最新SL-1发电机内冷水电膜微碱化处理装置说明书
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NLS-01型发电机内冷水优化处理装置技术规范书一、技术规范二、供货范围三、发电机内冷水优化调节一、技术规范华北电力科学研究院有限责任公司生产的NLS-01型发电机内冷水优化处理装置具有如下特点:1.装置功能(1)系统出水PH为8.0-9.0。
能彻底解决发电机内冷水铜导线腐蚀问题。
(内冷水系统PH值是一个非常重要的指标,只有当内冷水中的PH值达8.0以上时才能防止铜腐蚀,而当PH值小于8.0,铜腐蚀仍在发生,这时铜的测定结果也许较低,但这是因为铜离子可能在线棒内已沉积,从而造成不腐蚀的假象,这种现象在运行一段时间后,可能造成温度偏高甚至引起发电机故障,这最危险的。
为此华北电科院经过近两年的精心研究,开发出NLS-01型发电机内冷水优化处理装置,这套装置能净化水质,同时能自动进行PH值调整,确保PH值在8.0-9.0,这套装置模仿采用德国西门子内冷水净化系统技术,已在国外应用多年,我国华能邯峰电厂有成功的应用效果。
NLS-01型发电机内冷水优化处理装置自从2005年底在华北电网推出以来,得到各发电厂的高度评价;装置已在大唐国际的张家口电厂1号至8号机组、盘山电厂4号机组;唐山的丰润电厂3号和首钢电力厂的1号至3号上成功应用、目前王滩电厂的2台机组和岱海电厂的2台机组正在进行内冷水加装优化处理装置改造方案,在2007年机组检修时安装NLS-01型发电机内冷水优化处理装置。
(2)采用NLS-01型发电机内冷水优化处理装置,内冷水系统的电导率稳定在1.0-2.0μs/cm。
可符合DL/T801-2002要求。
(3)冷却水中的铜离子含量维持在10μg/L以下。
(4)NLS-01型发电机内冷水优化处理装置是由一套混合离子交换器和一套自动加碱调节PH值组成,同时配有在线电导率仪和PH值表计。
所有装置和管道连接均采用不锈钢;为了防止树脂进入系统,在混合离子交换器出口加装树脂捕捉器(材质为不锈钢);混合离子交换器内装填经过特殊处理的离子交换树脂。
专利名称:一种发电机内冷水微碱性处理简化装置专利类型:实用新型专利
发明人:李奋宇
申请号:CN202121519608.7
申请日:20210705
公开号:CN216336801U
公开日:
20220419
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种发电机内冷水微碱性处理简化装置,包括,水循环单元,包括冷水箱、设置于所述冷水箱一侧的水泵,以及分别设置于水泵两端的第一导管和第二导管;检测单元,包括电导检测器、设置于冷水箱内腔的背面且位于冷水箱内腔的PH检测器。
本实用新型有益效果为通过电导检测器和PH检测器对冷水箱内腔的冷水进行检测,当检测到电导率或PH值超标时,通过输液阀带动输液器将塑料溶液罐内腔的地微量碱性物质溶液传输至输液管的内腔,通过输液管将溶液传输至冷水箱的内腔,使溶液对冷水箱内腔的冷水进行微碱性处理,同时再次通过电导检测器和PH检测器进行检测,当电导率和PH值达标后,关闭输液阀即可。
申请人:内蒙古丰电能源发电有限责任公司
地址:012199 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市发电厂院内
国籍:CN
代理机构:南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙)
代理人:刘小莉
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发电机内冷水碱化处理摘要:发电机内冷水运行中pH值经常在6.6~6.8偏低范围运行,空芯铜导线在铜水体系中处于不稳定状态,通过实施碱化处理,提高发电机内冷水pH值至7以上,减缓和防止铜导线腐蚀,使其符合行业标准和企业生产要求。
