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S700K提速道岔故障案例分析

S700K提速道岔故障案例分析
S700K提速道岔故障案例分析

s700k提速道岔

一、S700K提速道岔的特点 1、S700K电动转辙机采用了交流三相电动机,从根本上解决了原直流电动机因碳刷故障而引起故障率高的特点; 2、采用了保持连接器,并选用不可挤型的零件,从根本上解决了由于挤切销不良而造成的道岔故障; 3、采用滚珠丝杠作为驱动装置,延长了转辙机的使用寿命; 4、采用多片干式可调摩擦连接器,经工厂调整加封后现场无须调整; 5、去掉了两尖轨间的连接杆,使两尖轨分动减少了道岔的转换阻力。 6、S700K提速道岔既能实行内锁闭又能实现外锁闭。 二、S700K提速道岔设备的组成 1、电动转辙机组成:主要由交流三相电动机、减速器、滚珠丝杠、保持连接器、上下检测杆、接点组、锁块及锁舌、转辙机机体、法兰、动作杆以及外表示连接杆等部件组成。 2、外锁闭装置组成:锁闭杆组件、锁钩、锁轴、锁闭铁、密贴调整片、锁闭框、尖轨连接铁、动作连接杆、长短表示杆以及尖轨铁(L铁)等组成。 三、S700K转辙机的动作原理 电动机上电转动后带动传动齿轮,传动齿轮带动减速器转动,减速器转动后致使滚珠丝杆转动。由于滚珠丝杆的曲线运动使得保持连接器和动作杆作直线运动,从而带动尖轨运动。 四、沾昆线S700K的型号及相关技术标准(依据《维规》) 1、五机牵引型号及开程:定反位偏差不大于2mm。 J1:(A13、A14) 开程160 ±5mm,两基本轨的距离1440mm; J2:(A19、A20) 开程114±5mm, 两基本轨的距离1475mm; J3:(A35、A36) 开程71±5mm, 两基本轨的距离1522mm; X1:(A21、A22) 开程101±3mm, 两基本轨的距离134mm; X2:(A35、A36) 开程58±0mm, 两基本轨的距离492mm; 2、两机牵引的型号及开程:(仅金马村站使用) J1:(A13、A14)开程160±5mm J2:(A15、A16)开程75±5mm 3、安装标准 a、尖轨部分两枕木中心距离650mm,锁闭框两安装螺孔中心距前方第一根枕木为350mm,距后方枕木中心为300mm,要求两枕木平行且垂直基本轨。 b、心轨部分两枕木中心距离600mm,锁闭框两安装螺孔中心距前方第一根枕木为350mm,距后方枕木中心为300mm,要求两枕木平行且垂直基本轨。 4、锁闭量要求:定反位两侧均衡,左右偏差不大于3mm,J2、J1、X1≥35mm,其余牵引点≥20mm。 5、开程要求:定反位两侧均衡,左右偏差不大于2mm。 五、S700K电动装辙机控制电路(以五机牵引为例) (一)提速所设组合及类型 1、组合名称 BHZ:保护组合,每组联锁(双动或单动)道岔设一个。 TDD:提速道岔主组合,每组(双动或单动)道岔设一个。 TDF:提速道岔辅助组合, 每个牵引点设一个。 2、组合包含的继电器 BHZ:1QDJ、2QDJ、1ZBHJ、2ZBHJ TDD:1DQJ、2DQJ、DBJ、FBJ、DCJ、FCJ、YCJ、SJ、QDH TDF:1DQJ、1DQJF、2DQJ、2DQJF、DBJ、FBJ、BHJ、DBQ

提速道岔常见病害整治

杭深线客专07(004)1/18可动心轨道岔结构病害整治 一、尖轨部分 ㈠位移不足病害 病害表现:尖轨23#-34#枕范围内,道岔来回操动后出现小轨距,尤其在27#枕前后范围最为突出的情况,但是运用撬棍扳动或者脚踢均能明显改善。 原因分析:产生的主要原因可能为尖跟支距不良、滚轮尺寸不达标作用不良、尖轨底部与滑床板有卡阻、框架尺寸超标、尖轨硬弯或者尖轨后部出厂前预弯不足,另外就是尖轨三动电务扳动力过小、导致尖轨不密贴离缝。 整治方法: 1、检查整治尖跟支距。直尖轨侧35#(181.2)、36#(191.9)及37#-38#枕中间(208.6)支距(用卡尺或者钢卷尺检查两根钢轨作用边之间的距离)是否符合括号内的标准值。如果不符合,尤其是181.2处不能大,一般以略小0.5~1.0mm为宜;191.9处不能小,可以略大0.5~1.0,同样37#-38#枕中间支距也是宜大不宜小。 关键是要通过这两个扣件作用点,形成尖轨靠向基本轨的趋势,减缓尖轨靠向道心的趋势,以达到减少和改善位移不足的病害。 整治方法:通过调整弹条扣件铁轨距块使支距达标和优化,然后通过调整硫化垫板下的缓冲轨距块将破环的轨距还原、达标。 2、检查整治尖轨轨底卡阻情况。特别重点检查尖轨后部(30#-34#枕)是否存在底部与滑床板是否有卡阻迹象,滑床板磨耗、明显发亮。 整治方法:在尖跟35#枕轨下基本胶垫上部垫1-1.5mm的垫片,抬高尖轨以达到改善卡阻现象。 3、检查整治尖轨滚轮。检查尖轨转辙部分滚轮状态,尤其是尖轨二动~尖轨跟范围的滚轮,是否与标准一致。 整治方法:如果不符合标准,运用专用工具进行调整,并来回操动道岔进行调试确

