有效降低硅钢单机架可逆轧机乳化液斑迹量
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聚酯装置生产操作工:高级聚酯装置生产操作工试题预测三1、多选真空系统气密包括()。
A、UFPP及其EG喷淋冷却系统B、FIN及其EG喷淋冷却系统C、酯化系统D、四级真空喷射泵系统正确答案:A, B, D(江南博哥)2、判断题真空喷射泵系统瞬间停电后,应立即关闭乙二醇蒸发器热媒加热阀以防止动力蒸汽的继续产生。
()正确答案:对3、单选热媒(联苯-联苯醚)的凝固点约为()℃。
A、32B、12C、0D、20正确答案:B4、判断题预聚物过滤器切换时间过长会影响终聚釜液位。
()正确答案:对5、单选酯化乙二醇泵入口堵塞可用()吹扫。
A、2Kg/cm2氮气B、压缩空气C、16Kg/cm2蒸汽D、6Kg/cm2蒸汽正确答案:D6、单选生产管理领域内,γ射线的允许放射量为()毫雷姆/小时。
A、0.1B、0.105C、0.11D、0.12正确答案:B7、多选反应釜常用搅拌器类型有()。
A、推进式B、桨式C、涡轮式D、园盘环式正确答案:A, B, C, D8、判断题16kg/cm2蒸汽短时间断流不会影响四级真空泵的运行。
()正确答案:错参考解析:16kg/cm2蒸汽短时间断流会影响四级真空泵的运行。
9、单选酯化部分工况调节时,一般在调节温度的同时也要调节()。
A、液位B、压力C、进料量D、出料量正确答案:B10、判断题仪表风系统恢复后,就可以恢复预聚物输送系统的运转。
()正确答案:错参考解析:要等预聚输送系统温度升到正常,才能恢复。
11、单选瞬间停电后浆料调制系统首先需要做的是()。
A、将向酯化釜进料的三通阀打到循环侧B、将所有控制器开关打到手动关闭C、用乙二醇清洗浆料调制罐的出口管线D、停止原料和添加剂的加入正确答案:A12、单选切粒机转速调节是在切粒机控制面板上输入需要的()。
A、转速B、负荷C、切粒出料速度D、熔体流量正确答案:C13、单选杜邦工艺按照设计值,停车降负荷速度为()。
A、100Kg/hB、200Kg/hC、300Kg/hD、500Kg/h正确答案:B14、判断题在氮气供应故障时,一定不要打开去热媒蒸发器的氮气阀,否则热媒将进入到氮气系统。
脱硫装置操作工(高级)测试题1、问答题评价油品低温性的指标有哪些?正确答案:评价油品低温性的指标主要有:(1)浊点、(2)结晶点、(3)凝点和冷滤点。
2、问答题计算题:管线长10(江南博哥)00m,管线直径250mm,介质相对密度0.832l,问该段管路内装多少油?正确答案:3、单选电动式仪表的频率范围是()HZ。
A、10~200B、15~500C、15~1500D、15~2500正确答案:D4、单选当发现离心泵电机冒烟时,应先()。
A.关闭泵出口阀。
B.切断电源。
C.关闭原出入口阀。
D.关闭泵入口阀正确答案:B5、单选电动机一般不准连续起动,鼠笼型电动机允许在冷状态下起动()次。
A.1-2B.2-3C.3-4D.4-5正确答案:B6、单选作为一种低能耗的脱碳工艺在天然气及合成气的净化领域内获得应用的溶液体系为()体系。
A、MDEA-环丁砜溶液B、MDEA配方溶液C、MDEA混合醇胺溶液D、活化MDEA溶液正确答案:B7、问答题已知水泵的流量Qv=238t/h,扬程H=180m,密度ρ=1000kg/m3,水泵轴功率P=200kW,求水泵的效率η。
正确答案:η=Pe/P=ρgQH/P=1000×9.8×280×180/(3600×1000×200)=68.6%8、问答题脱硫溶液再生效果差的处理主要从哪些方面入手?正确答案:1.适当提高再生塔压力;2.提高再生塔压力,并加入适量阻泡剂;3.设备故障,停产检修;4.平稳控制进入再生塔富液流量;5.平稳控制进入再生塔酸水回流量;6.平稳控制系统蒸汽压力。
9、判断题要达到高的转化率,三级转化器的克劳斯制硫装置要求配风比应控制在±2%。
正确答案:错参考解析:要达到高的转化率,三级转化器的克劳斯制硫装置要求配风比应控制在±1%。
10、单选交流电路中,某元件的阻抗与频率成反比,则该元件是()。
聚酯装置生产操作工:高级聚酯装置生产操作工必看考点二1、多选燃料油罐脱水的原因有()。
A、防止燃料油泵气蚀B、防止罐突沸C、保证燃料油管线压力平稳D、防止热媒炉炉管破裂正确答案:A, B, C2、判断题减压(江南博哥)精馏可降低精馏操作温度。
()正确答案:对3、判断题没有仪表风,二氧化钛供料系统无法启动。
()正确答案:错参考解析:二氧化钛供料系统可以正常启动,只是由于其它系统停止而停止。
4、单选停止进料后酯化釜压力控制应()。
A、保持不变B、提高C、降低D、根据熔体粘度进行小幅度调整正确答案:A5、多选切片色值偏高原因有()。
A、PTA色值偏高B、缩聚反应系统温度偏高C、熔体管线中熔体降解D、切片端羧基含量偏高正确答案:A, B, C6、单选聚酯装置使用的液环泵的工作液是()。
A、软化水B、冷却水C、乙二醇D、三甘醇正确答案:C7、判断题润滑油只要加入机泵前过滤一次即可。
()正确答案:错参考解析:润滑油的使用中规定必须“三级过滤”。
8、单选催化剂添加量过高,可从()观察出来。
A、催化剂调制罐液位B、催化剂供给罐液位C、催化剂供给泵转速D、催化剂供给泵压力正确答案:B9、单选熔体计量泵停运操作时,熔体泵出口压力会()。
A、下降B、上升C、上下波动D、不变正确答案:B10、单选终缩聚系统温度应升高到()。
A、245℃B、265℃C、275℃D、285℃正确答案:D11、单选蒸汽供给异常造成热媒炉灭火,当蒸汽恢复时,应该()。
A、所有热媒炉点火B、先点一台热媒炉C、一次点几台都可以D、无法确定正确答案:B12、判断题生产负荷提高时,PTA浆料摩尔应降低。
()正确答案:错参考解析:生产负荷提高时,PTA浆料摩尔应相应提高。
13、问答题简述接触式动密封有哪几种?正确答案:接触式动密封有:机械密封、油封、填料密封。
14、单选下列密封形式哪种属于动密封()。
A、填料密封B、垫片密封C、螺纹密封D、活接密封正确答案:A15、多选当仪表风的缓冲罐压力降到操作控制阀所需的最低压力的时候,工艺塔应该()。
