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最新采煤工作面损失率分析报告和总结

最新采煤工作面损失率分析报告和总结
最新采煤工作面损失率分析报告和总结

XXXXXXX煤矿

上半年工作面回采率分析报告和总结

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时间:2017年8月25日

XX煤矿

采煤工作面回采率分析报告和总结

一、工作面概况

1、21030采煤工作面位于二采区+1564~+1622标高之间,工作面

回风巷标高为+1622m,运输巷标高为+1564m,切眼标高为1564m~1622m 之间,该区域煤层倾角在30°至45°之间,工作面走向长约236m,倾向平均长77m,煤层平均厚度: 2.1m,可采面积为18172m2,可采储量5.8万吨。,该工作面上覆为原姚家沟煤矿所采的1#煤层采空区,上部和下部3#煤层已回采结束,工作面采用走向长臂后退式采煤法,

炮采工艺进行采煤。工作面在推采过程中煤层变化不大,煤层厚度较稳定。该工作面于2016年7月开始回采,2017年3月回采结束。

2、21032采煤工作面位于二采区北翼+1478m至+1556m标高范围,21032采面回风巷标高+1551m至+1556m,21032采面运输巷标高

+1478m至+1490m,南起二采区22轨道石门,北至祥兴煤矿一、二采

区之间断层,断层与一采区之间已经被原祥兴煤矿3011采煤工作面开采结束;煤层倾角41°至47°之间,该工作面走向平均长132.3m,倾向平均长105m,俯伪斜面122m,煤层平均厚度 2.1m,煤层密度为1.4t/m3,可采面积为16140.6m2,可采储量 4.7453万吨。该工作面于2017年5月开始回采。

3、11013

4、21013

二、采煤工艺对资源的影响

我矿现回采的煤层为1#、3#煤层,1#煤层平均厚度 1.3m,3#煤层2.1米,煤层较稳定,基于该煤层倾角较大,所有采用柔性

掩护支架采煤,分别根据煤层厚度制作架子高度,使之回采过程中架子沿顶底板移架,避免顶底煤损失。其中21013工作面使用的是综合采煤机回采,割煤破顶底板,方便架子移架;提高了回

采率。

三、工作面资源储量情况

1、21030采煤工作面于2016年7月开始回采,至2017年3月结束。工作面实际倾角40o,实际平均采高 2.1m,工作面走向长度为236m,工作面倾向长度为77m,容重为 1.50m3/t,实际动用储量58000t,实际采出煤量为55680吨,损失量为2320t,工作面回采率为96%。

2、21032采煤工作面煤层倾角41°至47°之间,该工作面走向平均长132.3m,倾向平均长105m,俯伪斜面122m,煤层平均厚度 2.1m,煤层密度为 1.4t/m3,可采面积为16140.6m2,可采储量 4.7453万吨。该工作面于2017年5月开始回采,上半年采出6420吨。

3、

4、

四、煤炭资源损失原因分析

21030采煤工作面在回采期间顶底板较为稳定,出现空顶距

过大的情况,为此留设专人对该处进行强制放顶,加强超前支护的管理。同时对初撑力进行检测,确保支柱正规安全。回采期间,加强拉线作业,支柱工对支柱和梁子成一条线,确保采面的精准性。

五、矿压显现及顶板管理经验

21030采煤工作面整体地质条件较好,顶板为泥岩,破碎易

冒落,直接顶为粉砂岩,硬度较大,顶板完整性较好,工作面初

次来压之前,梁子和支柱压力变化不很明显,顶板呈弯曲下沉趋势。

六、提高工作面采收率

工作面煤层厚度为 2.1m,严禁丢顶底煤,每班加强工程质

量验收,浮煤清理干净、彻底,加强资源回收。同时要加大工作

面挡媒板的应用。

七:组织正规循环作业经验及存在问题

组织正规循环作业经验及存在问题该工作面作业规程和循

环作业图表制定的切实可行,为组织正额规循环作业提供了可靠

地前提;工作面月度作业计划规定的产量、进度、煤质、材料消

耗等指标均能较好的完成。

八:设备选型合理性、使用情况和事故分析

设备选型合理性、使用情况和事故分析该工作面选型合理,

在回采过程中设备使用基本正常。加强対刮板司机的培训和监

督,严禁司机在开车时睡觉,加强设备检修,以确保设备的正常

运转。

21030工作面2016年7月开始正常回采,由于我矿对本工作面的重视,加强现场管理和安全教育培训,切实提高职工的技能水平和按章操作意识,于2017年3月顺利结束,实现了安全回采没有出现重伤以上事故。

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