一起电厂全停事故的原因分析及防范措施
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电厂火灾事故案例分析及防范措施1. 引言电厂是能源供应的重要组成部分,为社会生产和生活提供了源源不断的电力。
然而,由于电厂内部设备复杂、电力线路密集、机械设备较多等特点,一旦发生火灾事故,会造成巨大的财产损失和人员伤亡。
因此,对电厂火灾事故的分析及防范措施十分重要。
2. 案例分析某电厂位于城市中心,占地约100亩,是一家煤炭发电厂。
2019年7月1日,由于高温和干燥天气,电厂内的煤仓发生了火灾事故。
当时,煤仓内存放着大量煤炭,温度、湿度和氧气含量等环境参数都处于极易引发煤炭自燃的状态。
由于电厂内部环境监测设备不足,工作人员对煤仓内的环境参数缺乏监控,漏检煤仓内煤炭的自燃情况。
后来,由于煤仓内温度升高,煤炭发生了自燃,迅速蔓延至整个煤仓,最终导致大火爆发。
在火灾发生后,电厂工作人员第一时间启动了应急预案,疏散了现场工作人员,并向消防部门报警求助。
同时,电厂现场也组织人员进行救援和灭火工作。
经过近20小时的紧张救援,消防人员和电厂工作人员成功把火灾扑灭,避免了更大的损失。
然而,此次火灾事故仍造成了数百万元的财产损失,对电厂的生产造成了一定的影响。
3. 事故原因分析火灾事故的发生主要是由于以下几个原因导致的:3.1 设备老化电厂内部设备的老化是火灾事故的一个潜在隐患。
随着设备的使用时间的增长,设备的绝缘层和导线可能会出现老化断裂等情况,容易引发火灾。
3.2 煤仓自燃煤炭作为电厂的主要燃料,是火灾事故的高发区域。
煤炭在长时间存放后,易受到温度、湿度和氧气等环境参数的影响,从而产生自燃现象,引发火灾。
3.3 人为操作失误电厂内部设备较多、复杂,需要进行频繁的维护、操作和检修。
如果在操作过程中出现失误,可能会引发火灾事故。
3.4 环境监测不足电厂内部环境监测设备不足,导致对煤仓内的煤炭自燃情况等隐患缺乏监控,以致漏检导致火灾事故的发生。
4. 防范措施为了降低电厂火灾事故的发生概率,可以采取以下措施:4.1 设备定期检修电厂内部设备应定期进行检修和维护,确保设备的正常运行。
贵溪电厂火灾事故原因分析近年来,我国电厂火灾事故频发,给人民生命财产造成了不可估量的损失。
作为我国重要的能源生产单位之一,电厂的安全生产一直备受关注。
贵溪电厂是江西省的一座大型火力发电厂,是江西省重要的电力供应单位。
但近期,贵溪电厂发生了一起火灾事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失,引起了社会广泛关注。
在此背景下,有必要对贵溪电厂火灾事故的原因进行深入分析,以期从根源上找到解决这类事故的办法。
一、贵溪电厂火灾事故概述据了解,贵溪电厂火灾事故发生于2022年3月15日凌晨,事故发生后,迅速引起了社会广泛的关注。
据初步统计,此次火灾事故造成了至少10人死亡,20人受伤,财产损失高达数千万元。
火灾发生后,当地政府和相关部门迅速组织救援,并展开对事故原因的调查。
经过初步调查,贵溪电厂火灾事故的主要原因可能与电厂的安全管理不到位有关。
在此背景下,有必要对火灾事故的原因进行分析,以期从根源上解决这类事故。
二、贵溪电厂火灾事故的原因分析1.安全管理不到位贵溪电厂火灾事故的发生可能与电厂的安全管理不到位有关。
据了解,安全管理不到位是造成工业生产事故频发的一个重要原因。
在贵溪电厂,可能存在着安全管理体系不够完善、安全管理制度不够健全、安全管理责任不够到位等问题。
这些问题可能导致了贵溪电厂火灾事故的发生。
首先,在贵溪电厂可能存在着安全管理体系不够完善的问题。
安全管理体系是企业安全工作的基础,是企业预防事故的重要保障。
但在贵溪电厂,可能存在着安全管理体系不够完善的问题,可能存在着重大危险源管理不到位、事故隐患排查不够全面等问题。
其次,在贵溪电厂可能存在着安全管理制度不够健全的问题。
安全管理制度是企业安全工作的重要保障,是企业防范事故的重要手段。
但在贵溪电厂,可能存在着安全管理制度不够健全的问题,可能存在着事故预防与应急处理制度不够健全、事故应急预案不够完善等问题。
最后,在贵溪电厂可能存在着安全管理责任不够到位的问题。
