当前位置:文档之家› 装载机转向故障的排查

装载机转向故障的排查

装载机转向故障的排查
装载机转向故障的排查

一台ZL40型装载机,作业与行驶过程中陆续出现转向系统(见附图)多起故障。

1、突然无转向

主要原因:一是转向缸活塞的一个锁紧螺母脱落,活塞与活塞杆分离,导致转向缸的进、排油口相通,油压降低无法转向;二是转向泵的驱动力不足,使排出的油液压力不足以推动转向缸转向;三是流量放大阀2内的节流孔11被异物堵塞,使流量控制阀8失去了从梭阀l0传过来的反馈油压,这时转向泵排出的油液压力 (2MPa)只与流量控制阀8中的弹簧力相平衡,2MPa油压不足以使装载机转向。

修理方法分别是:启动发动机后,不转动转向盘,机器倒行会自动回正(在机器转弯的情况下);前行时,两前轮稍有阻力不会自动转弯(朝阻力大的一边转向),两转向缸的进、排油口连通,处于浮动状态,即有杆腔与无杆腔相互连通,形成不了封闭的油腔,导致活塞杆自由伸缩;拆开右转向缸有杆腔处的油管接头,启动发动机,空挡低速运转,使转向盘左转,这时拆开的接头处会有较多的油流出,若软管接头处出油,则是左转向缸出故障,若转向缸接头处出油,则是右转向缸出故障。同样,也可将左转向缸有杆腔处的液压油管接头拆开检查,操作及结果与上述相反;启动后空挡低速运转,左右转动转向盘,无故障转向缸的活塞杆会前后串动(在销套间隙范围内),而有故障的转向缸活塞杆不会串动;启动后高速运转,左右反复转动转向盘,若右转向缸有故障,机器会向左侧转到死角;若左转向缸有故障,则会向右侧转到死角。转到死角后,再左右转动转向盘机器也不会转弯。此时,可将故障转向缸的缸盖及活塞杆拆下,从缸筒内取出活塞及螺母,若螺纹未损坏,可直接装复拧紧;若活塞杆螺纹损坏,可在车床上加工出小于螺纹外径2mm的新螺纹,配上相应的螺母即可,也可堆焊后加工出原样螺纹;若螺母损坏,可新购或另加工一只。应急处理办法是:用电焊将活塞杆与螺母焊合后暂用,等空闲时再修复。

2、一侧无转向

一侧转向正常而另一侧无转向的主要原因是梭阀10泄漏。梭阀由上阀座、下阀座及钢球组成,两阀座用O形密封圈与座孔密封,当某阀座密封件损坏,压力油便泄漏、经梭阀和管路回油箱,此时作用在流量控制阀8上的反馈压力降低(趋于0),转向油压下降,不足以转向。当右侧转向正常、左侧无转向时,是下阀座泄漏;反之则是上阀座泄漏。

修理方法是:先将梭阀顶部的螺塞用梅花扳手拆下,上阀座可用M6丝锥拨出,下阀座可用M12丝锥拨出,也可用直径4mm的电焊条弯成直角小钩取出阀座,然后将损坏的O形密封圈更换即可。

3、停止转动转向盘后仍继续转向

主要原因是流量放大阀中的主阀阀杆4有卡阻现象,当主阀阀杆移动后,回位弹簧弹力不足以使其回到中位。

排除方法:清洗流量放大阀,使主阀阀杆灵活移动即可,当液压油污染时,应更换液压油。

4、不能实现比例转向

不能实现比例转向(转向盘转动而转向缸动作滞怠),又称为转向沉重,主要

原因如下:

(1)先导油流量不足,使流量放大阀的主阀阀杆移动的开口距离不足,导致进入转向缸的液压油不足。如减压阀6内的减压弹簧断裂,导致先导油流量不足,需更换新弹簧。如转向器7内的转子、定子副长期使用造成径向或轴向磨损,间隙过大使内泄漏增大、计量失准,需更换转向器总成。此故障可通过停机空转转向盘来判断,正常的转向器空转阻力较大,而泄漏大的转向器空转阻力小、手感轻。如转向器维修不慎,漏装了进回油口处的钢球单向阀,使部分先导油流回油箱。钢球单向阀被异物卡住也会出现此故障。

(2)转向泵容积效率低、供油不足,导致进入转向缸的液压油不足(尤其在低速时明显)。转向泵的齿轮与侧板或泵壳磨损,导致内泄漏增大。正常情况下,用手触摸转向泵壳体应感到比油箱温度稍高,如果温差显著,则可断定转向泵内泄漏过大。另一种判断方法是在流量放大阀2的压力接口12上接上量程为2.5MPa的压力表,拆下主阀阀杆4右端的先导进油管接头及直角弯头,用螺杆M14×1.5旋入直角弯头的螺孔中,将主阀阀杆顶向另一端(即左转向),启动机器使其低速运转,待机器停止左转向后,在油箱处拆开流量放大阀的回油管,此时若压力为额定压力,目油管有较多的油流出,则转向泵是正常的;若压力低于额定压力,回油管没有(或有少量)油流出,则是转向泵内泄过大;若压力低于额定压力,回油管有较多的油流出,则可能是转向缸内泄过大,或是安全阀调定压力过低,或是主阀阀杆与阀孔磨损或拉伤泄漏大。此时可将右转向缸有杆腔处的油管接头拆开,若软管接头处有较多的油流出,则是左转向缸内泄过大;若转向缸接头处有较多的油流出,则是右转向缸内泄过大;若转向缸两接头处无(或有少量)油流出,则是安全阀故障(压力过低)或是主阀阀杆与阀孔泄漏大。转向泵侧板磨损时,应更换;若泵齿轮磨损或扫堂,应更换泵总成。

