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高压断路器拒动的原因分析

高压断路器拒动的原因分析

发电机差动保护动作原因分析

发电机差动保护动作原因分析 一、事故经过 2012年10月23日07时29分,网控值班员听见巨响声同时发现盘面柴发电源二103-16断路器跳闸,网控值班员立即前往网控10KV配电室发现浓烟,经检查柴发电源二103-16高压柜后盖已被甩出,柜内已烧黑。2号发电机纵差保护动作,2号发电机组跳闸。07时33分,低频保护动作,甩负荷至第5轮。07时33分41秒,1号、3号机组跳闸,全厂失电。 二、故障分析 继电保护人员随后调取事故动作报告,发现发电机差动保护动作时刻,差动电流确实已经远超过了整定值,说明在103-16柜故障时刻发抗组差动回路确实存在很大的不平衡电流。与此同时为验证发电机差动回路内一次设备是否有故障,对发电机绕组及其一次母线进行对地及相间绝缘检查,未发现异常。证明发电机等一次设备未发生故障,发抗组保护装臵本身在这次大修期间已经对保护装臵及二次回路连线可靠性及差动极性正确性进行检查均未发现有误之处。差动动作时间和103-16柜发生故障时间基本同时发生,但是就算在故障过程中产生的瞬间大电流对发电机差动回路来说也应该是一个穿越性电流,不应该对发电机差动保护产生影响。随后保护人员调取录波图进行分析,发现故障时刻发电机中性点B相电流波形严重畸变。经过计算,发电机中性点B相电流与发电机机端B相电流之差正好等于装臵

采样的差流值。 从录波图上可以看出,故障时刻发电机中性点B相电流波形发生严重畸变,且故障时刻发电机中性点B相电流与发电机机端电流在同一时刻的相位及幅值均不相同,说明故障电流对发电机中性点电流互感器和发电机机端电流互感器造成的影响不同。 三、波形畸变分析 1、从录波图上可以看出,B相电流波形开始发生畸变前一刻波形

高压断路器爆炸原因及防爆措施详细版

文件编号:GD/FS-1565 (解决方案范本系列) 高压断路器爆炸原因及防 爆措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高压断路器爆炸原因及防爆措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.高压断路器发生爆炸起火的原因 (1)断流容量不满足要求。由于设计不周,断路器的断流容量太小;由于电网的发展,系统短路容量的增大,原有断路器的断流容量不能满足要求;断路器制造质量低劣,不能满足产品名牌参数要求。由于上述原因,当发生短路时,断路器不能切断短路电流,引起断路器爆炸起火。 (2)检修质量不满足要求。如检修中随意改变分、合闸速度,随意改变断路器的燃弧距离(灭弧室至静触头间的距离),均会使断路器的断流容量降低。

(3)运行操作及维护不当。如断路器多次切断短路电流后,按规定未及时安排检修;断路器自动跳闸后,运行人员不准确的多次强送电,使断路器多次受短路电流冲击。这些均使断路器断流能力降低,并由此造成断路器爆炸起火。 (4)运行油位过高。油断路器运行油位过高,使断路器油面以上的缓冲空间减少,当油路器开断短路电流时,由于缓冲空间减少,切断电弧产生的高压油气混合体可能冲出缓冲空间,形成断路器喷油,甚至引起火灾;另外,由于缓冲空间的减少,高压油气混合气体排入缓冲空间后,使缓冲空间的压力增高,如果此压力超过缓冲空间容器的极限强度,断路器可能发生爆炸。 (5)运行油位过低。油断路器运行油位过低,影响其灭弧性能。当切断电弧时,由于油位过低,冷

发电机差动保护误动原因分析

发电机差动保护误动原因分析 [摘要]差动保护作为发电机的主保护,能否正确动作直接影响到主设备的安全和系统的稳定运行。本篇主要介绍因线路遭受雷击引起发电机组差动保护误动原因进行分析并提出相应的整改措施及电流互感器对差动保护动作的影响进行分析。 [关键词]差动保护;电流互感器;原因分析;整改措施 0 引言 多年来,作为主设备主保护的纵联差动(简称纵差或差动)保护,正确动作率始终在50%~60%徘徊,而零序差动保护甚至低到30%左右,这对主设备的安全和系统的稳定运行都很不利。造成这种局面的原因是多方面的,主要有设计、制造、安装调试和运行维护等。各部门都有或多或少的责任,实际工作中也在不断改进,但是“原因不明”的主设备保护不正确动作事例仍然为数不少。发电机纵差保护可以说是最简单的应用,但仍然存在“原因不明”的误动事故发生,比如在同期操作(人工或自动)过程,主要现象是由于操作不规范,偏离同期三要素(频率、电压幅值、相位)的要求,合闸时发电机发出轰鸣声,随即纵差保护跳闸。 1 发电机差动保护动作情况 山美水电站#1发电机技术改造后于2005年8月投入运行,运行后一切正常。发电机所采用的保护为河南许继集团生产的WFB-800系列保护装置。中性点和机端差动保护电流互感器均为LZZBJ9-10 A2型,10P15 /10P15 级,变比为1500/5,其中中性点电流互感器安装在发电机现场,机端电流互感器安装在新高压开关室,两者相距350m 。如图1 图1 8月23日由于35KV线路遭受雷击,A、B两相短路,雷电波虽经过了一台110KV三卷变的隔离,但还是引起发电机差动保护范围外的区外短路,导致机能差动保护动作。差动保护回路因差流存在并达到动作限值引起差动保护动作,