正宁电厂12.11事故防范措施
根据正宁电厂12.11事故,我们可以采取以下措施来加强事故
的防范:
1. 制定详细的安全操作规程,确保所有员工都了解并遵守操作规程。
规程应包括设备操作流程、安全警示标识的使用、应急处理程序等内容。
2. 加强设备的定期检修和维护工作,及时发现和处理潜在的安全隐患。
设备的运行状态应经常监控,并采取必要的措施来修复设备故障或预防可能的故障。
3. 建立完善的安全培训制度,确保所有员工都接受到必要的培训,了解事故防范知识和操作技能。
培训应定期进行,包括室内培训和实地演练。
4. 设立安全监测系统,对设备的运行状态、环境指标、安全设施等进行实时监测和报警。
当发现异常情况时,及时采取措施进行处理,以防止事故的发生。
5. 加强与相关部门、企事业单位的沟通与协作。
建立健全的应急联络机制,确保在事故发生时可以及时调动各方力量进行救援和处置。
6. 加强事故应急预案的制定和演练,确保在事故发生时能够迅速、有效地启动应急预案,并有序地组织人员撤离和进行救援。
7. 组织定期的安全演练和应急演练,提高员工应对紧急情况的能力和反应速度。
8. 强化安全意识,提高员工对安全工作的重视程度。
组织安全会议、安全培训等活动,加强员工对安全知识的学习和了解。
9. 定期进行安全检查和评估,发现问题及时整改,并进行记录和汇总,以便持续改进安全工作。
10. 加强与相关行业的经验交流和学习,学习他人的先进经验和管理理念,不断提升本单位的安全管理水平。
电力安全事故的原因分析及防范措施1、加强机组停机时的保养工作,防止各类腐蚀的产生。
(1)停机时确保机组和外界蒸汽和疏水系统可靠隔离。
(2)停机时间较长时,要排净各加热器、冷却器及凝汽器的汽侧及水侧的积水。
(3)停机时间较长,机组汽缸温度冷却到接近室温且空气湿度较大时,应对汽轮机通流部分采用防腐措施。
2、加强对汽水品质的监督,确保汽水品质应符合要求。
3、严格规范运行操作,杜绝超速和运行不当的发生,防止轴系断裂。
(1)严格按运行规程要求的启停方式和启停曲线执行,减少和降低由于机组启停方法不当产生的过大热应力。
(2)机组运行的主、辅设备的保护装置必须正确投入,在机组启动和停机过程中振动保护必须投入运行。
(3)在机组正常运行过程中,必须有完善的保证振动保护正确动作的措施,确保不发生误动,机组正常运行时轴瓦振动、轴振动应达到有关标准的优良范围,即轴瓦振动≤0.025mm,轴振≤0.075mm,并注意监视变化趋势。
(4)做超速试验时,严格按超速试验的要求进行,机组冷态启动带25%及以上额定负荷,运行3~4小时后立即进行超速试验。
(5)超速试验时转速超过111%额定转速时,危急保安器未动作,应立即手动打闸。
(6)正常参数下调节系统应能维持空负荷运行,否则机组禁止并网。
(7)确保调速系统稳定,超速保护投入正常。
4、新机组投产前、已投产机组每次A修中,必须进行转子表面和中心孔探伤检查。
对高温段应力集中部位进行金相和探伤检查,选取不影响转子安全的部位进行硬度试验。
5、不合格的转子禁止使用,已经过主管部门批准并投运的有缺陷的转子应进行技术评定,根据机组的具体情况制定相应的安全措施,并报主管部门审批后执行。
6、各级生产指挥人员、运行检修人员严格执行运行、检修规程,不违章指挥,不违反规程作业。
If you believe in dreams, dreams will believe in you.精品模板助您成功(页眉可删)电厂因燃料问题造成机组被迫停运事件分析报告1、事件经过(1)2008年2月24日,电厂新进了4600吨广州泓润的国产调和油,25日供应部交罐后运行重油即开始处理,然而处理后的重油化验结果长时间不合格,重油只得打循环再处理,20个小时后K、Na化验在0.5~0.7范围内,切静油进#4日用罐,可是处理线的流量始终上不去(30~50T/h),而且中间也发生了多次K、Na化验不合格切回油的情况。
因本月19日处理线大修刚刚结束,日用油存量不足,26日16:40时机组开始烧这批调和油。
因机组用油无有效的静置时间,机组重油滤网更换时间就越来越短,并发生多次切轻油的情况。
27日机组重油滤网更换次数更加频繁,最短一次仅12分钟。
