭。 6、强制磨煤机一次风量启动条件启动磨煤机,缓慢开启冷风调节挡板吹扫并提前采取防止超温的措施。 7、待一次风量增加至100t/h以后吹扫一段时间,判断没有煤粉进入炉膛并且磨煤机电流至空载正常值,可下降磨辊注意汽温变化情况,如磨盘上已无存煤可启动给煤机恢复磨煤机正常运行。 8、当发生2台及以上磨煤机堵煤时应及时投油助燃,根据堵煤的严重程度分别处理。机组负荷根据当时磨煤机出力设定,注意防止汽温过低或过高的事故发生。 针对目前煤质下降,造成主汽温度超温的现象,特制定以下技术措施: 一、防范措施: 1. BTU修正系数下降至0.9以下,应对可能出现的超温情况加以重视。 2. 主汽温在正常范围内,分离器出口过热度≯12℃,一、二级减温水开度>80%,不允许增加燃料量,需待二级减温水有50%的裕量,方可增加燃料量。 3. 目前我厂升负荷速率控制在5MW/min左右,不可盲目增加升负荷速率,在判断煤质下降情况下,应采取减少升负荷速率、暂停升负荷或降负荷的措施。 4. 机组在升温升压过程中,应严格按规程的要求控制燃料量的投入并应控制好给水流量的稳定,关键控制分离器出口过热度的稳定,防止因水煤比失调而造成过热汽温不正常升高和波动。 5. 当判断炉膛火焰中心升高的情况发生时,应采取降低火焰中心的措施: 1) 在保持氧量正常的情况下,减少燃尽风量偏置,提高下部二次风箱压力。 2) 在保证满足磨煤机出力的前提下,适当降低一次风速。 3) 提高磨煤机出口风温至80℃。 6. 加强炉膛吹灰。 7. 调整磨煤机运行方式,尽量保持下层磨煤机运行。 8. 在煤质偏差较大,自动调节品质差的情况下,可解除减温水自动或锅炉主控自动,手动调节汽温正常。 9. 按照下层F、A煤仓上优质煤,中、上层B、D、C、E煤仓上较差煤的原则配煤,保持总的煤质基本稳定。

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