《轧钢知识及操作》复习资料(一)一. 填空题1.成品外部质量检查的项目一般包括几何形状、尺寸公差和表面质量等。
2.参与炉膛内热交换过程的三种基本物质包括炉气、炉壁和被加热金属。
3.前滑值估计过大,在连轧生产中会出现拉钢现象,估计过小,在连轧生产中出现堆钢现象。
4.轧机主机列由工作机座、传动装置和主电机三部分组成。
5.钢材的品种规格是指钢材的断面形状和尺寸的总称。
6.轧钢工序的两大任务是精确成型及改善组织和性能。
7.冷轧生产的工艺特点是产生加工硬化、采用大张力轧制、采用工艺润滑。
8.甲类钢的供货要求为保证材料的机械性能。
9.平辊轧薄钢板时,由于钢板上下层温差较大易导致缠辊现象。
10.粗轧机前小立辊轧机的作用是控制宽度、对准轧制中心线。
11.围盘装置的作用是使轧件在各孔型之间或各机架之间进行自动传递和自动翻钢。
12.在交叉过钢的情况下,轧制节奏缩短,主电机负荷加重。
13.线材轧机的高速是通过小辊径、高转数得到的。
14.中厚板加热炉的型式主要有连续式加热炉、室状式加热炉和均热炉三种。
15.圆盘式剪切机剪切时使钢板保持水平位置的方法,一是使刀片轴错开,二是上下刀盘采用不同直径。
16.辊式矫正机的矫正方案主要有大变形矫正方案和小变形矫正方案两种。
17.板形是指板带材的平直度,它决定于延伸率沿宽度方向是否相等。
18.为减少氧化铁皮的生成,应在加热条件允许的情况下尽量采取快速加热,并减少炉内过剩空气量和高温停留的时间。
19.控制精轧机出口轧件飘浮的方法有先开上面冷却水、减小终轧抛出速度。
20.“三勤”操作法是比较成熟的操作方法,即勤检查、勤联系和勤调整。
21.漂洗槽中,冲洗水和带钢运行方向相反。
22.制定酸洗工艺的三个主要参数是酸液浓度、酸液温度、酸洗时间。
23.轧制温度的确定主要包括开轧温度和终轧温度的确定。
24.炉气与金属工件之间的传热,在800℃以下时主要依靠对流给热;在800~1000℃之间时依靠对流和辐射传热;而当温度高于1000℃时,主要依靠辐射传热。
轧钢工考试:高级轧钢工考试题四1、问答题什么是控制轧制技术?正确答案:控制轧制是指在调整钢的化学成分的基础上,通过控制加热温度、轧制温度、变形制度等工艺参数,控制奥氏体组织变化规律和相变产物的组织形态,达到细化(江南博哥)组织、提高钢材强度与韧性的目的。
2、填空题冷轧生产过程的基本工序为()、轧制、退火、平整和精整。
正确答案:酸洗3、填空题平行辊矫直机的矫直速度主要由生产率确定,同时要考虑轧材的()、()等。
正确答案:种类、温度4、判断题在轧制中,终轧温度过低会使钢的实际晶粒增大,能提高其机械性能。
正确答案:错5、判断题环境方针是一个组织的秘密,不应对外公开。
正确答案:错6、填空题轧制变形方法按轧制温度不同可分为()、()。
正确答案:热轧、冷轧7、问答题什么叫轧辊的磨损?正确答案:轧辊在轧制生产过程中,由于要与轧件紧密接触,从而与轧件发生的物理摩擦作用,冷却水使轧辊在高温高压下接触,而发生化学腐蚀的变化和氧化作用从而引起的轧辊表面的质量和数量上的变化,所有这些作用的综合变化就产生了轧辊的磨损。
8、判断题过烧的钢坯可以通过退火加以挽救,使之恢复到原来状态。
正确答案:错9、问答题什么叫飞剪的匀速(同步)机构?正确答案:飞剪的匀速机构就是同步机构,也就是为了使飞剪刀片的线速度与带钢同步的机构。
不同形式的飞剪有不同的匀速方式。
10、填空题钢板产生分层的原因是非金属夹杂物和()。
正确答案:化学成分偏析11、填空题控制露点就是控制气氛中的含水量,含水量高易造成钢卷()。
正确答案:氧化12、单选线材厂主导产品是()A、型材B、高速线材C、板材D、管材正确答案:B13、填空题按脱氧程度可将钢分为()、半镇静钢和沸腾钢。
正确答案:镇静钢14、问答题影响轧辊磨损的主要原因有哪些?正确答案:(1)轧件的氧化铁皮;(2)轧辊的冷却;(3)轧件的化学成分;(4)轧辊的材质;(5)孔型设计和压下规程。
15、问答题简述钢种、矫直温度、矫直速度对矫直力的影响。
钢材热处理工中级考试真题2、判断题(江南博哥)退火工件常用HRC标尺标出其硬度。
()答案:错3、判断题由于热轧或热锻停止的温度过高引起晶粒粗大,如冷却不当,易出现魏氏组织。
()答案:对4、填空题生产1t合格产品耗用的耐火材料叫做()。
答案:耐火材料单耗5、填空题罩式炉进行定期的压力试验目的是为了检查()。
答案:密封性6、填空题球化退火适用于共析钢及()钢。
答案:过共析7、填空题中厚板热轧性能冲击韧性不合格者可采用()处理。
答案:正火8、问答题什么是再结晶退火,其目的是什么?答案:经冷加工成型的成品或半成品,为了消除加工应力和冷作硬化现象,加热到钢的再结晶温度以上,Ac1以下,使形变晶粒经再结晶后变为细小的等轴晶粒。
9、问答题什么叫回火?钢件淬火后为什么一定要回火?答案:钢体淬硬后,再加热到Ac1以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺称为回火。
因为淬火处理所获得的马氏体组织很硬、很脆,并存在很大的内应力,而易于突然开裂。
因此,淬火必须经回火处理,消除应力提高韧性后才能使用。
10、填空题过共析钢其组织为()和珠光体。
答案:二次渗碳体12、填空题热轧后轧件表面氧化铁皮的构成,里面是FeO,最外层是()。
答案:Fe2O313、问答题零件热处理后为什么要做硬度试验?答案:硬度是衡量金属材料软硬程度的一个重要指标。
在工厂的生产实践中,零件热处理后的质量,通常都是首先经硬度试验的方法来确定的。
这是因为,硬度试验的方法具有如下优点:(1)硬度与其他机械性能指标存在着一定的关系。
(2)测定硬度时,不必破坏被检零件,只需在其局部表面上留一轻微的压痕,因而对生产零件可做100%的硬度检查。
(3)硬度检验比其他机械性能试验方法简单的多,而且不需制作特殊的专用试棒,试验效率高。
(4)对极薄的金属层或较小的金属体均可做硬度试验。
14、单选组成成分为20%NaCl+80%BaCl2的盐浴剂,常用于碳钢与合金钢的淬火,其使用加热温度为()。
编号:C(C)-04-501 A/2
轧钢工艺标准
编制:张进京
审核:
批准:
发布日期:2016年4月29 日生效日期:2016年5月5 日.
