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催化装置外取热器爆管应急预案


催化装置外取热器爆管应急预案






编制:袁晓云

审核:

批准:




催化区块
2007.9.13

1、概述
140万吨/年催化裂化装置,自07年8月第二周期开工全炼减渣以来,烧焦罐一直满负荷或超负荷状态运行。目前外取热器的单动滑阀开度已经达到60%,产汽量在90吨左右,也已达到设计满负荷操作,外取热松动风对管束是否影响大,都对目前外取热的操作带来了一些不确定因素。经过一个周期的运行,装置大检修期间发现J12B管束已经存在泄漏,目前已经将其切除,为保证催化装置安全平稳运行,催化区块针对外取热爆管事故制定了本操作应急预案,以便能够及时的应对外取热器爆管后的危险因素,防止事故扩大化。
2、应急组织机构及人员安排
应急负责人:运行值长 协助:区块主任
反应岗位
DCS监盘:反应主操及二操共2人 外操1人
技术支持:区块技术员1人
分馏稳定岗位
DCS监盘:分馏、稳定主操各1人 外操2人
技术支持:区块技术员1人
两机岗位
DCS监盘:主风机、气压机主操1人 主风机外操1人
技术支持:区块技术员1人
装置恢复:副班2个班进厂协助。
3、应急预案
3.1爆管原因及现象
原因:(1)启动松动风旁路长时间吹至外取热器管束,将外取热器管束吹破。
(2)取热管母材有缺陷。
(3)取热管超过使用寿命(寿命一般为8年),管壁磨损减薄、破裂。
(4)蒸发管局部有结垢,受热不均匀造成局部过热则可能会发生突然爆管。
现象:(1)再生器压力急剧上升, 双动滑阀迅速开大,甚至双阀开至100%时再生器压力仍继续上升。
(2)密相床上部密度下降,旋风分离器压降上升,再生器密相床以上温度下降。
(3)催化剂跑损增加,烟囱排烟颜色变化。
(4)汽包给水流量变化过大,大于蒸汽流量,严重时汽包水位难以正常维持。
3.2应急措施
因外取热器爆管和内取热器爆管现象基本一致,所以一旦出现上述现象,反应内操需立即观察汽包上水和产汽流量,初步判断是内取热器还是外取热器爆管所致。
操作的原则:在发生外取热器漏水的情况严重时(即外取热器爆管),投四器自保先将装置摆到安全状态,对重点部位和特阀全面检查,关闭提升管进料器壁手阀,及时汇报部领导和区块,组织操作人员尽快查出漏水管并切断漏点,经过全面检查确认后开始进行恢复生产准备。
1) 装置投主风自保,按照《催化装置主风自保后HSE作业指导书》进行紧急停工和有步骤恢复生产。
2) 发生外取热器爆管后,再生器压力会急剧上升,此时在投主风自保后,应快速关闭烟机入口蝶阀和高温

闸阀(由于蝶阀只能关至13%,因此紧急情况下要尽快落大闸阀),以防烟机飞车;同时开大双动滑阀,以最快速度将再生器压力控制平稳。
3) 现场检查所有自保阀动作情况,特别是检查烟机蝶阀、高温闸阀是否关闭,双动滑阀的开度是否开大,现场关死一、二段进料器壁阀手阀,立即开大预提升蒸汽、雾化蒸汽和汽提蒸汽,确保沉降器压力平稳保证粗旋入口线速,防止催化剂跑剂进入分馏塔。
4) 检查装置联锁自保状态安全正常后,外操2人到外取热器平台,先观察降水管和返汽线压力表是否有压力变化大,可以初步判定变化大的管束泄漏,将其切除,若压力没有明显变化,则采取逐个关闭单组取热管进出口阀门,查出漏水管,并切出泄漏管束。
5) 漏水管切出后,联系运行保障部进一步检查确认外取热状态。
6) 问题处理完后请示上级领导催化是否进入开工状态。
7) 若外取热爆管泄漏过大,造成烧焦罐或外取热催化剂和泥,催化装置必须尽快请示领导是否做停工卸剂准备。

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