关键词:发电机;冷却水;碱化处理青山热电厂12号发电机内冷水运行中pH经常在6.6~6.8偏低范围运行,内冷水的运行方式是,补充水为除盐水,没有加药处理,系统设计为密闭系统,在循环泵出口旁路装有混合离子交换器,投运后约2%~10%的内冷水流量经过离子交换器被净化和过滤处理。
为改善内冷水水质,减缓和防止铜导线腐蚀,对现运行方式进行调整试验,使其符合行业标准和企业生产要求。
1摸底试验试验前发电机内冷水水质列于表2。
内冷水冷却器出口水温33~35.7℃,内冷水pH值偏低,换水周期3~5天,换水原因是电导率达到或超过1.5μS/cm的运行控制指标。
2内冷水碱化处理2.1碱化处理原理发电机空芯导线在不含氧的水中腐蚀速率是很低的,仅10-4g/(m2·h)的数量级。
而当水中溶有游离二氧化碳,在有溶解氧的情况下,铜的腐蚀速度大大增高。
在中性除盐水中,铜按下述反应发生腐蚀:阳极反应(铜被氧化溶解)Cu→Cu++eCu→Cu2+ +2e2Cu++H2O+2e=Cu2O+H2Cu++H2O+e=CuO+H22Cu++1/2O2+2e=Cu2OCu++1/2O2+e=Cu2O阴极反应(溶解氧被还原)O2+2H2O+4e=40H当溶液pH值为7,温度25℃时,氧的平衡电位ψO2/OH-为0.814V,铜的平衡电位ψCu2+/Cu为0.34V,ψO2/OH->ψCu2+ /Cu,故铜在中性溶液中可能发生耗氧腐蚀,生成的腐蚀产物是Cu2O和CuO,一般情况下在铜表面形成一层氧化铜覆盖层。
铜的腐蚀速率取决于水的含氧量和pH值。
铜表面保护膜的形成及其稳定性与水的pH值有很大关系,一般铜在水中的电位在0.1~0.4V范围,从Cu-CO2-H2O体系的电位-pH 图[3]可以看到,若水的pH值在6.9以下时,则铜的状态是处于腐蚀区,在pH值高于6.9,铜表面的初始氧化亚铜膜能稳定存在,铜处于被保护或较安全状态[1]。
定冷水微碱装置启动和停运步骤1、启停原则启动原则:离子交换器已投运并运行正常(出水电导已降至0.5μs/cm以下)。
停运原则:定冷水系统停运,微碱装置必须停运。
2、投运前检查系统各阀门状态以下阀门常关:配碱用除盐水一次门、进水取样一次门、除盐水直补门、取样回水直排门、进水取样二次门、原除盐水至离子交换器补水门(球阀、现手柄已取)。
以下阀门常开:离子交换器出水门、超净化装置出水总门、加碱门、回水取样一次门、取样回水二次门。
3、微碱装置投运正常运行时微碱装置启停由离子交换器出口电导率值控制,一般设定启动电导率为0.5μs/cm、停止电导率1.5μs/cm;加药量由PID 调节器根据离子交换器出水电导率(加碱后)控制。
投运微碱装置前,请确认投运前系统各阀门状态正确、定冷水系统已投运正常。
3.1 投运步骤①开启定冷水取样回水一次门②开启定冷水回水取样二次门,取样流量控制在60~80ml/min③合上在线监测仪表柜电源开关(电导表及PH表)④合上定冷水微碱调节装置柜电源,将“手动自动转换旋钮”旋至“自动”状态。
3.2停运步骤①断开定冷水微碱装置电源;“手动自动转换旋钮”旋至“手动”状态。
②关闭定冷水回水取样二次门。
③关闭定冷水取样回水一次门。
④断开在线监测仪表柜电源开关(电导表及PH表)。
4 碱液配置碱液的配置:碱液为分析纯NaOH浓度为0.5%;碱箱液位应每周检查一次,液位不得低于20L;碱液应每周补充一次,每次补充量根据每周消耗量进行补充,约为5至10升,,应及时配制碱液。
注:碱液应在实验室配置均匀后补充至碱箱中。
化学就地配置碱液时联系集控人员稍开除盐水至定冷水系统补水门、开启配碱用除盐水一次门、化学人员开启配碱用除盐水二次门进行碱液配置,配置完毕后关闭以上阀门。
5 异动后定冷水系统补水方式异动后定冷水系统补水只采用除盐水,除盐水母管来水经“除盐水至定冷水系统补水门”→“除盐水直补门”→补水至定冷水泵入口管。
发电机内冷水超净化装置使用说明书西安协力动力科技有限公司发电机内冷水超净化装置使用说明1 设备简介1.1 设备概况XL-07系列发电机冷却水超净化装置,是专门用于内冷水系统旁路处理的专利产品,设计出力为内冷水量的5~10%,设计压力0.6MPa,试验压力0.75 MPa。
