尕斯库勒N1—N21油藏开发存在的问题及稳产潜力浅析
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低渗透油藏水驱开发存在的问题及对策探讨发布时间:2022-02-15T06:59:29.447Z 来源:《中国科技人才》2021年第28期作者:姜依卓[导读] 面对低渗透油藏这种令人“头痛”的油藏类型,经过多年水驱开发取得了较好的开发效果。
中国石化胜利油田分公司孤岛采油厂采油管理二区山东东营 257231摘要:面对低渗透油藏这种令人“头痛”的油藏类型,经过多年水驱开发取得了较好的开发效果。
但也存在注水井吸水能力低、启动压力和注水压力高、油井受效时间长、压力和产量变化不敏感等问题。
针对低渗透油田注水开发中存在的问题,分析了影响水驱开发效果的主要因素,阐述了提高低渗透油田开发效果的技术对策。
关键词:低渗透油藏;水驱;开发效果;影响因素;对策1低渗透油藏水驱开发存在的问题孤岛复杂断块低渗透油藏属于常温、常压、弱边水、亲水构造—岩性油藏,具有中等水敏和中等酸敏,目前表现为双低(采油速度低、采出程度低)。
油藏类型为受构造控制的构造岩性油藏。
取得一定注水效果的同时,开发过程中的问题及矛盾也日益突出。
1.1采用消耗方式开发,产量递减快,压力下降快低渗透油田天然能量不充足,原始地层压力高,渗流阻力大,能量消耗快,采用自然枯竭方式开发,产量递减快,地层压力下降快,在依靠天然能量开采阶段,产油量的年递减率为40%,地层压力下降幅度很大,每采出1%地质储量,地层压力下降4.2MPa。
为了获得较长的稳产期和较高的采收率,采用保持压力的开发方式是势在必行的。
1.2注水井吸水能力低,启动压力和注水压力高低渗透注水井吸水能力低,启动压力和注水压力高,而且随着注水时间的延长,层间、层内矛盾日益加剧,甚至发展到注不进水的地步。
由于注采井距偏大、油层吸水能力低,注水井的能量(压力)难以传递、扩散出去,致使注水井井底附近产生鳖压,注水压力升高。
1.3油井见注水效果较慢,压力、产量变化不敏感该油田由于油层渗流阻力大,注采井距偏大,注水井到油井间的压力消耗多,因而油井见注水效果不仅时间晚,而且反应比较平缓,压力、产量变化幅度不大,有的甚至恢复不到油井投产初期的产量水平。
尕斯库勒油田N1~N21油藏Ⅰ层系动态分析摘要:尕斯库勒油田N1~N21油藏Ⅰ层系,经过加密调整、完善注采井网、稳产上产阶段,原油年产量有了大幅提高。
从油藏生产的实际状况出发,从注水、地层压力、油藏含水及产量等方面对Ⅰ层系的生产特征进行动态分析,对油藏的发展潜力进行探讨和提出建议。
关键词:尕斯库勒油田Ⅰ层系动态分析建议一、尕斯库勒油田N1~N21油藏概况1.区域位置和构造尕斯库勒油藏位于柴达木盆地茫崖坳陷区尕斯断陷亚区,油藏主体部位为红柳泉跃进一号断鼻带的一个三级构造内。
油藏构造被油砂山-Ⅱ号逆断层分割成上盘和下盘。
下盘构造形态与E31油藏对应部分相似,具有明显的继承性,构造轴线近南北向,为油砂山-Ⅱ号逆断层起遮挡作用的鼻状构造。
上盘为一轴线近东西向,Ⅰ号断层起遮挡作用,南翼被油砂山-Ⅱ号逆断层所截的鼻状构造。
油藏主要受构造控制,其次受岩性影响,为岩性构造油藏。
2.油藏特征尕斯库勒油田N1~N21油藏为三角洲~湖泊沉积,主要沉积相类型为辫状河相和网状河相,古河流方向为北西向及东西向分布,下盘以东西向展布的网状河沉积体系为主。
储层岩石类型以细—中粒的长石砂岩、岩屑砂岩为主,岩屑长石砂岩、长石岩屑砂岩为次。
胶结类型以充填—孔隙式为主,少量为“接触”式充填。
N1~N21油藏受构造、断层、岩性等因素控制。
北区主要是构造圈闭,局部受岩性影响;南区北部Ⅱ号逆断层附近为构造-岩性圈闭,南部是在构造背景下的岩性圈闭油藏。
研究区域位于构造北部油砂山Ⅱ号逆断层上盘,属构造-岩性油藏。
