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转炉炼钢降低石灰消耗

转炉炼钢降低石灰消耗
转炉炼钢降低石灰消耗

转炉炼钢降低石灰消耗

华西炼钢厂:闫海龙、赵盛贤、朱凌之

内容提要:转炉炼钢造渣工艺采用留渣操作,同时配加轻烧白云石,降低石灰消耗。华西钢铁公司炼钢厂从2012年以后开始实施,技术已经成熟,石灰消耗明显下降,取

得较好的经济效益。。

一、生产条件及生产现状

华西钢铁公司炼钢厂现有600t混铁炉一座,40t顶底复吹转炉两座,铁水从高炉进入炼钢厂,经过KR脱硫处理,后倒入600t混铁炉,再进入转炉冶炼。炉后配有两个吹氩站,配有废钢调温设施。连铸分别为R6m两台,1#机断面为150╳150mm2热送高线厂,2#机断面为165╳225mm2、165╳280mm2,分别送不锈钢轧钢厂和带钢厂。

生产的品种有:Q195、Q195B、Y195-1、U195L、Q215、Q235A、Q235B、Q345B、DQ345B、H08、H08A、08Al、H11MMn2SiA、DR、DR-1、40#、70#、ML35、JD2、40Cr、30Mn2、SAE10B08、SAE10B17、45#、45#-2、20#、65Mn、HRB400E 2012年之前,转炉造渣料由石灰、煤球、萤石、球团矿(冷却剂),在出钢结束后,根据炉渣情况,当炉渣氧化性高时则加150~200kg/炉改渣剂,以利于溅渣护炉。

2012年前转炉造渣石灰消耗比较高,一般消耗在75kg/t钢以上,高则超过85kg/t 钢。在2010年4月随意抽了10炉,其数据见表1:

从表一中可以看出,这10炉钢的平均铁水单耗为905.39kg/t钢,铁水+生铁块+废钢

合计消耗为1144.49kg/t钢,其中石灰单耗为70.2kg/t钢,而当时铁水条件相对不错,铁水成分都较好,Si含量在0.48~0.55%之间,P、S含量较低,铁水中Mn含量还可以,铁水温度平均在1355℃,但石灰消耗还是高于70kg/t钢。

二、降低石灰消耗采取的工艺措施

1.采用留渣操作

采用留渣操作最担心的是安全问题,因此转炉开始实测留渣操作时对炉内所留的炉渣要心中有数,对于严重后吹的转炉渣则不实行留渣操作,其溅渣结束后把后吹的炉渣倒尽,对于一般的炉渣,在溅渣结束后到出部分炉渣,留1/2炉渣在转炉内,紧接着加入废钢,然后兑铁水。华西转炉从2012年开始实行留渣操作,已经过2年多的实践,未出现兑铁水喷溅情况。

2.

轻烧白云石加入量一般每炉在1t左右,在转炉开吹2分钟之后就开始加入,在第一批渣料同时加入炉内。

3.调整转炉装入量

铁水+生铁块+废钢总装入量不超过45t,铁水、废钢根据铁水成分、铁水温度进行适当调整。

4.采用轻烧白云石之后,取消镁球、萤石、改渣剂的使用,萤石取消之后不影响转炉

造渣,根据铁水成分、温度,配加部分返矿,保证转炉造渣和温度控制。

三、转炉底吹工艺

四、转炉底吹砖为弥散型透气砖,砖内布有32个不锈钢针管,炉底布置位置如下图所

示:北

东耳轴

五、 底吹工艺曲线采用自动控制,其工艺曲线如下图所示: (m 3/min

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (吹氧量%)

底吹总管压力≥0.6MPa ,汽包压力≥0.35MPa ,底吹压力为108Nm 3/h 。 开吹气源为N 2气,供气强度为0.4Nm 3/T ·min ;当吹氧量到35%时,供气强度降为0.03 Nm 3/T ·min ;吹氧量到60%时,N 2气自动切换为Ar 气,直至吹

炼终点;出完钢后进行溅渣护炉,Ar 气自动切换N 2气,供气强度提高到0.5 Nm 3/T ·min ,溅渣完毕后,供气强度降为0.03 Nm 3/T ·min 。

六、 工艺改进后效果

在2012年工艺改进之后,石灰消耗明显下降,在2013年随意抽查10炉钢数据,如表3所示:

从表中可以看出,石灰消耗为37.08kg/吨钢,轻烧白云石消耗为25.18kg/吨钢;原

工艺石灰+镁球合计消耗为74.17kg/吨钢,改进后石灰+轻烧白云石为62.26kg/吨钢,下降11.91kg/钢。

2010年与2013年改进工艺后的主要消耗对比表如表3所示:

仅石灰、镁球、萤石、改渣剂、轻烧白云石、氧气消耗、球团矿改用返矿,这几项消耗变化,产生较大的经济效益。

石灰:500元/吨;萤石:1200元/吨;镁球:750元/吨;改渣剂:760元/吨;

轻烧白云石:268元/吨;烧结返矿:683.76元/吨;球团矿:1175.55元/吨;

生白云石:76.92元/吨

2010年

石灰:77.83╳500/1000=38.92元/吨

镁球:12.03╳775/1000=9.32元/吨

萤石:2.50╳1200/1000=3.0元/吨

球团矿:16.33╳1175.55/1000=19.20元/吨

合计:71.37元/吨

2013年

石灰:40.13╳500/1000=20.07元/吨

轻烧白云石:25.34╳268/1000=6.79元/吨

返矿:18.19╳683.76/1000=12.44元/吨

生白云石:11.47╳76.92/1000=0.883元/吨

合计:40.18元/吨

2013年采用改进工艺炼钢之后,吨钢消耗比2010年原工艺下降31.19元/吨,按2013年产量1105806.68吨计算,产生效益约3400万元。

结论:转炉炼钢采用复吹工艺,改进转炉造渣材料降低石灰消耗,可取得较好的经济效益,钢的质量明显提高。

炼钢工艺的发展历程

炼钢工艺的发展历程 2008年12月8日摘自冶金自动化网 炼钢方法(1) 最早出现的炼钢方法是1740年出现的坩埚法,它是将生铁和废铁装入由石墨和粘土制成的坩埚内,用火焰加热熔化炉料,之后将熔化的炉料浇成钢锭。此法几乎无杂质元素的氧化反应。 炼钢方法(2) 1856年英国人亨利·贝塞麦发明了酸性空气底吹转炉炼钢法,也称为贝塞麦法,第一次解决了用铁水直接冶炼钢水的难题,从而使炼钢的质量得到提高,但此法要求铁水的硅含量大于0.8%,而且不能脱硫。目前已淘汰。 炼钢方法(3) 1865年德国人马丁利用蓄热室原理发明了以铁水、废钢为原料的酸性平炉炼钢法,即马丁炉法。1880年出现了第一座碱性平炉。由于其成本低、炉容大,钢水质量优于转炉,同时原料的适应性强,平炉炼钢法一时成为主要的炼钢法。 炼钢方法(4) 1878年英国人托马斯发明了碱性炉衬的底吹转炉炼钢法,即托马斯法。他是在吹炼过程中加石灰造碱性渣,从而解决了高磷铁水的脱磷问题。当时,对西欧的一些国家特别适用,因为西欧的矿石普遍磷含量高。但托马斯法的缺点是炉子寿命底,钢水中氮的含量高。 炼钢方法(5) 1899年出现了完全依靠废钢为原料的电弧炉炼钢法(EAF),解决了充分利用废钢炼钢的问题,此炼钢法自问世以来,一直在不断发展,是当前主要的炼钢法之一,由电炉冶炼的钢目前占世界总的钢的产量的30-40%。 炼钢方法(6)