该系统由超净化装置、特种树脂、树脂捕捉器、在线监测仪表、加碱装置等部分组成,并配备相应的仪表、仪表柜和自动控制系统。
1.2产品性能特点出水pH由原来小混床时的6.0~6.5升高到7.0-8.5;pH值升高,铜腐蚀大大减轻,系统铜离子由改造前的20~600μg/ L (不稳定)降为20~100μg/ L以下;设备全部采用不锈钢制造,不会在运行过程中产生腐蚀产物;所有垫圈均采用聚四氟乙烯垫,长期运行不会腐蚀、老化和脱落;内部装填经特殊处理的离子交换树脂,可保证系统水质达到DL/T1039-2007规定的要求;加碱系统采用美国进口计量泵,配自动控制系统实现自动控制加碱。
系统设计运行周期0.5~1年,接近失效时只需更换树脂,省时省力。
进、出口均装有树脂捕捉器,间隙为0.2±0.05mm,寿命长,可靠性高。
免维护,节约费用。
1.3仪表设备电气参数1.3.1电压:220V 50HZ1.3.2负载:500W1.3.3 电源:取自内冷水平台1.3.4 仪表精度:pH表:基本误差≤0.02pHDD表:基本误差≤±0.5FS1.4 设备连接系统图原则性系统图1—水冷泵 2 —水冷器 3 —过滤器 4 —超净化装置进水总门 5 —树脂捕捉器 6 —浮子流量计 7 —超净化装置进水门 8 —超净化装置出水门9 —超净化装置反洗进水门10 —超净化装置反洗排水门11—超净化装置出水总门12 —超净化装置正洗排水门 13 —加碱装置 14 —加碱门15 —超净化装置pH表16 —超净化装置DD表 17 —超净化装置除盐水补水门18 —装脂备用门19 —回气门2超净化装置操作2. 1投运前的检查压力表指示正确,仪表处于备用状态,树脂捕捉器内无杂质,超净化装置各阀门开关灵活,盘根严密无滴漏。
发电机定冷水系统微碱化加药处理装置的应用孙丹【摘要】针对发电机定冷水系统传统水质处理方法所出现的水质pH值较低、铜离子含量高、换水量大等问题,通过分析论证,提出了微碱化加药处理方法。
实施后,系统水质指标有了明显的好转,符合定冷水标准要求。
应用结果表明:该方法操作简单、易于实施、水处理方式可人工控制、稳定有效,设备安装方便、占地面积小,适用于机组定冷水系统水质优化处理。
%Aiming at the problems of the low pH,high content of copper ions and change water in large in traditional water quality treatment method of generator stator cooling water system,by analyzing and reasoning,puts forward the slightly alkaline dosing treatment method. After the implementation,the water quality index of cooling water system has obvious improvement,conforms to the requirements of the state standard for stator cooling water. The application result shows that the method has characteristices of simple operation,easy actualization,steady and effectual water treatment mode,work area small,is suitable for application in water quality optimization treatment of stator cooling water system of unit.