N1~N21油藏平均地面原油密度0.867g/cm3,温度50℃时,原油粘度14.1mPa·s,地层原油粘度5.486mPa·s,原油含蜡量12.8%,凝固点35.3℃,原油体积系数1.1828,油气比53.64m3/t。
油田水以CaCl2型为主,NaHCO3,MgCl2水型次之,PH:6~8,属于中性水,总矿化度94000~170000ppm。
尕斯N1-N21油藏污泥调剖剂室内性能评价尕斯N1-N21油藏是我国重要的油气田之一,该油藏的开发对于我国的能源安全具有重要意义。
在油藏开发过程中,常常会遇到油藏污染和油藏调剖等问题,影响油藏的开采效率和经济效益。
研究开发针对尕斯N1-N21油藏的污泥调剖剂是当务之急,本文对该油藏污泥调剖剂的室内性能进行评价。
一、研究背景油藏污泥是指在油气田开采过程中,由于沉积物和生物活动等因素,引起油藏内部存在大量有机质、颗粒物质和胶体粒子的混合物。
油藏污泥的形成会导致油井孔隙度下降、渗透率降低、油水分离困难等问题,严重影响油藏的开采效率。
调剖剂是一种能够改善油藏物理性质、提高油水控制能力和改善采出率的化学剂,因此对于油藏污泥的调剖剂研究具有重要意义。
二、实验方法为了评价尕斯N1-N21油藏污泥调剖剂的室内性能,本研究采用以下实验方法:1. 油藏污泥样品采集:采集尕斯N1-N21油藏沉积污泥样品,包括有机质、颗粒物质和胶体粒子等成分。
2. 调剖剂配方设计:根据油藏污泥的成分和性质,设计适合的调剖剂配方。
3. 室内性能评价:通过渗透率实验、孔隙度测定、油水分离实验等方法,评价调剖剂在尕斯N1-N21油藏污泥中的改良效果。
三、实验结果经过实验,得到了以下实验结果:1. 调剖剂对油藏污泥的渗透性改善效果显著,渗透率提高了20%以上。
2. 油藏孔隙度在添加调剖剂后有所增加,孔隙结构更加开敞,对于油藏开采具有积极意义。
3. 调剖剂能够明显提高油藏的油水分离效果,分离速度明显加快。
以上实验结果表明,尕斯N1-N21油藏污泥调剖剂在室内性能评价方面取得了较好的效果,具有很好的应用前景。
四、研究意义1. 对于尕斯N1-N21油藏的开发具有重要意义,油藏污泥调剖剂的应用可以显著提高油藏的开采效率和经济效益。
2. 为我国油气田的开发与生产提供了新的技术手段和理论支撑,有助于提高我国的油气资源利用率和能源安全水平。
五、研究展望本研究是对尕斯N1-N21油藏污泥调剖剂室内性能评价的初步探索,针对该调剖剂的优化配方和在油田实际应用效果还需要进一步研究。
尕斯北区N1—N21油藏的抽油机系统效率分析及提高措施摘要:提高抽油机的系统效率包括地面效率和地下效率两个方面,是一项系统的工作,它涉及抽油机的地面设备,井筒工艺和日常的管理工作;抽油机的系统效率是衡量有杆泵系统生产与能耗的综合性指标,尕斯第二采油作业区在设备类型、参数调整、日常维护等方面制定了工作制度,取得了较好的成效。
关键词:系统效率地面效率地下效率为提高抽油机井系统效率,满足油田高效、低耗的生产要求。
我所在的尕斯油田在产量紧,任务重的情况下,针对影响抽油机系统效率的主要因素进行分析,提出采取措施。
从提高油井井下效率、地面效率。
较好地解决了抽油机系统效率低的技术难题。
一、影响抽油机系统效率的因素1.机械设备损耗的影响:①电机部分的损失:包括热损失和机械损失。
深井泵装置中电机负荷的变化十分剧烈而频繁。
在抽油机的每一冲程中,电机的输出功率都将出现瞬时功率极大值和瞬时功率极小值。
其瞬时功率极大值可能超过额定功率,而极小值可能出现负功率(即电机不仅不输出功率,反而由抽油机拖动而发电),特别是在抽油机平衡不良时,损耗必然增大。
由此可见,电机损耗对系统效率的影响很大。
②其他部分的损失:皮带传动部分的损失、减速箱部分的损失、四连杆部分的损失、盘根盒部分损失、抽油杆部分的损失、抽油泵部分的损失、管柱部分的损失。
机械设备的能耗损失是客观存在的,对抽油机系统效率必然造成影响。
