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探究电站锅炉排烟温度偏高的原因及控制措施

机械与设备

2017年12期︱403︱

探究电站锅炉排烟温度偏高的原因及控制措施

王运春 周崇波 陈艳超

华电电力科学研究院安全评价中心,浙江 杭州 310030

摘要:电厂电站锅炉的运行受多方面的因素影响,如何提高电站的锅炉运行效率一直是重要的课题。本文分析某发电厂的 660MW 电站锅炉排烟原因,对其提出改进建议,望提高电站锅炉机组的运行效率。

关键词:电站锅炉;温度;煤质;影响

中图分类号:TK22 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)12-0403-01

1 电站锅炉总体分析 某电站使用 660MW 的锅炉机组,弹簧式安全阀是这种锅炉本体的重要组成部分,分别配有十四只这种设备,通过对过热器出口动力释放阀的安装,可以有效降低安全阀的工作故障率。在锅炉上分别进行了膨胀中心的设置,锅炉燃烧采用中速磨冷一次风正压直吹式制粉系统,24 只直流式燃烧器分 6层布置于炉膛下部四角,煤粉和空气从四角送入,在炉膛中呈切圆方式燃烧。在炉膛出口左右侧均装有烟温探针,启动时用来控制炉膛出口烟温。在炉膛出口处还装有 16 个负压测点。在实际环节中,锅炉热损失问题主要是过高的排烟温度问题,有些热量进入锅炉并未被利用,从而出现一系列的热损失状况,为了切实增强锅炉工作水平必须降低排烟热损失率,这就需要做好排烟焓环节的控制工作,通过对排烟温度模块及排烟容量模块的协调,进行排烟热损失率的降低。该电站锅炉机组从投产以来,经常出现过高的锅炉排烟状况,这种现象在每年的高温月份排烟过高现象更为明显,锅炉机组排烟温度大大超出标准设计值,不利于提升锅炉机组的运作安全性,不利于提升锅炉机组的整体经济效益。

2 电站锅炉排烟温度分析 2.1 分类问题 实践证明,虚假升高状况及真实升高状况,是影响排烟温度升高的重要两个环节。后者包括影响排烟温度过高的客观性因素、客观性环境,比如制粉系统运作问题、漏风问题等,制粉系统存在较大的掺风量,锅炉机组漏风状况,周边高温环境状况等。前者包括锅炉机组的表面排烟温度设计问题、测点位置问题、测点设备故障问题等。 2.2 漏风因素 过高排烟温度的出现受到诸多内外因素的作用,漏风状况是重要的影响因素之一,漏风状况涵盖着几种问题,分别是烟道漏风问题、炉膛漏风问题等,如果不能优化锅炉机组结构,不能做好锅炉设备的及时管理及检测工作,就会导致锅炉机组漏风状况的存在。炉底渣系统漏风状况、炉顶漏风状况等都是炉膛漏风的常见形式。挡板处漏风、磨煤机风门漏风等是制粉系统漏风的常见形式。随着漏风系数的不断提升,空顶器内的风量减少,导致过高的排烟状况。烟道与炉膛的漏风状况,都会导致排烟环节空气系数的提升,这就不利于进行引风机电耗等状况的控制,从而出现一系列的排烟热损失问题,炉底渣系统漏风量的提升,会导致炉膛出口温度的增高。该电站用的是固态排渣体系,为了实现炉底渣设备的正常工作,必须进行工作环节的温度控制,从而导致炉底渣冷却风门的过度工作,导致低负荷环节炉膛底部漏风量的提升,不利于进行排烟温度的控制。 2.

3 风量因素 为了避免一系列的设备堵管问题,磨煤机通风量一般与实际设计值存在较大偏差,这就导致磨煤机冷风量的提升,如果不能根据实际工作煤量状况,展开制粉系统风煤曲线自动化控制环节的优化,就会导致过高的排烟温度状况。在炉膛出口冷风量的控制过程中,如果存在较多的冷风量状况,就会导致空顶器内部风量的降低,从而不利于提升空顶器换热量,从而影响排烟温度的整体控制。该电站锅炉机组存在很大的制粉系统缺陷,难以进行炉内风量的有效控制,从而出现一系列的过高排烟温度状况。 2.