S700K型电动转辙机道岔控制电路故障分析复习课程

S700K型电动转辙机道岔控制电路故障分析 一、启动电路 启动电路发生故障时,首先区分故障是在室内还是在室外。 1.观察控制台的提速道岔启动表示灯是否亮灯,判断道岔是否启动: 如果灯亮说明道岔已经启动;灯亮13S灭灯,说明室外道岔故障。 如果操纵道岔后,启动表示灯不亮,说明室外道岔未转动。此种情况下应首先在室内检查,首先判断1DQJ,2DQJ是否动作,在DBQ的11、31、51端子测量是否有电源。 2.为区分故障在室内还是在室外,应拔掉表示熔断器后在分线盘处测室外电缆回路电阻。三相交流电动机三相线圈绕组约为7.5Ω,一个回路为两相线圈绕组,再加上电缆回路电阻,一般为50Ω左右,如果三相间都是50Ω左右,则说明室外设备正常。这时应检查室内插接件是否牢固、配线及继电器有无故障,更换DBQ、继电器即可恢复正常。如果在分线盘处测得三相电缆回路电阻,其中有一个回路电阻值为无穷大,则说明室外设备有故障,可能有电缆断线、转辙机接点开路或电机绕组断线等。 3.如果道岔已经启动,尖轨与基本轨不密贴,一般为室外机械故障。 二、表示电路 1.首先判断是室内还是室外故障。(以定位为例) 应断开X1端子后再测室内X1与X2间是否有交流电压,若还是无交流电压,则故障在室内,应检查室内保险是否良好,或者有配线及接点是否开路。若有交流110V说明室外有开路故障。 2.查找室外开路故障,应从主机电缆盒开始,测1、2号端子无交流电压,说明是电缆断线;有交流110V,说明是转辙机内部断线。(应用电阻法依次查找) 三、故障分析 (一)S700K型电动转辙机道岔控制电路故障分析 启动电路故障分析 1. 单独操纵道岔控制台定位表示灯不灭 如果控制台表示灯不灭,则故障在室内,说明1DQJ未吸起,这时应进路式操纵道岔,看动作是否正常。 ⑴如果进路式时动作正常,则说明道岔单独操纵部分有故障,进一步检查ZFJ和CAJ是否动作正常,确定故障点。 ⑵如果进路式也不能动作,则应检查SJ是否在吸起状态,CA接点接触是否良好,公共配线是否良好,CAJ接点是否良好等。 2.单独操纵到反位不动作 ⑴首先检查1DQJ、1DQJF是否吸起,2DQJ是否转极。如果控制电路部分继电器动作不正常,应按动作逻辑关系式进行检查:AJ↑及ZFJ↑(或FCJ↑)→1DQJ↑→1DQJF↑→2DQJ转极。 ⑵当确定室内道岔控制电路动作正常后,应进一步观察BHJ是吸起后再落下,还是根本不吸起。 ①若BHJ根本不吸起,应检查组合侧面的380V是否正常,熔断是否良好。若电源正常,但到分线盘测试时电源缺相(X1、X3、X4),则可能是DBQ到1DQJ及1DQJF的相应接点间断线,也可能是DBQ内部故障。 ②若在分线盘测试电源正常,则应到室外重点检查转辙机遮断开关及速动开关的接点接触情况。 可用反位法检查:(将道岔向反位扳动) 将一表笔置于X1,另一表笔接到X3,看有无电压:若无说明X3断线(前提有定位表示);若有说明X3电缆良好,进一步测量X4看有无电压,若有说明X4经转辙机至X3良好,可能是X4电缆断;若无说明X4经转辙机至X3间有断线故障,应进一步检查,即从X3端子顺序测量电缆盒3、速动开关13-14、电门11-12、电机 71、81、速动开关12-11、电缆盒端子4,哪个地方无电压说明此处断线。 ③如BHJ先吸起,然后又落下,说明三相负载部分良好,重点观察BHJ和1DQJ落下的先后顺序:若BHJ先落下,一般来说可能是DBQ不良,可换一台试试;若BHJ在1DQJ落下后再落下,则说明可能是1DQJ自闭电路有问题,包括QDJ是否在吸起状态。

道岔一般故障处理

道岔一般故障处理 当信号设备发生故障时,信号人员首先登记停用设备,且立即上报;经车站值班人员同意并签认后,应积极查明原因,排除故障,尽快恢复使用。 一、道岔机械故障处理 1、道岔转不到底的故障现象和原因 道岔转不到底的故障现象是操纵道岔后,控制台上的交流电流表一直可以测到动作电流,动作表示灯亮30秒后熄灭。 其故障原因主要是机械卡阻。属室外设备故障。其中: 1)外界影响的原因有:道岔清扫不良、滑床有杂物。岔尖与基本轨之间夹有异物。 2)工务设备的原因有: a)尖轨(或心轨)爬行超限; b)轨距变化。不符合标准; c)尖轨工作边直线度超限; d)尖轨及心轨弯腰或拱背; e)基本轨有肥边、顶铁过紧、等等。 3)电务设备的原因有: a)电动转辙机(或密贴检查器)内部故障; b)道岔密贴调整不良; c)杆件不平行;

