部分企业典型事故案例分析

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部分企业典型事故案例分析

部分企业典型事故案例分析

2014年到来,国家对企业安全管理形势依然高度重视。下面对

几个相关事故案例进行初步通报分析。请根据我们公司的安全危险源情况,进行重点检查、整改。

一、吉林省长春市德惠市的吉林宝源丰禽业有限公司“6·3”特别重

大火灾爆炸事故

2013年6月3日6时10分许,吉林宝源丰禽业有限公司(以下简称宝源丰公司)主厂房发生特别重大火灾爆炸事故,共造成121人死亡、76人受伤,17234平方米主厂房及主厂房内生产设备被损毁,直接经济损失1.82亿元。

6时10分左右,部分较早发现车间火情的人员进行了初期扑救,但火势未得到有效控制。火势逐渐在吊顶内由南向北蔓延,同时向下蔓延到整个附属区,并由附属区向北面的主车间、速冻车间和冷库方向蔓延。燃烧产生的高温导致主厂房西北部的1号冷库和1号螺旋速冻机的液氨输送和氨气回收管线发生物理爆炸,致使该区域上方屋顶卷开,大量氨气泄漏,介入了燃烧,火势蔓延至主厂房的其余区域。

(一)直接原因

1、车间配电室的上部电气线路短路,引燃周围可燃物。

2、主厂房内大量使用聚氨酯泡沫保温材料和聚苯乙烯夹芯板(聚氨酯泡沫燃点低、燃烧速度极快,聚苯乙烯夹芯板燃烧的滴落物具有引燃性)。

3、车间女更衣室等附属区房间内的衣柜、衣物、办公用具等可燃物较多,且与人员密集的主车间用聚苯乙烯夹芯板分隔。

4、车间吊顶内的空间大部分连通,火灾发生后,火势迅速蔓延。

5、当火势蔓延到氨设备和氨管道区域,燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸,大量氨气泄漏,介入了燃烧。

(二)造成重大人员伤亡的主要原因:

1、火势从起火部位迅速蔓延,聚氨酯泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料等材料大面积燃烧,产生高温有毒烟气,同时伴有泄漏的氨气等毒害物质。

2、主厂房内逃生通道复杂,且部分安全出口被锁闭,火灾发生时人员无法及时逃生。

3、主厂房内没有报警装置,部分人员对火灾知情晚,加之最先发现起火的人员没有来得及通知部分区域的人员疏散,使一些人丧失了最佳逃生时机。

4、未对员工进行安全培训,未组织应急疏散演练,员工缺乏逃生自救互救知识和能力。(三)间接原因:

(1)没有“预防为主、以人为本、安全第一”的意识,严重违反安全生产法律法规,重生产、重产值、重利益,要钱不要安全,为了利益而无视员工生命。

(2)企业厂房建设过程中,未按照原设计施工,违规使用易燃、价格低的保温材料,导致

起火后火势迅速蔓延,产生大量有毒气体,造成大量人员伤亡。

(3)企业从未组织开展过安全宣传教育和员工安全培训,管理人员、从业人员缺乏消防安全常识和扑救初期火灾的能力;虽然制定了事故应急预案,但从未组织开展过应急演练;违规将安全出口锁闭,使火灾发生后大量人员无法逃生。

(4)企业没有建立健全、更没有落实安全生产责任制;管理制度、安全操作规程不健全,主要是为了应付检查和档案建设需要,没有公布、执行和落实;各级管理人员不知道有规章制度,更谈不上执行;管理人员招聘后仅在会议上宣布,没有文件任命,日常安全管理属于随机安排;没有组织开展过全厂性的安全检查。

(5)未逐级明确安全管理责任,没有逐级签订包括消防在内的安全责任书,各级负责人都不知道自己的安全职责和责任。

(6)企业违规安装布设电气设备及线路,主厂房内电缆明敷,部分电线未使用桥架、槽盒,也未穿安全防护管,埋下重大事故隐患。

(7)未按照有关规定对重大危险源进行监控,未对存在的重大隐患进行排查整改消除。尤其是2010年发生多起火灾事故后,没有认真吸取教训,加强消防安全工作和彻底整改存在的事故隐患。

二、青岛正大有限公司食品分公司2003年火灾事故

2003年4月5日0时30分左右,青岛正大

有限公司食品分公司熟食品加工一厂发生火灾,造成21人死亡、8人受伤,431人成功逃生,直接财产损失3745.8万元。

事故原因:

1、员工擅自操作电炸锅,对员工擅自操作设备

的现象无人制止。

2、该员工不遵守安全规定和操作规程,未关闭

电源即离开操作现场,导致电炸锅在无人

看守的情况下长时间通电,油温过高自燃

发生火灾。

3、造成火灾的电炸锅在失火前温控器已失去

自动控制功能,没有得到及时修复。

4、钢结构厂房耐火性能低、耐火时间短,起火

后短时间内发生坍塌,也是此次火灾造成

大量人员伤亡的最直接原因所在。

5、灭火器配置不合理,没有有效的扑灭初起火

灾,也是造成火灾蔓延扩大的重要原因。

(对于温度超过自燃点的丙类油品,干粉

灭火器起不到降温和窒息作用,无法有效

地扑救此类火灾。)

三、上海翁牌冷藏实业有限公司液氨管道发生泄漏事故

2013年8月31日,上海翁牌冷藏实业有限公司液氨管道发生泄漏,造成15人死亡、25人受伤。

约10时45分,氨压缩机房操作工在氨调节站进行热氨融霜时违规作业。单冻机生产线区域内的监控录像显示现场陆续发生约7次轻微震动,单次震动持续时间约1至6秒不等。10时50分15秒,正在进行融霜作业的单冻机回气集管北端管帽脱落,导致氨泄漏。

分析情况

1.热氨融霜作业时,应严格按照技术操作规程要求,排除蒸发器内的液氨。当管道内留有一定量的液氨,热氨充入初期,留有的液氨发生急剧汽化和相变引起液锤现象(液锤现象:有压管道中,液体流速发生急剧变化所引起的压强大幅度波动的现象。),应力集中于回气集管末端,管帽焊缝处的应力快速升高。

2.管帽与回气集管焊接接头存在严重焊接缺陷,导致严重的应力集中,在压力波动过大或者压力瞬间升高极易产生低应力脆断。

3.低碳钢在常温时具有较高韧性和较强抵抗断裂的能力,但在低温时则表现出极低的韧性,受冲击极易产生脆性开裂。事发管帽焊缝处的断裂呈现完全脆性断裂,说明开裂时管道处于低温状态。低温脆性再与焊接缺陷处的应力集中相叠加,更易产生脆性断裂。

综上分析,由于热氨融霜违规操作和管帽连接焊缝存在严重焊接缺陷,导致焊接接头的低温低应力脆性断裂,致使回气集管管帽脱落,造成氨泄漏。

(一)直接原因

严重违规采用热氨融霜方式,导致发生液锤现象,压力瞬间升高,致使存有严重焊接缺陷的单冻机回气集管管帽脱落,造成氨泄漏。

(二)间接原因

(1)违规设计、违规施工和违规生产。在主体建筑的南、西、北侧,建设违法构筑物,并将设备设施移至西侧构筑物内组织生产。