(3)转向缸活塞密封件磨损或损坏,内泄漏增大。可更换密封件修复。

(4)流量放大阀2的主阀阀杆4与阀孔磨损或拉伤出现泄漏,此时应更换流量放大阀总成。

5、转向失灵

主要是指转向丧失操纵稳定性和可靠性。主要原因:一是转向器内的定中弹簧片折断,表现为转向盘不能回中,难以保证直线行驶和造成跑偏等现象。二是非专业人员维修转向器时,由于疏忽,转子与联动轴相互位置装错,表现为转向盘自转或左右摆动,行驶时会造成打手或其他事故。转子与联动轴的正确安装方法是,联动轴的槽口方向对准转子的下凹(小径)方向。三是先导油流量过大,主要表现为转向发飘,无手感。如减压阀阀芯卡住,不起减压作用,会使先导油压过高,流量增大,应清洗减压阀,使阀芯活动自如;更换较强的减压阀弹簧,同样会使得先导油压增高、流量增大,可将弹簧磨短一些使用。四是转向缸各连接销套松旷,表现为转向发飘、跑偏,应更换销套,消除间隙。、

6、重负荷无转向

主要原因是安全阀9的调定压力过低(正常为12MPa)。若调压弹簧断裂,应更换;若调压弹簧变软,可加垫片调整或更换新弹簧;若异物卡住锥阀,可清洗排除;若锥阀阀芯与阀座磨损密封不严,可研磨使其密封,磨损严重时,应更换新件;若锥阀阀座上的O形密封圈损坏泄油,应更换。

ZL15轮式装载机变速器项目设计方案

ZL15轮式装载机变速器项目设计方案 第1章绪论 1.1 选题的背景 装载机属于铲土运输机械类,是一种通过安装在前端一个完整的铲斗支承结构和连杆,随机器向前运动进行装载或挖掘,以及提升、运输和卸载的自行式履带或轮胎机械。它广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、和矿山等工程建设。装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,因此成为工程建设中土石方施工的主要机种之一,对于加快工程建设速度,减轻劳动强度,提高工程质量,降低工程成本都发挥着重要的作用,是现代机械化施工中不可或缺的装备之一[8]。 装载机可以用以下的方法来分类:(1)按用途分。分为露天装载机,用于露天作业;地下装载机,用于地下作业。(2)按发动机功率分。分为小型的,功率小于73.55kw;中型的,功率为73.55~147.10kw;大型的,功率为147.10~514.85kw;特大型的,功率大于514.85kw。(3)按行走机构类型分。分为轮胎行走机构(又分带铰接式车架和带有后轮转向的刚性车架两种);履带行走机构。(4)按铲斗卸载方式分。分为前端式(又分为仅可前卸和既可前卸、又可一侧或两侧卸载两种);后卸式;既可前卸、又可后卸。(5)按传动形式分。分为机械传动;全液压驱动;液压机械传动;电传动。(6)按发动机类型分。分为柴油机式(燃式);汽油机式;电动轮机式。(7)按动臂在卸载时是否回转动分。分为不回转的;半回转的(回转90°);全回转的(赚栋360°)。目前应用最广泛的是液力机械传动、带有铰接式车架、大型轮胎行走的前卸式装载机。 装载机变速器是装载机的重要部件之一,主要实现装载机在行进过程中变速及倒车功能。它由几十个零件组成,零件之间的装配关系相当复杂。因此变速箱的设计需要较长的时间和反复的实验。

装载机不能行走故障原因及排除方法

装载机不能行走故障原因及排除方法 装载机不能行走故障原因及排除方法: 一台zl30e型装载机夜间作业时,突然所有挡位换挡压力都太低而不能行走,空挡时换挡压力则波动剧烈;休息一段时间后故障自动消除,工作一段时间后故障又再次出现。由于该机变速器投入使用仅2个多月,各挡离合器同时内泄的可能性很小,空挡时压力剧烈波动,说明变矩器主调压阀压力不稳或者是从变矩器来的油量不足。此时油量不足说明行走泵供油量不足,原因很可能是泵吸油不足或已损坏。 一、故障原因: 1、首先,检查了行走泵吸油滤网。卸下滤网后,发现滤网表面沾有大量的铝粉末,使行走泵吸油不足,而行走泵的供油不足又导致了换挡压力过低,最终引起装载机不能行走,据操作手反映,该机一直油温较高、牵引力不大。鉴于油温较高的液力传动油中含有大量的铝粉末现象,我们推断变矩器的泵轮和涡轮可能有问题。 2、拆开变矩器与发动机的连接螺栓,吊出变矩器并拆检,发现固定涡轮的螺栓已松动,造成涡轮轴向窜动。拆下涡轮后,发现紧定泵轮和导轮的螺母也松动了,这也能造成泵轮和导轮的轴向窜动;

3、同时,发现泵轮和涡轮的端面已被磨成鱼鳞状。 二、排除方法: 1、修复时,我们先将泵轮及导轮端面磨平,紧好泵轮和导轮的螺母,清洗干净泵轮和导轮及涡轮轴等零件; 2、用车床将涡轮沿轴向车去1.5mm,锐解倒钝; 3、清洗干净各零件后装上涡轮,并紧固涡轮螺栓; 4、调整好泵轮和涡轮之间的间隙; 5、将变速器壳体、行走泵吸油滤网及壳体、回油滤油器进行彻底清洗。 6、然后,将所有的零部件按要求装好并试机,此时各挡位油压正常、牵引力较修理以前增加许多、油温也正常,说明故障被排除。

液压缸维修故障案例

1 故障现象及原因分析 我厂生产的ZL04型轮式装载机,常出现空载大油门时动臂缓慢起升、重载时不动作的故障现象。该机液压系统为单泵串联回路,见图1。 我们在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行了改进,现介绍如下。 (1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。 (2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06mm,磨损严重应更换。 (3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。 经检查测量液压泵的压力仅为5-7MPa,明显低于液压系统的额定压力。拆卸液压泵后发现轴套已磨损,低压区泵壳内壁被齿轮严重“扫模”,侧壁也稍有磨损。由此可见,造成动臂带载不能提升的主要原因为: a. 液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。 b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。 c.液压系统设计不合理。可知,操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。 2 改进及效果 (l)改进液压系统设计。经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式。新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低

ZL15轮式装载机变速器设计

摘要 轮式装载机属于铲土运输机械类,是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口和矿山等建设工程的土石方施工机械。具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,对于加快工程建设速度,减轻劳动强度,提高工程质量,降低工程成本都发挥着重要的作用,是现代机械化施工中不可或缺的设备之一。变速器是传动系统中重要的“三大件”之一,它的结构复杂,材质要求高,加工难度大。其功能是改变来自发动机的转矩与转速,使其配合工作人员和工作环境发挥其应有的作用。 本文首先确定变速器主要部件的结构型式和主要设计参数,在分析变速器各部分结构形式、发展过程及其以往形式的优缺点的基础上,确定了总体设计方案,采用传统设计方法对变速器各部件齿轮、轴和同步器进行设计计算并完成校核。最后运用AUTOCAD完成装配图和主要零件图的绘制。 关键词:轮式装载机;变速器;齿轮;轴;同步器 ABSTRACT