d)杆件或其它机件卡阻。 2、造成道岔转换不到底的机械故障的几种现象及处理 造成道岔转换不到底的机械故障有: 1)道岔已转换到底,道岔已密贴,外锁闭设备已锁闭,表示杆卡缺口,室内无表示(转辙机内接点座的动接点无法打入静接点内)。 应立即检查工务轨距,轨道水平差有无变化,电务设备各杆件各部连接紧固螺丝是否松动。如工务设备不良应及时与工务联系克服。属电务设备问题应立即处理解决(按处理故障的相关规定执行)。 2)道岔不能解锁。 应检查外锁闭装置是否调整太紧,而造成转辙机带不动道岔,另外,还要检查工务滑床板有无吊板,从而造成外锁闭设备磨底轨。 3)道岔不能转换,即道岔动作到四开位置后就不再动作。 应检查工务设备是否有变化,轨面高度差是否超标,是否吊板,基本轨是否爬行造成杆件、外锁闭的卡阻。尖轨与基本轨之间是否有异物;转辙机的摩擦转换力是否有变化(变小造成牵引力不够)。转辙机内是否有异物造成卡阻。查明原因后应立即处理。 4)道岔不能锁闭,即道岔转换到位后外锁闭装置不能锁闭或不能完全锁闭。 应立即检查外锁闭装置是否磨轨底,连接杆是否卡阻。滑床板是否严重缺油锈蚀,密贴是否过紧,基本轨与尖轨之间是否夹有异物。应根据情况抓紧处理。 3、道岔密贴调整不良故障的处理

提速道岔日常维护及检修项目

提速道岔日常维护及检修项目 提速道岔外部检查: 一、尖轨(心轨)第一、二牵引点外锁闭机构与安装装置检查 1.尖轨与基本轨自然密贴。工务标准为:道岔锁闭后尖轨与基本轨间尖轨尖端至第一牵引点间间隙≤0.2mm,尖轨第一牵引点与第二牵引点间间隙≤1mm; 2.可调限位块的调整间隙应为1-3mm; 3.第一牵引点锁钩处道岔开口为160±3mm,锁闭量≥35mm;第二牵引点锁钩处道岔的开口:12号道岔为75±3mm,9号道岔为82±3mm,锁闭量均≥20mm; 4.在锁闭位锁闭框与锁钩两侧间隙均匀,锁闭框下部两侧的限位螺钉应有效插入锁团杆导向槽,不得松脱; 5.锁钩与锁闭杆的接触面在运动围无砂土、杂物等,动作灵活无卡阻。道岔转换时,锁钩连结轴轴串效果良好,能自动调节锁钩转角。锁闭杆接头铁紧固不松动; 6.安装装置的基础托板与钢轨垂直、平顺,道岔各杆件安装偏移量≤10mm,与轨枕侧面间隙≥10mm(目测)。转辙机外壳边缘与基本轨直线距离相差≤5mm; 7.各部螺栓齐全、紧固,丝扣应露出螺母外,余量≥10mm(目测)。开口销齐全,劈开角度60°-90°(目测)。

二、工电结合部检查 1.尖轨(心轨)、基本轨爬行和窜动不得超过20mm,并不影响道岔方正和造成杆件别劲、磨卡; 2.尖轨无影响道岔转换和密贴的硬弯、肥边和反弹,必要时,甩开转换道岔杆件,人工拨动尖轨(心轨),刨切部分应与基本轨(翼轨)密贴,其间隙不大于1mm; 3.顶铁与轨腰的间隙应不大于1.5mm; 4.道岔转辙部位的轨枕间距符合标准,窜动不得造成杆件别劲、磨卡,影响道岔方正和正常转换; 5.动作时,尖轨(心轨)无悬空、跳动现象;滑床板与尖轨底部密贴,无影响道岔转换的划痕。 转辙机检修 一、尖轨(心轨)第一牵引点S700K转辙机检修 1.机体无裂纹和损伤,机盖无变形和漏洞,防尘防水作用良好; 2.电源开关锁通断作用良好。通电时,挡板能有效阻挡手摇把插入齿孔;当开关断开时,手摇把能顺利插入齿轮。非经人工恢复不得接通电路。手摇把齿轮的轴用挡圈无脱落现象; 3.正常转换道岔时,滚珠丝杠动作平稳无噪声,摩擦连接器作用良好; 4.转辙机上、下两检测杆无嘴和左右偏移现象,检测杆头部

S700K道岔故障处理详解

S700K 道岔故障处理详解 一、S700K 转辙机的分类 按安装位置的不同,可分为左装右开和右装左开两种。安装位置的确定:操作人员面对尖轨或心轨时,转辙机安装在线路左侧的,称为左装;转辙机安装在线路右侧的,称为右装。当面对转辙机安全开关锁时,动作杆由右侧伸出的,称为右开;动作杆由左侧伸出的,称为左开。 S700K 转辙机可分为四种:尖轨左装右开型、心轨左装右开型、尖轨右装左开型、心轨右装左开型。 二、机械传动原理 三、机械故障处理 1、常见故障 卡缺口、压力大、导向销卡锁闭杆、拉力小、锁舌卡阻、锁舌回弹、钩头卡阻、锁闭杆卡锁闭框、尖轨与基本轨间有异物、斥离轨卡阻、滑床板断裂卡尖轨、滑床板吊板。 2、处理顺序 首先扳动道岔,对道岔的动作状况进行检查,此时应重点检查是否有外界影响因素。在确认无外界影响因素后,再查找自身原因区分机内外故障,在判断不清机内外时应甩开机外判断。 3、各机械部件故障的现象及处理方法 A 、卡缺口 现象:道岔动作到位,卡表示缺口,接点四开。 处理:调整缺口 B 、压力大 现象:锁钩落不下去,外锁闭不能正常解锁;道岔不能正常锁闭,锁钩出不来。 处理:调整压力 C 、锁舌卡阻 现象:道岔动作到位,缺口对中,锁舌不能弹出。 原因:缺油;上下检测杆的大小缺口未完全重合;斥离轨未动作到位。 处理:涂油,用木棒猛击锁舌;调整道岔开口使其定反位平均,还不能解决问题就更换检测杆;测试开口值,判断斥离轨是否到位,找出卡阻原因。 D 、钩头卡阻,锁闭杆卡锁闭框 现象:有异常磨痕 处理:与工务加强协调,克服道岔爬行,及时调整锁闭框位置,及时涂油。 三相电机动作 减速齿轮组动作 经摩擦连接器 滚珠丝杠转动 丝杠上的螺母移动 操纵板移动并将锁闭块顶进,表示接点断开,同时带动锁舌完全缩进,转辙机解锁。 保持连接器 及动作杆移 动 锁闭杆移 动,锁钩落下,外锁闭解锁 道岔转换 由尖轨或心轨 长短表示杆移动 上下检测 杆大小缺口对准锁闭块,锁舌弹出 斥离轨及密贴轨到位 表示接点 沟通,给出 表示