瑞典人罗伯特·杜勒首先进行了氧气顶吹转炉炼钢的试验,并获得了成功。1952年奥地利的林茨城(Linz)和多纳维兹城(Donawitz)先后建成了30吨的氧气顶吹转炉车间并投入生产,所以此法也称为LD法。美国称为BOF法(Basic Oxygen Furnace)或BOP法, 如图1所示。 图1 BOF法 炼钢方法(7) 1965年加拿大液化气公司研制成双层管氧气喷嘴,1967年西德马克西米利安钢铁公司引进此技术并成功开发了底吹氧转炉炼钢法,即OBM法(Oxygen Bottom Maxhuette) 。1971年美国钢铁公司引进OBM法,1972年建设了3座200吨底吹转炉,命名为Q-BOP (Quiet BOP) ,如图2所示。 图2 Q-BOP法 炼钢方法(8) 在顶吹氧气转炉炼钢发展的同时,1978-1979年成功开发了转炉顶底复合吹炼工艺,即从转炉上方供给氧气(顶吹氧),从转炉底部供给惰性气体或氧气,它不仅提高钢的质量,而且降低了炼钢消耗和吨钢成本,更适合供给连铸优质钢水,如图3所示。 图3 转炉顶底复合吹炼法 炼钢方法(9) 我国首先在1972-1973年在沈阳第一炼钢厂成功开发了全氧侧吹转炉炼钢工艺。并在唐钢等企业推广应用,如图4所示。

降低转炉钢铁料消耗的措施

降低转炉钢铁料消耗的措施 钢铁料消耗是转炉生产的一项重要综合性技术经济指标,也是转炉成本构成的主体,占炼钢的成本的80%。影响钢铁料消耗的原因是: 1、转炉吹损过大 铁水条件较差,其Si成分波动较大,喷溅率达到5%。低硅铁水时易因热量不充足、操作不当造成严重后吹,使渣中氧化铁含量大增,增加了铁损。 2、钢水收得率低 高温浇铸时坯壳较薄,容易引发生产事故。由于事故多发导致回浇余钢水、连铸坯废量增多。同时由于切割隔嘴更换不及时,氧压不合理致使隔口较大,降低了钢水收得率。 3、出钢温度高 出钢温度高会增加连铸事故,同时使铁水烧损过多。 解决措施: 调整炉龄结构 用部分低价辅料代替废钢入炉量,降低钢铁料成本。 2、提高石灰质量 采用优质石灰石烧制石灰,对石灰加入量实行精确控制。 3、减少渣料加入量 钢渣量每增加10kg/t,钢铁料消耗会升高2.5kg/t,应实行小渣量操作。 4、提高高拉碳率 提高高拉碳率,会大幅度减少后吹,减少了金属氧化损失。 5、降低渣中FeO含量 在确保不烧枪、不粘钢的前提下降低过程枪位,在满足脱磷前提下降低渣中全铁含量,将渣中全铁含量控制在16%以下。 6、降低出钢温度 采用全程钢包加盖工艺,以降低出钢温度。 7、提高连铸金属收得率 1)连铸过程采取低温快铸的操作思路,优化结晶器保护渣理化性能,确保浇铸过程的稳定,杜绝浇铸过程中的粘结现象,减少重新甩坯。 2)提高中包连铸寿命,减少热换中包次数,降低甩废率。

3)严格控制中包浇余钢水量,将中包大块高度控制在200mm以下。4)根据铸坯断面尺寸选用合适的切割嘴,将焊缝减小,以减少切割渣。更多精彩内容请登录中国冶金装备网

转炉炼钢终点控制技术现状研究

转炉炼钢终点控制技术现状研究 摘要】在炼钢过程中,终点控制技术是一个相对重要的环节,该项工作的效率 会直接影响到转炉炼钢的整体效率。基于此,本文对转炉炼钢中的终点控制技术 进行了具体研究,以期从根本上把握终点的控制技术,充分发挥技术优势,在提 高技术专业化水准的同时,进一步提高转炉炼钢的生产效率,促使炼钢企业朝着 更好的方向发展。 【关键词】转炉炼钢;终点控制;技术应用 实施终点控制技术的作用在于控制炼钢时间,这是一项重要的操作程序,需 要在转炉炼钢后期进行,具体包括动态化控制、静态化控制、人工控制以及自动 化控制等四项技术。每种控制技术都有各自的优势,其所产生的应用效果也存在 差异。在今后的生产过程中,为了能够更好地利用该项技术,相关技术人员要根 据生产实际,并结合以往的实践经验,切实做好技术应用工作,本文就此展开论述。 一、终点控制技术的应用实践 (一)动态化控制技术 1、炉气动态分析终点控制 炉气动态分析终点控制主要是由根据炉口表的成分检测结果,计算钢铁熔池 脱碳的实际速率,该操作在吹炼的后期阶段进行,当确定了钢水的温度和成分后,方可实现转炉炼钢的终点动态化目标。该项技术通过连续性动作来提示钢水的实 际含碳量和温度,同时还能够利用动态化分析对控制系统加以校正,更加直观的 向工作人员展现钢水的 P、S 实际变化状况。就实际操作结果分析,笔者发现终点钢水的碳实际质量分数与其测量的精准度和命中率是成反比的。由此可见,炉气 动态分析终点技术在终点碳温的命中几率提升方面具有积极意义。 2、副枪动态分析终点控制 技术人员要在即将到达吹炼终点期时,将副枪插入熔池内,从而获取池内的 碳实际含量和相应的温度检测数值。根据最终检测结果,技术人员要对静态模型 进行客观分析,最终计算结果,并给予更正处理。此外,吹炼的终点需要加入足 量的副原料,当供氧量足够时,技术人员必须严格控制终点命中率,以此来保证 转炉冶炼的稳定性。在计算机技术的辅助作用下,得以实现高水平、高质量的转 炉冶炼动态化的控制目标。当钢中碳的质量分数较低时,技术人员要用结晶的定 碳技术去分析该项数据,获取到最精确的实时测量数据;而当该项数值处于较高 的分数时,技术人员是无法保证测量精准度的。因此副枪动态分析终点控制技术 多用于低、中型的碳钢生产企业。 (二)静态化控制技术 静态化控制技术的实际应用较为严格,需要技术人员把握好原材料的基础条 件和吹炼的钢种目标等因素,通过对各种材料的精准化分析,最终确定供氧量标准,其后方可进行下一步的操作。静态化控制技术对于吹炼操作期间的更改难度 提出了更高的要求,其终点命中率通常会受到多种客观因素的影响,因此在该项 技术的实际应用期间,技术人员需要结合以往的实践经验,牢牢控制终点控制标准,该种技术应用环境下的终点碳温实际命中几率大约为 80%。 (三)自动化控制技术 炉渣在线式检测专项技术是自动化控制技术中的典型,通过技术应用能够对 炉渣实际状态进行实时化的监控和探测,且在吹炼操作期间,该项技术还能够合