【期刊名称】《宁夏电力》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】4页(P68-71)【关键词】定冷水;微碱化加药;水质优化【作者】孙丹【作者单位】宁夏京能宁东发电有限责任公司,宁夏灵武 750400【正文语种】中文【中图分类】TK223.51宁夏京能宁东发电有限责任公司发电机定冷水系统由于管理方式、运行水平及水质处理不佳等原因,导致该系统频频出现混合离子交换器运行周期较短、水质pH较低、铜离子含量高、换水量大等问题[1],再加上系统加药处理后引起二氧化碳迅速溶解而导致电导率升高[2],不仅增加了混合离子交换器负担,增加了检修与运行成本,更重要的是引起腐蚀速率增大,导致线棒腐蚀及腐蚀物不断沉积[3],使正常运行与加药处理形成了恶性循环,直接威胁着发电机安全、可靠与经济运行。
发电机内冷水运行现状及微碱性处理对策摘要:由于水和氢气优异的导热系数而被广泛采用作为大中型发电机冷却介质。
水作为发电机冷却力最强介质,发挥着重作用。
但目前大中型发电机普遍存在内冷水pH偏低的现象,导致发电机铜腐蚀,内冷水中铜含量增高,引起了电力工作者的广泛关注。
本文着重介绍了发电机内冷水运行现状、提高内冷水pH的方法以及对内冷水的处理提出了建议,以期对以后发电机内冷水的处理做出重要指导。
关键词:发电机;内冷水;铜腐蚀;铜含量;现状1 引言发电机是电厂使机械能转变为电能的三大重要主机设备之一。
目前来看,大中型发电机运行过程中常用的冷却方式为水-氢-氢方式,内冷水作为高压电场中重要的冷却介质,水质的优劣直接影响发电机的正常运行,严重可导致发电机内部导线腐蚀,引起阻塞,内冷水流通变慢,发电机线圈超温,甚至烧损等事故。
河南某发电厂2台采用水-氢-氢冷却的发电机,长期存在水质不合格的情况,内冷水质pH长期在低于7以下运行,电导率也长期不合格,铜离子含量偏高,造成发电机空心导线铜腐蚀,最终造成停机清洗处理[1]。
针对发电机水质,国家行业标准对发电内冷水做了严格规定,最新电力标准DL/T801-2010《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》对水质规定了几点要求,如表1所示。
标准的发布对于发电机内冷水水质的运行要求提供了重要的参考。
然而,大多数电厂发电机内冷水依然存在pH偏低,电导率不合格的普遍现象,长期运行定会对发电机造成损害。
为保证发电机内冷水的安全运行,笔者着重介绍了几点发电机内冷水处理方法,以期对内冷水的安全稳定运行提供重要指导。
2 发电机铜腐蚀原因发电机内冷水导致发电机铜腐蚀的因素主要有溶解氧、pH、电导率及CO2的影响。
发电机内冷水溶解氧处于贫氧区和富氧区时,铜腐蚀较慢;处于100~500μg/L时,铜离子释放量最大。
pH在7~9之间时,铜腐蚀速率较缓慢,在小于7和大于9时,铜腐蚀速率较快。
CO2在除盐水中达到饱和时,水pH为5.6,电导率为0.86μs/cm,水中若有一定的含氧量,这也会导致铜在酸性环境下腐蚀[2]。
专利名称:一种发电机定子冷却水碱化处理自动控制装置专利类型:实用新型专利
发明人:张瑞,刘涛
申请号:CN201720245582.9
申请日:20170314
公开号:CN206573952U
公开日:
20171020
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种发电机定子冷却水碱化处理自动控制装置,包括设置在定冷水箱上的U型液位控制管路,与U型液位控制管路连通的回收水箱,连接在U型液位控制管路上测定定冷水电导率的电导率变送器,与定冷水箱连接的氨溶药箱,设置在氨溶药箱与定冷水箱连接管路上的变频蠕动泵,连接在氨溶药箱上监测液位的液位传感器,设置在定冷水箱除盐水补水管路上的除盐水补水流量计,与电导率变送器、液位传感器、变频蠕动泵和除盐水补水流量计连接的PLC,与PLC连接的人机界面;通过本实用新型装置可以实现发电机定子冷却水碱化的精准控制且节水再利用。
申请人:西安热工研究院有限公司
地址:710054 陕西省西安市雁翔路99号博源科技广场A座
国籍:CN
代理机构:西安智大知识产权代理事务所
代理人:何会侠