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说明
一、生产工艺路线:原料检查-加热-除鳞-轧制-冷床-剪切-收集-包装-堆垛冷却
二、轧钢工艺主要由加热制度、轧制制度、冷却制度三大部分组成。
三、钢种生产工艺依照轧钢工艺标准执行;客户有特别需求的出具该客户控制要点。
四、每年度对轧钢工艺标准进行修订。
五、轧钢工艺标准,作为轧钢工艺技术规程的补充,标准中未作规定的常规要求,以轧钢工艺技术规程为准。
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一、轧钢各工序控制规范
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二、轧钢加热制度
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钢种加热分类预览表
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三、轧制制度
1、根据各规格对应的孔型,使用符合要求的轧机和导卫进行轧制。
2、生产各规格时,按对应的《轧钢生产工艺卡》设定各道次料型尺寸和参数。
轧制过程中,检查轧槽和导卫,磨损严重要及时更换;轧机替换辊道和输送辊道表面要保持光滑,磨损严重的及时进行3、
修磨或更换。
4、成品外形和表面质量要符合对应产品的技术标准的相关要求;中间道次轧件不得有耳子、折叠等缺陷。
5、对需要进行精整处理的产品,尺寸需要按尽量符合正偏差要求进行控制,留出精整余量。
6、锚链钢轧制精度按照Q/CJS298-2015A/0内控标准执行
7、终轧温度控制在900-1050℃。
8、轧制降速原则
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五、附表:钢种工艺制度明细预览表。
连铸工考试试题预测预测真题1、判断题事故冷却水的水流量应不小于正常水流量的1/5。
正确答案:错2、问答题炼钢的五大制度是什么?正确答案:装入制度、供氧制度、造渣制度、温度制度、终点控制及脱氧合金化。
3(江南博哥)、问答题为什么要确定中间包的临界液面?正确答案:(1)临界液面与拉速有对应关系(2)低于临界液面钢水卷渣,夹杂增多,产品报废4、问答题为什么要采用液芯矫直?正确答案:提高拉坯速度是提高连铸机生产能力的有效途径,按常规设计,铸坯的液芯长度与拉速成正比,因此高拉速连铸机铸坯的液芯必然很长,如仍采用固相矫直,势必使连铸机半径很大,这明显不合理。
因此就需要采用带液芯矫直。
5、判断题浇铸过程中,结晶器水突然压力上升,流量减少的原因是水管破裂或脱落。
正确答案:错6、判断题生产1502坯时,拉矫机对热坯的给定压力为4.0~5.0Mpa,对冷坯的给定压力为2.0~3.0Mpa。
正确答案:错7、问答题铸机P4外质量控制点的要求是什么?正确答案:⑴每班必须对连铸坯进行检查,并记录检查结果,每间隔2-3炉测量一次;⑵铸机浇注过程中,特别是敞开浇注时,必须根据目测结果判断边长及对角线是否合格;不合格时,必须用钢板尺及卡钳检查,并记录检查结果;⑶P4外及配水工必须严密观察铸坯外观质量缺陷,如有缺陷马上吊出,不允许上冷床;⑷凡出现不合格品,必须通知机、工长及时处理,做好记录;处理好后,继续观察6支以上铸坯;未能处理时,要及时停浇。
8、问答题减少钢水包的降温措施有哪些?正确答案:1、钢包上加耐火材料砌筑的包盖,以养活钢水表面的辐射散热损失。
2、采用轻质散状浇注料浇灌钢包的整体永久层,可减少包衬的散热损失,达到良好的保温效果。
3、加快洪包的升温速度和加快钢包的周转,减少间歇时间,实现“红包出钢”。
4、在钢包的液面上加保温材料进行绝热保护。
9、判断题同样条件下,冷却强度越大,拉坯速度越快。
正确答案:对10、判断题弧形连铸机的铸坯变形量=铸坯厚度1/弧形半径。
煤间接液化分离操作工考点三1、问答题10807单元PSA变压吸附过程总共几步,分别为?正确答案:16步。
分别为:吸附A.,一均降(E1D),二均降(E2D),三均降(E3D),四均降(E4D)(江南博哥),顺放1(PP1),顺放2(PP2),逆放1(D1),逆放2(D2),冲洗2(P2),冲洗1(P1),四均升(E4R),三均升(E3R),二均升(E2R),一均升(E1R),终充(FR)。
2、问答题10875单元入口高温联锁值是多少?联锁动作是什么?为什么要设置这一联锁?正确答案:入口温度达到60℃联锁。
联锁动作触发即关闭进系统阀UV-10108,打开现场排放阀UV-10109进行排放。
因为本系统的管道内表面有一层塑胶薄膜,在高温条件下会造成这层薄膜变性损坏甚至脱落,所以要设置这一联锁以保护管路设备。
3、多选在化工装置中,下列关于管线异常震动原因说法正确的是()。
A、固定件松动B、支撑件不足C、因压力脉动引起共振D、管线安装不当正确答案:A, B, C, D4、问答题什么是本质安全管理体系?正确答案:本质安全管理体系是一套以危险源辨识为基础,以风险预控为核心,以管理员工不安全行为为重点,以切断事故发生的因果链为手段,经过多周期的不断循环建设,通过闭环管理,逐渐完善提高的全面、系统、可持续改进的现代安全管理体系。
