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湿法脱硫协同蒸汽相变脱除燃煤PM2.5的试验研究

第29卷第1期动力工程V01.29No.12009年1月JournalofPowerEngineeringJan.2009

文章编号:1000—6761(2009)01—0084—06中图分类号:X51文献标识码:A学科分类号:610.30

湿法脱硫协同蒸汽相变脱除燃煤PM2.5的试验研究

颜金培,杨林军,鲍静静,蒋振华,黄永刚,沈湘林

(东南大学能源与环境学院,南京210096)

摘要:对燃煤细颗粒在湿法烟气脱硫(WFGD)系统中的脱除效果进行了试验研究.通过向塔内添加蒸汽以促进细颗粒的凝结长大,实现脱硫过程协同脱除燃煤细颗粒,并分析了不同操作参数对细颗粒和SOz脱除效率的影响.结果表明:在常规湿法烟气脱硫过程中,PM。。的质量浓度脱除效率较高,约为55%,而PMz.s的质量和数量浓度脱除效率很低;通过在洗涤塔内添加蒸汽,可以有效提高PM-。和PM2.s的脱除效率,脱除效率随液气比的增大而提高,特别是数量浓度的脱除效率;燃煤细颗粒的脱除效率随塔内烟气过饱和度的增大而提高。而脱硫效率几乎不受塔内过饱和度的影响,均能稳定在75%左右;随脱硫塔入口烟气温度的升高,细颗粒的脱除效率降低.

关键词:燃煤细颗粒;湿法脱硫;蒸汽相变;PM2.5;脱除;CaC03浆液;洗涤

VVetFlueGasDesuIfurizatiOnandSimultaneousRemovaIOfPM2.5FineParticlesfrOmCoalCombustionbyHeterogeneOuSCondensation

YANJin—pei,YANGLin-jUn,BAOJing-jing,

JIANGZhen—hua,HUANGYong—gang,SHENXiang—lin

(SchoolofEnergyandEnvironment,SoutheastUniversity,Nanjing210096,China)

Abstract:Theremovaloffineparticlesfromcoalcombustioninwetfluegasdesulfurization(WFGD)processwasinvestigatedexperimentally.SimultaneousparticleremovalinWFGDprocesswasrealizedbyaddingsteamintothescrubbertoenlargetheparticlesizebasedonheterogeneouscondensationprinciple.InfluenceofoperationalparametersonremovalefficiencyofbothfineparticlesandS02wereanalyzed.ResultsshowthatinconventionalWFGDprocess,theremovalefficiencyonmassconcentrationofPMloisrelativelyhigh,whichreachesabout55%,whilethatonmassandnumberconcentrationofPM2.5areboth

low.TheremovalefficiencyofPMloandPM2.5canbehighlyimprovedthroughaddingsteamintothevery

scrubber,whichincreaseswiththeratioofliquidtogas,especiallyonthemassconcentration.Theremovalefficiencyoffineparticlesalsoincreaseswiththedegreeofsupersaturationinthescrubber,butthedesulfurizationefficiencymaintainsacertainvalueabout75%,inspiteofthedegreeofsupersaturation.Theremovalefficiencyoffineparticlesdecreaseswiththeriseofgastemperatureattheinletofscrubber.

Keywords:fineparticlefromcoalcombustion;WFGD;heterogeneouscondensation;PM2.5;removal;CaC03slurry;scrubbing

收稿日期:2008—04—22

基金项目:国家自然科学基金资助项目(20576020);国家重点基础研究发展规划基金资助项目(2002CB211604)

作者简介:颜金培(1981一).男.福建泉州人,博士研究生.主要从事燃煤大气污染控制技术方面的研究.电话(Tel.):13813865873;

E—mail:rocleaf@163.corn.

万方数据

第1期颜金培,等:湿法脱硫协同蒸汽相变脱除燃煤PM2.。的试验研究.85.

