45000KVA硅铁炉上料系统自动化改造项目建议书(1)

  • 格式:doc
  • 大小:105.00 KB
  • 文档页数:8

下载文档原格式

  / 8
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

45000KVA硅铁炉上料系统自动化改造工程

项目名称:上料系统自动化改造项目

申报单位:大友铁合金厂

单位负责人:张小平

项目负责人:马忠平

申报日期:2013年6月1日

一、项目概况

1.项目名称:上料系统自动化改造项目

2.项目类别:技术改造项目

3.拟建地点:嘉峪关大友铁合金二厂

4.本方案初步核算总费用约为___万元

5.设计产能:年作业时间330天,每小时上料量23t

6.投资估算表单位:万元

二、项目建设可行性及优势

随着大友铁合金45000KVA硅铁炉生产趋于稳定,产量逐步的提高,吃料速度加快,人员缺口与招聘难的矛盾日益突出;7月1日新新《劳动法》实施,人工费用将大幅增加,人工成本优势不再存在;为此我厂决定对矿热炉加料方式进行技改,同时对炉主体设备进一步消缺,为产能的增加创造条件。

国内目前的硅铁生产加料方式大体分为三种,一种为包钢院设计全自动加料模式,使用比较成熟,鄂尔多斯在用生产线72#硅铁冶炼单耗在8500KWh/T左右;第二种为西铁人员设计的半自动加料模式,此模式对硅铁冶炼细节考虑周到,投资小,实用性强,多用于建成矿热炉改造,72#硅铁冶炼单耗在8300KWh/T,青海、甘肃硅铁生产产家在用;第三种为人工加料,辅以机械,72#硅铁指标在7600KWh/T,近年人工短缺问题开始突显。

通过比较,第二种方式适合我厂情况。

1.全自动加料系统为目前铁合金行业比较普遍的一种加料方式,技

术成熟,前期对几个硅铁厂考察时,对方也采用这种技术,其加料量和加料速度可以满足我厂生产;

2.我厂现有厂房建设时已经预留了自动上料系统所需要的空间,只

需按照预留口下料管,无需对现有厂房做大的改动,同时我厂原有配料设备可以运用到此技术当中;

3.改造方案采用全自动加料方式,由下料管下料替代人工加料,最

大限度的减小人为偏加料对炉况的影响,将工人从体力劳动中解放出来;

4.普通自动下料系统的缺点为料会落到炉膛固定位置,长此以往,

导致下料位置有“砸死”现象,影响炉况;此技术通过炉膛内的布料流槽,人工控制导流杆,将原料均匀的布到指定的位置;三、建设规模及工艺配置

运输量:每小时上料量23t

原料:硅石、兰炭、铁粉的混合料

自动化上料系统采用的设备:原料仓、动态皮带秤、大倾角、小车布料系统、下料管下料系统、炉口冷却系统、下料自动控制系统。

工艺流程:由三个原料仓各自配置的动态皮带秤分别称量后,原料通过平皮带混合,大倾角由地平面将原料输送到五楼平台,垂直跨度22m。五楼大小料仓由皮带连接,布料机从小料仓接料后,在五楼平台轨道行驶布料,下料管直达二楼炉膛,下料操作由二楼楼台人工选择操作。

四、施工组织:

1.项目启动时间:立项后__个工作日内启动。

2.项目总工期:_天

3.项目计划进度表

大友铁合金

- 6 -

4.电气设备要求

4.1电气设备防护等级

•电气设备安装在有通风装置的室内,其外壳的防护等级为IP30;•电气设备安装在环境洁净的室内,其外壳的防护等级为IP40;

•在配电室、办公室及控制室的照明设备,其防护等级不低于IP31;•在其余环境条件下的电气设备和照明设备,其防护等级为IP54;•对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备,其外壳的防护等级根据实际情况确定;

4.2防止触电措施

对于可能直接接触的带电装置和设备,采取对带电部分进行隔离或加保护罩(保护网)的方式进行保护;

对于可能间接接触的带电装置和设备,也要有相应的保护等措施。五、效益分析评价

自动上料系统投入实施后,可以将冶炼工人数由目前140人减少为50人,每月减少直接人工成本27万元,按照改造项目投资200万元计算,预计7.4个月可以收回投入成本。

改造后,冶炼工的主要精力将投入到对工艺的理解和掌控当中,摆脱目前人工加料跟不上的困境,解放生产力,将更多时间用到提高工艺技能上面,提升铁合金厂整体冶炼水平。

六、结论

通过对45000KVA硅铁炉上料系统的改造,解决目前存在人工偏

加料导致的炉况不稳定以及冶炼工体力跟不上的问题,将人从体力劳动中解放出来。提高设备的自动化水平,从而提高效率,减少用工量,提高产量,真正做到自动化生产,增加铁合金厂产品利润率。

大友铁合金厂

2013年5月28日