28日10:48时第二套联合循环终因重油滤网更换来不及,向中调申请退出运行,14:29时第一套联合循环也因同样的原因再次向中调申请退出运行。
(2)事发当天,电厂立即启动了《燃料供应紧急情况应急预案》,28日14:45时总经理紧急召集生产各级领导研究讨论解决当前燃料问题,29日11:20时又召开了第二次紧急会议,形成了解决电厂目前燃料问题的临时应对措施,决定将此批油中的3600吨油通过应急泵管路抽到码头上紧急调来的油船上,腾出油罐,并在总部的帮助下紧急采购了1100吨韩国油和2300吨湛江国产调和油进厂处理,尽快恢复发电。
(3)3月3日,第一套机组首先恢复运行。
3月6日,第二套机组恢复运行。
本次停产造成第一套机组停运64小时,第二套机组停运96小时,少发电量2400万千瓦时。
2、原因分析(1)电厂储油罐容量小,进油量罐后立即交重油处理线处理,无静置沉淀时间,油罐失去了预脱水、脱渣的作用,造成处理线脱渣的负担加重。
(2)电厂日用油罐容量小,处理后的油无有效的静置时间,油中的杂质及含水来不及沉淀,随燃油一起进入机组,加重了滤网的堵塞。
电厂事故预想及处理方法和防范措施一、引言电厂是能源生产的重要基础设施,但由于其特殊性质,也存在一定的安全风险。
本文将以电厂事故预想及处理方法和防范措施为主题,探讨电厂事故的潜在风险、应对措施以及预防方法,以提高电厂的安全性和可靠性。
二、电厂事故预想1. 火灾事故:电厂内部存在大量易燃物质,如油池、煤堆等,一旦发生火灾,后果将不堪设想。
2. 爆炸事故:电厂内部存在高压气体和易燃气体,如果未能妥善处理,有可能引发爆炸事故。
3. 水泄漏事故:电厂的冷却系统和蒸汽系统中存在大量水源,一旦发生泄漏,可能导致设备损坏和溃坝事故。
4. 辐射泄漏事故:某些电厂(如核电厂)存在辐射泄漏的风险,一旦发生,将对周围环境和人体健康造成严重影响。
三、电厂事故处理方法1. 火灾事故处理:电厂应建立完善的火灾报警系统和消防设施,定期进行消防演练,确保员工熟悉火灾应急处理程序。
同时,在设备设计和生产过程中,要考虑到火灾防控措施,减少火灾发生的可能性。
2. 爆炸事故处理:电厂应定期检查和维护高压气体和易燃气体设备,确保其安全运行。
同时,应加强对员工的安全教育和培训,提高其安全意识,避免操作失误引发爆炸事故。
3. 水泄漏事故处理:电厂应定期检查和维护冷却系统和蒸汽系统,确保其密封性和稳定性。
一旦发现水泄漏,应立即采取措施进行修复,并对泄漏原因进行调查,以避免类似事故再次发生。
4. 辐射泄漏事故处理:核电厂等存在辐射泄漏风险的电厂应建立完善的辐射监测系统,定期检查和维护设备,确保其安全运行。
同时,应加强对员工的辐射防护培训,提高其辐射安全意识。
四、电厂事故防范措施1. 建立完善的安全管理体系:电厂应建立并严格执行安全管理制度,明确责任和权限,提高安全意识,确保安全生产。
2. 加强设备维护和检修:电厂应定期对设备进行维护和检修,确保其正常运行,及时发现和排除潜在安全隐患。
3. 提高员工安全意识:电厂应加强员工安全教育和培训,提高他们的安全意识和应急处理能力,使其能够正确应对突发事故。
【摘要】本文记录了一起恶劣天气条件下发生的电厂全停事故,对引起本次事故的非电量保护误动的原因以及如何由此发展成为一起电厂全停事故的原因进行了全面分析,并从提高继电保护抗干扰能力和合理调整一次设备运行方式等几个方面方面提出改进和防范措施。
【关键词】非电量;保护误动;电厂全停
1 事故电厂运行方式简介
某热电厂拥有8机8炉,采用母管制供气。
每台机带一台主变、一台厂用变,每台机的厂用变给本机组厂用系统供电。
1、2号主变为双圈变压器,高压侧接35kv母线;3、4号主变为三圈变压器,高压侧接110kv母线,中压侧接35kv母线;5、6号主变为双圈变压器,高压侧接110kv母线;7、8号主变为三圈变压器,高压侧接110kv母线,中压侧接三期35kv 母线;1、2号联络变高压侧通过两条220kv母线与电网连接,低压侧接110kv母线;母线均采用双母分段制。
01号厂备变引自35kv 母线带6kv备用ⅰ段;02号厂备变引自三期35kv 母线带6kv备用ⅱ段,6kv备用ⅰ、ⅱ段有开关联络。
事故发生前电气运行方式为6炉7机,2号机、3号炉热备用,4号炉大修, 220kvⅰ线带1号联络变接110kvⅰ母,220kvⅱ线带2号联络变接110kv ⅱ母,35kv、110kv母线双母并列运行。