Wheel loader shovel soil transportation machinery belongs to, is a widely used in road, railway, construction, water and electricity, ports and mining and other construction engineering conditions construction machinery. With homework speed, high efficiency and convenient operation flexibility good, etc, and to speed up eng-ineering construction speed, reduce labor intensity, improving engineering quality, reduce project costs play an important role in modern mechanical construction, is one of the indispensable equipment.Transmission is transmission system important "3 big", it is one of the complicated structure, and the material of the demand is high, processing is difficult. Its function is to change from engine torque and speed, and make it work environment with staff and play their due role. This paper first determine the transmission of the main parts of structure and main design parameters, and on the analysis of various parts structure, transmission is developing process and the advantages and disadvantages of past form, on the basis of overall design scheme determined, the traditional design method of the transmission parts gear, axis and synchronizer for design calculation and complete checking.Finally using AUTOCAD complete assembly drawings and main component drawing. Key words:Wheel Loaders; Transmission; Gear; Axis; Synchronizer

装载机不能行走故障的排除

装载机不能行走故障的排除 2007-01-07 下午04:49 一台ZL30E型装载机夜间作业时,出现不能行走、换挡压力波动剧烈的故障。停机一段时间后,故障自动清除,但再作业一段时间后故障又出现。 由于该机变速器仅使用2个多月,所有挡位离合器同时内泄的可能性能小;空挡时,从变矩器到变速分配阀的油路实际是一条死路,空挡时压力剧烈波动,说明变矩器主调压阀压力不稳,或者说从变矩器过来的油量不足。变矩器主调压阀首先保证换挡压力,此时油量不足只能说明行走泵供油量不足。行走泵供油量不足很可能是泵已损坏或不能正常有吸油。 为此,首先检查了行走泵吸油滤网。卸下滤网后,发现滤网表面有大量的铝屑,说明正是这些铝屑造成了行走泵吸油不足,而行走泵供油不足则导致了换挡压力过低,最终引起装载机不能行走。同时,操作手反映,该装载机油温一直较高、牵引力不足。鉴于油温较高和液力传动油中含有大量的铝粉末和铝屑,我们断定变矩器的泵轮和涡轮产生了摩擦。 拆开变矩器与发动机的连接装置,拆检变矩器时发现紧固涡轮的螺栓发生了松动,涡轮产生了轴向串动并与泵轮发生了摩擦。拆下涡轮后发现,紧固泵轮和导轮的锁紧螺母也松动了,这也造成了泵轮与导轮的轴向串动,同时泵轮和涡轮的端面已由平面被磨成鱼鳞状。处理时,先将泵轮及导轮端面和毛刺磨平,紧固好泵轮和导轮的锁紧螺母,清洗泵轮、导轮及涡轮轴等零件;将涡轮沿轴向车去1.5mm,锐角倒钝(不得伤及叶片),清洗各零件后装上涡轮,坚固涡轮紧定螺栓;检查泵轮和涡轮之间的间隙;彻底清洗变速器油底壳、行走泵吸油滤网及壳体、回油滤油器,将所有的零部件按要求装复。试机时,各挡位油压正常,牵引力较修理前增大,工作一段时间后油温仍正常,说明故障已消除。

轮式装载机变速箱日常性保养

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 轮式装载机变速箱日常性 保养 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2843-62 轮式装载机变速箱日常性保养 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 变速箱是轮式装载机重要的传动部件之一,它负责将发动机传来的速度和扭矩传递给终传动系统,改变发动机和车轮之间的传动比,实现装载机的前进和倒退挡操纵,并可实现在发动机运转的情况下切断传给行走装置的动力,以适应装载机作业和行驶的需要,便于发动机的起动和停车安全。 但在装载机工作过程中,由于使用和保养不当而造成的变速箱故障率一直居高不下,特别是使用中不严格遵守维修保养规程,缺乏及时地检查和日常保养,会加速变速箱的损伤和故障的形成,甚至会扩大故障后果的危害性。 一、预防性保养的目的 1、通过对装载机运行的跟踪检查,有计划地停机,做好变速箱的保养和修理安排。

2、防止主要机械故障和与之相关的零部件损坏,在故障萌发之前就进行修理,以节约大量维修成本。 3、使整机零部件具有较长的使用寿命,提高设备机台效益,保持良好的工作性能。 4、降低维修难度和工作量。 二、轮式装载机变速箱的常见故障及原因 1、挂挡时,不能顺利进入挡位。原因有: (1)压力阀压力过低; (2)液压泵工作不良,密封不好; (3)液压管路堵塞; (4)离合器密封圈损坏、泄露; (5)挂挡阀杆不到位。 2、变速箱变速时,挡位脱不开。原因有: (1)活塞环胀死; (2)离合器摩擦片烧毁; (3)离合器回位弹簧失效或损坏; (4)回油管路堵塞。 3、已挂上挡,但装载机运行乏力,甚至不能行