高压断路器机械振动信号分析及故障诊断技术的研究

目录 第一章绪论 (1) 1.1 课题的研究背景及意义 (1) 1.2 国内外研究现状 (2) 1.3 断路器振动信号分析的重要性 (5) 1.4 研究内容及论文结构 (6) 1.4.1 研究内容 (6) 1.4.2 论文结构 (7) 第二章高压断路器特征信号的采集 (9) 2.1 在线监测系统设计 (9) 2.2 主要监测内容 (11) 2.2.1 监测内容及传感器选择 (11) 2.2.2 断路器触头行程 (11) 2.2.3 断路器机械振动信号 (14) 2.2.4 动作线圈电流 (17) 2.2.5 主回路电流 (18) 2.3 监测系统软件设计 (21) 2.4 监测系统的抗干扰措施 (22) 2.4.1 现场的电磁场干扰分析 (22) 2.4.2 抗干扰设计 (23) 2.5 本章小结 (26) 第三章断路器机械振动信号处理及统计特性研究 (29) 3.1 断路器机械振动信号的小波去噪 (29) 3.1.1 小波去噪原理 (29) 3.1.2 小波去噪方法 (30) 3.1.3 数据仿真分析 (32) 3.1.4 现场实例分析 (34) 3.2 小波包频带能量法分析断路器振动信号 (36) V

3.2.1 断路器振动信号的频谱分析 (36) 3.2.2 特征频带选取 (37) 3.3 断路器机械振动信号的统计性 (38) 3.4 本章小结 (41) 第四章断路器机械振动信号的功率谱估计分析 (43) 4.1 经典谱估计 (43) 4.2 AR功率谱估计 (48) 4.2.1 AR模型的功率谱估计原理 (48) 4.2.2 AR模型阶数的选取 (49) 4.2.3 数据仿真分析 (51) 4.2.4 参数求解算法 (55) 4.2.5 现场实例分析 (62) 4.3 外界噪声影响 (64) 4.4 本章小结 (65) 第五章基于支持向量机理论的断路器故障诊断技术 (67) 5.1 高压断路器故障诊断技术 (67) 5.2 支持向量机故障诊断方法 (70) 5.2.1 支持向量机 (70) 5.2.2 多分类支持向量机 (73) 5.3 高压断路器的支持向量机故障诊断方法 (76) 5.3.1 样本数据预处理 (77) 5.3.2 样本集构造 (78) 5.3.3 核函数及其参数的选择 (79) 5.4 高压断路器故障诊断实例 (82) 5.4.1 试验数据集描述及数据可视化 (82) 5.4.2 基于RBF核函数10-CV交叉验证法参数寻优 (84) 5.4.3 性能评估及结果分析 (85) 5.4.4 诊断实例 (87) 5.5 本章小结 (91) 第六章总结 (93) 6.1 主要结论 (93) 6.2 研究展望 (94) VI

断路器常见故障及分析

高压断路器是电力系统中最重要的开关设备,它担负着控制和保护的双重任务,如断路器不能在电力系统发生故障时及时开断,就可能使事故扩大,造成大面积停电。为了满足开断和关合,断路器必须具备三个组成部分;①开断部分,包括导电、触头部分和灭弧室。②操动和传动部分,包括操作能源及各种传动机构。③绝缘部分,高压对地绝缘及断口间的绝缘。此三部分中以灭弧室为核心。 断路器按灭弧介质的不同可分为: 油断路器,利用绝缘油作为灭弧和绝缘介质,触头在绝缘油中开断,又可分为多油和少油断路器。 压缩空气断路器,利用高压力的空气来吹弧的断路器。 六氟化硫断路器,指利用六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质的断路器。 真空断路器,指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘和灭弧介质的断路器。 断路器的分合操作是依靠操作机构来实现,根据操作机构能源形式的不同,操作机构可分为:电磁机构,指利用电磁力实现合闸的操作机构。 弹簧机构,指利用电动机储能,依靠弹簧实现分合闸的操作机构。 液压机构,指以高压油推动活塞实现分合闸的操作机构。 气动机构,指以高压力的压缩空气推动活塞实现分合闸的操作机构。 操作机构还有组合式的,例如气动弹簧机构是由气动机构实现合闸,由弹簧机构分闸。操作机构一般为独立产品,一种型号的操作机构可以配几种型号的断路器,一种型号的断路器可以配几种型号的操作机构。 下面就不同灭弧介质的断路器和不同型式操作机构分别介绍断路器在运行时最常见的故障,以及原因分析。 1.断路器本体的常见故障 1.1油断路器本体 序号常见故障可能原因 1 渗漏油固定密封处渗漏油,支柱瓷瓶、手孔盖等处的橡皮垫老化、安装工艺差和固定螺栓的不均匀等原因。 轴转动密封处渗漏油,主要是衬垫老化或划伤、漏装弹簧、衬套内孔没有处理干净或有纵向伤痕及轴表面粗糙或轴表面有纵向伤痕等原因。 2 本体受潮帽盖处密封性能差。 其他密封处密封性能差。 3 导电回路发热接头表面粗糙。 静触头的触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 导电杆表面渡银层磨损严重。 中间触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 4 断路器本体内部卡滞导电杆不对中。灭弧单元装配不当、传动部件及焊接尺寸不合格和灭弧单元与传动部件装配时间隙不均匀。 运动机构卡死。拉杆装配时接头与杆不在一条直线、各柱外拐臂上下方向不在一条直线上。 5 断口并联电容故障并联电容器渗漏油。 并联电容器试验不合格。 2真空断路器本体 序号常见故障可能原因 1 真空泡漏气真空泡密封性能差,漏气造成真空泡内部真空度下降,绝缘性能下降。

