对标工作总结

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铁山垅钨业

2017年前三季度对标工作总结

根据集团《关于总结2017年前三季度对标工作的通知》的文件要求,公司现就2017年前三季度对标工作总结报告如下:

一、企业在生产经营管理等方面面临的十大主要困难(短板)

1.井下生产一线员工劳动强度大,机械化作业不高,工资待遇低,招工难。

2.企业改制前长年未招聘员工,2015年至今也未招聘新员工,致使员工老龄化严重(平均年龄超过45岁),工作积极性不高,生产效率低,特别关键技术岗位员工。

3.安全教育培训效果不佳。有的单位少数员工安全素质较差,存在冒险蛮干、违章作业现象,“三违”行为仍然较多;安全确认流于形式。

4.管理人员、工程技术人员学习不够,对规规程、标准不熟,指导安全生产欠缺,对隐患见怪不怪。

5.落实安全风险分级管控责任和措施存在片面性。

6.库存物资企业之间交换率不高,降库存的方法不多,废旧设备利用和处理的办法不灵活。

7.矿区周边不稳定因素仍然存在。涉及土地、林地、用水纠纷时有发生,周边村民进入辖区地表、陷落区、废石场捡砂现象仍然存在,存在一定的安全隐患。

8.现金流紧。

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9.企业管理人员的风险意识和主动管理意识有待加强,缺乏系统学习风险管理政策、法规、制度、专业知识和技能。

10.企业面临资源紧缺,开采难度大,品位偏低。

二、企业在生产经营管理等方面拥有的十大主要先进理念或实践

1.强化创新意识,通过技术改革,提高了资源的回收。

(1)创新残矿回收技术。上坪矿区429中段以上原民采区已采情况不明,地压活动大,为了在安全的前提下充分回收资源,采用强制崩落围岩与诱导式出矿相结合、开天窗释放围岩集中应力处理地压的方法,既消除了矿区的地压威胁,又可每年盘活残留矿资源19.74万吨,钨精矿388吨,还为下部中段的大规模机械化开采创造了条件。

(2)创新高岭土化矿体采矿钻孔技术。上坪矿区岩层节理发育,高岭土化,属难采矿,钻孔极易变形。创新中深孔钻孔技术,改Φ60mm为Φ75mm钻头,调整技术参数,采矿技术取得重大突破,有效解决了高岭土化区域中深孔变形快无法实施炸药装填等问题,确保了在安全的前提下充分回收高岭土化矿块资源,矿石回采率由85%提高到92.8%,年采矿量12万吨,出矿量20万吨,产钨精矿344吨,可盘活难采矿资源(矿石量)564万吨,钨金属量12803吨,伴生金属量4025吨,潜在经济价值18亿元,且具推广价值,经济效益、社会效益巨大。

(3)创新破碎带区域高品位矿块采矿技术。黄沙矿区

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411168大采矿房E头破碎带区域高品位矿块(矿石品位达到0.734%,矿量达3600吨,金属量34.6吨),由于炮孔进入破碎带后极易变形,无法装药,创造性采取破坏周边围岩达到崩矿的采矿方法,成功解决了该区域的崩矿问题;黄沙矿区十中段03011难采矿块,采取每上升一槽炮先施工3米切割井,把多年上部中段的积水通过切割井渗透排出,安全回收了资源,回收矿量5411吨,金属量29.3吨。

2.硫化矿无氰化选矿工艺研究。通过生产实际应用,钨、铜、铋、钼等金属矿物实收率大幅度提高,2016年公司再投资10万元,用于“钨、铜、铋、钼选矿技术攻关”,增收钨精矿5吨,铜金属22吨,铋金属3吨,钼精矿(45%)4吨,增收增效118万元左右。

3.与有色金属研究院合作的上坪矿区钨细泥综合回收研究项目,通过引进先进的“浮选—重选—磁选”组合工艺,大幅度的提高了钨细泥中钨、铜、铋、钼等有价金属的综合实收率,其中:钨细泥由26.8%提高到62.2%,铜由18.44%提高到49.1%,铋由12.51%提高的50.12%,钼由8.91%提高到70.2%。该成果在集团公司推广应用,并推广到崇义耀升钨业、广西桂花成钨业等企业。而且形成了《复杂难选钨细泥钨、铜、铋、钼组合工艺技术标准》。

4.实施悬振锥面选矿机回收钨细泥项目。公司细泥尾矿平均每月产出量1700吨,WO3品位0.17%,每月钨金属量约2.89

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吨,年金属量30吨,原有毛毯细泥回收率仅15%,年产钨精矿约6.9标准吨,损失较大。自2016年6月引进德商公司生产的悬振锥面选矿机以来,已增收品位30%左右的微细粒级钨28吨(标吨),增收近200万元,经济效益相当可观。

5.兼岗并岗减少用工。从2013年起,创新用工机制,实行员工能进能出、干部能上能下的用工模式,控减用工规模,优化用工结构。通过实施兼岗并岗、清退返聘退休人员、退休不补员、技术减员等措施,每年减员30人(中层干部由改制前58人减为34人),二三线岗位人员占比控制在20%以。如选矿厂实施精选尾砂扬送至毛毯沟回收改造,将坝外绒毯回收工艺由人工冲洗改为自动化控制机械冲洗,减员5人,年节约人工成本30万元,年增收钨精矿0.5吨(标吨);黄沙坑口通过安装视频监控布点,减员5人等。

6.实施微波烘干设备干燥氧化钨产品技术。将传统烧煤的锅炉干燥改为微波烘干设备,该设备对精矿产品的干燥效果较为理想,不仅改善员工作业环境,符合环保要求,减少了有毒有害气体的排放;也减轻员工劳动强度,杜绝了干燥过程中粉尘钨的损失。

7.开展群众性增收节支活动。广大员工积极主动开展修旧利废、产品搬运、两级机关组织出矿、清理井下巷道、炸药库防火带割草等群众性增收节支活动。2017年1--9月增收节支100多万元。

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8.创新采购方式和技术管理节约材料费用。采购炸药、汽油、PE风管代替铁皮风管、竖井操车控制器元件代替更换整个控制器等,节约采购成本9.1万元;坚持移动式生产、废旧利用;选矿厂石灰单耗同比大幅下降,节约20.6万元;选矿药剂单耗与2013年相比,2015年下降30%多,2016年又环比下降了19.2%,2017年1-9月再次环比下降8﹪,与2013年相比,年节约药剂成本90多万元。坚持移动式生产,回收利用大宗材料,全年未发生一米新钢轨、新电缆等大宗材料。

9.想方设法节水节电。全面推广节能设备淘汰高耗能设备、安装断电路闸刀、优化水管管路、积极搜集自然水减少水泵开动时间等管理节能、技术节能、项目节能。上半年,电费比计划节约58.4万元,差价电费节约8万元,产品综合能耗为1.01吨标煤/吨,比计划下降15.8%。

10.争取惠企政策减免费用。2017年1--9月争取到营改增、电价、养老保险、防洪基金等节约税收、费用78.9万元;争取到减免房产税、城镇土地使用税149.4万元,减免费用228.3万元。

三、对标管理目标的制定和实施

为落实集团公司印发的《钨业控股集团对标管理活动方案》通知文件要求,同时也为进一步提升本企业的管理和工作水平,对照先进典型,树立标杆意识,查找自身差距,明确努力方向,我公司相应制定了部《对标管理活动方案》。为了确保对标管理

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