转炉烟气放散点火安全操作规程

编号:SM-ZD-31743 转炉烟气放散点火安全操 作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

转炉烟气放散点火安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、煤气点火工必须经煤气安全知识培训,并考试合格后方可上岗。严禁非值班人员进行操作。 2、进入煤气区域工作,必须2人以上,带煤气作业应事先通知工段有关人员和煤气防护站,并佩戴空气呼吸器。 3、接班后,对区域煤气管网及设备设施进行全面检查,确保煤气管网阀门、法兰、仪表接头连接处检查确认无泄漏,固定式报警器工作正常,检查发现隐患应及时整改,对不能处理的问题向工段汇报,并采取临时性安全措施,确保运行安全可靠,并做好相关记录。 4、煤气点火工必须熟悉所属区域煤气管道、设施及设备。煤气管道阀门、设施及设备上须悬挂明显的标识牌、警示牌及看牌,保证各类示牌标识清楚、醒目。 5、对转炉煤气点火装置进行检修及检查人员应于岗位人员联系,岗位人员要及时进行煤气危险告知,并做好安全

转炉炼钢设计-开题报告(终极版)

湖南工业大学 本科毕业设计(论文)开题报告 (2012届) 2011年12月19日

顶底复吹技术,工艺成熟,脱磷效果好,在后续的生产中采用多种精炼方法,其中LF、RH 、CAS—OB、VOD、VAD的应用可以很好的控制钢水的成分和温度,生产纯净钢,不锈钢等,连铸工艺能够实现连续浇铸,提高产量,降低成本,同时随着连铸技术的发展,近终型连铸,高效连铸等多种连铸技术得到应用,大大的提高了铸钢的质量,一定范围内降低了企业的成本。经现代技术和工艺生产出来的如板材,管线钢,不锈钢等的质量得到了很大的保障,市场的信誉度高,市场需求量大。 故设计建造年产310万t合格铸坯炼钢厂是可行的,也是必要的。 2.2 主要研究内容 研究内容包括设计说明书和图纸两个部分。 2.2.1 设计说明书 (1)中英文摘要、关键词 (2)绪论 (3)厂址的选择 (4)产品方案设计 (5)工艺流程设计 (6)转炉容量和座数的确定 (7)氧气转炉物料平衡和热平衡计算 (8)转炉炼钢厂主体设备设计计算(包括转炉炉型、供气及氧枪设计、精炼方法及设备、连铸设备) (9)转炉炼钢厂辅助设备设计计算(包括铁水供应系统、废钢供应系统、出钢出渣设备、烟气净化回收系统) (10)生产规模的确定及转炉车间主厂房的工艺布置和尺寸选择(包括车间主厂房的加料跨、炉子跨、精炼跨、浇注跨的布置形式及主要尺寸的设计确定)(11)劳动定员和成本核算 (12)应用专题研究 (13)结论、参考文献 2.2.2 设计图纸 (1)转炉炉型图 (2)转炉炼钢厂平面布置图 (3)转炉车间主厂房纵向剖面图 2.3 研究思路及方案 (1)根据设计内容,书写中英文摘要、关键词。 (2)查阅专业文献,结合毕业实习,收集当前转炉炼钢工艺技术、车间设

2020版转炉炼钢安全操作规程

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版转炉炼钢安全操作规程 Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

2020版转炉炼钢安全操作规程 (1)准备工作 转炉炼钢开炉前的准备工作非常重要,稍有忽视就可能酿成重大人身事故。吹炼时,发现烟罩漏水,应马上停吹,关闭中压水阀门,检修焊接,直至不漏水为止。 检查管道与阀门时,要有监护和检查二人同时进行,严禁吸烟,周围不得有明火,防止漏氧燃烧。在氧气管道周围,不准堆放易燃易爆和油污物。 炉盖上面焊有水箱,转炉倒炉时,钢水不能碰水冷炉口,以免引起事故。冶炼过程中如发现水冷炉口漏水,应立即停吹,派二人检查进水阀门并修复。 (2)冶炼过程的安全 ①兑铁水后吹第一炉钢时,温度要升高,吹炼时间要长,这样

可避免发生塌炉。尽管如此,新开炉子倒渣出钢时,周围人员还应让开,因为这时炉体尚不稳定,烧结不牢固,而炉内气流非常激烈,炉内渣子易喷出炉外,造成炉衬剥落,严重时可能塌炉。 ②装料前应将炉内残钢残渣倒掉。装料时先装废钢和铁矿石,后装适当温度的铁水。加入的废钢原料要仔细清理,不能把带炸药的废武器,盛有水、冰、雪的容器加入炉内。发现废旧炮弹不许乱拆乱动,应及时交有关部门处理。 ③在冶炼过程中,炉长和摇炉工要密切注意火焰的变化,当吹到终点火焰还不下降,周围有烟雾上升时,应提前检查。发现喷枪渗水时,应迅速调换喷枪,如果继续吹炼,喷头大量漏水,会造成严重的爆炸事故。 ④发生喷溅时,火星冲出氮(或蒸汽)封口,可将氧气皮管烧坏,造成设备事故,如果渣子不化而又采取高枪位的不正常操作,造成连续性的剧烈大喷溅,危害更大。还有一种是动炉倒渣大喷溅,爆炸威力大,往往会炸坏摇炉房的仪器设备、灼伤人员。出现这种大喷溅的原因是渣子氧化性过高、氧气截止阀失效,漏氧时间过长等,

转炉炼钢工艺流程

转炉炼钢工艺流程 转炉炼钢工艺流程 这种炼钢法使用的氧化剂是氧气。把空气鼓入熔融的生铁里,使杂质硅、锰等氧化。在氧化的过程中放出大量的热量(含1%的硅可使生铁的温度升高 200摄氏度),可使炉内达到足够高的温度。因此转炉炼钢不需要另外使用燃料。 电炉.转炉系统炼钢生产工艺流程简图 转炉炼钢是在转炉里进行。转炉的外形就像个梨,内壁有耐火砖,炉侧有许多小孔(风口),压缩空气从这些小孔里吹炉内,又叫做侧吹转炉。开始时,转炉处于水平,向内注入1300摄氏度的液态生铁,并加入一定量的生石灰,然后鼓入空气并转动转炉使它直立起来。这时液态生铁表面剧烈的反应,使铁、硅、锰氧化(FeO,SiO2 , Mn0,)生成炉渣,利用熔化的钢铁和炉渣的对流作用,使反应遍及整个炉内。几分钟后,当钢液中只剩下少量的硅