01号厂备变接35kvⅰ母线带6kv厂用电ⅱ段,并为全厂厂用电提供备用电源,02号厂备变备用。
2 事故经过
事故当天,电厂所在地区突降暴雨并伴有强雷电,直流系统发生多次接地,3台厂用变(1、4、5号)和4台低厂变(1、2、5、6号)瓦斯保护误动作跳闸,造成相应机组厂用电中断最终使在运的6炉7机全部停运。
2.1 电气部分
15:47:39 4号主变低压侧开口三角电压告警;
15:50左右二期保护室内直流屏1号屏发生多次直流接地;
15:51:58 6号低厂变跳闸,备用电源自投动作;
15:52:00 1号、2号、5号低厂变跳闸,备用电源自投动作;
15:52:03 5号厂用变跳闸,快切动作合上6503、6504;
15:52:07 1号厂用变跳闸,快切动作合上6103、6104;
15:52:38 4号厂用变跳闸,快切动作合上6403、6404;
15:52:40 01号高备变过流保护动作,开关跳闸,6kv厂用电ⅰ、ⅱ、ⅳ、ⅴ段失电。
2.2 锅炉部分
6kv厂用电ⅰ、ⅱ、ⅳ、ⅴ段失电后,直接造成相对应的1、2、5、6号炉重要辅机全部失电,锅炉相关保护动作,造成相应锅炉灭火。
又由于锅炉给水系统多台给水泵运行在6kv 厂用电ⅰ、ⅱ、ⅳ、ⅴ段,造成失电后锅炉给水压力迅速下降,7号、8号炉汽包水位低保护动作,锅炉灭火。
2.3 汽机部分
厂用电中断使2、4号循环水泵跳闸,5号循环泵因失电无法联动,循环水中断,真空急降至-41kpa,1号、3号机手动紧急解列。
厂用电中断使凝泵、冷水泵跳闸,备用泵失电无法联动,4号机发电机断水保护动作跳闸。
5~8号机,由于锅炉全部灭火,主汽压力急降,紧急打闸解列。
3 事故原因
3.1 事故直接原因
经分析测试认为非电量保护误动是引发本次事故的直接原因。
事故时恰逢雷雨天气,空气湿度大,造成直流系统绝缘降低,形成间歇性直流接地,引起控制电缆对地和线间电容充
放电过程的反复,形成多次干扰信号。
同时又遇到雷电电磁干扰,使抗扰能力弱的3台厂用变(1、4、5号)和4台低厂变(1、2、5、6号)瓦斯保护误动作跳闸。
3.2 事故扩大原因
厂用电系统和给水系统运行方式存在薄弱环节,在突发性多台厂用变停电的情况下,没有足够的安全裕度,是造成事故扩大的原因。
2号机检修,出于节能考虑在01号厂备变带厂用6kvⅱ段情况下,同时承担其他各段备用电源,虽然也符合厂用备用电源的配置原则,但安全裕度减小,特别是在雷雨天气,不能应对突发多段厂用电同时失电的特殊情况。
若安排02号厂备变运行,承担5号~8号机炉备用电源,则有可能减少对5号~8号机炉的影响。
给水系统运行方式不够合理。
2台以上给水泵工作在同一段母线上,一旦失电同时退出,同时联备泵数量不足,事故时联备泵失电联动不成功,从而造成给水压力低,7、8号炉被迫停炉。
4 改进及防范措施
加强保护抗干扰性检查,对全厂所有非电量直跳回路进行检查,对不能达到反措要求的进行整改,非电量直跳增加必要延时或者联系厂家更换符合反措要求的非电量模块,无法实现的给非电量回路加装大功率中间继电器,非电量保护由直跳改为告警,用中间继电器接点启动跳闸,提高保护的抗干扰能力,避免再次发生误动作。
合理安排厂用电系统运行方式,特别是特殊天气情况下的运行方式,当运行方式发生变化时,及时开展风险辨识,研究、评估发供电系统和重要辅机设备运行方式的安全可靠性。
根据机炉运行情况,按照风险分散的原则,合理安排给水泵、循环水泵等重要辅机运行方式,接在同一段6kv母线上的重要辅机原则上不安排同时运行。
若因设备检修等原因同时运行时,采取临时性特护措施,以减少因故障跳闸造成的风险,提高运行可靠性。
5 结语
本次事故的发生给我们带来两点启示:一是,重视继电保护抗干扰问题,严格执行国家电网重大事故反措要求。
在采用了带屏蔽控制电缆和采取可靠接地等抗干扰措施后,还应加强对保护装置自身抗干扰性能的检查,特别是保护生产厂家应从设计和硬件层面保证产品的抗干扰性。
二是,合理平衡经济运行与安全运行之间的关系。
在异常天气及其他特殊情况下,电厂电气运行方式以及汽机锅炉重要辅机的运行方式应以保证足够的安全裕度为主,防止在突发事故时因安全裕度不足导致事故扩大。