5、单选随从工作的出发点和IJ]宿点都是为了保证领导者在流动条件下().A、安全开展工作B、顺利开展工作C、精神饱满工作D、秘密开展工作正确答案:B6、多选下列关于活化剂DEA它对脱碳的作用说法正确的有()。
A、加快碱液对CO2吸收速度B、加快碱液对CO2解析速度C、大量吸收CO2D、以上说法都不对正确答案:A, B7、多选10804PSA吸附器可实现的切换方式及切换方法有()。
A、12V切换为11V(自动或手动)B、11V切换为10V(手动)C、11V切换为12V(手动)D、10V切换为12V(手动)正确答案:A, B, C, D8、单选单位时间内流经泵之后实际得到的功率称为()。
SerialNo.597January.2019现㊀代㊀矿㊀业MODERNMINING总第597期2019年1月第1期㊀㊀陈加更(1987 )ꎬ男ꎬ工程师ꎬ719000陕西省榆林市榆阳区东沙银沙福苑4号ꎮ小纪汗煤矿11217大采高工作面综合降尘技术研究及应用陈加更1㊀杨㊀桐2(1.陕西华电榆横煤电有限责任公司ꎻ2.中煤科工集团重庆研究院有限公司)㊀㊀摘㊀要㊀针对小纪汗煤矿217大采高综采工作面生产过程中的粉尘污染问题ꎬ在深入分析其产尘特点的基础上ꎬ提出 先抑㊁后控㊁再降 的粉尘治理思路ꎬ决定在该工作面采用尘源跟踪喷雾控尘系统+采煤机引射控降尘+摇臂高压喷雾降尘相结合的控降尘技术ꎬ并根据支架在降柱移架期间产尘量大的特点ꎬ设计了支架架间水力引射除尘装置ꎮ采取上述降尘措施后ꎬ工作面正常生产时的总粉尘和呼吸性粉尘浓度分别降低90%和86%以上ꎬ取得了显著的降尘效果ꎮ关键词㊀大采高㊀综采工作面㊀移架产尘㊀综合控降尘㊀支架水力引射除尘DOI:10.3969/j.issn.1674 ̄6082.2019.01.054ResearchandApplicationofComprehensiveDust ̄settlingTechnologyin11217LargeMiningHeightFully ̄mechanizedFaceinXiaojihanCoalMineChenJiageng1㊀YangTong2(1.ShaanxiHuadianYumeiElectricityCo.ꎬLtd.ꎻ2.ChongqingResearchInstituteCo.ꎬLtd.ꎬChinaCoalTechnologyandEngineeringGroup)Abstract㊀InviewofXiaojihanCoalMine217largeminingheightarebrokenproblemofdustpollu ̄tionintheproductionprocessoffullymechanizedworkingfaceꎬonthebasisofanalyzingthecharacteris ̄ticsofproducingdustꎬputforward"aftersuppressionꎬcontrolꎬandthendrop"dustcontroltrainofthoughtꎬdecidedintheworkingfacetrackingspraydustcontrolsystemusingdustsource+rockerarmhighpressurespraycoaltractorshotchargeddustdustꎬthedustcontroltechniqueofcombiningandac ̄cordingtothestentduringthedownmoveframecolumnproducingdustthecharacteristicsoflargeamountofdesignofthesupportframehydraulicejectorbetweendustremovaldevice.Aftertheabovedustremov ̄almeasuresweretakenꎬthetotaldustconcentrationandrespirabledustconcentrationoftheworkingfaceduringnormalproductionwerereducedby90%andmorethan86%respectivelyꎬandsignificantdustre ̄movaleffectwasachieved.Keywords㊀LargeminingheightꎬFully ̄mechanizedfaceꎬDustproductionofadvancingsupportꎬComprehensively ̄dustsuppressionꎬDedustingofsprayejectoronhydraulicsupport㊀㊀综采工作面是煤矿井下生产过程中产尘量最大的作业地点[1 ̄2]ꎮ近年来随着大采高综采工作面的逐渐普遍ꎬ其超大的产尘强度正严重威胁着矿井安全生产和作业人员的身心健康ꎮ本研究针对小纪汗煤矿11217大采高综采工作面的粉尘问题ꎬ对大采高工作面的产尘特点展开深入研究ꎬ并采用多种控降尘技术对工作面的粉尘进行了综合治理ꎮ1㊀综采工作面概况及产尘特点1.1㊀综采工作面概况小纪汗煤矿11217综采工作面属于2#煤层ꎬ煤质含水率在6.15%~7.14%ꎬ煤层硬度系数f=3ꎬ属稳定型煤层ꎮ工作面煤层厚度3.64~6.02mꎬ平112均煤厚4.56mꎬ采用一次采全高走向长壁后退式综合机械化采煤法ꎬ全部垮落法管理顶板ꎬ采高设计4.56mꎬ日均进尺11.2mꎬ生产强度很大ꎮ工作面配风量1320m3/minꎬ平均风速约为1m/sꎮ工作面现有防尘措施有:进回风巷间隔50m设有三通阀门ꎻ采煤机内喷雾无法正常使用ꎬ外喷雾降尘效果不好ꎮ1.2㊀工作面产尘特点根据现场调研ꎬ11217综采工作面的产尘特点主要有:(1)进风流中存在粉尘污染ꎮ进风巷中转载点及破碎机工作产生大量的粉尘ꎬ被进风风流带入工作面[3]ꎬ使得工作面未生产时的粉尘浓度便有45mg/m3左右ꎮ(2)采煤机割煤产尘能力强ꎮ由于生产强度大ꎬ采煤机下风侧5m处的粉尘浓度高达2000~3000mg/m3ꎮ上风侧滚筒产生的粉尘被采煤机机身阻挡ꎬ随风流迅速扩散至整个工作面[4]ꎮ(3)工作面支架降柱移架产尘ꎮ据现场调查ꎬ移架时尘源处的局部粉尘浓度高达2000mg/m3以上ꎮ2㊀粉尘综合防治技术国内外防尘实践经验表明ꎬ防治粉尘最有效的办法就是在尘源处采取措施ꎬ最大限度抑制产尘[5 ̄9]ꎮ11217大采高工作面的产尘及粉尘运移特点总体表现为产尘点多㊁产尘强度大㊁对人员作业区域影响程度大等ꎮ针对以上特点ꎬ研究提出 先抑㊁后控㊁再降 的综合治理思路ꎬ采取多种控降尘技术对工作面的各产尘源进行综合治理[10 ̄13]ꎮ2.1㊀采煤机割煤粉尘治理针对采煤机割煤产尘特点ꎬ根据现有防尘技术ꎬ研究采用采煤机尘源智能跟踪高效喷雾抑尘系统㊁采煤机上风侧喷雾控降尘装置㊁机载式喷雾引射除尘器㊁机身喷雾装置和下风侧高压组合喷雾装置等技术措施ꎬ对采煤机割煤产尘进行综合治理ꎮ2.1.1㊀采煤机尘源智能跟踪高效喷雾抑尘系统根据 先抑尘 的治理思路ꎬ首先采用尘源智能跟踪高效喷雾抑尘系统ꎬ在支架顶梁上布置前端及中端两路喷雾ꎬ利用传感器实时探测跟踪采煤机运行位置并自动喷雾ꎬ以密实水雾覆盖滚筒(尘源)ꎬ形成 水包煤 的效果ꎬ快速润湿割煤时破碎垮落的煤体ꎬ抑制粉尘的产生ꎬ如图1所示ꎮ根据采煤机割煤产尘范围㊁喷雾布置方式及喷雾抑尘要求ꎬ通过实验室测试ꎬ确定选用喷雾有效射图1㊀采煤机尘源智能跟踪高效喷雾抑尘系统安装布置程远㊁抗风性能好的G型高压喷嘴ꎮ采煤机上下风侧各布置3组喷雾[14 ̄15]ꎬ在6~8MPa喷雾压力条件下ꎬ喷雾流量<65L/minꎬ喷雾有效射程达到4.5mꎬ能够覆盖滚筒产尘源ꎮ2.1.2㊀采煤机上风侧喷雾控降尘装置根据 后控尘 的治理思路ꎬ针对采煤机上风侧滚筒割煤过程中已经产生的粉尘ꎬ结合工作面采煤机行走部上风侧端头的特点ꎬ设计了上风侧喷雾控降尘装置ꎬ通过喷雾的引射卷吸作用ꎬ有效控制上风侧滚筒割煤产生的粉尘沿煤壁侧运移ꎬ避免其向人行道一侧扩散ꎬ并能通过喷雾沉降部分粉尘[7]ꎮ装置的工作原理及安装如图2所示ꎮ图2㊀采煤机上风侧喷雾控降尘装置安装布置及效果根据喷雾布置方式及顺风喷雾引射要求ꎬ通过实验室测试ꎬ确定选用喷雾引射风量大㊁有效射程>2m㊁抗风性能好的SD312型高压喷嘴ꎻ此外ꎬ为取得最佳的控降尘效果ꎬ喷雾压力取6~8MPaꎬ喷雾引射方向与底板和煤壁成30ʎ角ꎮSD312型喷嘴雾化参数见表1ꎮ表1㊀SD312喷嘴参数喷嘴型号喷雾压力/MPa喷雾角度/(ʎ)引射风量/(L/min)有效射程/m喷雾流量/(L/min)SD3126~83029~33.2>2.515.3~17.82.1.3㊀机载式喷雾引射除尘器机载式喷雾引射除尘器布置在采煤机面挡煤板下方空间ꎬ通过喷雾引射作用ꎬ吸收并净化绕过采煤机上风侧喷雾控降尘装置ꎬ扩散至采煤机与支架立212总第597期现代矿业2019年1月第1期柱间的粉尘ꎮ机载式喷雾引射除尘器安装布置位置如图3所示ꎮ图3㊀机载式喷雾引射除尘器安装布置㊀㊀根据喷雾引射要求ꎬ机载式喷雾引射除尘器内设3个SD312型高压喷嘴ꎬ在6~8MPa喷雾压力条件下ꎬ喷雾流量45.9~53.4L/minꎬ引射风量达到87~99.6m3/minꎮ2.1.4㊀机身喷雾装置高效喷雾降尘ꎬ即高效净化控制在煤壁侧的粉尘ꎮ采用安装于采煤机面挡煤板上方的机身喷雾装置ꎬ布置一排6个喷嘴ꎬ顺风45ʎ进行喷雾ꎬ高效沉降煤壁侧的粉尘ꎮ机身喷雾装置安装布置位置如图4所示ꎮ图4㊀机身喷雾控降尘装置安装布置㊀㊀根据喷雾布置方式及喷雾降尘要求ꎬ通过实验室测试ꎬ确定选用喷雾流量适中㊁有效射程远㊁雾流覆盖范围大㊁抗风性能好的PZ型高压喷嘴ꎬ喷雾压力取6~8MPaꎬ喷雾流量<50L/minꎮ喷嘴雾化参数见表1ꎮ2.1.5㊀采煤机下风侧高压组合喷雾装置下风侧高压组合喷雾装置固定于采煤机破碎滚筒摇臂侧边ꎬ布置3个喷嘴ꎬ以密实水雾覆盖下风侧滚筒和下方刮板输送机区域ꎬ高效抑制及沉降下风侧滚筒割煤产尘ꎬ以及破碎滚筒扫煤产尘ꎮ下风侧高压组合喷雾装置安装布置位置如图5所示ꎮ图5㊀下风侧高压组合喷雾装置安装布置及效果根据喷雾布置方式及喷雾降尘要求ꎬ选用PZ型高压喷嘴ꎬ喷雾压力取6~8MPaꎬ喷雾流量<25L/minꎮ2.2㊀移架产尘治理移架产尘也是综采面的主要尘源之一ꎬ其产尘特点是阵发性产尘ꎬ短时间内局部粉尘浓度大ꎬ对人员作业区域影响大ꎮ针对移架产尘ꎬ研究采用支架水力引射降尘装置ꎬ安装固定于液压支架人行道上方顶梁侧护板上ꎬ利用喷雾引射的负压作用ꎬ高效吸捕并净化移架时产生的呼吸性粉尘和其他小煤矸颗粒ꎮ支架水力引射降尘装置安装布置位置如图6所示ꎮ图6㊀支架水力引射降尘装置安装布置示意根据喷雾引射要求ꎬ支架水力引射降尘装置内设1个喷嘴ꎬ选用喷雾引射风量大的SD312型高压喷嘴ꎬ喷雾压力取6~8MPaꎬ引射风量达到29~33.2m3/minꎮ2.3㊀进风巷尘源点粉尘治