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金沙江溪洛渡水电站岩锚梁砼质量控制成果分析

金沙江溪洛渡水电站岩锚梁砼质量控制成果分析

许天锁

内容提要:根据质量控制的职责,监理在进行质量控制中除对承担砼生产、施工单位的工程质量检验进行监督外,应进行平行检验,由于一般工程项目

监理检验频次较低,在一定时间内难以达到质量评定的数量要求,根据

监理合同要求对重要工程监理加大平行检验力度。试验检测是追求真值

的过程,监理通过对三方两地的资料进行分析,验证各方资料的准确性,

从而使工程质量的评定更具有真实性。

关键词:岩锚梁质量控制分析

金沙江溪洛渡水电站地下工程岩壁吊车梁顶宽2.65m,高3.25m,厂房内安装2台10000KN单小车桥式起重机,最大轮压1100KN。其中左岸长384.02m,右岸长387.62m,在梁体型范围内设两排受拉锚杆,一排系统锚杆和一排受压锚杆。受拉锚杆采用Φ40 Ⅳ级钢筋,系统锚杆与受压锚杆均为Φ32Ⅱ级钢筋。左右岸地下厂房工程分别有两家施工单位施工,混凝土统一由公共拌和系统供应,在施工过程监理对生产单位工作及混凝土生产系统的原材料、混凝土拌和物质量严格控制,开辟绿色通道,使生产过程受控、质量满足合同、规范与设计规定的质量指标。

一、原材料质量控制

左右岸岩锚梁浇筑从2007年6月14日开始至11月23日结束,监理检测的水泥、粉煤灰统计时段按施工时段检测,质量满足国标和行业标准要求,其它原材料如砂石骨料、外加剂等检测成果均满足相关标准要求,从统计成果分析,原材料质量稳定,为生产合格的混凝土提供了保证,检测成果见表1、表2。

表1 中热水泥监理抽样质量统计分析表

表2 粉煤灰监理抽检质量统计分析表

二、混凝土施工质量控制

左岸岩锚梁上下游长度均为384.02m,按照设计预防和控制梁体裂缝要求,岩锚梁结构分缝段长为8m~10m,每机组设永久缝,共分为89个单元仓,根据工程量计算书,一期混凝土量为4279.2m3全部为C30混凝土,以常态砼(机口塌落度控制在90~110mm)施工为主,混凝土罐车运输,布料机入仓,泵送砼作为备用手段,施工采用公共拌和协调统一供料,配合比试验经监理见证,配合比审查由业主项目部、业主试验中心、监理工程师、砼生产单位与施工单位以专题讨论会的形式审核通过,监理批复。混凝土配合比见表3。

表3 溪洛渡水电站地下厂房工程岩锚梁混凝土施工配合比

公共拌和系统采用昭通华新中热水泥,宜宾元亨粉煤灰,根据三峡工程经验参照专家意见,粉煤灰掺量为25%,从控制水化热防裂要求出发,同时保证后期强度的增长,减水剂为江苏博特公司的聚羧酸减水剂JM-PCA,骨料为地下工程洞室开挖岩石加工生产的粗细骨料。

右岸岩锚梁浇筑时段为2007年6月14日至9月24,左岸浇筑时段为2007年8月8日至11月23日。左右岸岩锚梁混凝土生产约8500m3左右,生产、施工、监理等单位共计检测混凝土强度577组,检测频率为14.7m3/组,满足重点工程控制目标要求,生产质量检测成果统计分析见表4~表6。同时对检测成果绘制了质量控制图,并进行分析。

表4 混凝土生产单位机口检测成果统计分析

混凝土质量控制按μ±2σ为上下质量控制线。标准正态分部控制范围为95.4%,资料中统计右岸岩锚梁为94.7%,左岸岩锚梁为94.4%,均接近标准值,证明检测资料可信度较高,真实反映实际情况。由于混凝土生产为非温控混凝土。施工时段受外界气温的影响,平均强度略有差异,受成熟度的影响,外界气温高相应早期强度略高。