轮式装载机液力变矩器故障与维修

工程机械上使用液力变矩器,具有起步平稳、操作方便、可在较大范围内实现无级变速等优点。因此,液力变矩器在工程机械中得到了广泛的应用。国内轮式装载机上应用的双导轮综合式液力变矩器,具有高效区宽广、变矩过渡至偶合工况平稳的特点。但这种变矩器在使用时间较长以后,易出现过热、工作无力、内部元件损坏等故障。由于变矩器的拆装与维修比较困难,在维修液力变矩器时,必须在弄懂其工作原理和正确地分析故障原因的基础上才能保证维修质量。本文以双导轮综合式液力变矩器为例,介绍液力变矩器的工作原理,分析变矩器工作过程中的常见故障现象、原因和诊断维修方法。 1 双导轮综合式变矩器的工作原理 该变矩器主要由泵轮、涡轮、第一导轮、第二导轮及导轮座等组成。 工作过程中,液压油自变速器壳底部通过滤网被油泵吸入,从油泵输出的具有一定压力的液压油通过液压油滤清器、主调压阀后进入导轮座的进油孔,然后流向泵轮。柴油机的动力通过相啮合的齿轮传给泵轮,泵轮的旋转将进入其内部的液压油压入涡轮,冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,动力由涡轮轴输出。从涡轮出来的液压油,一部分通过变矩器出口经液压油冷却器后进入离合器壳体,再润滑轴承、齿轮及冷却离合器摩擦片后流回变速器壳底;另一部分经第一、第二导轮传给泵轮,液压油在循环圆内传递动力。当涡轮的液体冲向导轮叶片时,导轮不转,导轮给予液体一定的反作用力矩。这个力矩和泵轮给予液体的力矩合在一起,全部传给涡轮,从而使涡轮起到了增大扭矩的作用,即变矩。当涡轮转速继续增高,涡轮传给导轮的液流方向发生变化至冲击导轮背面时,第一、二导轮在超越离合器的作用下,先后开始旋转,变矩工况变成偶合工况。从主调压阀出来的另一路液压油是流向变速器操纵阀的。 2 液力变矩器的故障诊断 液力变矩器的故障通常表现在三个方面:装载机动力不足,高速档起步困难;油温过高;液力变矩器不工作。液力变矩器出现故障时,一般从液压油路方面(包括液压油路是否通畅、密封是否良好等)开始检查。

安全事故案例及原因分析报告

安全事故案例及原因分析 冲床事故 事故经过 1998年10月,某厂冲压车间吴某,在60吨冲床上冲件时,不用取放工具,而直用手取放工件,吴某的手还未从冲头底下退出时,制动机构突然失灵,冲头下降,把吴某右手食指冲掉一节,中指冲掉2节的重伤事故。 原因分析: 吴某不用取放工具,用手直接放取工件,制动机构失灵造成断指事故。对操作者进行安全教育,严格遵守操作教程,严禁用手直接放取工件,要经常监督检查违章行为。有关部门要对冲床进行安全检查,特别是制动机构的检查,发现失灵,要立即检修,确保冲床处于安全运行状态。 事故经过 1976年11月3日,某中板厂精整车间职工某(男、25岁)在用钢卷尺对3号剪床上的钢板进行测量时,已停止动作的剪床突然动作,将某右手臂从关节处切断,造成三级伤残。 原因分析: 1、设备控制系统失灵,意外动作; 2、设备维护、点检不认真,对存在的隐患没及时发现。 安全点检,是杜绝或减少事故发生的有效手段。马马乎乎,敷衍了事,终将逃脱不了灾难的惩罚 电焊事故 事故经过 某厂有位焊工到室外临时施工电焊,焊机接线时因无电源插座,便自己将电缆每股导线头部的漆皮刮掉,分别弯成小钩挂到露天的电网线上,由于错把零线接到火线上,当他调节焊接电流用手触及外壳时,即遭电击身亡。 原因分析: 机外壳本来是接到电源零线的,由于焊工不熟悉有关电气安全知识,将零线和火线错接,导致焊机外壳带电,造成触电死亡事故。 事故经过 某造船厂有一位年轻的女电焊工,正在船舱烧电焊,因船舱温度高而且通风不好,身上大量出汗,帆布工作服和皮手套已湿透。在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,事故发生后经抢救无效而死亡。 原因分析 1、焊机的空载电压较高超过了安全电压。。 2、船舱温度高,焊工大量出汗。人体电阻降低,触电危险性增大 3、触电后,未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心脏、肺部等重要器官受到严重破坏,所以,抢救无效。

装载机故障排除

常见问题我觉得的就是变速箱的毛病最多了我现在开的是厦工50-II型装载机变速箱几乎每年都修变矩器涡轮损坏漏油等等再就是制动不回位 油缸漏油铲销堵塞等等小毛病了 一、装载机驱动桥的常见故障及处理方法 装载机的驱动桥输出扭矩大,结构复杂,易出现故障现介绍常见故障的原因、现象及处理方法。 1.异响。驱动桥出现响声的原因比较复杂,若零部件质量不合格、主传动装配调整不当及磨损过甚等都会使装载机在工作中出现响声。 (1)齿轮啮合间隙不当而发出的响声。如啮合间隙过大的齿间相互撞击,响声为无节奏的“咯瞪、咯瞪”声;啮合间隙过小,使齿之间相互挤压,响声为连续的“嗽嗽”声,并伴发热;啮合间隙不均匀时,响声是有节奏的“硬硬”声,严重时驱动桥会发生摆动。处理方法是拆下主传动机构重新调整齿轮的啮合间隙 (2)轴承间隙不当发出的响声。如轴承间隙过小,响声为“缨……”的连续声;轴承间隙过大时,则发出杂乱的“哈啦、哈啦”声。处理方法是拆下主传动机构重新调整轴承间隙。 (3)差速器异响:如行星齿轮与十字轴卡滞时会发出“嘎叭、嘎叭”声,且多在转弯时出现;行星齿轮啮合不良的响声较复杂,当机器直线行驶时,是“嗯……”的响声,且机器速度越高响声越大,在转弯时还会出现“咯噔、咯噔”声。处理方法是拆下主传动机构,更换十字轴或行星齿轮。 2.过热。如机器行驶或作业一段时间后,摸桥壳,若感觉很烫手,即为驱动桥过热。主因是轴承间隙和齿轮啮合间隙过小以及缺少润滑油。处理方法是先检查是否缺少润滑油,若不缺油,则应拆下主传动,检查和调整轴承间隙或齿轮的啮合间隙。 3.漏油。漏油现象为机器作业或停放时,在主传动与桥壳的结合处以及轮边减速器的内侧有齿轮油渗出。主传动与桥壳的结合处漏油,原因是螺栓松动或石棉纸垫片破损;轮边减速器内侧漏油,主要是由于双口骨架油封或“O”形密封圈破损造成。处理方法是更换双唇骨架油封或石棉纸垫。 二、装载机传动系统典型故障及原因分析 1.柴油机工作正常,装载机却不能行走。首先检查变速器的油量限位阀和变速压力表,如发现缺油,应添加新油,但不宜过多,否则会引起变速器发热。然后检查工作装置和装载机,如果工作装置起落正常,整机也可转向,而装载机无法行走,则肯定是因为变速泵损坏引起的若工作装置不能动作,整机也无法转向,装载机不能行走,则多是变矩器的钢板连接螺栓被剪断或是弹性板破裂造成的,此时必须更换或修复损坏件。 2.装载机只能前进不能后退。首先检查变速压力是否正常。如果挂倒挡时压力降低,证明倒挡部分漏油太多。必须更换倒挡活塞环及磨损较严重的摩擦片,调整倒挡间隙至规定值。如果倒挡不降压,证明前进挡有卡死的现象。必须检查I挡内齿圈上面的隔离环是否断裂。如断裂,应及时更新。 3.I挡驱动无力,其他挡位正常。首先检查变速压力,如I挡位压力在1kPa以下,驱动必然无力。造成原因是I挡活塞环擦伤或磨损严重、油缸外部的“O”形密封圈损坏。此时必须更换损坏的活塞环或密封圈。如果变速压力表在I挡位置没有降压现象,则很可能是变速拉杆没有调整到位,应重新调整好变速拉杆。 4.装载机不能前进及后退,但变速压力、动臂、转斗和转向都正常。排除这一故障时,先检查变速器内是否缺油和进油管路是否堵塞,然后检查变速器油底壳和变矩器滤油器,如果发现有金属碎块等异物,可以肯定变速器内的超越离合器有零件损坏;如果发现变速器油