理进风巷主要的尘源有转载点㊁破碎机等设备ꎬ根据现有防尘技术ꎬ在转载点㊁破碎机处采用触控自动喷雾装置ꎬ通过喷雾有效抑制落煤冲击产尘和抛物扬尘ꎻ在进风巷距工作面50m处㊁进风巷中部㊁进风巷口各安设一道全断面喷雾ꎬ用于净化进风巷风流中粉尘ꎬ全断面喷雾采用定时光控自动喷雾装置进行控制ꎮ如图7所示ꎮ根据皮带或转载机㊁进风巷的宽度及雾化角等因素ꎬ确定选用喷雾流量适中㊁有效射程远㊁雾流覆312㊀㊀陈加更㊀杨㊀桐:小纪汗煤矿11217大采高工作面综合降尘技术研究及应用㊀㊀2019年1月第1期图7㊀触控自动喷雾和定时光控自动喷雾安装布置盖范围大㊁抗风性能好的PZ型高压喷嘴ꎮ转载点喷雾每道布置2个喷嘴ꎬ喷雾流量控制在10~20L/minꎬ喷雾高度可根据现场实际情况进行调节ꎻ巷道全断面喷雾每道布置5个喷嘴ꎬ喷雾流量为40~50L/minꎬ喷雾方向迎风斜向下45ʎꎮ3㊀应用效果考察采用上述综合控降尘技术措施后ꎬ采用滤膜质量法[8]对系统使用前后工作面的总粉尘浓度及呼吸性粉尘浓度进行测试ꎬ结果见表2ꎮ综合高效控降尘措施实施效果如图8所示ꎮ表2㊀综合高效控降尘措施实施后的降尘效果采样位置粉尘类别浓度/(mg/m3)使用前使用后降尘效率/%采煤机司机处移架作业地点回风巷内距工作面端头10m处总尘304.321.892.8呼吸尘95.811.887.7总尘166.215.390.8呼吸尘76.810.686.2总尘93.28.790.7呼吸尘56.47.486.9图8㊀综合高效控降尘措施实施效果4㊀结㊀论(1)大采高工作面的产尘及粉尘运移特点总体表现为产尘点多㊁产尘强度大㊁对人员作业区域影响程度不同等ꎬ其中人员作业区域70%~80%的粉尘污染来源于移架产尘ꎬ只有20%~30%来源于采煤机割煤产尘ꎮ(2)根据国内外防尘实践经验ꎬ针对大采高综采工作面的产尘特点ꎬ采用 先抑㊁后控㊁再降 的治理思路ꎬ综合采取多种控降尘技术ꎬ能够有效防治工作面作业产尘ꎮ(3)针对移架产尘特点设计的支架水力引射降尘装置ꎬ选用SD312型高压喷嘴ꎬ在6~8MPa喷雾压力条件下ꎬ引射风量达到29~33.2m3/minꎬ使移架作业点处的粉尘浓度降低90.8%ꎬ降尘效果明显ꎮ(4)针对小纪汗煤矿11217大采高综采工作面作业产尘ꎬ综合采用采煤机尘源跟踪喷雾抑尘㊁喷雾引射控降尘㊁高效喷雾降尘㊁支架水力引射除尘等多种除尘技术进行治理ꎬ使采煤机司机和回风巷内距工作面端头10m处的粉尘浓度分别降低92.8%和90.7%ꎬ取得了较好的降尘效果ꎬ改善了工作面作业环境ꎮ参㊀考㊀文㊀献[1]㊀孟㊀君.综采工作面气水喷雾粉尘防治技术及管理研究[D].北京:中国矿业大学(北京)ꎬ2013.[2]㊀单占会.大采高综采工作面的煤尘防治[J].矿业安全与环保ꎬ2001(2):39 ̄40.[3]㊀孙艳玲ꎬ刘烟台ꎬ王德江.煤矿采掘引起粉尘污染与防治[J].辽宁工程技术大学学报ꎬ2002ꎬ21(4):520 ̄522.[4]㊀徐厚学ꎬ施国华ꎬ郑彦奎.综采面采煤机割煤粉尘分布特性及防治技术[J].煤矿安全ꎬ2013ꎬ44(3):75 ̄77.[5]㊀杨胜强ꎬ倪文耀ꎬ程庆迎ꎬ等.粉尘防治理论与技术[M].徐州:中国矿业大学出版社ꎬ2007.[6]㊀郑㊀磊.综采工作面高压喷雾降尘技术参数确定方法[J].煤炭科学技术ꎬ2014ꎬ42(11):55 ̄58.[7]㊀刘㊀勇ꎬ张设计ꎬ吴国友ꎬ等.采煤机含尘气流控制及喷雾降尘技术的研究与应用[J].矿业安全与环保ꎬ2011ꎬ38(4):15 ̄17. [8]㊀马㊀威ꎬ刘㊀勇.阳煤集团一矿高风速采煤工作面粉尘综合治理[J].煤炭工程ꎬ2015ꎬ47(5):76 ̄78.[9]㊀聂㊀文ꎬ刘阳昊ꎬ程卫民ꎬ等.综采面架间喷雾引射除尘技术[J].中南大学学报(自然科学版)ꎬ2015(11):1089 ̄1093. [10]㊀周㊀刚ꎬ程卫民ꎬ聂㊀文ꎬ等.高压喷雾射流雾化及水雾捕尘机理的拓展理论分析[J].重庆大学学报ꎬ2012(3):72 ̄75. [11]㊀程卫民ꎬ聂㊀文ꎬ周㊀刚ꎬ等.煤矿高压喷雾雾化粒度的降尘性能研究[J].中国矿业大学学报ꎬ2011(2):213 ̄216.[12]㊀谢耀社ꎬ姜学云.负压降尘技术及其应用[J].中国矿业大学学报ꎬ2013(5):487 ̄489.[13]㊀周㊀刚.综放工作面喷雾降尘理论及工艺技术研究[D].淄博:山东科技大学ꎬ2009.[14]㊀李高峰.综采工作面高效喷雾降尘技术研究[D].西安:西安科技大学ꎬ2010.[15]㊀刘㊀勇ꎬ张设计ꎬ吴国友ꎬ等.采煤机含尘气流控制及喷雾降尘技术的研究与应用[J].矿业安全与环保ꎬ2011(4):87 ̄91.(收稿日期2018 ̄06 ̄22㊀责任编辑㊀徐志宏)412总第597期现代矿业2019年1月第1期。
常减压装置考试:高级常减压装置考试资料1、单选(江南博哥)开车过程中,常压塔开侧线的合适常压炉出口温度是()。
A.200℃B.300℃C.360℃D.380℃本题答案:B2、填空题剧毒介质指进入人体量小于()克即会引起肌体严重损伤或致死作用的介质。
本题答案:503、单选“三标”是指()。
A.标准化班组、标准化车间、标准化现场B.标准化班组、标准化岗位、标准化施工现场C.标准化班组、标准化岗位、标准化个人D.标准化车间、标准化岗位、标准化个人本题答案:B4、填空题在均匀负荷下,选用压力表表头量程=()倍工作压力。
本题答案:1.5~25、单选加热炉引燃料油前,必须对燃料油管线进行()。