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理 一、变压器差动保护范围: 变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障: 1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。 2、变压器绕组严重的匝间短路故障。 3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。 4、变压器CT故障。 二、差动保护动作跳闸原因: 1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。 2、保护二次线发生故障。 3、电流互感器短路或开路。 4、主变压器内部故障。 5、保护装置误动 三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原则有以下几点: 1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。 2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反应。瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。 差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反应不出。而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。 四、变压器差动保护动作检查项目: 1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。 2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。 3、差动保护范围内所有一次设备瓷质部分是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。 4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。 5、差动保护范围外有无短路故障(其它设备有无保护动作)差动保护二次回路有无接地、短路等现象,跳闸时是否有人在差动二次回路上工作。 五、动作现象及原因分析: 1、差动保护动作跳闸的同时,如果同时有瓦斯保护动作,即使只报轻瓦斯信号,变压器内部故障的可能性极大。 2、差动保护动作跳闸前如变压器套管、引线、CT有异常声响及其它故障现

空调压缩机爆炸原因分析

空调压缩机爆炸原因分析 空调器不制冷的原因很多,需要对空调器各部件的运行情况进行全面检查,找出具体故障问题进行维修处理。其中系统有漏点,造成制冷剂泄露是空调器不制冷的原因之一。在市场实际操作中,在进行制冷系统检漏时,常出现如下违规操作: 1、违规检漏操作导致压缩机爆炸 操作过程:关闭高压阀 开启压缩机 利用压缩机对室外机制冷系统进行充 注空气加压,以便进行漏点的检查 运行数分钟。 结果:压缩机发生爆炸。 过程分析:主要为压缩机吸入空气运行的危险* ● 压缩机内部有一定量的冷冻机油(350cc—950cc 随机型的大小而不同); ● 在特定的压力、温度条件下,冷冻机油会发生自燃,造成压缩机内部出现异常高温、高压状况,最终会造成压缩机壳体破裂继而发生爆炸 压缩机发生爆炸的条件: ●

空调器制冷循环系统高压侧发生堵塞; ● 压缩机运行; ● 吸入空气; 压缩机发生爆炸的机理: 空调器制冷循环系统高压侧堵塞压缩机运行吸入空气数分钟压缩机过热冷冻机油过热汽化压缩机内部油气混合物大量增加,温度、压力持续增加一定压力、温度时,压缩机内油气混合物自燃,温度、压力急剧上升超过压缩机壳体耐压强度继而发生压缩机壳体爆裂。 应对措施: 在进行制冷系统漏点的检查时,不得使用空调器自身压缩机进行打压,必须在停机状态下使用氮气按规范进行。 2、移机时(含更换室内机或需要回收制冷剂的操作),违规回收制冷剂操作引起压缩机爆炸 空调器移机也是一种经常性的业务,在移机过程中均需要进行制冷剂的回收。但是如果操作不当,同样会造成压缩机爆炸的严重后果。 操作过程:压缩机运行关闭高压阀空调器系统低压侧泄漏吸入空 气运行数分钟压缩机爆炸 过程分析:因本台空调器制冷系统存在漏点,系统内因低压侧存在漏点已经没有制冷剂或残留少量的制冷剂,导致压缩机吸入空气并且在高压侧关闭的情况下运