最新s700k提速道岔讲义

S700K提速道岔讲义 2010

S700K提速道岔 本讲学习的重点: 了解S700K提速道岔的特点、结构; 掌握S700K提速道岔的机械动作原理; 熟悉S700K提速道岔控制电路的原理以及动作程序; 掌握一些简单故障的处理方法。 一、S700K提速道岔的特点 1、S700K电动转辙机采用了交流三相电动机,从根本上解决了原直流电动机因碳刷故障而引起故障率高的特点; 2、采用了保持连接器,并选用不可挤型的零件,从根本上解决了由于挤切销不良而造成的道岔故障;

3、采用滚珠丝杠作为驱动装置,延长了转辙机的使用寿命; 4、采用多片干式可调摩擦连接器,经工厂调整加封后现场无须调整; 5、去掉了两尖轨间的连接杆,使两尖轨分动减少了道岔的转换阻力。 6、S700K提速道岔既能实行内锁闭又能实现外锁闭。 二、S700K提速道岔设备的组成 1、电动转辙机组成:主要由交流三相电动机、减速器、滚珠丝杠、保持连接器、上下检测杆、接点组、锁块及锁舌、转辙机机体、法兰、动作杆以及外表示连接杆等部件组成。

2、外锁闭装置组成:锁闭杆组件、锁钩、锁轴、锁闭铁、密贴调整片、锁闭框、尖轨连接铁、动作连接杆、长短表示杆以及尖轨铁(L铁)等组成。 三、S700K转辙机的动作原理 电动机上电转动后带动传动齿轮,传动齿轮带动减速器转动,减速器转动后致使滚珠丝杆转动。由于滚珠丝杆的曲线运动使得保持连接器和动作杆作直线运动,从而带动尖轨运动。 四、沾昆线S700K的型号及相关技术标准(依据《维规》) 1、五机牵引型号及开程:定反位偏差不大于2mm。

J1:(A13、A14) 开程 160 ±5mm,两基本轨的距离 1440mm; J2:(A19、A20) 开程114±5mm, 两基本轨的距离1475mm; J3:(A35、A36) 开程71±5mm, 两基本轨的距离1522mm; X1:(A21、A22) 开程101±3mm, 两基本轨的距离134mm; X2:(A35、A36) 开程58±0mm, 两基本轨的距离492mm; 2、两机牵引的型号及开程:(仅金马村站使用) J1:(A13、A14)开程160±5mm J2:(A15、A16)开程75±5mm 3、安装标准

道岔故障处理

道岔故障处理(以D-F为例) 发表于:2008年10月12日 22时3分30秒阅读(4)评论(0)举报本文链接:https://www.doczj.com/doc/2214604527.html,/46180658/blog/1223820210 道岔故障处理(以D-F为例)道岔故障处理(以D-F为例) 一、故障现象:在HMI上单操道岔到反位,原道岔位置不变,说明是1DQJ不励磁故障。 故障原因: 1、联锁机不驱动,是造成FCJ、 SJ不励磁的原因。 第一点:是联锁条件不具备,所以联锁机不驱动FCJ、 SJ继电器。查看HMI上是否有道岔单锁或其它锁闭条件存在。 处理方法:是解除有关的锁闭条件,即可扳动道岔。 第二点:是驱动板故障。从SDM机架图中可看到驱动FCJ或SJ码位灯不点亮绿灯。 处理方法:将工作主机切换至备机后再次单操道岔能正常扳到反位,则说明是主机驱动板故障,断电后更换该驱动板即可恢复正常。 2、A机或B机驱动电路故障,使FCJ、 SJ继电器不能励磁。 查找方法:查看SDM驱动码位灯点亮过,但是在驱动时,继电器1-2或3-4线圈上测不到驱动电压,将工作主机切换至备机后,道岔能扳动,说明是主机驱动电路故障。 处理方法:重新切回到主机,用直流电压档接在接口柜端子上,单操道岔,如果有直流24V电压,则是接口柜到继电器线圈之间有故障点。修复故障后恢复正常。 3、1DQJ励磁电路故障。 故障点为:KZ→SJ42-42;1DQJ13-23;2DQJ83-81;FCJ31-32→KF及有关配线。查找方法: 1)用电阻档测量SJ41与FCJ31两点间电路是否通的。如果电阻无穷大,则缩小范围逐点测量,找到断点。 2)如果SJ41与FCJ31两点间电路是通的,那么改用直流电压档,在单操道岔时,借KZ电源,将负表笔接在FCJ31上,如果有电则证明FCJ31至KF之间是通的,如无KF则说明这段电路有断点。 在单操道岔时,借KF电源,将正表笔接在SJ41上,如果有电则证明SJ41至KZ 之间是通的,如无KZ则是故障点。 二、故障现象:单操道岔,道岔位置红闪,电流表不动,25秒(积、西、宣、太)或15秒后(复、北、建、雍)恢复原表示,故障原因是2DQJ不转极。 故障点:KZ→1DQJ83-81; 2DQJ3—24线圈及有关配线有断路。 查找方法:借KF,正表笔接1DQJ83,,如有电说明1DQJ81→KZ是好的。无电则找出故障点。 借KF,正表笔接1DQJ81,单操道岔,如有电说明1DQJ81更换→2DQJ3是好的,无电则找出故障点。 如上述两段电路都是好的则说明就是1DQJ83-81这组接点不通,更换1DQJ 继电器,故障即可排除。 三、故障现象:单操道岔,位置灯红闪;电流表不动,25秒或15秒后原表示灯

