辽河油田井身结构优化方案与工作部署
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149提速提效是钻井技术发展的趋势,通过技术攻关切实解决油田勘探开发面临的难题,从而为油田高效开发保驾护航[1-4]。
随着全球能源结构的不断变化和天然气需求量的不断增加,储气库的建设越来越受到人们的关注,而储气库水平井作为一项新兴技术,具有储层渗透性好、储气能力强、钻井周期短等优点,在储气库建设中得到了广泛应用。
储气库水平井井身结构的设计是一项复杂的工作,需要考虑多种因素,如储层的地质条件、储气能力、钻井设备、材料强度等[5]。
因此优化储气库水平井井身结构,提高储气能力和钻井效率,是当前储气库建设中的一项重要任务。
1 技术研究背景储气库水平井井身结构优化技术应用价值非常高,能为我国能源工业的发展和进步做出重要贡献。
首先,优化后的井身结构,可以更好地适应储气库的地质条件和生产环境,避免传统受到外部因素干扰导致产能下架的弊端,进一步储气库的储气能力。
同时由于结构得到优化,干扰因素减少,钻井效率提高,这对于提高储气库的经济效益和社会效益具有重要意义[6]。
其次,保护储气库的地质环境。
优化后的井身结构能减少对储气库的地质环境的破坏,避免出现渗漏、坍塌等问题,减少对地层的破坏和污染,便于储气库水平井可持续发展[7]。
最后,满足储气库产能扩大的需求。
优化后的井身结构得到稳固,储气能力和储气效率显著提升,满足日益增长的储气量需求,对于保障国家能源安全和能源战略的实施具有重要价值。
2 储气库钻井技术介绍随着技术的革新换代,如今储气库水平井井身结构优化技术已经演化出很多技术分支。
2.1 套管钻井技术套管钻井技术是指在套管中钻井,减少钻井液对储层的污染和破坏,提高储气库的储气能力。
该技术适用于储层较稳定、地层压力较高的储气库。
在套管钻井过程中,使用套管作为钻井的支撑结构,能够避免钻井渗漏的情况产生,降低污染和能源浪费,保证生产安全[8]。
2.2 欠平衡钻井技术欠平衡钻井技术是指钻井在钻进过程中,保持欠平衡状态,通过控制钻井液的压力,使其低于地层压力,减少对储层的压力和破坏,优化储气库的地质环境,确保安全生产。
辽河油区储气库水平井钻井与固井技术X郭胜文(盘锦职业技术学院,辽宁盘锦 124010) 摘 要:辽河油区地质条件复杂,针对复杂断块油气藏改建地下储气库面临的技术挑战有两方面:一方面东部断陷盆地形成复杂破碎的断块构造加上储层复杂多变的陆相河流相沉积,建库存在较大的难度;另一方面辽河油区储气库井固井技术还不完善。
解决的措施主要包括与建设方合作完成储气库建库评价设计与运行技术,采用水平井、分枝井钻完井技术完成储气库钻井工程。
关键词:储气库;水平井;钻井;固井;低压层 中图分类号:T E 243∶TE 256 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)05—0118—031 辽河油区储气库井地质情况及开发部署辽河油区储气库井位于辽河盆地西部凹陷双台子断裂背斜带双6区块,圈闭面积7.1km 2,盖层厚度200m ~400m,边界断层封闭,原始条件下密封性较好。
双6块兴隆台油层厚度一般100~140m ,储层埋深2500~3000m,为带油环有边水的凝析气藏。
平均孔隙度17.3%;平均渗透率224×10-3L m 2。
双6区块原油密度0.6349~0.6470g/cm 3;地层原油粘度小于0.5mPas 。
天然气的相对密度0.6886~0.7131,甲烷含量80.14%~81.9%,凝析油含量183~289g /cm 3。
地层水总矿化度大于9000mg /L ,水型为NaHCO 3型。
双6区块表现为正常的温度压力系统,地层压力由原始的24.6MP a 下降到5MPa 左右,表明双六区块为枯竭油气藏,因此具有改建储气库的良好天然条件。
2 储气库水平井钻井与固井技术根据储气库井区地质特点及已钻井实钻情况,储气库井钻完井主要存在以下难点:本区块馆陶3 技术优点注灰封隔装置的巧妙设计,成功实现密封锚定、胶塞顶替、安全解封结构一体化,杜绝了压井液的使用,减少施工作业环节,缩短施工周期,操作简单。