A.水冲洗B.蒸汽吹扫贯通C.柴油置换D.净化风置换本题答案:B6、单选正常生产中,不属于分馏塔冲塔的主要原因是()。
A.进料温度过高B.原油进塔带水严重C.顶回流带水D.塔底吹汽过大本题答案:A7、判断题正常情况下,加热炉烟囱应冒黑烟。
本题答案:错8、单选对于转速大于1500rpm的设备,添加润滑脂时加脂量应为轴承箱容积的()。
A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3本题答案:C9、单选装置停车检修时含油污水系统出装置最后一个水井应()。
A.打开井盖连通大气B.用沙子填埋C.冲洗干净污油后堵死排水口D.用蒸汽汽封本题答案:D10、问答题影响丙烷脱沥青效果的因素有哪些?本题答案:温度现烷用量丙烷纯度原料的性质11、问答题在其他条件不变时,侧线流量的大小,对侧线产品质量有何影响?本题答案:侧线流量增加,馏分变宽,头部变轻,尾部变重,表现在分析上闪点,粘度低,凝固点,冰点高。
侧线流量降低,馏分变窄,头部变重,尾部变轻。
12、单选()不属于填料性能优劣的要素。
A.效率B.通量C.比表面积大D.压降本题答案:C13、单选冷换设备开车前进行热紧的目的消除螺栓热膨胀造成的()。
A.材质变脆B.压紧力下降C.塑性下降D.刚性下降本题答案:B14、问答题开侧线时,侧线泵抽空的原因有哪些?本题答案:A.存水没有放尽;B.塔板上部分冷凝水进入泵缸;C.侧线没有油。
冶金动力METALLURGICALPOWER2017年第3期
总第205期
有效降低硅钢单机架可逆轧机乳化液斑迹量王海(马鞍山钢铁股份有限公司招标中心,安徽马鞍山243000)
【摘要】硅钢可逆轧机在生产过程中,带钢表面产生了大量不同形式的乳化液斑迹。根据乳化液斑迹的形式,在不增加设备成本的基础上,有针对性地优化原有空气吹扫系统,对原有乳化液冷却系统进行局部改造等,最终达到大大降低乳化液斑迹量的效果。【关键词】空气吹扫;乳化液;斑迹;喷射梁【中图分类号】TG335【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2017)03-0009-03
EffectiveReductionofEmulsionSpotsofSingle-standReversibleMillforSiliconSteel
WANGHai(TheTenderCenterofMaanshanIronandSteelCo.,Ltd.,Maanshan,Anhui243000,China)
【Abstract】Largeamountofemulsionspotsofvariouspatternsareformedonthesurfaceofsteelstripsduringproductionoperationofsiliconsteelreversiblerollingmill.Throughopti-mizationoftheoriginalairblowsystemandlocalmodificationofexistingemulsioncoolingsystemaccordingtothepatternsofthespots,theamountofemulsionspotsweresignificantlyreducedwithoutequipmentcostincrease.【Keywords】airblow;emulsion;spots;injectionbeam
1前言单机架可逆轧机普遍存在轧制的带钢表面有乳化液斑迹,这一历史性问题一直困扰着整个轧钢行业,硅钢生产线可逆轧机在生产过程中也遇到了同样的问题,据不完全统计,在气温较低的冬季,其生产的有乳化液斑迹量的硅钢产品所占的比重一度达到了4%~5%,占了产品质量异议的半壁江山,造成的经济损失巨大,面对这一刻不容缓亟待解决的问题,技术专家通过对乳化液斑迹形成的机制、斑迹表现形式以及乳化液空气吹扫系统的深入了解,制定了一系列行之有效的举措,最终将乳化液斑迹量控制在了可控范围内,甚至一度降到了0.5%,达到历史最好水平。2乳化液斑迹形成机理带钢在轧制卷取时,有乳化液卷入带卷层之间,严重时可用肉眼看到层与层之间有乳化液挤出,在卸卷后到重卷的存放时间内,因带卷的温度较高达到110℃~130℃,加之带钢表面和残留乳化液中有铁粉存在,随着乳化液水分的蒸发,乳化液中各种化学成分浓度增加,加速了各种化学反应的进行。最
后各种反应物与带钢机体形成的锈蚀结合,沉积在带钢表面形成难以擦除的乳化液斑迹。乳化液残留带钢表面越多,乳化液污染越严重;轧后滞留时间越长,形成的乳化液斑越严重,乳化液斑的颜色越重。乳化液斑主要是带钢表面的锈蚀而成,其主要成分为碱式氧化铁———FeO(OH)和少量的Fe3O4组成,碱式氧化铁是Fe(OH)3的脱水产物,是介于Fe(OH)3和Fe2O3之间的一种产物。碱式氧化铁实际状态是一种疏松的氧化铁层,它的形成必须满足两个必备条件:一是具备形成碱式氧化铁的物质条件,二是在其周围形成四周封闭的空室区,在密闭空室区内的温度都在100℃以上,油气排不出而进入氧化铁层内形成乳化液斑。3空气吹扫装置和烟雾抽排装置介绍由于乳化液斑迹的产生是可逆轧机轧制过程中普遍存在的问题,因此,可逆轧机本身就设计配有消除乳化液斑迹的两套装置,分别是空气吹扫和乳化液烟雾抽排装置。3.1空气吹扫装置空气吹扫装置有乳化液管路空气吹扫和带钢表