S700K道岔故障处理程序

附件22 S700K提速道岔故障处理程序 一、S700K提速道岔基本原理 (一)有关继电器的作用于与原理 1、 DBQ:断相保护器 a、作用:在道岔正常转换时检查三相交流电动机的正常工作,在道岔转换到底时使动作电路复原。道岔正常转换时,DBQ内的发光二极管点稳定灯,道岔转换结束时二极管灭灯。 b、技术标准:额定输入电压三相380v,50HZ;正常输出电压DC 16-18V;断相输出电压≦DC0.5。 c、DBQ故障的判断:当故障时,操作道岔时DBQ内的发光二极管灭灯或是DBQ内的发光二极管能点亮,但1、2端子间无直流电压输出。 2 、1QDJ:一切断继电器 作用:用于多机牵引的尖轨部分所有转辙机全部开始转换和全部转换到底的监督,以及本台转辙机1DQJ自闭电路的切断。 平时QDJ一直处于吸起状态。当任一牵引点开始转换时,通过分BHJ的前接点切断QDJ的自闭电路,这是QDJ通过自身缓放电路保持吸起。当所有牵引点都开始转换时(ZBHJ吸起),通过1--2线圈QDJ继续保持吸起,同时经过3--4线圈自闭吸起;当所有牵引点都转换到底时,通过1--2线圈保持吸起,因此QDJ 在道岔的转换过程中始终保持在吸起状态。由下图可知,当任一牵引点因故不能转换时QDJ失磁落下,切断了1DQJ的自闭电路。 2QDJ的原理同1QDJ,而2QDJ作用用于心轨部分所有转辙机全部开始转换和全部转换到底的监督,以及本台转辙机1DQJ自闭电路的切断。

3、ZBHJ:一总断相保护继电器 作用:用于多机牵引的所有转辙机全部开始转换和全部转换到底的监督。 当所有牵引点都开始转换时ZBHJ励磁吸起,当所有牵引点转换到底时ZBHJ落下。1ZBHJ和2ZBHJ的作用相同,只是1ZBHJ 监督的是尖轨部分的转辙机的动作情况而2ZBHJ监督的是心轨部分的转辙机的动作情况。

提速道岔故障分析及查找方法

提速道岔施工调试过程中常见故障 分析及查找方法 姓 名 白斌 学 号 20097287 院、系、部 电气工程系 班 号 方0953-4 完成时间 2012年12月21日 ※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※ 2009级 铁道信号

摘要 “提速道岔”中道岔是一种常见的铁路配件,为了满足提速的需要,研制并生产了直向过岔最高速度为160公里/小时的提速道岔。提速道岔主要是12号道岔,共有两种型式,即整铸辙叉式和可动心轨式。由于提速道岔转换设备更新较快,特别是勾式外锁型提速道岔上道后,在日常工作中,存在不知道标准、不会对标调整,不能发现设备存在的隐患、问题,如因道岔密贴调整过松造成杆件、锁闭勾铁磨耗大,或者高速过紧出现打空转或不解锁,导致设备故障多。本文介绍了铁路信号工程施工中提速道岔的重要性,并具体分析了在施工调试过程中经常遇到的几种故障及查找方法,为施工过程中对提速道岔的调试提供了一定参考。 关键词:铁路配件提速道岔调试故障分析

目录 摘要 (2) 引言 (5) 一、机械故障分析 (6) (一)空转故障分析 (6) (二)道岔卡缺口故障分析 (6) (三)道岔油管漏油、各连接处漏油应急处理办法 (6) 二、电路故障分析 (7) (一)室内控制电路故障分析 (7) 1. 1DQJ(JWCXC—H125/0.44)不动作 (7) 2. 1DQJF1DQJ(JWCXC—H125/0.44)不动作 (7) 3. 2DQJ(JYJXC—135/220)不转极 (7) 4. DQJ不能自闭 (7) 5. 27Ω电阻断线 (8) 6. HBJ(JWXC—1700)不能动作 (8) 7. 继电器型号不同 (9) 8. TJ不能动作 (9) (二)定反位无表示电路分析(以定位表示做分析) (9) 1. 二极管断线 (9) 2. X1断线 (9) 3. X2(反位X3)断线 (9) 4. X4(反位X5)断线 (9) 5. B动D1、D2短路 (9) 6. 电机2断线 (9) 7. 电机3断线 (10) 8. 楼外二极管D短路 (10) 9. 楼外电阻R短路 (10)