低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜常见故障及处理方法

高压开关柜日常故障处理 一、故障的预防措施 开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修: 1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确 2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试 3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路 4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求 5.检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修 6.检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固 7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性 8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气 9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。 10.发现有异常情况,如不能解决可同开关柜厂家联系 二、常见故障及处理方法 1.绝缘故障:绝缘故障形式一般有:环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。定期检修发现绝缘材料老化或破损立即更换,清除绝缘材料表面的污渍,电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入,发生故障查找原因并立即整改; 2.操作机构故障:经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏,检查原因并立即更改,同时更换新的线圈; 3.保护元器件选用不当的造成的故障:如熔断器额定电流选用不当,微机整定时间不匹配等原因造成的事故,发生故障及时查找原因并更换合适的元器件; 4.不按操作规程造成的事故:由于未按操作规程操作造成的误分误合或造成元器件损坏引起的故障,应了解产品操作规程,按程序操作; 5.由于环境变化引起的故障:如由于环境温度、湿度及污染指数等的急剧变化引起的故障,应注意改善环境如:安装空调加热器、了解污染源并及时清除等方法解决。

变压器差动保护误动分析及对策(一)

变压器差动保护误动分析及对策(一) 要:文章对微机型变压器差动保护动作的原因,从事件的形成以及保护的原理给予了详细地分析。对新建的、运行的或设备更新改造的发电厂和变电站的变压器差动保护误动提出了对策。 关键词:差动保护误动动作特性电流互感器 0引言 电力变压器是电力系统中最关键的主设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,变压器的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。作为主设备主保护的微机型纵联差动(简称纵差或差动)保护,虽然经过不断的改进,但是还存在一些误动作的情况,这将造成变压器的非正常停运,影响电力系统的发供电,甚至是造成系统振荡,对电力系统发供电的稳定运行是很不利的。因此对新建或设备更新改造的发电厂和变电站的变压器差动保护误动原因进行分析,并提出了防止变压器差动误动的对策。 1变压器差动保护 变压器差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次(五次)谐波制动的比率差动保护,不管哪种保护功能的差动保护,其差动电流都是通过变压器各侧电流的向量和得到,在变压器正常运行或者保护区外部故障时,该差动电流近似为零,当出现保护区内故障时,该差动电流增大。现以双绕组变压器为例进行说明。

1.1比率差动保护的动作特性比率差动保护的动作特性见图1。当变压器轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,不带制动量,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度。而在较严重的区外故障时,有较大的制动量,提高保护的可靠性。 二次谐波制动主要区别是故障电流还是励磁涌流,因为变压器空载投运时会产生比较大的励磁涌流,并伴随有二次谐波分量,为了使变压器不误动,采用谐波制动原理。通过判断二次谐波分量,是否达到设定值来确定是变压器故障还是变压器空载投运,从而决定比率差动保护是否动作。二次谐波制动比一般取0.12~0.18。对于有些大型的变压器,为了增加保护的可靠性,也有采用五次谐波的制动原理。 1.2差动速断保护的作用差动速断保护是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流,和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。定值一般取(4~14)Ie。 2变压器差动保护误动作原因分析 根据变压器差动保护误动作可能性的大小,大致分为新建发电厂和变电站、运行中发电厂和变电站、设备更新改造的发电厂和变电站三个方面进行说明,这种分类方法并不是绝对相互区别,只是为了便于在分析问题时优先考虑现实问题。 2.1新建发电厂和变电站变压器差动保护误动作原因分析新建变电站的变压器差动保护误动作,在变压器差动保护误动作中占了较大的比