与锰时,碳开始氧化,生成一氧化碳(放热)使钢液剧烈沸腾。炉口由于溢出的一氧化炭的燃烧而出现巨大的火焰。最后,磷也发生氧化并进一步生成磷酸亚铁。磷酸亚铁再跟生石灰反应生成稳定的磷酸钙和硫化钙,一起成为炉渣。 当磷与硫逐渐减少,火焰退落,炉口出现四氧化三铁的褐色蒸汽时,表明钢已炼成。这时应立即停止鼓风,并把转炉转到水平位置,把钢水倾至钢水包里,再加脱氧剂进行脱氧。整个过程只需15分钟左右。如果空气是从炉低吹入,那就是低吹转炉。 随着制氧技术的发展,现在已普遍使用氧气顶吹转炉(也有侧吹转炉)。这种转炉吹如的是高压工业纯氧,反应更为剧烈,能进一步提高生产效率和钢的质 转炉一炉钢的基本冶炼过程。顶吹转炉冶炼一炉钢的操作过程主要由以下六步组成: (1)上炉出钢、倒渣,检查炉衬和倾动设备等并进行必要的修补和修理; (2)倾炉,加废钢、兑铁水,摇正炉体(至垂直位置); (3)降枪开吹,同时加入第一批渣料(起初炉内噪声较大,从炉口冒出赤色烟雾,随后喷出暗红的火焰;3?5min后硅锰氧接近结束,碳氧反应逐渐激烈,炉口的火焰变大,亮度随之提高;同时渣料熔化,噪声减弱); (4)3?5min后加入第二批渣料继续吹炼(随吹炼进行钢中碳逐渐降低,约12min后火焰微弱,停吹);

转炉炼钢知识问答

转炉炼钢知识问答 1 转炉炼钢的原材料 1-1 转炉炼钢用原材料有哪些,为什么要用精料? 炼钢用原材料分为主原料、辅原料和各种铁合金。氧气顶吹转炉炼钢用主原料为铁水和废钢(生铁块)。炼钢用辅原料通常指造渣剂(石灰、萤石、白云石、合成造渣剂)、冷却剂(铁矿石、氧化铁皮、烧结矿、球团矿)、增碳剂以及氧气、氮气、氩气等。炼钢常用铁合金有锰铁、硅铁、硅锰合金、硅钙合金、金属铝等。 原材料是炼钢的物质基础,原材料质量的好坏对炼钢工艺和钢的质量有直接影响。国内外大量生产实践证明,采用精料以及原料标准化,是实现冶炼过程自动化、改善各项技术经济指标、提高经济效益的重要途径。根据所炼钢种、操作工艺及装备水平合理地选用和搭配原材料可达到低费用投入,高质量产出的目的。 转炉入炉原料结构是炼钢工艺制度的基础,主要包括三方面内容:一是钢铁料结构,即铁水和废钢及废钢种类的合理配比;二是造渣料结构,即石灰、白云石、萤石、铁矿石等的配比制度;三是充分发挥各种炼钢原料的功能使用效果,即钢铁料和造渣料的科学利用。炉料结构的优化调整,代表了炼钢生产经营方向,是最大程度稳定工序质量,降低各种物料消耗,增加生产能力的基本保证。1-2 转炉炼钢对铁水成分和温度有什么要求? 铁水是炼钢的主要原材料,一般占装入量的70%~100%。铁水的化学热与物理热是氧气顶吹转炉炼钢的主要热源。因此,对入炉铁水化学成分和温度必须有一定的要求。 A铁水的化学成分 氧气顶吹转炉炼钢要求铁水中各元素的含量适当并稳定,这样才能保证转炉冶炼操作稳定并获得良好的技术经济指标。 (1)硅(Si)。硅是转炉炼钢过程中发热元素之一。硅含量高,会增加转炉热源,能提高废钢比。有关资料表明,铁水中WSi每增加0.1%,废钢比可提高约1.3%。铁水硅含量高,渣量增加,有利于去除磷、硫。但是硅含量过高将会使渣料和消耗增加,易引起喷溅,金属的收得率降低。Si含量高使渣中SiO2含量过高,也

铁水硅高条件下转炉的冶炼操作

铁水硅高条件下转炉的冶炼操作总结及对策 9月份共有188炉造双渣,喷溅16炉,喷溅率8.5%。造成石灰消耗、钢铁料消耗升高。下表为8月份消耗与9月份造双渣消耗对比: 一、16炉喷溅原因分析: 除1#炉丙班、3#炉甲班没有喷溅外,其余10个小组都有喷溅,情况如下: 具体分析: 1、侥幸心理没造双渣,有5炉,造成4炉小喷,1炉中喷。 2、中期化渣早,控制不住,喷溅,有4炉。通过分析此类喷溅特点是:倒渣后,吹炼枪位较高,在8~9分钟之间化渣,此类炉渣往往在提枪后30秒左右就能化透,比正常化渣时间提前了约2~3分钟。炉渣呈泡沫渣,这时熔池内正处于碳氧强烈反应期,生成的大量的CO气泡携带着钢渣从炉口喷出。 3、中后期温度高造成的喷溅1炉。分析为一次性加入冷料多,熔池温度骤然下降,温度上来后造成喷溅。

4、前期小喷7炉。主要为泡沫渣喷溅。渣量大,渣层厚,氧化铁聚集。碱度低,生成的气体带动炉渣涌出。 5、从总体废钢来看,废钢数量较少,平均为每炉12吨;铁块每炉平均25吨。 二、铁水硅含量高,给转炉操作带来一定影响,造成金属、温度损失大,冶炼时间延长,为保证生产的顺利进行,特对铁水硅高条件下的转炉的操作做如下规定: 操枪工接到倒罐站兑铁情况后必须对硅量进行计算,铁水硅含量≥0.8 %时必须采用双渣操作,具体操作如下: 1、废钢的确定:铁水硅在0.8%~1.1%之间,铁水温度在1290~1310℃之间,加入废钢10吨,渣钢5吨,铁块为12~16吨;铁水硅>1.1%,铁水温度大于1310℃,加入废钢10吨,渣钢5吨,铁块为15~20吨。 2、头批渣料的确定:要求上炉留渣量大于1/2。在留渣量为1/2左右时,头坯料为石灰6.5吨左右,轻烧白云石2.5吨左右;全部留渣时,要求石灰5.5吨左右,轻烧白云石2.5吨左右。以保证前期石灰尽快熔化,炉渣碱度迅速达到1.7左右,氧化镁达到8%以上,减少炉衬的浸蚀。 3、硅高铁水降枪吹炼时火焰较少,火焰呈暗红色且火焰较直。基本上没有碳花,较少看到碳焰。由于留渣所以开始吹炼时枪位比正常高5~10cm,氧压正常使用。以尽快熔化炉渣。吹炼1~1.5分钟加入头批料。开吹4~5分钟左右,Si、Mn氧化完毕,炉口碳焰上来之后,有稀薄渣从炉口溢出时,提枪倒渣。 4、倒渣后的冶炼操作: ①石灰的确定:倒渣后,铁水中的磷已去掉50%~70%,此时应确定以后