S700K提速道岔故障分析与整治

浅谈S700k提速道岔整治与故障分析 摘要:介绍S700k转辙机的原理,工电道岔整治及故障分析 关键词:工电联合整治 S700K型电动转辙机是列车提速后采用的一种新型道岔转辙设备,对铁路扩能、提速、提效起着非常重要的作用,但在日常使用、维修中出现的一系列问题成为困扰信号维修人员的一大难题,如何维修好这种设备,减少故障发生,是摆在目前维修工作中的一件大事,道岔的运用好坏直接影响列车的安全正点,所以作为一名信号工,首先应尽所能提高设备运用质量,下面对S700K电动转辙机原理及设备分析与整治做以介绍。 一、S700K型电动转辙机的工作原理 以S700K型电动转辙机(220MM动程)为例,其动作程序为:电动机转动→中间齿轮传递→摩擦连接器→带动滚珠丝杆转动,同时丝杆螺母移动→操纵板将锁闭块顶入,切断原来表示→锁舍缩入,解锁→滚珠丝杆螺母带动保持连接器移动→外锁闭开始解锁→当动作杆移动约60MM时,外锁闭解锁完毕→道岔转换→当动作杆动程达到220MM时,内表示杆缺口对准锁闭块,锁闭块弹出进入表示杆缺口,锁舍伸出—切断启动电路,接通表示。 外锁闭装置的解锁、转换、锁闭过程。(1)初始状态,定位道岔尖轨处于锁闭状态,反位斥离尖轨与基本轨保持要求的开口,密贴尖轨锁钩同时被锁闭铁和锁闭杆卡住不能落下,斥离尖轨锁钩的缺口卡在锁闭杆的凸起处不能移动,从而保持斥离尖轨与基本轨的密贴基本

不变。(2)解锁状态,锁闭杆向反位移动,斥离尖轨向密贴位移动,同时密贴尖轨处锁闭杆相对锁钩移动,当锁闭杆凸起与密贴尖轨锁铁扣对齐时,锁钩落下卡在锁闭杆凸起内,尖轨与基本轨解锁,锁闭杆继续向反位移动,通过锁钩带动斥离尖轨和密贴尖轨同步向反位移动,当锁闭杆带动道岔转换至反位尖轨与基本轨密贴时,开始进入锁闭过程,锁闭杆继续向反位移动,反位锁钩沿锁闭杆斜面向上爬起,当锁钩升至锁闭杆凸起顶面时,道岔进入反位锁闭状态,同时定位尖轨继续向反位移动至要求开口,完成转换过程。 二、提高道岔运用质量,减少道岔故障 S700K道岔故障是信号设备的常见故障、多发故障,多年来我段为提高S700K道岔运用质量做了大量的工作,诸如脱杆捣固、成立道岔整治组等工作,目的是提高道岔的运用质量,尤其是工电结合部设备整治方面,建议做法: 1、施工中加强联系施工部门,提前介入施工 1)、在道岔安装前对道床进行捣固、夯实,确保道床稳固、为道岔安装提供良好的基础,预防道岔捣固不实路基下沉,造成杆件別劲、损伤。 2)把好道岔安装质量,严格按照施工标准进行,为开通做好准备。 道岔安装前检查部件是否带病上道,做到道岔安装心中有数,整治道岔安装不方正、杆件别劲、磨卡、锁闭框调整间隙,各类杆件与基本轨垂直线偏差移量不大于10MM,调整锁闭框,消除防跳器卡阻,两边间隙1MM以上,严重的动作杆和转辙机不在一条直线上,可调整

最新提速道岔外锁闭装置常见问题的分析及处理方法资料

提速道岔外锁闭装置常见问题的分析及处 理方法 摘要:新建高速铁路常用钩式外锁闭装置和HRS外锁闭装置。在日常运用中,道岔外锁闭装置故障一直居高不下,解决、预防外锁闭装置故障,已成为提高信号设备运用质量的瓶颈。本文就日常运用过程中易发性、常见性钩式外锁闭及HRS外锁闭装置问题进行了总结分析并提出处理方法。 关键:提速道岔外锁闭装置钩式 HRS 问题分析Abstract: New high-speed rail hook common external locking device and HRS external locking device. In everyday use, the turnout has been high external locking device failure, resolve and prevent external locking device failure, has become use to improve the quality of signal equipment bottleneck. In this paper, the daily process of applying susceptibility common outside of the locking hook and locking device outside HRS issues were analyzed and proposed treatment. The key: Speed Turnouts External locking device Hook HRS Analysis 近年来提速道岔,已在各客运专线广泛使用。据统计道岔设备故障占信号设备故障总数的50%以上,而在道岔设备故障中,外锁闭装置转换故障又占主要部分。因此如何减少外锁闭装置故障,已成为提高信号设备运用质量的关键点所在。目前,在各客运专线两种外锁闭装置较为常见一种是钩式外锁闭装置,一

提速道岔外锁闭装置常见问题的分析及处理方法

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S700K提速道岔讲义

S700K提速道岔 本讲学习的重点: 了解S700K提速道岔的特点、结构; 掌握S700K提速道岔的机械动作原理; 熟悉S700K提速道岔控制电路的原理以及动作程序; 掌握一些简单故障的处理方法。 一、S700K提速道岔的特点 1、S700K电动转辙机采用了交流三相电动机,从根本上解决了原直流电动机因碳刷故障而引起故障率高的特点; 2、采用了保持连接器,并选用不可挤型的零件,从根本上解决了由于挤切销不良而造成的道岔故障; 3、采用滚珠丝杠作为驱动装置,延长了转辙机的使用寿命; 4、采用多片干式可调摩擦连接器,经工厂调整加封后现场无须调整; 5、去掉了两尖轨间的连接杆,使两尖轨分动减少了道岔的转换阻力。 6、S700K提速道岔既能实行内锁闭又能

实现外锁闭

。 二、S700K提速道岔设备的组成 1、电动转辙机组成:主要由交流三相电动机、减速器、滚珠丝杠、保持连接器、上下检测杆、接点组、锁块及锁舌、转辙机机体、法兰、动作杆以及外表示连接杆等部件组成。 2、外锁闭装置组成:锁闭杆组件、锁钩、锁轴、锁闭铁、密贴调整片、锁闭框、尖轨连接铁、动作连接杆、长短表示杆以及尖轨铁(L铁)等组成。 三、S700K转辙机的动作原理 电动机上电转动后带动传动齿轮,传动齿轮带动减速器转动,减速器转动后致使滚珠丝杆转动。由于滚珠丝杆的曲线运动使得保持连接器和动作杆作直线运动,从而带动尖轨运动。 四、沾昆线S700K的型号及相关技术标准(依据《维规》) 1、五机牵引型号及开程:定反位偏差不大于2mm。 J1:(A13、A14) 开程 160 ±5mm,两基本