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发电机内冷水超净化及微碱装置的应用达海华【摘要】针对目前发电机内冷水运行中普遍存在pH值偏低、铜导线腐蚀速率快、Cu2+和电导率超标等问题,分析了影响发电机冷却水质量的主要因素及控制标准,介绍了应用超净化及全自动微碱装置进行内冷水处理的方案,评价了方案实施后的效果,总结了运行经验.【期刊名称】《电力安全技术》【年(卷),期】2015(017)004【总页数】4页(P16-19)【关键词】超净化;微碱装置;电导率;Cu2+含量【作者】达海华【作者单位】甘肃大唐国际连城发电有限责任公司,甘肃兰州 730332【正文语种】中文某公司3,4号发电机组(2×330 MW)采用水—氢—氢冷却方式,定子绕组采用水内冷方式。
2005年,2台机组内冷水系统各安装了1套XL-07系列发电机冷却水超净化装置。
在运行过程中,内冷水经常发生pH值小于8.0的情况。
由于内冷水pH值偏低会引发铜导线腐蚀,造成内冷水中Cu2+含量时高时低,电导率随水质变化波动较大,整个系统水质不稳定;而且超净化树脂寿命周期仅为1年左右,使用寿命较短,经济性不高。
水内冷发电机最大的问题是铜导线的腐蚀。
铜导线的腐蚀会引起冷却水中Cu2+含量增加、冷却水电导率上升,导致发电机泄漏电流增加、绝缘性能下降;铜的腐蚀产物在空芯铜导线内沉积,冷却水流量降低,有可能使铜导线内部发生堵塞,线圈温度上升,甚至导致发电机线圈烧毁,造成重大设备事故。
因此,要最大限度地抑制铜导线的腐蚀。
发电机内冷水电导率和pH值及溶解氧对铜导线腐蚀速度的影响如图1,2,3所示。
由图1可见,内冷水电导率大于2.0 μS/cm时,铜腐蚀速度趋于平稳。
从防腐的角度来说,控制内冷水电导率在2.0~5.0 μS/cm,有利于系统防腐;但会造成发电机绝缘性能下降,有可能导致铜导线接地。
所以,为了满足绝缘性能,必须要保证较低的电导率。
但是,电导率降低时,Cu2+含量又会升高,不利于系统防腐及改善铜导线的腐蚀状况。
NLS-01型内冷水优化处理装置培训资料一.NLS-01型内冷水优化处理装置介绍内冷水优化处理装置由特制离子交换器、自动加碱系统、自动控制系统、树脂捕捉器、特种阴阳混合树脂、在线PH值表、在线电导率表以及辅助的压力表、流量计、安全阀、取样门等组成。
系统上共安装4块在线仪表,各监测如下水样:交换器入口pH表及电导率表各1块交换器出口pH表及电导率表各1块pH值是本系统控制的最终目标值,但pH测量的影响因素多,在超纯水中进行pH测量更是有着诸多的不利因素。
而电导率测量相对稳定,pH值与NaOH 的加入量有很强的数学关系,控制住了电导率,也就控制住了pH值。
二.优化处理装置投运1.电源柜送电,电源要求(AC220V、150W)。
配制好1%分析纯氢氧化钠溶液50L。
2.内冷水处理装置交换器满水。
稍开交换器空气门,开处理系统进水总门,开交换器进水门调整进水流量为 1.5~2.5m3/h,等交换器满水后关闭交换器空气门.(交换器满水标志为交换器压力升到0.2MPa)3.内冷水交换器投运.系统满水后,全开树脂捕捉器后出水门、系统出水总门,开交换器出口门调整系统进水流量为1.5~2.5m3/h ,交换器压力为0.1MPa 左右。
(投运交换器时,注意内冷水泵运行压力,防止跳泵,影响机组运行。
)4.开交换器进口取样一次门,出口取样一次门,加碱门。
在控制柜内开进、出口取样二次门,流量计调整门,调整流量计满足仪表测量要求。
5.设备送电,控制内总开关,pH表,电导率表,加碱泵,PLC各开关依次合闸。
6.触摸屏设置。
触摸屏送电后,自动进入监控系统总画面,然后在触摸屏上点击“进入”到监控画面。
7.先在设置画面设置“手动“状态,手动加药泵出力可设置在15%左右,等交换器出口电导接近目标值后,在设置画面设置为“自动“状态。
二. 触摸屏画面的设置触摸屏右侧有“system”、“F1”、“F2”、“F3”、“F4”、“F5”五个按键,五个按键的功能如下:F1:系统总画面F2:监控画面F3:设置参数画面F4:空F5:手动/自动转换画面按“system”然后按“F1”进入触摸屏设置界面。