辽河油田井控安全风险控制技术探索王鹏飞(中油辽河油田公司采油工艺处,辽宁盘锦 124010) 摘 要:井控安全是油气田企业安全生产中的重中之重,井喷失控事件的危害和影响已为世人所知。
为有效预防井喷事件的发生,本文通过油气田企业井控风险识别、分析评价、分级管理等技术,对油气田企业搞好井控风险控制提供了技术保障。
关键词:井控风险;控制技术;管理制度 中图分类号:T E38 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)13—0096—03 井控安全风险控制技术是结合油田地质、地面和工艺技术特点,探索应用量化分级的技术措施,在保护油气层前提下,有效控制油气井井喷风险的技术。
辽河油田是中国石油开发较早的老油区之一,地质条件复杂、油品性质多样、开发方式多种、作业环境特殊等特点,这些特点增加了辽河油田公司井控工作的风险。
因此,探索适应辽河油田井控特点的井控风险分级技术及配套管理制度,是井控安全风险控制技术的核心。
1 风险分析通过分析辽河油田历年发生井控险情的原因,得出以下四点:1.1 地层压力复杂辽河油田地质条件十分复杂,具有多断块、多套含油层系、多种油藏类型、多种油品性质的复式油气区,不同的开发区块、不同的开发层系的地层压力有高有低,笼统的压力控制技术难以准确平衡井筒压力。
1.2 开发方式多样随着油田的开发,蒸汽驱、SAGD 、火驱等开发方式不断扩大,海上、古潜山等新区块不断开发,配套的作业方式也是多种多样,地层压力、流体温度、有毒有害气体含量等发生变化,单一的标准不能满足井控安全需要。
1.3 有限的井身结构与井口设备早期开发的油气水井,井口套管短节腐蚀程度越来越严重,气密封性越来越差。
前期投产的水平井,受完井套管头与井口结构的限制,投产作业或措施作业过程中,管外刺漏时有发生,未精确检测与评估,不能为井控技术应用提供保障。
1.4 现场操作人员素质参差不齐作业施工现场的操作人员更新、更换频率较快,文化程度和理解能力也因人而异,对井控技术的掌握程度和井控应急能力存在差异,对日常施工中溢理调整,在时间、场地、设备及指导老师的配置上最大限度地满足学生的需求,安排一些设计性、综合性和开放性实验,由学生自己预约实验时间,自主完成实验项目,以更好地促进学生的动手能力和创新能力。
辽河油田水平井发展与应用1. 引言1.1 辽河油田水平井发展与应用的背景辽河油田是中国大陆油田的第二大油田,位于辽宁省的盘锦市和辽阳市境内,总面积约为5000平方公里。
自1955年开始勘探以来,辽河油田已经发现了大量的油气资源,成为国内重要的油气生产基地之一。
随着油田的逐渐老化和油水比的逐渐上升,传统的采油方法已经难以满足需求。
辽河油田开始探索水平井的开发和应用,以提高油田的开采效率和产量。
水平井是一种特殊的油井钻井方式,通过在垂直井段之后转向,使井眼在水平方向延伸一定长度,从而增加了井底与油藏接触面积,提高了油水采收率。
水平井的应用能够有效延缓油田的衰老速度,提高单井产量和整体采油率,对于油田的持续开发具有重要意义。
随着技术的不断发展和成熟,辽河油田水平井的发展前景将更加广阔。
1.2 辽河油田水平井的定义水平井是指在地层中设置水平段,使井眼围绕井口点成水平方向或近水平方向的一种井构。
(Liu, 2015)水平井的定义包括两个方面:一是水平井是一种特殊类型的油气钻井,其在地表附近垂直井深度之内的井段较为平行,使井眼极度接近于水平,进而为油气的开采提供了更大的接触面积;二是水平井是一种石油勘探开发技术,通过对井眼的设计和控制,使其在地层中保持一定的水平长度,以更好地获取地下储层的油气资源。
水平井的定义在油田开发中具有重要的意义,通过水平井的设置和应用,可以有效提高油气开采率,减小地下注水量和地上设备投资,从而降低勘探开发成本,提高油田的经济效益。
水平井还可以减少地面环境破坏,减缓地下水的污染,对环境保护和可持续发展具有积极意义。
1.3 研究目的研究目的是为了深入探讨辽河油田水平井的发展与应用,分析其在油田开发中的作用和意义。
通过对辽河油田水平井的定义和特点进行研究,揭示其优势和应用领域,探讨关键技术与发展趋势。