高压断路器典型机械故障模拟与诊断

高压断路器典型机械故障模拟与诊断 发表时间:2019-11-19T17:06:19.517Z 来源:《河南电力》2019年5期作者:柳贡强 [导读] 本文分析了断路器操动机构分合闸操作中的机械运动过程,结合振动信号确定了以振动事件作为振动信号特征的提取方法,对高压断路器典型故障进行模拟,并利用振动事件时间特征参量对其进行诊断,建立断路器故障与振动图谱间的关系,为断路器状态监测技术的研究应用奠定了理论基础。 (国网黑龙江省电力有限公司黑龙江哈尔滨 150000) 摘要:本文分析了断路器操动机构分合闸操作中的机械运动过程,结合振动信号确定了以振动事件作为振动信号特征的提取方法,对高压断路器典型故障进行模拟,并利用振动事件时间特征参量对其进行诊断,建立断路器故障与振动图谱间的关系,为断路器状态监测技术的研究应用奠定了理论基础。 关键词:高压断路器;典型;机械故障;模拟;诊断 引言 高压断路器是电力系统的关键设备之一,当它发生故障时往往会带来严重的后果。许多断路器的故障率并不因为周期性检修而降低,而且有些断路器在被检修后可靠性反而大大降低,每台断路器的实际故障情况不能预测。国内外对断路器故障的统计分析表明,高达60%~70%的断路器故障(包括拒分、拒合和误动)源于机械原因,而操动机构和传动系统的故障是造成拒分、拒合和误动的主要原因;同时据统计在断路器严重和危机缺陷中,电气控制回路与机械故障是主要缺陷,占68%,其中传动机构松动变形、储能系统故障、弹簧机构弹簧出现裂纹等缺陷占主要缺陷的46%,因此加强断路器机械状态的检测和诊断对保证断路器安全稳定运行具有重要意义。 1 振动事件提取方法 断路器在操作过程中会产生一系列的撞击或摩擦,这些撞击和摩擦事件可以通过振动信号反映出来。通过对断路器机构动作原理的分析及关键部位的检测,就可以确定断路器动作过程中反映断路器机械状态的关键事件[1]。 测量系统测得振动信号后,需经过一定的信号分析处理方法,才能得到表征断路器机械状态的特征参量,综合使用小波分析方法、包络分析方法和突变信号起始点提取方法对振动信号进行处理,提取振动事件的起始点作为特征量[2]。 首先使用数据格式转换程序模块对采集到的信号进行格式转换以便于快速分析处理,然后对原信号进行小波去噪处理,处理掉试验现场噪声。而后对去噪后的数据进行希尔伯特变换、低通滤波等处理得到清晰的包络谱线,最后再使用突变信号起始点提取法,得到振动事件的发生时刻并以此作为断路器的振动信号的特征参量。图1为振动信号分析处理流程图。 图2 分闸电磁铁图3 分闸脱扣器 缺陷特征参量比较图缺陷特征参量比较图 2.2 脱扣器故障 断路器在合闸状态时,分闸电磁铁顶杆与脱扣器锁闩间隙正常值范围为0.8-1.0mm。分别调节顶杆与脱扣器锁闩间隙至0.5mm和 1.7mm,其他间隙距离不变,这样就可以模拟脱扣器锁闩松动造成的脱扣器故障。两种状态下,分别进行了5次合闸操作和5次分闸操作。图2为分闸脱扣器缺陷特征参量比较图,代表顶杆与锁闩间距小状态的上部曲线与标准状态的中间曲线相比,有20ms的延后。这是因为顶杆与锁闩的间距小,顶杆在运动速度较小时即有较大的反力,造成了振动事件发生时刻的延后和较大的发生时刻分散性(可达8ms以上)。下部曲线代表顶杆与锁闩间距大状态,该曲线与标准状态中间曲线相比,有1ms左右的提前,分散性也较小,较为稳定。分析原因为:顶杆与锁闩间距大,动铁芯所带动的顶杆有较长的加速运动距离,从而可以较快的带动锁闩完成分闸操作,致使分闸振动事件有提前的趋势。 2.3 传动机构故障 调节输出拉杆可以改变凸轮与主拐臂之间的距离,模拟断路器传动机构故障。断路器分闸状态下,凸轮与主拐臂间正常距离为 1.0mm,试验中分别调节此距离至0.4mm、和1.9mm,每种距离条件下分别进行了5次合闸操作和5次分闸操作。合闸操作中的前四个振动事

高压电机差动保护动作的几种原因

咼压电机差动保护动作的几种原因 时间:2016/1/30 点击数:526 高压电机在运行过程中特别是改造初次投产时会因接线不正确、变比选择不匹配及其他疏漏,引起电机、 变压器差动保护动作,这些问题如不能及时、准确的处理,便会影响到油气生产。我们在实践中找到了很多解决此类问题的办法,供大家共享。 1电机差动保护动作原因分析 1.1已经投产运行中的电机 已经投产运行的电机当岀现差动保护动作时,大都不是因为接线错误了,而是因为电机、电缆或保护装置岀现了问题。解决办法:对电机差动保护的定值和动作值进行比对,就能大致判断岀故障的主要原因并决定先对那些设备进行检查。一般来说,依次对电机、电缆进行绝缘测试、直阻测试,对差动回路包括电流互感器进行测试,检查是否有异常,对保护装置进行检查,也可分班同时进行检查。根据我们的经验,主要是电机内部短路、电缆短路特别是有中间接头的地方以及 CT和二次回路的问题。 投产后的电机也会因外界因素或运行方式的改变,造成电机差动保护动作。我单位卫二变电所就出现了这 种问题。卫二变高压622注水电机在正常运行时,由于给2号主变充电,造成622注水电机差动保护动作。 这个看似没有关联的操作却引起了差动保护动作。后经分析、查找、试验,发现差动电流互感器开关侧其 二次线错接在了测量级上,其电机两侧CT的特性不一致。当给 2号35kV主变充电时就会有直流分量和 谐波串到6kV电机保护回路中(具体分析不在这里赘述),造成差流过大(动作值 1.6A左右,动作整定 值1.02A )。更改后,再次启动电机并用钱形电流表(4只表)检测二次回路,其差流正常,保护不再误 动。 2改造或新设备第一次投产时,电机差动保护动作原因分析 由于安装人员技术水平不高或是粗心或是对设备了解不够、理解偏差,对电机、保护装置改造后或是新设 备第一次投产试运行时,往往会岀现差动保护动作的现象。下面就介绍我供电服务中心所管辖的变电所岀现过的几种情况。 ⑴郭村变624高压注水电机改造后,几乎每次启动都会出现差动保护动作(动作值 6.2A-7.2A。动作整定 值5.2A )。对装置的参数整定,CT的极性、接线进行反复检查均没问题,电机试验也正常。后来确认, 由于电机距离开关柜较远(1000m ),电机中心点CT的带负载能力不够,从而在电机直接启动时(启动电流是额定电流的4-6倍)造成差流岀现。测量电动机尾端到开关柜保护装置的接线直阻为 3.5欧,CT带 负载能力为2.2欧。我们从厂家制造了两只专用CT,二次绕组都制成保护级且变比相同,把其副边串接起 来,在不改变变比的情况下,提升了带负载能力。改造后正常。 ⑵郭村变624电机再次改造后,第一次试运行出现了差动速断跳闸,动作值30.2A,动作整定值21.7A。我们对电机、电缆、CT变比、极性及二次回路进行了检查,都没有问题。对差速的动作值与动作整定值进行比对分析,不该是电机差动CT极性接反(相角差180度),接反后其动作值应在 42A以上,更像是差 动回路或一次回路相序不对,其动作电流肯定大于 21.7A,一般小于42A。其动作值与启动电流 258 2015年9月下 的大小成正比,也可以每次启动时,用四只钳形电流表测得数据,再根据余玄定理大致算岀来理想状态下