随着能源需求的不断增加和能源消费的提高,由此产生的污染问题变得日益严重,燃煤产生的SQ和可吸人颗粒物更成为了大气中的主要污染物r1’2].目前,大型燃煤电厂均装有除尘脱硫装置,对S0。和粉尘的排放控制取得了一定的效果.然而,对可吸入颗粒物的排放却无有效的控制措施,导致大量细颗粒排入大气中,造成严重的环境问题L3巧].湿法烟气脱硫(WFGD)是目前采用的主要脱硫工艺,近年来国内外的相关研究表明:WFGD对大颗粒有较好的脱除效果,但对于细颗粒(<2.5pm)的脱除效率却很低[6-8].可吸入颗粒的脱除技术主要有2种:一种是通过改进现有除尘设备提高对细颗粒的捕集效率;另一种是通过物理化学的方法,使其先团聚或长大成大颗粒再加以脱除,其中利用蒸汽相变促使PM:.。凝结长大是一种具有应用前景的新技术.利用蒸汽相变作为脱除细颗粒的预处理措施已有相关的研究L9],但传统研究是采用添加蒸汽或直接冷却达到细颗粒凝结长大所需的过饱和环境,因此能耗过高,实际应用困难.而在脱硫过程中,高温烟气与低温脱硫剂吸收液接触,发生强烈的传质和传热作用,使部分吸收液气化,增大了洗涤塔出口的烟气含湿量,同时也使烟气的温度降低.通常在WFGD系统出口,烟气的含湿量可达到85%~90%以上,若能改变WFGD系统出口烟气的条件,就能达到细颗粒凝结长大所需的过饱和环境.以往的研究大多只关注WFGD系统的脱硫效率_乎12],洗涤后细颗粒的控制并未引起重视,导致大量细颗粒排入大气环境中,且利用wFGD系统同时脱除可吸入颗粒物的相关研究未见报道.因此,若能在湿法脱硫的过程中同时脱除可吸入颗粒,对烟气污染控制将具有重大意义.

笔者采用CaCO。浆液作为脱硫吸收液,研究了脱硫过程中利用蒸汽相变对燃煤可吸入颗粒物协同脱除的效果,分析了脱硫及协同相变脱除燃煤细颗粒前后,烟气中细颗粒的浓度及粒径分布的变化特性.为利用wFGD系统控制可吸人颗粒物的排放及工业应用提供了理论依据和技术基础.

1试验部分

为了研究脱硫过程中相变对燃煤细颗粒的脱除作用,搭建了1套试验系统(图1).试验烟气由全自动燃煤炉排锅炉产生,经缓冲罐进入旋风分离器去除大颗粒.锅炉产生的额定烟气量为80~150m3/h.缓冲罐装有搅拌风扇和电加热管,用于保证烟气的稳定性和控制烟气温度.旋风分离器的切割粒径为10/xm.旋风分离器后设有SO。钢瓶,用于调节烟气中所需的SO:浓度.SOz和烟气在混合室内充分混和后,进入脱硫塔.脱硫塔的塔径为150mm,塔内装有3级旋流板,在洗涤液入口上方注入少量蒸汽,塔顶部预留有相变区域,高度为600mm,在洗涤塔顶部装有高效除雾器,用于收集凝结长大的含尘液滴.洗涤塔出口处用电称低压冲击器ELPI(芬兰DEKATI公司生产)实时测量烟气中颗粒的数量浓度及粒径分布,并用烟气分析仪(德国MRU公司生产的SAE一19烟气分析仪)测量烟气中SOz的浓度.

用ELPI测量时,需要对采样烟气进行稀释,考虑到试验系统排放的烟气含湿量较高,水蒸汽容易在取样管和ELPI收集盘上凝结,对测量结果造成影响,因此必须对采样系统进行特殊处理.采用加热后的净化空气作为稀释气体,与采样烟气混合(稀释比为8.18;1)后进入ELPI测试系统,并对整个采样管路系统采取保温措施.ELPI的粒径测量范围为0.023~9.314pm.

捧放

图1试验系统示意图

Fig.1Schematicofexperimentalsystem

2结果与讨论

2.I烟气中细颗粒的分布特性

试验过程中先启动燃煤锅炉,使烟气通过系统,并在洗涤塔后同时用ELPI进行测量,待颗粒浓度达到稳定后开始采集数据.图2为试验用燃煤细颗粒的数量浓度(卵)和质量浓度(硼)的初始分布.从图2可看出,颗粒数量浓度在EJ,PI可测范围内呈单峰分布,峰值粒径为0.07pm,大多数颗粒为亚微米级颗粒物。集中分布于0.03弘m~0.7,um粒径内,其中n(PM2.。)/n(PM,。)=0.998.而颗粒的质量浓度主要集中在大粒径段,特别是粒径大于l弘m的颗粒,随粒径的增大,质量浓度迅速增加,粒径小于1弘m的颗粒质量仅占总颗粒质量的15%左右.

万方数据

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第1期颜金培,等:湿法脱硫协同蒸汽相变脱除燃煤PM2.5的试验研究?87?