炼钢(转炉)安全操作规程

炼钢(转炉)安全操作规程 1、严格执行厂、车间安全规程及各项安全管理制度。进入现场 前必须按规定穿戴各种劳保用品。 2、起动操作各种设备前,首先确认设备必须完好、安全装置齐 全、联锁系统灵敏,不准用潮湿的导电物体操作电气设备。 3、渣罐、钢包内有水潮湿不准使用,严禁向钢包或渣罐内扔潮 湿物品或废旧弃物品。 4、冶炼时严禁进入炉下工作,特殊情况进入时,必须采取可靠 的安全措施。 5、更换钢水车、渣罐车时,必须断电,并做到按规定使用吊具。 6、使用地轮(索引)拉钢水车时,地轮到钢水车钢丝绳三角区 内严禁站人,并指定专人指挥。 7、转炉兑铁、加废钢、拉碳摇炉时,所有人员要站在炉子侧面 安全位置,不准任何人从本炉座前方穿过。 8、不准使用已达报废标准的渣罐。 9、使用吊具时,首先检查吊具必须完好,并做到专属专用,不 准使用钢丝绳吊运红热金属,不准使用中碳钢以上及铸钢做别棍。 10、钢水车、渣罐车、过跨车、合金小车等车辆禁止乘人。

转炉炉长岗位安全操作规程 1、上岗前必须穿戴好劳保用品。 2、严禁封点炼钢。 3、凡有下列情况之一不准冶炼或停止冶炼: a)烟道罩群漏水成流或炉楼下有积水。 b)罩群、氧枪传动钢丝绳、保护绳磨损达到报废标准。 c)氧枪氧气胶管漏气,高压水胶管漏水,枪身漏水或喷头漏水。 d)转炉与氧枪罩群一次风机一文水电气联锁失灵。 e)氧枪孔、加料三角槽口氮封压力低于规定数值。 f)氧气调节阀失灵,氧气切断阀漏气。 g)冷却水或氧气测量系统有故障。 4、炉内有液态渣或强氧化渣时严禁兑铁。 5、拉碳提枪时,必须检查枪头、枪身及炉口无异常,确认无误 后方可指挥摇炉工摇炉,如有异常严禁动炉。 6、拉碳摇炉或因故提枪再次吹炼前,炉长负责喊开炉前人员, 以免发生喷溅伤人。 7、罩群、氧枪传动系统有人工作,不得兑铁。 8、脱氧合金化过程,若有异常,炉长要指挥周围人员躲避到安 全位置。 9、出完钢后炉长要检查炉衬侵蚀情况,防止漏钢冲刷水冷圈

转炉炼钢名词解释讲解

转炉炼钢名词解释讲解

转炉炼钢名词解释 答1.同素异构转变 答案:固态金属在不同的温度和压力下具有不同的晶格的现象称为同素异构现象,具有同素异构现象的金属随温度的变化发生晶格形式的转变,称为同素异构转变。 2.韧性 答案:是材料塑性变形和断裂全过程中吸收能量的能力,是材料强度和塑性的综合表现,可以用材料在塑性变形和断裂全过程中吸收能量的多少表示韧性。 3.双相钢 答案:是指低碳钢和低碳低合金钢经临界区处理或控制轧制而得到的主要由铁素体 4.固溶强化 答案:采用添加溶质元素使固溶体强度升高的强化机制,是通过改变材料的化学成分来提高强度的方法,其强化的金属学基础是由于运动的位错与异质原子之间 的相互作用的结果。 5.塑性(重点) 答案:是指金属材料在静载荷的作用下产生永久变形而不破坏的能力。 6.什么叫钢的同素异构转变? 答案:钢是铁与碳的合金。铁在不同的温度范围内呈现不同的晶格形式,对碳有不同的溶解能力。因此,钢在固态随温度发生变化,其晶格形式发生转变,其物理性质也不同,称这种现象为钢的同素异构转变。 7.什么叫完全退火?什么叫再结晶退火? 答案:完全退火是将钢加热至Ac3以上20~30℃,经完全奥氏体化后进行缓慢冷却,以获得近于平衡组织的热处理工艺。 再结晶退火是把冷却变形后的金属加热到再结晶温度以上保持适当时间,使变形晶粒重新转变为均匀等轴晶粒而消除加工硬化的热处理工艺。 8.超声波探伤 答案:是利用超声波的物理性质检验低倍组织缺陷,用这种方法可直接检查钢材的内部缺陷,例如检验锅炉管,还可检查大锻件的内部质量。 9.塑性变形(重点) 答案:物体受外力作用而产生变形,当外力去除后,物体不能够恢复其原始形状和尺寸,遗留下了不可恢复的永久变形,这种变形称为塑性变形。 56.共析转变 10.韧性(重点) 答案:是材料塑性变形和断裂全过程中吸收能量的能力,它是强度和塑性的综合答案:一定成份的固溶体,在某一恒温下,同时析出两种固相的转变称为共

转炉炼钢工艺标准经过流程

转炉炼钢工艺流程 这种炼钢法使用的氧化剂是氧气。把空气鼓入熔融的生铁里,使杂质硅、锰等氧化。在氧化的过程中放出大量的热量(含1%的硅可使生铁的温度升高200摄氏度),可使炉内达到足够高的温度。因此转炉炼钢不需要另外使用燃料。 转炉炼钢是在转炉里进行。转炉的外形就像个梨,内壁有耐火砖,炉侧有许多小孔(风口),压缩空气从这些小孔里吹炉内,又叫做侧吹转炉。开始时,转炉处于水平,向内注入1300摄氏度的液态生铁,并加入一定量的生石灰,然后鼓入空气并转动转炉使它直立起来。这时液态生铁表面剧烈的反应,使铁、硅、锰氧化 (FeO,SiO2 , MnO,) 生成炉渣,利用熔化的钢铁和炉渣的对流作用,使反应遍及整个炉内。几分钟后,当钢液中只剩下少量的硅与锰时,碳开始氧化,生成一氧化碳(放热)使钢液剧烈沸腾。炉口由于溢出的一氧化炭的燃烧而出现巨大的火焰。最后,磷也发生氧化并进一步生成磷酸亚铁。磷酸亚铁再跟生石灰反应生成稳定的磷酸钙和硫化钙,一起成为炉渣。 当磷与硫逐渐减少,火焰退落,炉口出现四氧化三铁的褐色蒸汽时,表明钢已炼成。这时应立即停止鼓风,并把转炉转到水平位置,把钢水倾至钢水包里,再加脱氧剂进行脱氧。整个过程只需15分钟左右。如果空气是从炉低吹入,那就是低吹转炉。 随着制氧技术的发展,现在已普遍使用氧气顶吹转炉(也有侧吹转炉)。这种