高压PT柜爆炸原因分析

PT 柜高压互感器熔断故障的处理和分析 柜高压互感器 互感器熔断故障的处理和分析
高压 PT 柜在高压中起什么作用 1、提供测量电压和电量的表计提供实时电压信号; 2、向需要电压驱动的继电保护提供电压信号 高压开关柜中 PT 柜的作用是什么 PT 柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护 功能。内部主要安装电压互感器 PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 其作用: 1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。 (高压柜屏顶电压小母线的电源就是由 PT 柜提供的, 柜内既有测量 PT 又有 PT 计量 PT (原先都是要求测量 PT 和计量 PT 是分开的, 因为规范规定计量用互感 器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共 用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源 等) 安装互感器,供保护及计量仪表,也可以通过电压互感器为操作系统提供工作电 源。 高压 PT 柜的原理
PT 柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护 功能。内部主要安装电压互感器 PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。其作用:1、 电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线 过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条 件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由 PT 柜提供的,PT 柜内既有测 量 PT 又有计量 PT(原先都是要求测量 PT 和计量 PT 是分开的,因为规范规定 计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级, 但现在如没有特殊要求也有不 分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、 保护用电源等) PT 的作用:把高电压按比例关系变换成 100V 或更低等级的标准二次电压,供保 护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员 隔离。
PT 柜高压熔断器熔断故障的处理和分析
我厂新建石灰石均化库有 4 台 6KV 高压柜, 分别是电源进线柜、 柜、 PT 变压器柜、 高压电动机柜(见图 1(a))。在试运转期间, PT 柜高压熔断器有两次熔断一相,

差动保护误动原因分析及解决措施

差动保护误动原因分析及解决措施 摘要:文章针对变压器差动保护误动率较高的现状,阐述了变压器差动保护的工作原理和作用,探究了引起变压器差动保护误动的原因,主要包括以下几方面:二次回路接线错误或设备性能欠佳、区外故障、电流互感器局部暂态饱和及和应涌流等,并提出了相应的解决措施。 关键词:差动保护;误动;和应涌流 变压器是配电网的重要组成设备,其运行状态直接影响着配电网供电的稳定性和可靠性,为了确保变压器安全、可靠的运行,通常给变压器安装差动保护装置,目前多数变压器都采用纵联差动保护为主保护。然而运行时,差动保护引起的保护误动时常出现,据相关部门的统计数据显示,某区域在2010~2013年,变压器差动保护共动作1 035次,其中误动作有237次,误动率高达22.9%,部分误动原因没有查清楚,就允许变压器继续运行,给整个配电网的可靠运行造成安全隐患。基于此,本文对变压器差动保护误动问题进行了探讨。 1 差动保护的基本工作原理及作用 1.1 基本工作原理 变压器正常运行时,高低两侧的不平衡电流近似于零,若保护区域内发生异常或者故障,同时不平衡电流数值达到差动继电器动作电流时,保护装置开始动作,跳开断路器,切断故障点。 1.2 保护作用 差动保护是相对合理、完善的快速保护之一,能准确反映出变压器绕组的各种短路,例如:相间、匝间及引出线上的相间短路等,避免变压器内部及引出线之间的各种短路导致变压器损坏的重要作用。 2 差动保护误动的原因分析及解决措施 2.1 二次回路接线错误或设备性能欠佳 经过多年运行统计可知,引起差动保护误动的一个原因是二次回路接线错误或者二次设备性能欠佳。变压器差动保护二次接线线路复杂,通常要进行三角形和星形接法的变换,现场调试时工作人员一疏忽就极易将接线弄错,主要表现在以下几方面:电流互感器极性接反、组别和相别错误。为了避免上述问题,可加强对调试安装人员进行专业技能培训,提高业务水平,在调试运行时,关键环节要重点进行检查。 2.2 区外故障