轨的距离

道岔设备故障处理武广

S700K 道岔设备 一、设备名称、组成、用途: 1、设备名称、组成: (1)、楼内组成部分: FBJ、YCJ、XLBHJ共4个。驱动、采集电源为24V。 单动道岔XLJ动作时机说明: 1) 排列进路或单操道岔,驱动XLJ吸起,2秒后(6个联锁周期)联锁驱动DCJ(FCJ)吸起。 2) 在驱动XLJ 2秒后(或6个联锁周期),如果联锁未采集到XLBHJ(下拉装置保护继电器) 吸起,应驱动XLJ落下。 3) 道岔转换到位,联锁采集到DBJ(FBJ)吸起,应驱动XLJ落下。 4) XLJ吸起30秒后,仍未采集到DBJ(FBJ)吸起,应驱动XLJ落下。

其中微机驱动的继电器有:DCJ、FCJ、YCJ、1XLJ、2XLJ、XLYSJ;共6个;微机采集的 继电器有:DBJ、FBJ、1XLBHJ、2XLBHJ、1DBJ、1FBJ;共6个。驱动、采集电源为24V。 双动道岔XLJ动作时机说明: 增加双动道岔第一动表示继电器1DBJ(1FBJ)采集。 驱动XLYSJ(下拉延时继电器):为保证道岔第二动2XLJ吸起2秒后道岔第二动开始转换。DCJ(FCJ)吸起后驱动XLYSJ吸起,采集到1DBJ(1FBJ)吸起后延时2秒落下。 双动道岔第一动: 1) 排列进路或单操道岔,驱动1XLJ(第一动下拉继电器)吸起,2秒后驱动DCJ(FCJ)吸起;并同时驱动XLYSJ吸起。 2) 联锁驱动1XLJ吸起2秒后,如果联锁未采集到1XLBHJ(第一动下拉装置保护继电器)吸起,则驱动1XLJ落下,同时驱动XLYSJ落下。 3) 第一动转换到位,联锁采集到1DBJ(1FBJ)吸起,则驱动1XLJ落下;联锁采集到1DBJ(1FBJ)吸起2秒后驱动XLYSJ落下。 4) 1XLJ吸起30秒后,仍未采集到1DBJ(1FBJ)吸起,则驱动1XLJ落下同时驱动XLYSJ落下。双动道岔第二动: 1) 联锁采集到1DBJ(1FBJ)吸起,驱动2XLJ(第二动下拉继电器) 吸起。 2) 联锁采集到DBJ(FBJ)吸起,驱动2XLJ落下。 3) 2XLJ吸起2秒后,如果联锁未采集到2XLBHJ(第二动下拉装置保护继电器)吸起,应驱动2XLJ落下。 4) 2XLJ吸起30秒后,仍未采集到DBJ(FBJ)吸起,应驱动2XLJ落下。 尖轨心轨故障按钮说明: 尖轨、心轨故障按钮:对于五机或五机以上牵引的道岔,根据电路需要,DS6-K5B计算机联锁系统对设置有尖轨、心轨故障按钮继电器的道岔设有相关的故障按钮,此按钮为铅封非自复式,对于尖轨故障按钮,在控显图形上用三角形的按钮表示,对于心轨故障按钮,用圆形按钮表示。 当设有尖轨、心轨故障按钮的道岔中某转辙机出现故障导致本道岔无法动作时,确认此故障的转辙机属于尖轨还是心轨后,可根据实际情况按压尖轨或心轨故障按钮(若尖轨的转辙机故障需按压尖轨故障按钮,若心轨的转辙机故障需按压心轨故障按钮)。 当某一故障按钮处于按下时,计算机联锁驱动相应的故障按钮继电器吸起,并安排人员去现场人工摇动此故障的转辙机至解锁位置,同时室内人员可通过单操道岔的手续配合室外人员对相应道岔进行转动操作,室外人员摇动故障转辙机到规的的位置;待此道岔转换到需要位置或故障的转辙机恢复后,将相应的尖轨或心轨故障按钮抬起即可。 (2)18#道岔楼外组成部分: A:有5台S700K转辙机;分别用于尖轨JI、J2、J3、X1、X2; B:有3台密贴检查器;分别用于尖轨JI、J2、J3;3台密贴检查器 C:有1台下拉装置。用于心轨X1、X2之间。