进而总结辽河油田水平井在油田开发中的重要性,展望其未来的应用前景。
通过本研究,旨在为辽河油田水平井的进一步发展提供理论支持和技术指导,促进油田勘探与开发工作的持续进步和提高。
曙12X井多重落鱼打捞施工案例曙12X井是辽河油田曙光潜山构造上的一口探井,该井恰好钻遇潜山裂缝,因此产量很高。
大修前,采用电泵生产,日产原油达到40~50t,由于作业失误导致油井不能正常生产,被迫转大修,大修过程中,又使井下事故复杂化,导致打捞难度极大。
1井身与落鱼结构1.1曙12X井井身结构φ177.8mm技术套管下深3397.92m;φ127mm尾管下深3786.35m;尾管悬挂位置3243.06m;人工井底3649m(图1)。
图1曙12X井井身及落鱼结构1.2井下落鱼结构φ116mm电潜泵电机残体3m×3240m+φ145mm磨鞋+φ121mm钻铤2根+φ154mm反扣母锥+φ89mm反扣钻杆18.5根+φ127mm套铣管0.8m。
1.3井下事故的形成1.3.1该井在检修电潜泵作业时,由于部分电缆卡子及碎电缆落井造成电潜泵被卡,大修过程中多次套铣、打捞不能解卡,决定下磨鞋先清理鱼顶。
1.3.2由于井深,碎屑不能及时被带出而造成磨铣过程中管柱被卡住,解卡过程中使两根钻铤落入井内。
1.3.3下反扣母锥倒扣打捞正扣钻铤时,反扣钻柱折断,落井18.5根,并且钻杆内外都已被堵死,循环不通。
1.3.4套铣反扣钻柱时,套铣筒又断入井内0.8m。
1.3.5多次的打捞事故复杂化使该井大修难度极大。
2处理方案选择2.1该井由于多次的套铣、磨铣、打捞作业造成钻具水眼、钻具及套管环空全部被落物填死,使内外打捞井下落物成为不可能。
2.2根据本井前期的打捞经验,套铣打捞也很难实现:2.2.1一是落鱼比较深,井下落鱼螺纹上得比较紧,打捞管柱难以承受较高的倒扣扭矩;2.2.2二是井深且是斜井,套铣过程中环空间隙小,井下碎屑难以充分循环出来,极易造成井下事故的再度复杂化。
2.3本井是曙光低潜山构造上的一口探井,该井恰好钻遇潜山裂缝上,因而产量比较高,而周围邻井基本不出油或产油量少,从该井钻井施工来看,侧钻的成功率很低,即使成功,也将伤害油层,失去侧钻的意义。
浅谈加强和改进老油田生产运行工作摘要:辽河油田历经40多年开发建设,生产工作重点从上产向稳产转变。
同时在油田持续重组整合,专业化分工越来越细的情况下,生产运行的职能在一定程度上存在弱化的趋势。
本文就如何更好地加强和改进新形势下的生产组织运行工作,充分发挥生产运行系统的中枢协调作用,为老油田持续稳产发挥中坚作用进行了研究与探索,提出了“三个转变”和“五个突出”的工作思路。
关键词:油田加强生产运行1 引言油田生产不可避免要经过上产、稳产、降产三个重要阶段。
在上产期,生产组织工作的特点是集中优势资源,针对新区建设大干快上、轰轰烈烈。
但是随着油田开发建设进入中后期,面对的是老区老井更为艰难的稳产任务,面对的是无章可循、无可借鉴的重大试验项目的运行管理。
在新形势下,生产运行工作如何把继承传统与改革创新有机结合,因时而异、因地制宜、与时俱进地完善管理方式和运行机制,满足新时期生产工作的新要求,是摆在生产运行系统面前的一项重大课题。
2 三个转变2005年的时候,辽河油田提出了“大运行”理念和“11356”工作体系,经过六年来的探索与实践,已经取得丰硕成果,并得到了勘探与生产公司的高度重视。
但是,“大运行”的理念如何在生产运行具体工作中进行全面的贯彻落实,“11356”工作体系作为生产运行的指导思想和工作纲领,如何更好地与生产实践有机结合,笔者认为要首先做到三个转变:2.1 从大干快上型向精细管理型转变在油田开发建设的上升期,具有充足的、优质的后备储量资源可以动用,通过新区块的快速建产上产,就能够确保原油产量任务完成。
但是油气是不可再生资源,随着开发程度的不断加深,新发现资源难以弥补现有储量的持续动用,资源基础日趋薄弱,已经难以提供“一点突破、全线主动”的先决条件,必须要依靠“多点开花、多措并举”,从老井管理到新井实施,每一项工作都需要精心地谋划、精心地准备、精心地实施,把管理的手段运用到极至、把剩余的潜力挖掘到极至,通过一点一滴、集腋成裘,才能艰难实现稳产目标。