转炉吹如的是高压工业纯氧,反应更为剧烈,能进一步提高生产效率和钢的质量。 转炉一炉钢的基本冶炼过程。顶吹转炉冶炼一炉钢的操作过程主要由以下六步组成: (1)上炉出钢、倒渣,检查炉衬和倾动设备等并进行必要的修补和修理;(2)倾炉,加废钢、兑铁水,摇正炉体(至垂直位置); (3)降枪开吹,同时加入第一批渣料(起初炉内噪声较大,从炉口冒出赤色烟雾,随后喷出暗红的火焰;3~5min后硅锰氧接近结束,碳氧反应逐渐激烈,炉口的火焰变大,亮度随之提高;同时渣料熔化,噪声减弱); (4)3~5min后加入第二批渣料继续吹炼(随吹炼进行钢中碳逐渐降低,约12min 后火焰微弱,停吹); (5)倒炉,测温、取样,并确定补吹时间或出钢; (6)出钢,同时(将计算好的合金加入钢包中)进行脱氧合金化。 上炉钢出完钢后,倒净炉渣,堵出钢口,兑铁水和加废钢,降枪供氧,开始吹炼。在送氧开吹的同时,加入第一批渣料,加入量相当于全炉总渣量的三分之二,开吹3-5分钟后,第一批渣料化好,再加入第二批渣料。如果炉内化渣不好,则许加入第三批萤石渣料。 吹炼过程中的供氧强度:

一钢关于铁水对炼钢成本影响的报告5月份

一钢关于铁水对炼钢成本影响的报告 公司领导: 由于近几个月高炉供我厂转炉的铁水成分的波动,并且高炉刚开炉成分异常,加之我公司高炉检修铁水产量降低,铁水比降低之后,加大了我厂转炉区域操作难度,对转炉在吹炼过程中喷溅炉次、化渣剂用量、钢铁料用量等均有一定的影响。现将两区域5月份各项指标与1月份平均值进行对比,对比结果如下: 一、铁水对80吨成本影响 1、铁水比降低对钢铁料的影响 5月份80吨区域钢铁料、铁水单耗的对比如下, 从上述数据可以看出,铁水消耗从原来的1022.52kg/t降低到950.55kg/t,降低71.97g/t,影响钢铁料消耗上升9.5kg/t。 铁水比降低影响我厂80吨钢铁料消耗升高9.5kg/t,折合成本9.97元/t。 2、铁水比降低对氧气用量的影响 铁水比降低后,由于生铁比例增大,转炉冶炼所需热量不足,增加氧气消耗量。计算铁水消耗每降低10kg/t,氧气消耗增加0.8m3/t,5月份铁水比降低影响氧气5.76m3/t,折合成本约2.99元/t。 3、铁水成分的影响 由于1#450高炉复产,铁水成份波动较大,铁水硅含量平均为0.54%,加之5月份开始使用顺兴高炉铁水,顺兴铁水硅含量平均0.56%,两项合计使铁水硅含量整体较1月份升高0.054%,理论影响灰耗上升4.34kg/t,按照白灰单价342元/t计算,影响成本1.48元/t。 综上,5月份铁水比降低影响我厂80吨钢铁料消耗、氧气消耗及白灰消耗 成本合计14.44元/t。 二、铁水对120吨成本影响 1、铁水比降低对钢铁料的影响 5月份120吨区域钢铁料、铁水单耗的对比如下,

从上述数据可以看出,铁水消耗从原来的996kg/t降低到947kg/t,降低49kg/t,影响钢铁料消耗上升6.07kg/t。 铁水比降低影响我厂120吨钢铁料消耗升高6.07kg/t,折合成本7.88元/t。2、铁水比降低对氧气用量的影响 铁水比降低后,由于生铁比例增大,转炉冶炼所需热量不足,增加氧气消耗量。计算铁水消耗每降低10kg/t,氧气消耗增加0.8m3/t,5月份铁水比降低影响氧气3.92m3/t,折合成本约2.06元/t。 3、铁水成分的影响 5月份开始,120吨转炉使用顺兴高炉铁水,顺兴铁水硅含量平均值为0.56%,使得转炉铁水Si含量整体升高至0.46%,比1月份高0.06%,理论影响灰耗4.8kg/t,按照白灰单价342元/t计算,影响成本1.64元/t。 综上,5月份铁水比降低影响我厂120吨钢铁料消耗、氧气消耗及白灰消耗成本合计11.58元/t。 三、小结 由于5月份铁水比降低及铁水成分波动,导致我厂钢铁料消耗、氧气消耗及白灰消耗增加较多: 1、80吨钢铁料消耗升高9.5kg/t,氧气消耗增加5.76m3/t,白灰消耗4.34kg/t,合计成本升高14.44元/t。 2、120吨钢铁料消耗升高6.07kg/t,氧气消耗增加3.92m3/t,白灰消耗4.80kg/t,合计成本升高11.58元/t。 特此,申请公司对由于铁水比降低及铁水成分波动对我厂成本的影响予以考虑。 第一炼钢厂 2016-5-31

转炉炼钢

转炉炼钢文献综述

内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文) 摘要 根据炼钢厂设计要求及设计任务书的要求,本设计阐述了230万吨合格铸坯的转炉车间的设计工艺,并且介绍了近年来国内外转炉炼钢的现状和发展。本设计主要对转炉炼钢生产的生产规模、产品方案、工艺流程、车间组成和车间布置进行设计,并对120吨转炉炉型、原料供应系统进行了详细计算。对厂房各跨宽度,长度进行了估算。此外,对转炉车间的一些主要的附属设备进行了选择并对其技术性能进行讲解。 随着现代炼钢技术的发展,新建转炉炼钢车间要求炼钢过程洁净、高效、负能耗、设备可靠等等。设计中为实现上述目标,借鉴了国内外大中型转炉炼钢厂的一系列先进且成熟的技术,同时参阅了大量的文献资料。设计的炼钢车间理论上能够生产绝大多数钢种,但是结合实际考虑经济效益,主要生产重轨钢和一部分高附加值的碳素结构钢及合金结构钢等,以满足230万吨合格铸坯全连铸炼钢厂的匹配。 关键词:转炉炼钢重轨钢冶炼

