最新总结(无碳小车)

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四川省第三届无碳小车参赛总结

经过无碳小车的设计与制作,让我学到了很多很多,可谓是受益匪浅。从竞赛开

始到小车制作完成,再到小车顺利运行,期间经历了汗水、忙碌与挑战,我们不仅赢

得了成功,而且我们收获了失败后走向成功的经验。在小车的比赛中,更让我们这些

处在“大山”中的目光与眼界得以开阔,得以丰富。让我们看到自身的不足,让我们

明白人外有人,天外有天,更让我们学到我们所学不到的东西。

在这学期开学后的第三个星期,老师就为我们公布了无碳小车的设计制作大赛的

要求,同时要求我们进行自由组合,自行设计。我们的三人组合选择了相对简单的S

型小车,我们的设计理念为“简单、高效、灵活”。我们一开始借助了pore三维建模软件和机械设计、机械制图对小车进行了最初设计,根据计算和设定了数据,然后再pore进行分析,最后我们将图纸与方案整理了出来。在于指导老师的交流中,我们才

明白,我们的很多设计仅限于理论上,在实际的加工中是不能进行的,是加工不了的。在工艺和结构上,要有可行性,对于不能加工的方案就是不合格的方案,无论怎么优

秀也只是徒劳。

加工时一个漫长的过程,而就是这个漫长的过程,却是我们不断成长,不断进步,不断走向成熟的收获之路。在制作一开始,我们就要使用车床,钳工,虽然之前我们

也有过金工实习的课程,但是,却并没有这次的详细,同时对工件的精度要求也没有

这次的高。在车床的使用中,我们不仅对车床有了新的了解,更对车床的使用更加的

熟练,对刀、进刀、走刀、退刀以及刀具、工件的装夹等等都让我们得到进一步巩固。在钳工车间里,虽然都是纯手工工艺,很是辛苦,但正因如此,我们是专业知识成长

到了另一个高度,同时即锻炼了我们的团队合作能力,也锻炼了我们的动手操作能力。通过车间的加工,以及老师的指导,让我们明白,从一定程度上,加工精度,直接影

响到小车的性能好坏,同时也让我明白了动手加工能力对我们专业的重要性。

经过近两个月的加工,我们的小车也顺利完工了,感觉工作已经完成,而实际上,更大的困难才刚刚开始。我们接下来的工作就进入小车的调试阶段。最开始,我们加

上重物后,小车却一脸泰然的原地站立,这无疑给了我们巨大的打击,之后我们开始

寻找各个方面的原因,最终在齿轮啮合上找到了原因,而我们为了小车的方便考虑,

将小车的齿轮中心距改成可调式,轻松的解决了它。虽然调试过程中的问题看似简单,但是却是我们最致命的,如果它不能按照预定方案行走,那我们之前的一切努力都将

付诸东流。这也让我明白了,无论做什么事情,我们从头到尾都要保持严谨的心态对待,因为最细微的疏忽有可能成为我们走向成功的致命一击。

通过这一段时间的努力,我们顺利的通过了学校的比赛,26号参加了四川省第三届无碳小车比赛,在报道的第一天,我们就看到了各个对的不同样式,不同机构,不

同原理的作品。

第二天开始了正式的比赛,我们的比赛分为几个项目,三为建模与三D打印、车

床使用、小车的拆装调试与小车走桩三个项目,由于我们每组只有两个人参加比赛,

而参赛的项目安排却让时间相冲。我们原计划是一个人做小车的拆装调试,一个人做

三D打印和车床,而突如其来的比赛时间安排却让我们措手不及,为了能够顺利完成

比赛,我们采用了临时更改计划的方案。由培训过三D打印的同伴临时培训我们没有

学过的人,在网上搜索打印软件的界面进行培训。虽然是第一次接触这个东西,我们

进入场地后都感觉压力很大,因为在进打印室之前,听到过很多参赛队都说,他们在

学校都有练习,而我们却是第一次接触,而且还是临阵磨枪。进入打印室后,我感觉

手都有些发抖,但看到了界面后,心里好似有点安慰。顺着头天晚上的临时培训,一

步步的进行着,顺利的完成了打印项目。因此我深有感悟,不管有多么难的事情,只

要我们用心,认真对待,只要我们肯学,敢于面对困难,就没有解决不了的事,重点

在于你敢不敢去同它正面对战。

我的第二个项目是小车的拆装调试,在这个时候,我的队友也完成了它的项目,

同我一起进行最后一个项目,在拆装室里,我们看到了很多的小车,有采用锥齿机构的,有凸轮机构的,也有四杆机构的,各式各样,但在我看到的小车中,却没有一个

采用差齿结构,而且他们的车子无论哪一辆都有着很多的结构,和我们的车比起来他

们的结构可以用复杂来形容。但是,也有很大的一个特点,他们的车可以看出来,都

是采用了线切割、铣床等加工出来的,比如说轴吧,我们的轴是采用C6140加工的,导致了轴出现很大的误差,而其他学校的轴采用了铣床加工,可以达到一个很高的精度,在支架安装上,我们采用的是尺块划线,打孔,固定,安装,而采用铣床却可以

一次性加工成型,保证了孔的同轴度,为小车运行减小了误差。同时这样加工也让小

车外观变得华丽。

还有最值得学习的一点就是,我们采用的传动比的差别。我们学校所选用的传动

比均为1:6,而其他学校的传动比却基本维持在3~4之间,有的甚至更小1:1.5,我们巨大的传动比,为我们稳定速度造成了很多的麻烦,首先就是启动时需要极大的转矩,当运行起来时,速度不能有效的控制。而且我们的齿轮模数都很小,为0.75,而其他

学校的模数基本在1以上,因为大的模数可以减小齿轮啮合时造成的误差。我想这些

都是我们所应该学习和借鉴的东西。

经过这一段时间辛苦劳作,比赛终于结束了,虽然在S型的比赛中我们只得了第

二名,但是在这个过程中,却让我们受益匪浅,感受颇多,学到了很多的知识与技能,为我的大学生活增添了别具特色的音符,让我们的专业水平的到很大程度的提高。同

时也增强了我们的自信心。最后,特别感谢指导老师以及金工实习的老师们对我们的

指导与帮助,没有他们的指导与帮助,就没有我们今天的成就,真心的感谢他们,同

时也要感谢学校给我们的这次学习的机会,我想它会让我们在今后的学习生活中,激

励着我们不断前行。