电气高压断路器中高压断路器的机械故障监测研究

电气高压断路器中高压断路器的机械故障监测研究 随着用电需求的规模不断增长,使得我国的电网规模越来越大。如何保障供电网络的安全性和可靠性是电力行业发展面临的重要问题。断路器断路器机械检修系统可以有效保障供电网络的安全性和可靠性,但是在实际运行过程中可能存在着机械故障,因此本文在此基础上重点分析了电气高压断路器中高压断路器的机械故障的相关问题,从而更好促进我国电力行业的发展。 标签:电力行业;电网系统;漏电器隐形故障;电力系统连锁故障;稳定性 前言 近些年,随着信息技术不断发展,电力系统的自动化水平取得了很大的发展,为保障国民经济发展做出了重要的贡献。但随着我国对于电力需求越来越大,使得电力网络的规模越来越大,电力系统的结构越来越复杂,在电力系统工作的各个环节容易出现各种机械事故,给电力系统的人员造成一定的伤害。因此如何开展断路器断路器机械故障技术对于电力系统的安全运行至关重要,也保障了工作人员的生命财产安全,从而保障了电力系统的安全稳定的运行。 1.断路器断路器机械检修的重要性 断路器断路器机械检修的主要原理是通过相关的断路器断路器机械检修装置来切断相关的故障电路,从而保护相关电力人员和电力高压断路器的安全,因此断路器断路器机械检修技术对于保护相关人员的安全具有重要的意义。随着我国不断电力技术的不断发展,我国在断路器断路器机械检修技术方面也取得了很大的发展,目前在电力行业常用的主要有四种断路器断路器机械检修类型:1.零序电流互感器;2.总开关;3.分离脱扣线圈;4.脱扣装置。当电力工程人员在使用断路器断路器机械检修装置是,相关高压断路器能够检测电力系统相关的电力参数,主要通过检测电压电流参数的异常,通过一定的放大措施,如果发现异常就进行相关的切断电源处理,从而实现断路器断路器机械检修。 在我国电力行业的发展过程中,电力工程师在电力工程项目中常使用的断路器断路器机械检修装置主要是两种类型:第一种是电流动作保护器,第二种是电源动作保护器。同时在保护方式上也可以分为直接保护和间接保护的方式。直接保护是通过覆盖的技术直接来保护电路,而间接保护采用的是通过隔离的措施来进行相关电路的保护。断路器断路器机械检修对于保护电力系统人员安全和电力高压断路器具有重要的意义,能够有效降低电力事故的破坏范围,有效降低企业的经济损失,同时也能够最大程度保障电力系统的安全性。 2.机械振动信号的监测 高压断路器依靠其机械部件的正确动作来发挥其功能,因此各部件的机械可靠性极为重要。加强对机械故障的监测,提前发现潜在故障,对于降低高压断

高压断路器的常见故障分析和维修分析

高压断路器的常见故障分析和维修分析 摘要:电作为人们生活最必不可少的能源之一给人们的生活带来便捷。在经济发展迅猛的时代里,电力需求不断的增加,但高负荷也带来一定的危险,在实际过程中常出现因电网负载量过高而产生的不安全事件。国家十分重视电网安全问题,并不断对电网进行相应的工程改造,以保障其符合现代人的用电需求。在改造过程中,断路器作为重要的设备,需加以重视与维护。 关键词:高压断路器;故障;维修 为了符合现时代的发展,电力企业不断的更新改革,以求提升服务质量,保障电力系统的顺利运行。断路器的应用对于维护电力系统安全具有至关重要的作用,一方面可以轻松变换电网运行状态,在发生故障后可对电路进行紧急切换,使得电网能够无故障的运行;另一方面,在出现较大的故障时,可以控制故障范围不被扩大,减少对整个电网所造成的影响。然而在实际运行期间,高压断路器常发生故障,因此对高压断路器的常见故障作分析,同时制定出相应的对策有利于维护电网的稳定。 1断路器的常见故障分析和处理方法 1.1拒绝合闸故障 拒绝合闸故障所产生的原因一方面出自机构本身,如自身电源电压不足,亦或操作回路出现断线等。除上述原因外,另一种原因则多操作机构未锁于合闸位置,这时高压状态下合闸时则会受到冲击,也无法锁住。 针对上述情况,首先需对操作机构进行检修,保障操作电源的电压值属于正常范围内再合闸。其次还需对操作回路或熔断器进行检修,发现故障时及时的确定故障原因,而后再及时解决,并应当将操作电压设为额定值,以减少后期出现相同的故障。 1.2 拒绝分闸故障 拒绝分闸故障的原因也较多,其所涉及的设备、原件种类也较多,如因继电保护故障而导致拒绝分闸故障;也可能是因为分闸线圈无电压而导致故障。诸如此类因素在此不一一介绍。 针对上述原因,首先需明确故障原因,而后再进行针对性的修理。 1.3断路器误动作故障 该故障的形成原因则可分为两类,一方面是因为人员操作失误;另一方面则是绝缘体受损、挂钩故障等因素而引发。 针对上述情况,应当按照正确的、规范的流程对其进行重新投入,仔细检查电气与机械故障部位,对其进行仔细筛查与修理。 1.4 断路器缺油故障 若出现断路器缺油,仅需仔细查看是否存在漏油情况即可。 针对该种情况,首先需将操作电源切断,同时在周围放置警告牌,确保在检修期间无人拉闸以保障安全。在加油前需将先转移该线路的全部负载,同时需关闭所有的电源,避免出现安全事故。若故障断路器所连接的线路不可另行供电时,则需将断路器所供负载全部拉断而后再加油处理。 1.5 断路器着火故障 断路器着火可能原因如下:(1)外部套管受潮后未能及时进行干燥处理,从而导致地闪络或相间闪络;(2)内部的油中有杂质不纯或同样受潮,使得断路器内部闪络;(3)在切断断路器时较为缓慢,不能及时将其切断;(4)过多的油量造成油面上的缓冲空间不足。 对上述因素,可进行如下的处理:立即断开断路器线路与电源,并将断路器两侧的开关拉开。在使用灭火器进行扑火前需保障电源被切断,而后再进行灭火,必要时以泡沫灭火器进行灭火。 2 断路器的维护修理 2.1灭弧室的检修方法 2.1.1 常规检修项目