文献综述 1.1 引言 21世纪钢铁工业的发展面临着机遇和挑战。根据市场预测:至2010年发达国家钢材消费年均增长量为0.7%;而发展中国家将达到3.8%;太平洋地区的增长为4.57%。世界钢材市场消费量的缓慢增长,为钢铁工业发展,特别是太平洋地区发展中国钢铁工业发展提供了良好的机遇。 21 世纪国际钢铁工业发展面临的严峻挑战, 主要来自三个方面: (1)钢铁生产能力过剩,残酷的市场竞争将使一些落后的钢铁厂倒闭; (2)环境保护对钢铁工业发展产生巨大压力,一些污染严重的落后工艺将被强制淘汰;(3)世界钢材价格呈下降趋势。 进入21 世纪, 面对机遇和挑战,钢铁企业必须努力发展高效生产工艺,降低生产成本,提高产品质量和减轻对环境的污染,才可能立于不败之地[1]。 1.2 我国转炉炼钢的发展及现状 1.2.1我国钢产量 作为转炉炼钢主要炉料的生铁逐年增长, 为转炉炼钢钢产量的大幅度增长提供了良好而充裕的原料条件, 与世界各主要产钢国家相比, 我国铁钢比较高, 近年来我国生铁产量及铁钢比如表1.1所示。

炼钢工艺流程图

炼钢工艺流程 1炼钢厂简介 炼钢厂主要将铁水冶炼成钢水,再经连铸机浇铸成合格铸坯。现有5座转炉,5台连铸机,年设计生产能力为500万吨,现年生产钢坯400万吨。其中炼钢一分厂年生产能力达到240万吨;炼钢二厂年生产能力为160万吨。 2炼钢的基本任务 钢是以Fe为基体并由C、Si、Mn、P、S等元素以及微量非金属夹杂物共同组成的合金。 炼钢的基本任务包括:脱碳、脱磷、脱硫、脱氧去除有害气体和夹杂,提高温度,调整成分,炼钢过程通过供氧造渣,加合金,搅拌升温等手段完成炼钢基本任务,“四脱两去两调整”。 3氧气转炉吹炼过程 氧气顶吹转炉的吹氧时间仅仅是十分钟,在这短短的时间内要完成造渣,脱碳、脱磷、脱硫、去气,去除非金属夹杂物及升温等基本任务。 由于使用的铁水成分和所炼钢种的不同,吹炼工艺也有所区别。氧气顶吹转炉炼钢的吹炼过程,根据一炉钢吹炼过程中金属成分,炉渣成分,熔池温度的变化规律,吹炼过程大致可以分为以下3个阶段: (1)吹炼前期。(2)吹炼中期。(3)终点控制。 炼好钢必须抓住各阶段的关键,精心操作,才能达到优质、高产、低耗、长寿的目标。 装入制度 装入制度是保证转炉具有一定的金属熔池深度,确定合理的装入数量,合适的铁水废钢比例。

3.1.1装入量的确定 装入量是指转炉冶炼中每炉次装入的金属料总重量,它主要包括铁水和废钢量。目前国内外装入制度大体上有三种方式: (1)定深装入;(2)分阶段定量装入;(3)定量装入 3.2.2装入次序 目前永钢的操作顺序为,钢水倒完后进行溅渣护炉溅渣完后装入废钢,然后兑入铁水。 为了维护炉衬,减少废钢对炉衬的冲击,装料次序也可以先兑铁水,后装废钢。若采用炉渣预热废钢,则先加废钢,再倒渣,然后兑铁水。如果采用炉内留渣操作,则先加部分石灰,再装废钢,最后兑铁水。 供氧制度 制订供氧制度时应考虑喷头结构,供氧压力,供氧强度和氧枪高度控制等因素。 3.2.1氧枪喷头 转炉供氧的射流特征是通过氧枪喷头来实现的,因此,喷头结构的合理选择是转炉供氧的关键。氧枪有单孔,多孔和双流道等多种结构。永钢使用的是4孔拉瓦尔喷头形式喷枪。 3.2.2氧气压力控制 氧气压力控制受炉内介质和流股马赫数的影响。经测定,炉内介质压力一般为—,流股马赫数在—之间。因此目前在转炉上使用的工作压力为—,视各种扎容量而定。一般说来,转炉容量大,使用压力越高。 3.2.3氧气流量和供氧强度 (1)氧气流量:

转炉终点钢中氧含量控制(精)

转炉终点钢中氧含量控制 冷轧深冲薄板表面线状缺陷和表面起皮缺陷主要来源于连铸板坯皮下含有Al2O3、 CaO·Al2O3 等类型夹杂物。因此要提高冷轧板表面质量, 就要降低钢中脱氧夹杂物, 而要降低钢中夹杂物首先就要降低转炉终点钢水氧含量, 这是产生夹杂物的源头,同时降低转炉终点氧含量,还可以增加合金的收得率。转炉炼钢是在高温强热条件下进行,过程复杂,影响终点氧含量的因素很多,以下各因素对转炉冶炼终点氧含量有较大影响。 (1)终点[C] 钢液中氧含量主要受到碳含量的控制,转炉吹炼过程中碳氧反应式为: [C]+[O]={CO} 碳氧浓度积[%C]·[%O],可以反映转炉吹炼终点钢水氧含量的控制水平。转炉冶炼终点由副枪测定的[C]和[O]活度统计关系如图1 所示。 图1 转炉冶炼终点C-O关系图 由图1得,w (C < 0. 03%, w ( [O] = (100~ 1200 ×10- 6 ,w ( [C] ·w ( [O] = 0.002 8。 (2)终点温度 生产统计转炉终点钢水温度与终点[O]关系,如图2 所示。

图2 终点温度与[O]含量的关系 由图2可知,钢水中氧含量随温度升高而增加。因此降低出钢温度,可以减少钢水中氧含量。 (3)炉渣对终点氧含量的影响 转炉冶炼后期,炉渣中氧化铁的含量与钢水中氧含量有关联。氧化铁的含量与钢水中氧含量存在着相对平衡关系。一般地,炉渣中氧化铁的含量越高,炉渣氧化性就越强,钢中氧含量则相对较高,金属收得率就低。 (4)补吹操作 生产统计转炉吨钢氧耗量与终点[C]关系,如图3所示。 图3 氧耗量与终点[C]关系

如图3所示,终点w ( [C] = 0. 02% ~ 0. 10% ,吨钢氧耗量在42~ 582m3 / t 之间。说明终点[ C] 越低( 或补吹 , 吹入氧主要用来氧化铁, 使渣中FeO 大增 , 同时增加了终点[O]。补吹小于1min, 补充氧800 ~ 1 000 m3 , 渣中w ( ( FeO 升高5%~ 15% 。 (5)底吹 生产实践证明,底吹气体所产生的搅拌效果与CO分压下降的效果,对转炉中的冶金反应特性是有影响的。资料表明: 1)钢液中的溶解氧浓度、随着底吹气体流量增加而下降。 2)随着底吹的进行,碳、氧浓度都会下降。 3)CO分压对氧浓度和渣中的铁含量有重大影响。采用LOD法(惰性气体加氧气脱碳法时,钢中氧浓度与渣中铁含量的下降,主要是由于底吹惰性气体增强了搅拌强度。

