淮南市谢家集区东方煤矿819重大瓦斯爆炸事故详解26页PPT
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煤矿瓦斯燃爆事故案例分析及防范措施第一章采煤工作面瓦斯燃爆事故案例1:山西焦煤屯兰煤矿2009.2.22瓦斯爆炸事故2009年2月22日凌晨2时17分,山西焦煤屯兰煤矿井下南四盘区12403工作面发生瓦斯爆炸事故,当时在井下的矿工有436人,共造成74人死亡,114人受伤(其中重伤5人),直接经济损失2386.94万元。
事故经过:事故发生在南四盘区12403综采工作面区域,该工作面开采2#、3#煤层,煤层厚度4.26米,采用综合机械化采煤方法,一次采全高,工作面绝对瓦斯涌出量37.77 m3/min,瓦斯抽放率44.13%。
采用“二进一回”(皮带巷、轨道巷进风,尾巷回风)的通风方式。
在1号联络巷安装有两部2×30kw局部通风机和4台风机开关向工作面尾巷14号联络巷密闭施工点供风,在1号联络巷靠尾巷侧约6m处设一料石密闭墙,密闭墙上设有一个调节风窗。
2月22日凌晨2时17分,12403工作面发生瓦斯爆炸。
事故原因:1、12403采煤工作面1号联络巷微风或无风,局部瓦斯积聚,达到爆炸浓度界限。
2、引爆瓦斯的火源是12403工作面1号联络巷内风机开关内爆炸生成物冲出壳外,引爆壳外瓦斯。
爆炸破坏瓦斯抽放管路,管路内瓦斯参与爆炸并沿瓦斯抽放管路传爆。
案例2:余吾煤业2011.6.22瓦斯燃爆事故2011年6月22日,余吾煤业N1203工作面发生一起瓦斯燃爆事故,未造成人员伤亡。
事故经过:N1203工作面位于北一采区,瓦斯相对涌出量为12.1m3/t,煤层平均厚度为6.6m,采用大采高低位放顶煤综合机械化开采,采高3.2m,放煤高度3.4m。
工作面长度301.67m,推进长度1024.3m,工作面采用“两进两回”通风系统,工作面总风量为5592 m3/min(回风巷1420 m3/min、瓦排巷4172m3/min)。
回采至停采线约80m处时,工作面距煤溜机头45-60架左右发生瓦斯燃爆。
事故原因:直接原因:事故发生前,工作面有明显的顶板来压声响,同时工作面煤墙有片帮漏矸现象。
淮南矿务局谢一矿瓦斯爆炸事故原因分析报告安徽淮南矿务局瓦斯爆炸事故原因1995年6月23日零时16分,淮南矿务局谢一矿44采区4462q,层采煤6队顶层回采工作面发生特大瓦斯爆炸事故,伤亡共125人,其中死亡76人,伤49人,直接经济损失327.8万元。
(安全管理交流)1.矿井和采区概况谢—矿核定生产能力为140万t/a,1994年实际产量180万t,1995年计划产量为170万t。
井田走向长度为2680m,可采煤层有13~14层,平均倾角23°。
1979年定为煤与瓦斯突出矿井,绝对瓦斯涌出量66m3/min,相对瓦斯涌出量19.5m3/t·d。
B11b和q,煤层均为突出煤层,矿井煤层自然发火期为3~6个月。
矿井采用斜井阶段石门开拓,四条斜井两个立井进风,由南到北布置四个回风井,采用中央并列对角式通风方式,各采区形成独立的回风系统。
该矿共有四个水平,—250m水平以上已回采完毕,现主要生产水平为—660m第四水平。
矿井装备有KJ4安全监测系统,井下有8个监测分站,地面有3个分站,井下使用瓦斯检测探头46个,其中带断电装置19处。
矿井建有抽排站1座,装有4台SZ—4型水环式真空泵抽放C13、B11b高突煤层瓦斯,实际抽放率矿井为9%,44采区为16.8%,446C13工作面为26.1%。
地面建有2座灌浆站,管路延深至各水平、阶段和采区内部,且分别进行了降压处理。
该矿44采区走向长度为900m,现有2个回采工作面,2个掘进工作面。
4462q,顶层工作面是采煤6队工作面,走向长度250m;采面长125m,采高1.8m,倾角24°,使用长壁分层陷落下行开采法,为单体液压支柱金属铰接顶梁炮采落煤面。
该工作面今年1月份开始生产,采至1月29日时遇构造被迫留煤柱跳采,到4月7日继续回采,事故前工作面已推进140m。
该工作面回风巷标高—540m,运输巷标高—600m。
新鲜风流由—660m水平Ⅱ线石门、Ⅰ线石门、C13层底板集中巷分别进入—600m三号石门、二号石门、运输机巷到工作面;回风由—540mC13,层回风巷、回风石门,进入—540mC13层底板总回风巷到北部回风斜井。