ZL40型装载机典型故障剖析

ZL40型装载机典型故障 剖析 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:___________________ 审核:____________________ 时间:____________________

ZL40型装载机典型故障剖析 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 ZL40装载机传动系统采用液力传动。其中液力变矩器采用的 是双涡轮液力变矩器。涡轮与从动轴间的传动顺序为涡轮1宀中间轴T两个齿轮减速装置T超越离合器T从动轴。涡轮口宀空心轴T另两个齿轮减速T从动轴。变速器采用的是液压换档行星齿轮式,设有两个前进档和一个倒退档以及液压换档装置。行星齿轮装在行星齿轮架上,它既能绕自己轴线自转又可以绕中间太阳轮公转。通过液压换档油缸及摩擦片离合器来限制其中某档位行星变速机构中的内齿圈或行星轮架固定不动,相应档位周转轮系即以一定的传动比传递动力。 如果是在发动机及制动系无故障的情况下,装载机各档行走均 无力故障一般发生在液力机械传动系统。其主要是由液力变矩器传 力不够、变速器的液压系统压力不足以及超越离合器打滑所致。下 面具体介绍一下造成故障的原因和排除方法 1、观察变矩器油温表

装载机液压系统

关于装载机液压系统的说明 1.装载机产品的工作液压系统主要控制工作装置的动臂完成举升、下降、中位、浮动功能以及铲斗的收斗、中位、卸载等动作。主要有手动操纵(LW521F、LW321F、LW421F、LW500F)和液压先导操纵(ZL50G、ZL60G、ZL80G、LW400K)两种结构形式。 (手动软轴操纵) (液压先导操纵)

ZL50G等产品采用的液压先导操纵结构原理:推动先导阀的操纵杆,从先导泵来的先导油通过先导阀,推动多路换向阀阀芯的移动,从而实现工作装置的运动。手动操纵是靠手动操纵软轴来实现多路换向阀阀芯移动。手动操纵结构主要特点是价格便宜,结构简单、可靠,但操纵力大、操纵比例性能不好;液压先导操纵结构主要优特点是操纵力小,控制比例性能好,大大降低了司机的劳动强度,但系统较复杂、制造成本偏高。 现在国内装载机厂家采用的先导操纵原理都是一样的,元件也几乎都采用浙江临海海宏公司的产品,在高档出口车上部分采用了进口的先导阀和多路换向阀。 2.转向液压系统主要控制装载机的行驶方向。5吨产品主要有全液压大排量转向系统(541F)、负荷传感型同轴流量放大转向系统(521F)以及流量放大转向系统(50G、60G、80G)。全液压大排量转向系统的特点是结构简单、可靠、转向平稳,但操纵力大、系统发热量大,现采用较少;负荷传感型同轴流量放大转向系统的特点是操纵轻便、灵活、操纵力小、可靠、节能,但转向平稳性不好;流量放大转向系统的特点是以低压小流量来控制高压大流量,操纵力小,转向灵活、可靠。 1).ZL50G等产品采用的先导型流量放大转向原理:转向时,从先导泵来的低压小流量的先导油通过转向器,推动流量放大阀主阀芯移动,来控制转向泵过来的较大流量的压力油进入转向油缸,完成转向动作。由于通过转向器的油液是低压小流量的,转向器的排量较小,

人为事故案例

案例二 一、事故经过: 2013年4月2日上午9时许,我矿地面煤场铲车司机武威峰在从副斜井煤场往矿煤场倒煤时,由于操作方法不当,在倒车过程中将煤场外围的水泥电杆撞倒,差点酿成事故。 二、事故原因: 1、直接原因 铲车司机武威峰安全意识淡薄,防患措施不到位,操作不规范是造成这次事故的直接原因。 2、间接原因 (1)煤场场地较小,铲车行驶距电杆安全距离有限。 (2)倒煤时装载机来回碾压,扬尘较大,造成司机视线不畅。 (3)倒车时无专人引导,司机操作技术不过关。 三、防范措施: 1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,把地面安全生产工作真正落到实处。从源头抓起,由销售科负责,制定措施,拿出方案,具体落实,防止类似事故发生。 2、为减少扬尘,煤场内应进行必要的洒水降尘。 3、加强职工安全教育,提高职工实际操作水平。铲车司机要认真学习掌握操作规程、安全注意事项等有关知识,确保施工安全,充分汲取教训、举一反三,杜绝各类事故发生。 案例三 一、事故经过: 2012年2月13日夜班,安装队队长郭国桥安排当班人员从15101短面经主斜井出破碎机。凌晨3:50左右,破碎机车运至5#车场,跟班队长刘亮栓在破碎机未解体的情况下,指挥作业人员使用主提升绞车向井口拉运。4:00左右,当破碎机车拉至5#口上方5米处时,由于巷道宽度不够、破