光纤差动保护动作原因分析

关于线路光纤差动保护误动的原因分析 1、摘要 2014年5月30日晚22:57分,在内蒙杭锦旗源丰生物热电厂,发生两条线路光纤差动保护动作跳闸事故;后经调度同意恢复线路供电,在操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,经检查1#主变没有任何故障,申请调度令再次恢复供电,调度同意并仅限最后一次恢复供电,当又一次次操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸。至此,不能正常运行。 2、基本概况及事故发生经过 内蒙杭锦旗源丰生物热电厂有两台发电机变压器组,主变高压侧为35KV系统,两路进线由上级220KV变电站引来,两路进线之间有母联开关,启动备用变压器由Ⅰ段母线供电。由于两路进线在上级变电站为同段母线输送,所以正常运行时母联合环,两台机组并列运行。听当值运行人员讲,5月30日晚22:08分,事故发生之前系统报出过TV断线、零序过压、主变过负荷故障,并且C相系统电压均为零的状况,即刻到35KV配电室巡视,最终发现在Ⅱ段主变出线柜跟前闻见焦糊味。当即汇报调度采取措施,申请调度断开35KV母联开关310,保证Ⅰ段发电机变压器组正常运行。然后意在使Ⅱ段发电机变压器组退出运行,以便检查Ⅱ段主变出线柜焦糊味的来源情况。结果在间隔50分钟后,当晚22:57分左右,2#主变差动保护动作,跳开高低压侧开关,发电机解列.Ⅰ段、Ⅱ段线路光纤差动保护莫名其秒的同时动作跳闸,1#主变高低压侧开关紧跟着也跳闸,造成全厂停电事故。

上述情况发生后,向调度汇报,申请恢复线路供电,以保厂用系统不失电安全运行。调度要求自行检查故障后在送电,在晚上23:50分,检查出2#主变出线柜C相CT接地烧毁,后向调度汇报并经调度同意恢复了供电。厂用电所带设备运转正常后,计划启动Ⅰ段发电机变压器组,调度同意.在3:49分,操作1#主变冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,同时向调度汇报。在检查1#主变没有任何故障后,申请调度令,恢复杭源一回线供电.调度同意并仅限最后一次恢复供电, 4:52分, 操作1#主变冲击合闸时, 本条线路光纤差动保护再次动作跳闸,11:33分申请调度恢复本厂厂用电系统,经调度同意,在11:39分恢复了厂用电系统. 根据其它运行人员反映,在此次事故之前,也有光纤差动保护动作跳闸的事情发生,而且不只一次。并且奇怪的是,在两台机组并列运行时,想让两台机组分段运行。在分断联络开关时,线路光纤差动保护也会同时动作跳闸,两条线路全部失电。或是正常操作断开一条线路时,也会使另一条线路光纤差动保护动作跳闸,说明光纤差动保护动作非常不可靠,存在着巨大引患. 3、光纤差动保护误动的原因分析 经过认真检查,2#主变出线柜C相CT接地烧毁(一次对二次及地绝缘为零),B相CT也有严重拉弧现象,C相CT二次侧也有拉弧过的痕迹.A、B、C相CT一次触头螺丝没有紧死,有不同程度的虚接现象。必须重新更换CT.这也说明相关装置报出TV断线、零序过压、主变过负荷故障的原因所在, C相CT接地并存在严重拉弧现象,那么 C相系

高压开关设备反事故技术措施(1)

高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运

行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。

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