安徽淮南矿务局谢二矿瓦斯连续爆炸事故救护战例文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]安徽淮南矿务局谢二矿“11.27”瓦斯连续爆炸事故救护战例淮南矿务局谢二矿4312(3)采煤工作面于1997年11月27日3时05分发生瓦斯爆炸事故,42人死亡,11人受伤。
在抢险过程中,又发生第二次爆炸,造成4人遇难(其中救护队员3人),救护队5人重伤,1名矿工轻伤。
后又发生多次爆炸,但未再造成伤亡。
12月9日,局救护队完成了对灾区的远距离封闭任务。
1998年3月26日到4月3日,救护队又成功地完成了4312(3)采煤工作面的缩封工作。
一、矿井概况谢二矿于1956年7月建成投产,设计及核定生产能力为90万t/a,矿井开拓方式为立井、暗斜井分组集中联合布置。
矿井共分四个水平,一、二水平已采完,目前主采四水平,四水平的标高为-660m。
矿井为混合式通风方式。
中央回风井和南部回风斜井回风,矿井总回风量为11534m<sup>3</sup>/min,其中中央回风风机型号为2K60,回风量为7146m<sup>3</sup>/min,风压为2923Pa。
矿井地质构造复杂,井田位于反“S”型构造中段南端,为构造应力集中带。
其中落差大于30m的断层有7条,大于5m的断层有15条。
谢二矿为煤与瓦斯突出矿井,绝对瓦斯涌出量为60.37m<sup>3</sup >/min,相对瓦斯涌出量30.13m<sup>3</sup>/t。
所有煤层均有煤尘爆炸危险和自然发火倾向。
煤尘爆炸指数为33%~44.9%,煤层自然发火期为3~6个月。
该矿生产史上曾发生过多次瓦斯爆炸事故,其中:1960年11月30日发生瓦斯爆炸事故,死亡20人;1985年7月30日31采区采煤1队采面下顺槽因煤自燃引起瓦斯连续爆炸3次;1993年元月15日,B<sub>9</sub>槽3442采煤工作面发生瓦斯连续爆炸51次。
4312(3)采煤工作面(采煤8队),位于43采区一阶段北翼,C<sub >13</sub>槽顶区,走向长340m,倾斜长112m,煤层厚度6.0m,上风巷标高-500.8m,下风巷标高-553.8m。
安徽淮南矿务局谢一矿瓦斯爆炸事故(1995年)-简介:1995年6月23日零时16分,淮南矿务局谢一矿44采区4462q,层采煤6队顶层回采工作面发生特大瓦斯爆炸事故,伤亡共125人,其中死亡76人,伤49人,直接经济损失327.8万元。
1.矿井和采区概况谢—矿核定生产能力为140万t/a,1994年实际产量180万t,1995年计划产量为170万t。
井田走向长度为2680m,可采煤层有13~14层,平均倾角23°。
1979年定为煤与瓦斯突出矿井,绝对瓦斯涌出量66m3/min,相对瓦斯涌出量19.5m3/t·d。
B11b和q,煤层均为突出煤层,矿井煤层自然发火期为3~6个月。
矿井采用斜井阶段石门开拓,四条斜井两个立井进风,由南到北布置四个回风井,采用中央并列对角式通风方式,各采区形成独立的回风系统。
该矿共有四个水平,—250m水平以上已回采完毕,现主要生产水平为—660m 第四水平。
矿井装备有KJ4安全监测系统,井下有8个监测分站,地面有3个分站,井下使用瓦斯检测探头46个,其中带断电装置19处。
矿井建有抽排站1座,装有4台SZ—4型水环式真空泵抽放C13、B11b高突煤层瓦斯,实际抽放率矿井为9%,44采区为16.8%,446C13工作面为26.1%。
地面建有2座灌浆站,管路延深至各水平、阶段和采区内部,且分别进行了降压处理。
该矿44采区走向长度为900m,现有2个回采工作面,2个掘进工作面。
4462q,顶层工作面是采煤6队工作面,走向长度250m;采面长125m,采高1.8m,倾角24°,使用长壁分层陷落下行开采法,为单体液压支柱金属铰接顶梁炮采落煤面。
该工作面今年1月份开始生产,采至1月29日时遇构造被迫留煤柱跳采,到4月7日继续回采,事故前工作面已推进140m。
该工作面回风巷标高—540m,运输巷标高—600m。
新鲜风流由—660m水平Ⅱ线石门、Ⅰ线石门、C13层底板集中巷分别进入—600m三号石门、二号石门、运输机巷到工作面;回风由—540mC13,层回风巷、回风石门,进入—540mC13层底板总回风巷到北部回风斜井。