碎机超宽,将供8#盘区的入井电缆线挤断,造成8#盘区停电长达2小时。 二、事故原因; 1、安装队跟班队长刘亮栓对现场估计不足,未将破碎机解体,是造成事故的主要原因。 2、工长孟杰、验收员冯亮怀在拉动破碎机前,未对巷道和破碎机宽度进行检查,盲目使用主提升绞车进行拉运,是造成事故的重要原因。 三、防范措施: 1、深刻吸取事故教训,由生产科组织,对安装队职工进行运输管理制度和运输操作规程的培训。 2、主斜井拉运大型设备期间,安装队必须每班有一名队长现场跟班作业,否则,一律不准开钩运输。 3、严格落实西山亚辰运输管理规定,在主斜井井口、5#口、8#口必须放好警戒,在确认车辆连接、装载符合规定要求和主斜井巷道内无人情况下,向调度室汇报,由调度室统一指挥拉运,未经调度同意,一律不准运输。 4、由生产科组织对主斜井及8#盘区运输线路进行一次全面的隐患大排查,对存在隐患和问题地段,及时进行处理,保证运输安全。 5、安装队运输支架必须使用井口双速绞车,由调度室安装专线电话。开钩前,必须由专人对绞车各部件、阻车装臵、信号等安全设施进行全面检查,发现问题必须及时处理,否则,一律不准开钩运输。 案例四 一、事故经过: 2009年9月3日丙班,掘进一队队长万贵江召开了班前会,安排掘进一队拆除小溜子。17时左右,跟班队长万福江、工长郝林保组织当班3名职工将拆除溜子电机放在无大链的溜槽上,向机尾滑行拉运。当拉运到第四节溜槽时,由于溜

轮式装载机变速箱日常性保养

轮式装载机变速箱日常性保养 变速箱是轮式装载机重要的传动部件之一,它负责将发动机传来的速度和扭矩传递给终传动系统,改变发动机和车轮之间的传动比,实现装载机的前进和倒退挡操纵,并可实现在发动机运转的情况下切断传给行走装置的动力,以适应装载机作业和行驶的需要,便于发动机的起动和停车安全。 但在装载机工作过程中,由于使用和保养不当而造成的变速箱故障率一直居高不下,特别是使用中不严格遵守维修保养规程,缺乏及时地检查和日常保养,会加速变速箱的损伤和故障的形成,甚至会扩大故障后果的危害性。 一、预防性保养的目的 1、通过对装载机运行的跟踪检查,有计划地停机,做好变速箱的保养和修理安排。 2、防止主要机械故障和与之相关的零部件损坏,在故障萌发之前就进行修理,以节约大量维修成本。 3、使整机零部件具有较长的使用寿命,提高设备机台效益,保持良好的工作性能。 4、降低维修难度和工作量。 二、轮式装载机变速箱的常见故障及原因 1、挂挡时,不能顺利进入挡位。原因有: (1)压力阀压力过低;

(2)液压泵工作不良,密封不好; (3)液压管路堵塞; (4)离合器密封圈损坏、泄露; (5)挂挡阀杆不到位。 2、变速箱变速时,挡位脱不开。原因有: (1)活塞环胀死; (2)离合器摩擦片烧毁; (3)离合器回位弹簧失效或损坏; (4)回油管路堵塞。 3、已挂上挡,但装载机运行乏力,甚至不能行走。原因有:(1)摩擦片磨损严重,间隙过大; (2)离合器自动倒空阀密封不严,使压力下降; (3)换挡操纵阀管路堵塞; (4)切断阀不能回位; (5)变速阀定位弹簧疲劳或折断,钢球跳动; (6)离合器活塞环,密封圈磨损严重,使泄露严重。 4、操纵压力过低。原因有: (1)变速箱油底壳油量不足; (2)主油道漏油; (3)变速箱滤清器堵塞; (4)转向泵(或液压泵)损坏,造成严重内漏;

装载机的维修方法

装载机的维修方法 装载机的维修方法1、装载机铲车柴油机刚起动时,为什么不能加大油门? 装载机铲车柴油机刚起动后,应低速运转3~5分钟,其目的是: ①暖机:让机体各部分缓慢、均匀升温,达到正常工作温度,减少磨损,避免机械性拉伤; ②确保润滑:柴油机刚起动时,润滑油粘度大,各部件润滑不良,暖机后使润滑油逐步到达各润滑部位,避免干摩擦,损坏配合表面; ③柴油机刚起动后,机器温度低,柴油燃烧不完全。此时,若加大油门,增加供油量,多余的没燃烧柴油就会形成积炭,使柴油机排放加剧。此外,多余的柴油还可能沿气缸壁流入曲轴箱,影响气缸壁润滑,并会稀释油底壳的机油,降低润滑性能,减少柴油机的使用寿命。 对于装有废气涡轮增压器的柴油机,更应注意暖车。 如果起动后立即加大油门,涡轮的转速升高,而机油来不及到达各润滑部位表面,形不成良好润滑,很容易产生涡轮转轴卡死的现象,造成故障。 2、装载机铲车柴油机突然停机的原因有那些,应怎样处理? 当出现柴油机在工作时突然自行停机,不要立即再次起动柴

油机,应仔细分析检查、柴油机突然停机的原因,进行修理后再起动运行。 装载机铲车柴油机突然停机的原因主要有: ㈠供油系统故障导致突然停机。这种停机现象是由于柴油机供油油路中进入空气或供油中断引起的。柴油机突然停机前,转速忽高忽低,工作不温定。引起供油中断的原因有: a. 柴油箱油量不足,应加足燃油; b. 油路密封不严。出现这种故障时,可以用在停机后对燃油系统放气的方法来判断。如果通过用手油泵泵油,在放气螺钉处放出大量泡沫状油气泡,则为油中油气所致停机。应仔细检查低压油路的密封性。 c. 喷油泵凸轮轴折断或滚键,连接板断裂,应检修喷油泵。 ㈡曲轴抱死导致突然停机 停机后,观察水温有无异常,油底壳是否有水(机油被乳化)。若检查为正常,则应转动柴油机曲轴,如果感到转动吃力或不能转动,则可判断为烧轴瓦或烧轴瓦后抱死曲轴。 出现烧轴瓦的故障后,应找出原因、清洗油道、磨削曲轴、更换轴瓦及少数的零部件(连杆等)后,才能装配试机。 ㈢拉缸造成的突然停机 3、装载机铲车柴油机早期磨损的原因主要有那些? 柴油机早期磨损是指柴油机在较短的使用时间内,由于主要运动副(如活塞环、曲轴、轴瓦、气缸套等)的磨损,使柴油机功率大幅度下降,油耗上升,以致使柴油机不能继续有效工作的现象。柴油机早期磨损主要有以下原因:

2021版ZL100型装载机液压转向系统故障诊断与排除

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版ZL100型装载机液压转向系统故障诊断与排除

2021版ZL100型装载机液压转向系统故障诊 断与排除 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一台ZL100型装载机发动机低速时转向反应缓慢,特别是急转弯时更明显,当加大发动机油门、提高转速时,上述现象消失。 询问操作手,了解近期除了日常保养,液压系统没做调整维修。现场观察,没发现机械铰接部位有变形、松旷、裂纹现象,转向器、转向泵、转向缸等也没有漏油现象。打开油箱检查液压油,液位正常,油质良好。试车也没听到泵的吸空噪声及异响。 在没有详细分析之前对液压系统元件盲目拆卸、调整是决不允许的。我们采用逻辑分析故障诊断法,首先在弄清液压系统的传动原理、结构特点、各元件在系统中的作用、系统中的有关参数及实际液压系统布置情况的基础上,结合故障特点,用推理的方法合乎逻辑地分析、判断,有目的、有方向的缩小可疑范围,排除可能的故障原因,确定故障区域,直至某个元件,最后加以排除。 找来液压系统原理图进行分析(见图1)。依据液压传动的工作原

装载机故障分析

故障分析 机械原理和故障判断及排除,是每个维修服务人员必须掌握的一种基本功。 故障分析→主要是通过现象看本质。 机械出现故障时,维修人员应沉着冷静,仔细地分析故障的特征,判断其产生的原因,找到故障(点)部位,然后“对症下药”及时排除。 分析故障和判断故障原因,可以采用“看、听、摸、嗅、问”等方法,来判断机械哪个部位产生故障。 1.看—观察仪表,排气烟色及水、油的变化情况; 2.听—用细长金属棒或起子作为“听诊器”触及机器外表相应部位“听诊”运动 件发出的声音及其变化情况; 3.摸—凭手感觉检查配气机构等零件工作情况和机器振动情况; 4.嗅—凭感官的嗅觉,嗅出机器有否出现异常气味的地方。 5.问—通过访问(询问)驾驶员了解机械使用情况和状况,以便判断故障。 一、柴油机常见的故障(排烟) 1.排气管冒黑烟 (1) 起动困难或无法起动,且排黑烟,并有轻微的放炮现象。 故障:空滤器或进气道堵塞;气门关闭不严;气缸磨损过甚;活塞环烧结;供油提前角过大等。 (2) 低速时排烟严重,且伴随有机身抖动及异常响声。 故障:喷油器喷油压力过低;喷油器密封不严或针阀卡死滴油;喷油泵供油量过大。 (3) 机油清洁度太差(脏)使机油中含有太多的杂质会加速轴承和轴的磨损,而导致轴承和轴在短时间内因磨损而报废。 (4) 排气温度过高(供油时间迟、供油量过大,喷油嘴滴油,排气漏气等都会造成排气温度过高)使涡轮进口处的叶片烧损变形,使涡轮端密封处机油碳化及轴承处局部过热,造成密封和轴承过早失效。 (5)空滤器阻塞会使压气机进气负压太高,造成密封环漏油。 2.排气管冒蓝烟 (1) 柴油机低温时排烟严重,温度升高后排烟减轻或消失。 故障:气缸与活塞配合间隙偏大或活塞环有轻微拉伤。 (2) 低速、低温小负荷时排烟轻微,而高速、高温大负荷时排烟严重,负荷越大排烟越严 重,从加油口处有烟窜出。 故障:活塞环严重烧结;气缸严重磨损或严重拉伤(拉缸);气门导杆与气门导管配合间隙过大或油封(封油圈)失效等。 (3)各种工况连续排烟 故障:气缸垫烧损使机油的油道与气缸相通;其它故障同上。 @涡轮增压器的常见故障: (1)发动机长时间怠速运转,使涡轮增压器及叶轮的轮背处会产生一定的负压,而导致 中间体内的机油向外泄漏。 (2)发动机长时间怠速运转,会导致缺机油干磨, 因增压器的机油来自发动机机油泵, 若机油泵工作不正常,造成供油不足或油压过低(增压器机油进口压力应大于0.2MPa 才能保证机油的供油量及轴承等旋转件的正常润滑,而发动机怠速运转时的机油压力为: 0.05~0.1MPa ),会造成轴承等因润滑不良而损坏。 (3)机油清洁度太差(脏)使机油中含有太多的杂质会加速轴承和轴的磨损,而导致轴承

ZL50装载机总体及变速箱设计(第二行星排)最终

河北建筑工程学院 本科毕业设计(论文) 学科专业: 班级: 姓名: 指导教师:

摘要 Zl50装载机是我国轮式装载机系列中的中型产品,该机是一种较大型的以装卸散状物料为主的工程机械,广泛应用于矿山、基建、道路修筑、港口、货场、煤场等地进行装载、推土、铲挖、起重、牵引等作业。 Zl50装载机属于ZL系列,采用轮式行走系,液力机械传动系,交接时车架,工作装置采用液压操纵,所以该机具有机动性好、转向灵活、生产率高、操纵轻便等优点,另外,该机后桥布置为摆动桥,增加了整机的稳定性,所以该机安全性好。 Zl50装载机采用液力变矩器、动力换挡变速箱、四轮驱动、液压转向、嵌盘式制动器、铰接式车架的先进机构,具有牵引力大、操作方便、转弯半径小、作业效率高等优点。 本设计中采用行星式动力换挡变速箱,它具有3个离合器和3根轴,且轴安装在壳体内,使变速箱结构简单、便于维修。变速箱具有两个前进挡和一个后退档,可以产生三个速度。 设计步骤简单如下:1.对装载机的总体进行分析,确定总体参数;2.牵引计算,确定出各档及各档传动比;3.对装载机进行整体布置,并绘出总体布置图; 4.变速箱的设计,这是本设计中最主要的部分,确定传动比,设计传动简图,配齿计算,得出齿圈、行星轮、太阳轮的齿数,并验算其合理性。然后进行齿轮设计; 5.对离合器,轴、轴承的设计及选择。 关键词:装载机液力机械传动系统行星式动力换挡变速箱