从图2可看出,粒径大于lpm的颗粒数量浓度很低(≤103个/cm3),且随着粒径的增大,数量浓度持续降低,因而导致惯性碰撞捕集效率下降.2.3脱硫塔对PM:.。和PMto的脱除效率

为了进一步分析脱硫塔对燃煤烟气中细颗粒的脱除效率,研究了PM:.。和PM,o的数量浓度和质量浓度的总脱除效率.与分级效率类似,总脱除效率定义为:

八r一入,

呀=∑与≯×i00%(3)

』Y0

式中:N。为洗涤脱除前颗粒总的数量浓度,个/cm3;N。为洗涤脱除后颗粒总的数量浓度,个/cm3.图4为常规脱硫过程中,洗涤塔对燃煤PM:.。和PM。。总颗粒数量浓度和质量浓度的脱除效率.脱硫塔入口烟气温度为80℃,钙硫比为1.1,洗涤塔的液气比为4L/m3.从图4可看出,脱硫塔对细颗粒数量浓度的脱除效率为负值,而且PM:.。和PM。。的脱除效率几乎一致,也就是脱硫塔出口颗粒数量浓度实际上是增加了.从总质量浓度脱除效率分析,脱硫塔对PM:.。和PM。。具有一定的脱除作用,但对PM:.。的脱除效率很低,约为10%,而PM,。的脱除效率要远高于PM。.。的脱除效率,超过50%.这主要是受试验用的燃煤细颗粒的分布特性决定.从图2可知,燃煤细颗粒大多为亚微米级粒径段,其中以(PM:.。)/n(PM,。)达到0.999以上;与数量浓度分布相反,大粒径段的颗粒质量浓度较高。其中伽(PM2.5)/w(PMl。)仅为15%左右,因此数量浓度脱除效率主要取决于小颗粒,而质量浓度的脱除效率主要受大颗粒的影响.此外,在该脱硫过程中,洗涤塔的操作液气比对颗粒数量浓度和质量浓度的脱除效率影响较小.从细颗粒的控制角度分析,脱硫塔对PM。。的质量浓度具有较高的脱除效果,但洗涤后排放的颗粒数量实际上是增加了,这主要是由于脱硫塔对细颗粒的捕集效率很低,而由于蒸发作用形成的细颗粒也不能被脱硫塔捕集,因此造成大量的细颗粒排人大气中,污染环境.更为严重的是,由于PM。.。在大气中能长时间停留,被人体吸入后会严重危害身体健康.因此,用数量浓度的脱除效率作为指标控制可吸入颗粒物更有实际意义,这也是WFGD系统急需控制细颗粒排放的重要原因.

从上面分析可知,常规脱硫塔对PMz.s的数量浓度和质量浓度的脱除效率很低.通常有2个途径可以达到控制细颗粒排放的目的:一是通过改变现有脱硫塔的结构或操作条件以提高对细颗粒的捕集效率,但该方法较为复杂且容易影响脱硫效率,不利于工程应用;另一途径是使细颗粒长成大颗粒再加以脱除.~般WFGD系统出口烟气的温度较低,含湿量高,可适当改变脱硫后烟气的性质就能达到过饱和条件,从而促使细颗粒凝结长大.图5为在脱硫塔内添加适量蒸汽调节烟气饱和度的情况下,PM,。和PM。.。的脱除效率随液气比的变化规律.操作条件同前,蒸汽添加量为0.03kg/m3.从图5可看出,与未添加蒸汽时相比,PM。。与PM:.。的质量和数量浓度脱除效率均有较大提高,特别是数量浓度的脱除效率,在液气比为4L/m3时,数量浓度脱除效率提高了65%以上,而且PM:.。和PM,。的数量浓度脱除效率几乎一致.而颗粒质量浓度脱除效率却出现较大的变化,PM,。的质量浓度脱除效率要高于相应的数量浓度的,PM。.。的质量浓度脱除效率则明显低于数量浓度的.这主要是因为蒸汽在细颗粒表面凝结长大,使颗粒的粒径增大,质量增加,从而提高了惯性捕集效率.蒸汽相变促进了细颗粒的脱除,但对细颗粒质量浓度的脱除影响很小.此外,图5也反映了液气比对脱除效率的影响,细颗粒的脱除效率随液气比的增加而提高,特别是对数量浓度脱除效率的影响更为显著,液气比从2L/m3增加到6L/m3,PM,。和PM。.。的脱除效率提高了10%.这主要是

液化比,(L?m-3)

图4脱硫塔对PMlo和PM2.5脱除的影响

Fig.4RemovalefficiencyofPMloandPMz.5VS.1iquid-gasratiounderconventional

WFGDconditions

图5塔内相变对PMlo和PMz.5脱除的影响Fig.5RemovalefficiencyofPMl0andPMz.5VS.1iquid—gasratiowithheterogeneouscondensation

万方数据

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湿法脱硫协同蒸汽相变脱除燃煤PM2.5的试验研究

作者:颜金培, 杨林军, 鲍静静, 蒋振华, 黄永刚, 沈湘林, YAN Jin-pei, YANG Lin-jun , BAO Jing-jing, JIANG Zhen-hua, HUANG Yong-gang, SHEN Xiang-lin

作者单位:东南大学,能源与环境学院,南京,210096

刊名:

动力工程

英文刊名:JOURNAL OF POWER ENGINEERING

年,卷(期):2009,29(1)

本文链接:https://www.doczj.com/doc/8216578560.html,/Periodical_dlgc200901018.aspx

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