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面吹扫组成,乳化液管路空气吹扫主要作用是将轧机在轧制过程中切换道次时,出入口乳化液喷嘴开关状态切换时,清除与关闭状态的喷嘴相连的管道和喷射梁的内部残留乳化液,防止在系统要求喷嘴停喷时,仍有大量残留乳化液连续不断的滴落到带钢表面,被卷入带钢之中而形成乳化液斑迹。带钢表面空气吹扫装置,主要用于清除已经滴落到带钢表面的乳化液,由分布于轧机出入口两侧的气刀吹扫装置、边吹以及其他多点吹扫喷射梁构成。如图1中j、i、q、f、g、h为出口侧带钢表面吹喷射梁,a、b、d、p、m、c、e为入口测带钢表面吹喷射梁。图2中黑色框中的虚线部分即为接入到乳化液管路和喷射梁的气源线路,用于对乳化液管路和喷射梁残留乳化液进行吹扫清除。图1带钢表面空气吹扫喷射梁分布图3.2烟雾抽排系统烟雾抽排系统主要由大排量抽排风机、烟雾过滤系统、管道组成,实现对轧机轧制过程中产生的乳化液烟雾及时排除和进行过滤后排放到大气中去,避免烟雾在轧机内部带钢上空的设备本体上冷凝后滴落到带钢表面,这种原因形成的斑迹一般分布在带钢上表面,且呈现通卷无规则点状斑迹。4降低乳化液斑迹量方法通过上述乳化液斑迹形成机理可知,产生乳化液斑迹的主要原因就是乳化液残留在带钢表面,未能及时清除掉后被卷入带钢,经过一定时间并在一定温度下与带钢表面发生化学反应形成斑迹,因此只要及时有效的清除掉残留的乳化液斑迹即可很好的降低乳化液斑迹量。然而系统本身就自带了相对完备的乳化液清除装置却未能达到预期效果,分析主要原因有:(1)空气吹扫装置效果不好;(2)烟雾抽排未能及时排除掉乳化液烟雾导致冷凝的乳化液滴落到带钢表面;(3)管路中有渗漏现象等。综合分析各种因素并根据斑迹呈现形式不同和结合现场情况制定解决路线图,见图3。5运用与验证技术专家发现现场上述阐述的三种乳化液斑迹均有发生,但是集中在带头带尾斑迹比例明显高于通卷零星无规格点状斑迹量,而这两种斑迹量有明显高于通卷线性斑迹量,于是技术专家就根据上述
图2喷射梁和管路的空气吹扫气路图
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路线图对不同形式的斑迹逐个进行解决:(1)针对线性斑迹,由路线图可知,只要做好管路接头及乳化液喷嘴长喷的检查并及时解决故障即可彻底根除这种类型的斑迹,于是实际生产中技术专家对所有的乳化液管接头进行了检查,有渗漏的及时更换了密封,对于喷嘴长喷的,及时清洗控制喷嘴关闭的单向阀的阀芯,必要时更换阀芯,并对与单向阀连接气路堵塞进行排查和疏通,有效地解决此类斑迹。(2)针对集中在带头带尾类型的斑迹,分析原理可知主要是因为切换道次时带头带尾处于慢速运转过程中,乳化液喷嘴处于切换状态,该关闭的喷嘴由于不停的有残留从中流出滴落到带钢的头部或尾部,导致这种类型的斑迹存在,技术专家的首要任务就是在最短的时间内排除掉管路和喷射梁中的乳化液残留,防止长时间从喷嘴滴落到带钢上,则可以解决和降低乳化液斑迹量。于是技术专家着手对管路空气吹扫装置进行系统性优化,根据带钢速度安排空气吹扫的顺序和时间,将出入口空气吹扫时间进行优化,通过长时间摸索发现将原来的吹扫时间由10s延长到30s后,管路和喷射梁内残留乳化液完全被吹扫干净了,喷嘴出一点残留都没有。经过多次反复试验发现结果都是一样的良好。最终通过此种办法将原有带头带尾长达300~500m的斑迹量一下子就降到了50m以内,极大地降低了每卷带钢乳化液斑迹量。(3)针对第三种斑迹,技术专家发现主要是由于轧制过程中产生的乳化液烟气未能及时排出,即烟雾抽排未能达到理想效果,在对烟雾抽排针对性的处理时,发现烟雾抽排过滤器的两级滤芯中有堵塞情况,导致滤芯前后压差非常大,说明滤芯有堵塞,需要及时地清洗和更换。同时进一步研究发现,过滤器本身的清洗功能由于过载报警未能实现定期自动清洗,也给滤芯堵塞造成了影响。经过一步步原因排除及生产跟踪,发现此类斑迹量明显下降了,轧机顶部也不再出现烟雾缭绕的情况了。(4)针对系统自带的带钢表面气吹装置,技术专家对其流量和压力进行了调整,个别气吹喷射梁角度进行了调整,原先的出入口气刀吹扫进行了全面解体,将气刀装置的刀唇进行了修复,保证了间隙0.5mm的设计要求。同时将图1中Gd对应的乳化液喷射梁直接改造成气吹,经过一段时间证明,这种改造也对降低斑迹有着积极效果,并对硅钢产品没有任何负面影响。6总结本文立足于现场实际,结合乳化液斑迹产生的机理和形式,经过长时间的跟踪研究,找准了不同形式斑迹的形成原因,利用和优化轧机现有设备功能,在不增加设备成本的基础上很好的完成了降低乳化液斑迹量的目标,并总结出一条行之有效的解决方案路线图,为解决此类问题提供了参考和依据。[参考文献][1]张宝柱,张向东,王俊生.可逆式冷轧机吹扫系统的改造[J].昆钢科技,2004,2.[2]杨士弘.冷轧板带产生黑斑的原因分析及治理[C].2006年全国冷轧板带生产技术交流会论文集.北京:冶金工业出版社,2006.[3]孙建林.轧制工艺润滑原理技术与应用[M].北京:冶金工业出版社,2004.收稿日期:2016-10-10作者简介:王海(1981-),男,2005年毕业于昆明理工大学机械制造及其自动化专业,工程师,现从事招标管理工作。
图3解决问题线路图11