s700k型电动转辙机故障处理及分析

S700K型电动转辙机故障分析与处理 一、表示电路故障分析 由于每一台转辙机设一套表示电路,所以要先确定是总表示电路故障还是哪一台转辙机表示电路故障,然后再进行处理。 (一)表示电路正常时工作电压 (二)故障分析(假定某转辙机的表示电路故障) 正常情况下,在分线盘测X2与X1(反位为X3与X1)间交流电压为55~60V,直流电压为21~22V。如电压相差太多,说明某处有故障。 1. 测分线盘电压,X2与X1(反位为X3与X1)间无电压(为0V或非常小)。 此时可以测R1两端电压,若无电压,则说明是室内表示电源或断线故障,当测到较高的交流电压时(约为110V),则说明室外有混线故障(由于混线的位置和程度不同,X1与X2间可以测到大小不同的低电压。另此时,R1电阻较正常热)。 2.测分线盘电压,定位测(X2对 X1、X3、X4)反位测(X3对X1、X2、X5)有交流110v,则为室外断线故障。检查室外开闭器接点是否闭合、遮断开关接点接触是否良好,电机配线和整流匣有无断线。 3.测分线盘电压,定位X2对X1(反位X3对X1)测的交流电压为20~30V,没有直流电压,则为室外二极管混线。 4.测分线盘电压,定位X2对X1(反位X3对X1)测的交流电压为65V左右,直流电压为35V左右,则为X4(反位为X5)外线断线。 (三)处理方法 1.室内表示电源断线故障处理:首先测表示变压器有无交流电压(110V)。如无电压则为电源故障,可依次检查电源、断路器、变压器及连线。如有电压则为室内断线故障,可依次检查电阻R1、1DQJ23-21、2DQJ131-132、1DQJF13-11、2DQJ111-112、1DQJ11-12及连线。 2.室外混线故障处理:测分线盘电压,定位测量X1对X2、X3有5.8V电压,X1对X4有2.9V电压,反位测量X1对X2、X3有5.8V电压,X1对X5有2.9V电压,混线故障,去室外查找,(电缆、电机、接点、整流匣等) (1)室外X1、X2或X2、X4混线故障处理 首先在电动转辙机处断开X4,以区分是X1、X2还是X2、X4混线。若有电压则为X2、X4混线;若仍无电压,说明X1、X2混线。然后依次断开各电缆盒的X2端子,测X1、X2间

多机牵引提速道岔控制电路分析及故障处理

多机牵引提速道岔控制电路分析及故障处理 摘要:针对提速多机牵引道岔控制电路比较复杂,故障、隐患判断和处理较难 的问题,本文以S700K五机牵引道岔为例,重点分析了电路工作原理,并通过真 实故障案例的分析,进一步指导提速道岔电路故障、隐患的分析和处理。随着我 国铁路的发展,既有线提速以及高速铁路的建设,提速道岔的使用越来越多,其 重要性不言而喻。由于提速道岔控制电路相对复杂,对故障和隐患的判断处理能 力要求较高,而现场维护人员普遍掌握不够,一但发生故障,容易手忙脚乱,造 成故障延时过长,严重影响运输秩序。本文以通号院交流五机牵引提速道岔控制 电路为例,主要对道岔控制电路动作时序进行分析说明,对于总保护继电器、切 断继电器电路及各牵引点转辙机动作电路,本文不做详细说明。 1道岔控制电路分析 1.1单动道岔控制电路 以定位往反位动作为例,如图1所示。联锁机输出操作指令,驱动YCJ和FCJ 吸起,通过YCJ、DGJ前接点分别送KZ到TDD、TDF(J1)、TDF(X1)组合的 1DQJ的3线圈,通过FCJ前接点、2DQJ定位吸起接点分别送KF电源到1DQJ的 4线圈,使1DQJ励磁吸起;1DQJ吸起后,使2DQJ转极到反位打落状态,同时使J1和X1的1DQJF励磁,2DQJ转极后切断1DQJ的励磁电路,TDD组合1DQJ缓放落下,TDF(J1)、TDF(X1)组合1DQJ缓放; 1DQJ和1DQJF励磁、2DQJ转极后,道岔开始转换,使得BHJ励磁,沟通1DQJ自闭电路,道岔转换完成后,BHJ 失磁落下,使得1DQJ和1DQJF落下。J2和X2在J1、X1的1DQJ励磁后,通过YCJ和前一动1DQJ前接点送KZ到1DQJ的3线圈,通过TDD组合2DQJ反位接点 送KF至1DQJ的4线圈,使1DQJ励磁,J3同理,不再赘述。 值得注意的是,TDD组合与J1和X1的TDF中的1DQJ和2DQJ是同步动作的,也就是说TDD中的1DQJ、2DQJ动作与否,都不影响J1和X1的1DQJ和2DQJ的 动作;但,J2、J3和X2的1DQJ励磁需要在前一牵引点1DQJ的励磁以及TDD组 合2DQJ的转极。 - 图2 双动道岔控制电路 同时,二动的1DQJ1经过一动的DKJ、DWJ后接点送KZ至3线圈,此时,由 于一动的2DQJ尚未转极,故KF电源未能送到1DQJ1的4线圈,1DQJ1不能励磁;当一动J1的1DQJ吸起后,使得DKJ励磁吸起,切断了1DQJ1的励磁电路,使得 1DQJ1在一动2DQJ转极后也不能励磁,只有一动动作完成,DKJ和DWJ都落下后,二动的1DQJ1才开始励磁,如此便实现了双动道岔的分动。 简而言之,道岔一开始动作时,一动的2DQJ切断了二动1DQJ1励磁电路, 一动的2DQJ转极后,靠一动DKJ和DWJ的分别励磁切断二动1DQJ1励磁电路, 待一动动作完成后,DKJ、DWJ顺序落下后,二动的1DQJ1通过YCJ和FCJ(或DCJ)励磁,二动开始转换。下面就DKJ和DWJ电路进行分析,如图3所示。 DKJ和DWJ平时处于落下状态,当道岔开始转换,J1的1DQJ励磁后,DKJ经 过1ZBHJ后接点及J1的1DQJ前接点励磁,并经由DWJ后接点沟通3,4线圈自闭 电路,当1ZBHJ励磁后断开励磁电路;DWJ在1ZBHJ或2ZBHJ励磁后吸起,DWJ 励磁吸起后切断DKJ自闭电路,使DKJ落下;当道岔转换完成,即1ZBHJ和 2ZBHJ都落下后DWJ失磁落下。

提速道岔故障分析及查找方法1

提速道岔故障分析及查找方法 一、室内控制电路故障分析 1、 1DQJ

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