ABSTRACT The loader ZL50 iswheel type and it is more bigger among the series made in our country.It is suitable for loading discharging materials and it applies for mine、capital contuction、road builing 、port、field、coalfield and carries loading 、pushing dust 、diging rising weight The loader ZL50 is ZL series.It adopts whell type system、liquid engine driving system、ream meet vehcle type、working set of hydraulic pressure contolling.So it has good flexibility 、turn agility high productivity、controlling handiness ets.Its back bridge ,so increases the stability of whole machine,and it has a good security Being quipped with advanced devices such as hydraulic torque conventer power shift gearbox four wheel driving、hydraulic chuck disk break and artallated frame .So the loader model ZL50 is featured with high pulling capacity、small turning radius.all of which make it possible for easy operation.thus resulting in the high efficiency of our product . In my design,I adopt counter shaft power shift transmission’s construction is simple and maincenance is easy .the transmission has two forward and one reverse gear ,it can provide three speeds KEY WORDS: lorder liquid engine driving system Hydraulic torque conventer power shift gearbox

轮式装载机变速箱的常见故障及原因1

轮式装载机变速箱的常见故障及原因1、挂挡时,不能顺利进入挡位。原因有:(1)压力阀压力过低;(2)液压泵工作不良,密封不好;(3)液压管路堵塞;(4)离合器密封圈损坏、泄露;(5)挂挡阀杆不到位。2、变速箱变速时,挡位脱不开。原因有:(1)活塞环胀死;(2)离合器摩擦片烧毁;(3)离合器回位弹簧失效或损坏;(4)回油管路堵塞。3、已挂上挡,但装载机运行乏力,甚至不能行走。原因有:(1)摩擦片磨损严重,间隙过大;(2)离合器自动倒空阀密封不严,使压力下降;(3)换挡操纵阀管路堵塞;(4)切断阀不能回位;(5)变速阀定位弹簧疲劳或折断,钢球跳动;(6)离合器活塞环,密封圈磨损严重,使泄露严重。4、操纵压力过低。原因有:(1)变速箱油底壳油量不足;(2)主油道漏油;(3)变速箱滤清器堵塞;(4)转向泵(或液压泵)损坏,造成严重内漏;(5)变速箱调压阀压力调整不当;(6)挂挡压力阀弹簧失效或折断。5、变速箱自动脱挡或乱挡。原因有:(1)换挡操纵阀定位装置失灵,引起失灵的主要原因是定位钢球磨损严重,或弹簧失效;(2)换挡操纵杆由于长期使用,杆的位置、长度发生变化,杆件比例不准确,使操作位置产生偏差,从而造成错位。三、如何进行变速箱的预防性保养1、按JB/Z194-83,并结合维修保养实际,应遵循以下规定:(1)日常性保养:检查油低壳油位;(2)50小时(或每周):检查变速操纵手柄是否灵活有效;(3)250小时(只在第一个250小时工作后才进行):清洗变速箱油底壳及变速箱滤油器滤芯;(4)500小时:清洗油底壳过滤器,更换变速箱油液;(5)2000小时:对变速箱、变矩器解体检查检修。2、液力传动油是变速箱正常工作的能量载体,在液力传动系统中,工作液体的压力、温度和流量都决定了变速器能否正常工作,因此在变速箱的日常维护工作中,要特别注意对液力传动油的检查和更换。(1)固定换油间隔按正确的时间间隔进行换油,是使变速箱内零部件获得最长工作寿命的关键所在。只有确保合理的换油间隔,才能发挥润滑油的润滑及保护特性。一般情况下应以整机厂家推荐的保养周期为依据,但这只能是相对的,必须与油样抽取分析结果相结合,才能知道实际工作情况。比如保养手册上要求变速箱的换油间隔是500h,我们根据装载机运行情况,每隔250h或100h对油样进行一次抽样分析,以决定何时换油,但润滑油使用至1000h时则应立即更换。除定期更换新油外,在平时的检查中,如发现油液变质或混有杂质时,也应进行清洗检查,并更换新油。(2)采用正确的排、换油方法放油时,油温应达到40~50℃,且油流应在搅动的情况下排放,要尽可能彻底排空脏油;加油时,应使用有过滤装置的加油机来添加油液。(3)使用正确的传动系统用油,变速箱使用的润滑油必须符合规范。应当注意的是,不能将柴油机油加入到变速箱内,因为柴油机油会减小活塞等运动件之间的摩擦,而传动系用油则要让摩擦片之间在结合时有一定的摩擦力,这个摩擦力对于传动系统的正常工作是至关重要的。只有正确使用润滑油,才能有效延长离合器摩擦片的工作寿命。同时,正确用油,可明显地改善齿轮的抗磨损性能,消除离合器打滑现象,控制制动的颤抖和异响,增加制动力,提供更大的牵引力。目前,变速箱使用最多的液力传动油为6#、8#液力传动油。(4)参考维修手册提供的更换滤清器周期,及时更换滤清器,同时清洗滤网、排油磁铁螺塞、透气塞,按标准量加注润滑油。如果变速箱油粘度过大,会造成变速箱传动效率低,流动性不好,不利散热,而且在高速相对运动的部件之间可能出现局部的干磨擦,不利润滑;如果变速箱油粘度过小,可增加泄漏量,造成变速箱控制油压过低,形成故障,在负荷较大的传动部件之间的油膜强度不够,造成传动部件的早期磨损,因而也不利润滑。同时,变速箱在正常工作中由于齿轮的搅油会产生少量的气泡,为了防止气泡越积越多,产生气蚀现象,导致油膜的厚度减小从而影响变速箱内部离合器及其控制阀的工作,变速箱油必须具备抗起泡的特性。因此,采用适当的变速箱用油,既可以保护变速箱、延长变速箱的使用寿命、降低变速箱的故障率,又可以降低变速箱换油保养的直接成本以及减少变速箱的保养人工和保养停车时间。(5)各种润滑油必须纯净,并经过一段时间的沉淀,符合规定的质量要求。?加油工具、容器及各注

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档