4 积灰、煤质因素 锅炉运作环境及燃煤质量问题是制约排烟温度控制的重要环节,两者对锅炉机组的传热环节产生重要的影响。受到积灰、热面结渣等状况的影响,地面传热系数不断降低,从而导致锅炉吸热量的减少,不利于进行烟气放热量的控 制,出 现 一 系 列 的 过 高 排 烟 温 度状况。褐煤是该电站的重要材料种类,这种煤具备较低的工作性能比,其发热量比较低,存在较大的灰分,具备较低的可磨性系数。为了避免出现自燃、爆燃等状况,必须进行磨煤机出口温度的有效调整,由于这种煤种具备较低的可磨性系数,不利于制粉系统的正常运行,导致该系统设备磨损率的提升,从而难以降低磨煤机设备的运作效率,不利于进行排烟温度的控制。 2.

5 设备设计因素 在该型号电站锅炉工作模块中,由于设计缺陷问题的出现,为了提升工作效率,在再热器温度控制环节,该设备挡板超负荷工作,从而导致挡板受热面积灰过量状况,不利于进行排烟温度的有效性控制。在实践中,如果不能进行空顶器出口温度及制粉系统冷一次风量的控制,就会导致空顶器出口烟气温度提升的状况,这些状况的出现受到空顶器设计因素、制粉系统一次冷风量因素等的影响。 3 改进建议 3.1 煤质优化 为了强化工作质量,提升电站锅炉机组的运作效益,必须严守煤种选择关卡,切实增强煤材料质量,这需要引起相关负责人的重视,煤质的优化,需要提升煤种管理效益,进行掺混比例的协调,进行负荷顶测曲线、煤炭发热量等的分析工作,进行制粉系统运作状况的积极调整,满足煤炭单独加仓工作的要求,提升电站锅炉的整体运作系数及输送效率。

实践证明,为了提升排烟温 度 控制率,实现积灰状况、炉膛结渣状况的减少,必须进行磨煤机掺烧模式的慎重选择,这就需要积极清理炉内煤杂物,做好炉内煤杂物的筛选工作,确保设备的正常运行,降低制粉系统的故障率。 3.2 过程控制 为了实现制粉系统风量的有效控制,需要实现给煤环节及监盘环节的协调,确保制粉系统风量的有效控制,进行制粉系统通风量的有

效控制,通过对煤量变化状况的了解,做好磨煤机出口的温度调整工作,实现底渣系统漏风量的有效控制。为了达到上述工作目标,必须做好负荷顶测工作,通过对制粉系统工作模式的优化,确保磨煤机系统的正常运行,提升其燃烧效率,这就需要做好风量及风门的调节控制工作,落实好吹灰管理工作,提升电量管理效益,保证机组的正常运行,满足炉膛吹灰工作的要求,进行再热器挡板开启次数的控制,增强该环节的巡检效益,有效解决吹灰系统的缺陷问题。 3.3 设备管理 通过对设备维护环节及改造环节的协调,能够有效解决制粉系统热风调整内漏状况,解决锅炉工作过程中的炉膛漏风问题,强化制粉系统的入风量控制环节,做好风压等环节的校验工作,避免由于测量误差问题而出现的磨煤机运行问题,通过对机组检修方案的优化,提升锅炉系统的风门排查效益,积极开展一系列的空气动力场试验,提升吹灰器的工作效率,这需要引起相关工作者的重视,

进行吹灰器的正常维修及保养,确保该设备的稳定工作。 在实践中,通过对制粉系统消缺时间的控制,能够有效增强机组的运作效益,避免对电站锅炉产生负面性的影响,满足现阶段锅炉机组的工作要求。为了达到上述目的,需要强化制粉系统风量控制环节,进一步强化风量控制逻辑,实现风煤比例的科学化调配,做好吹灰环节的控制工作,强化空顶器吹灰跳步功能,避免吹灰方式的不合理化,做好锅炉设计缺陷的改造工作,进行尾部传热面积的控制,有效控制锅炉机组的过高烟温状况,优化锅炉机组运作效益,实现其内部各个设备的稳定运行,实现对电站锅炉排温环节的有效控制。

4 结论 该文就某电站 660MW 型号锅炉机组排烟问题展开分析,旨在优化锅炉内部设计及运作系统,进行锅炉机组运作效益的提升,有效降低机组过高排温温度状况。 参考文献: [1]邱中,梁进林,邱兵.电站锅炉排烟温度高的原因分析及改进措施[J].能源研究与管理,2013,(03):32-35+42. [2]苗莉.浅谈电厂锅炉排烟温度控制研究[J].科技创新与应用,2013, (10):6-7.

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