炼钢厂转炉车间各岗位安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A35689 炼钢厂转炉车间各岗位安全操作规 程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

炼钢厂转炉车间各岗位安全操作规 程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 通则 1.凡进入岗位的人员必须经过四级安全教育,考试合格后方能上岗。劳保用品穿戴齐全。班前、班中不许饮酒,班中不许打架、看书报、睡觉、脱岗、串岗、干私活,要精力集中,安全操作。 2.工作前要检查工具、机具、吊具,确保一切用具安全可靠。 3.各岗位操作人员,对本岗操作的按扭在确认正确后,方可操作。 4.严格执行“指挥天车手势规定”,并配用口哨

指挥,注意自身保护。 5.任何人不得在天车吊运的重物下站立、通过或工作。 6.挂物必须牢固,确认超过地面或设备等一定安全距离之后,方可指挥运行。 7.吊铁水包、废钢斗,必须检查两侧耳轴,确认挂好后,方能指挥运行。 8.在放铁水包时,地面一定要平坦,确认包腿是否完好,确认放好后,才能指挥脱钩走车。 9.严禁在废钢斗外部悬挂废钢等杂物。外挂物清理好后方可起吊、运行。 10.铁水包、钢水包的金属液面要低于包沿 300mm。 11.在高氧气含量区域不得抽烟或携带火种;在煤气区域人员不得停留穿行;必须在高氧气含量区域

转炉炼钢低氮控制实践

转炉炼钢低氮控制实践 2009-11-23 9:50:39 李安东、郑皓宇、徐文杰 (宝山钢铁股份有限公司不锈钢事业部炼钢厂) 摘要:宝钢不锈钢事业部炼钢厂引进宝钢分公司的转炉低氮控制技术,结合不锈钢分公司碳钢炼钢的自身特点,在重点品种IF钢的冶炼过程中,进行转炉低氮控制工艺转化,得出了可操作工艺参数,并推广应用到其它优质低氮钢,形成了规范的转炉低氮控制技术,为不锈钢事业部生产高等级的汽车面板钢作了充分的技术储备。 关键词:转炉冶炼,钢水脱氮 Study on Low-Nitrogen Controlling Technology Li Andong、Zhen Hao yu、Xu Wen Jie (Melting Shop of Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. Stainless Steel Business Unit) Abstract: The melting shop of Baosteel Stainless Steel Branch introduced low- nitrogen controlling technology from Baosteel Branch. Combining with the smelting process characteristics of carbon steel, Baosteel Stainless steel Branch applied the technology to the converter in smelting process of IF steel to draw the operational process parameters. And the technology has also been applied to other high-quality low–nitrogen steel and become a standardized low-nitrogen converter controlling technology that is existing as the sufficient technical reserves for the production of high-grade steel panels of motor vehicles. Key words: smelting in converter, denitrigenation from steel 1 前言 钢水中氮的控制贯穿于铁水预处理-BOF-精炼-CC的全过程,基本的控制方法可分为两个方面,即脱氮+防止增氮[1,2]。从理论上讲,铁水预处理、转炉冶炼、RH真空精炼工序均可

100吨转炉低铁水比例冶炼实践

现代冶金 Modern Metallurgy 第47卷第3期2019年6月 Vol. 47 No. 3 Jun 2019 100吨转炉低铁水比例冶炼实践 黄彦飞 (盐城市联鑫钢铁有限公司,江苏盐城224000) 摘要:通过工艺优化和技术创新,增加转炉内热收入,减少过程热损失,铁水比例降低到67%,铁水消耗降低到730:g/t 钢,达到国内先进水平,经济效益十分显著# 关键词:转炉炼钢;铁水比例;铁水物理热;铁水化学热 中图分类号:TF71 引言 国家淘汰大批落后钢铁产能后,社会废钢库存 量趋于高位,废钢价格在低位徘徊,提高废钢比成为 各钢铁企业增加经济效益的主要手段和重要目标$ 盐城市联鑫钢铁有限公司(以下简称“联鑫钢 铁”)现运行两座高炉(1080 >3 + 660 m 3),日产铁 水量8000 t 左右,2座100 t 转炉满负荷生产时产能 11000 t,铁水不足的情况严重制约了转炉的高效炼 钢$为此,炼钢厂进行了一系列的工艺优化和技术 创新,增加入炉内热收入,减少热支出和过程温降, 不断提高入炉废钢比,铁水比例降低到67%,实现 产能最大化$ 收稿日期=2018-12-20 1主要工艺措施 1. 1增加转炉热收入 为了最大限度地提高废钢比,联鑫钢铁要求 高炉铁水罐到站温度"1400 @,较以前提高了 100 @ ;铁水Si 含量为0. 4%-0, 5%,较以前提高 了 0. 2% $ 已知铁水热熔为0. 837 kJ/kg ,若铁水温度提高 100 @,则炉内热收入增加5607900 kJ,理论上可以 提高废钢加入量3.8吨/炉$ Si 元素的氧化放热反应如下 [Si ] + 2[O *= SiO z -29202(kJ/k g ) 铁水Si 含量较原来提高了 0.2%,则炉内化学 热增加3913068 kJ ,理论上可以增加废钢量 2. 6吨/炉$ 实践证明,铁水温度由1300 @提高至1400 @, 可以增加废钢加入量约3. 5吨/炉;铁水Si 含量提 高0. 2%,可以增加废钢加入量约2. 3吨/炉$ 1.2废钢预热 联鑫钢铁炼钢厂新建造8条废钢斗内废钢预热 线,每条预热线有5个烧嘴,利用转炉煤气热源,对 废钢斗内废钢进行烘烤预热,能将废钢入炉温度提 高到500 @以上(为了避免废钢斗因烘烤温度高造 成变形,废钢斗周围采用通水冷却)$ 已知废钢固态热熔为0. 699 kJ/kg ,液态热熔为 0. 837 kJ/kg ,熔化潜热为272 kJ/kg ,理论上可以增 加废钢量6. 5吨/炉$联鑫钢铁为斗内烘烤废钢,废 钢底部预热不彻底,实际可以增加废钢加入量 约4. 5吨/炉$ 1.3合金烘烤 联鑫钢铁主要生产抗震钢筋,合金加入量为25 kg/t 左右,炉合金加入量为2. 5 t 左右,合金熔化、 溶解过程需要吸收大量热量,合金烘烤之前,出钢过 程温降为80 @左右,钢包烘烤不良时甚至达到100 @,转炉不得不高温放钢,以保证钢包温度$为了降 低铁水比,炼钢厂在中位料仓下方、合金溜槽上方设 立合金烘烤装置,出钢前能将合金预热到500 @以 上;同时将出钢口内径从!160 mm 扩大到0180 mm,出钢时间控制为1. 5-2. 5 min,出钢温降降低 到现在的40 @左右$

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