表5 施工单位现场取样检测成果统计分析

表6 监理检测成果统计分析

在岩锚梁混凝土施工中业主、监理、施工单位以及混凝土供应单位对岩锚梁

施工有高度的认识,监理承担了大量的协调组织工作,整个施工过程中,高标准完成了监理质量控制工作,质量控制长期稳定在一个较高的水平,质量评定按照《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分:土建工程》DL/T5113.1-2005以及《水工混凝土施工规范》DL/T5154-2001进行评定,通过对施工单位资料审查,质量合格。监理在机口抽检与现场抽检相结合,并且对后龄期强度以及劈拉等进行检测,90d龄期检测3组强度最小值为49.1MPa,180d龄期检测2组强度最小值为55.1MPa;从3组90d龄期强度增长关系在130%左右,以此推算,岩锚梁混凝土最终强度均超过50MPa以上,有较高的富裕度。

通过对以上检测成果资料对比分析,根据《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001等进行计算,岩锚梁混凝土三方、两地(四家)抽检成果满足设计强度百分率为100%,设计龄期保证率超过配合比设计选用的95%,(生产单位:99%;施工单位:99%;监理:98.5%);四家检测分析结果接近,设计龄期强度平均值在39.1~41.2 MPa,标准偏差均小于4.5MPa,Cv值在0.09~0.11之间,按水工“>C

35”混凝土评定,混凝土生产质量控制水平优良。

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三、温控分析

由于岩锚梁施工在混凝土浇筑期间未错开夏季高温季节,给温度控制带来了不利因素,在配合比设计时对粉煤灰的掺量进行调整,掺量为25%,在施工中减小分仓长度,浇筑期间尽量在夜间气温相对较低时施工,在仓内埋设冷却水管进行降温等措施。温控监测统计分析见表7、8。

表7 右岸岩锚梁混凝土温度监测分析表

表8 左岸岩锚梁混凝土温度计监测分析表

由于左岸岩锚梁施工滞后于右岸,气温相对较低,混凝土的最高温度较右岸低7℃,平均低8.5℃,有利温度控制,降低到30℃以下时间仅为右岸的40%,以下重点对右岸岩锚梁温度进行分析。

右岸岩锚梁施工从6月至8月混凝土入仓温度大多在30℃以上,最高达34℃,监测到的混凝土内部最高温度平均在54℃左右,最高为61.5℃;进入9月份后,天气转凉气温降低,入仓温度也随之降低,下降约4~5℃,最低为25℃,监测到混凝土内部最高温度平均在50℃左右,最低为48.5℃,但还是大于设计要求的:“吊车梁混凝土浇筑要求保证入仓温度不高于18℃”;最高温度大多出现在浇筑后48小时左右,最长的是浇筑后56.9小时,最短的为36.4小时;从最高温度降至35℃,大多平均每天降1℃~2℃左右,35℃以下多数每天下降温不超出1℃;从最高温度降至30℃以下,平均历时为17.8天,历时最长为历时30天,最短的历时13天;

四、结束语:溪洛渡水电站地下厂房岩锚梁施工,承建各方高度重视,在管理上有一套行之有效的管理办法,除现场施工管理到位之外,监理、生产及施工方的试验工程师发挥了应尽职责,在过程中加大跟踪检测频次,对保证施工质量的稳定起到重要作用。岩锚梁施工质量满足设计要求,并有较高的富裕度;但在温控方面与设计要求有较大的差异,主要是浇筑时段在夏季高温季节,混凝土罐车运输要求出机坍落度在90mm~110mm,同时有部分仓号在采用泵送施工,使岩锚梁内部最高温度较高,对温控防裂不利。

本文主要是利用监理对质量控制的手段,对施工质量检测资料进行分析,主要是对各方检测资料在真实性方面在过程控制的同时,再次进行了鉴定,通过分析,证明检测资料真实、客观反映了工程实体质量,混凝土生产控制稳定,质量优良,体现了监理在重点工程、关键工序的把控能力。

参考资料:溪洛渡水电站地下厂房《岩锚梁混凝土技术要求和浇筑及温控分析》许天锁:(1965.11- )国家注册监理工程师、水利部注册监理工程师;

试验专业工程师

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