为了减少这部分损失,可以对不平衡的井进行调平衡,以减少电机部分的能耗损失。
a2.地层能量的影响:由于地层能量得不到注水及时补充,注采不平衡,地层亏空严重,造成油井供液不足,降低产液量q,使得抽油机的系统效率降低。
3.泵况方面影响:抽油泵缓慢漏失或油管轻微漏失,由于产油量差值小而不能够及时检泵,这部分井液量下降,系统效率降低。
4.油井洗井的影响:在对油井进行洗井的过程中,抽油机在上冲程时载荷变小,在下冲程时由于受到洗井液阻力而使载荷变大,导致电机功率增大,从而降低了系统效率。
尕斯库勒油田酸化工艺优化研究【摘要】尕斯库勒油田为砂岩油藏,在注水开发过程中,因地质因素、储层潜在伤害因素、外来诱导伤害等因素,导致注水井欠注严重,影响开发效果。
本文通过酸化工艺的研究,分析出影响酸化效果的四种因素,并从施工工艺、施工前准备工作、施工后水井工作制度几个方面相应研究出了解决办法有效的解决尕斯油田注水井的欠注问题,酸化增注有效率85%,大部分水井酸化增注有效期超过6个月。
【关键词】酸化工艺;增注;分层酸化;排量;尕斯库勒油田区域构造位于柴达木盆地芒崖坳陷区尕斯断陷亚区,主体部位为红柳泉跃进一号断鼻带的一个三级构造。
随着不断的注水开发注水井欠注已经严重影响到了注水开发效果,部分注水井长期欠注导致油藏局部地层能量亏空,采收率低下。
因此,通过注水井酸化增注作业,降低注水压力,提高注水井吸水能力的需求极为迫切。
1 尕斯油田以往酸化增注工艺分析尕斯库勒油田水井增注措施主要为酸化,2007~2009年注水井酸化后初期增注效果较为明显,但因地质原因、酸化配方、酸化工艺等原因导致酸化后有效期较短。
分析酸化有效期短的原因主要有以下从几个方面。
1.1酸液体系中HF 浓度偏高尕斯库勒油田为砂岩油藏,含有大量的硅质,所以尕斯油田的水井酸化酸液以土酸体系为主,其次是粘土酸和氟硼酸,有部分井加入了固体硝酸和缓速多元酸。
常规土酸体系酸岩反应速度受溶液中HF 浓度的控制。
同时高浓度HF 会破坏地层岩石骨架的强度,尤其是对于地层胶结疏松的井,高浓度土酸体系反而会对地层造成伤害[1-3]。
1.2酸化后关井反应时间选择不合理以往酸化作业后,凭经验注水井关井反应30~90分钟后洗井开注,但在实际操作中发现酸化后关井反应并不一定能提高酸化后的增注效果。
关井时间过长,这些沉淀就聚积在近井地带,产生二次污染,严重影响了酸化效果。
因此根据实际的施工压力变化情况,和施工井的地质特点,确定合理的关井时间尤为重要。
1.3地质因素导致酸化效果不理想引起注水井欠注原因较为复杂,其中最难解决的是地层条件差这种情况除了优化酸化工艺,增大酸化处理半径,还必须从根本上认识储层物性和连通关系,根据开发需求调整井网、增压注水等措施才能彻底解决。
尕斯库勒N1—N21油藏开发存在的问题及稳产潜力浅析
【摘要】尕斯库勒N1-N21油藏,地质储量4604万吨,可采储量1474.28万吨。
目前有采油井399口、注水井164口,年产油56.38万吨,累计产油1012.77万吨;年注水108.15万方,累计注水775.47万方;综合含水66.01%,采出程度22%。
目前,该区域面临产量递减快、油水连通率低、含水上升较快、局部供液不足等问题,如何提高油藏的采油速度和采出程度,保持油藏的稳产,是今后工作的重点方向。
【关键词】套损注采井网动用剩余油
1 开发存在的主要问题
1.1 注采井网完善程度差异大
上盘Ⅰ层系和下盘北区、南区油水井数比仍偏高,井网有待进一步完善,目前油藏下盘北区N下层系注采连通率过低,难以形成有效的注采井网,注水难的问题突出。
南区处于弹性开采阶段,注水开发可行性和具体工作需要进一步研究(表1)。
1.2 油水井井况对生产运行影响大
受油藏注水泵压和注水井单井强注的影响,目前注水井套损情况正呈现出逐年加剧的势态。
受油水井套损影响,措施选井难度大,分注率、分注合格率提高困难。
1.3 油藏注水平面上不均衡,纵向上层间矛盾突出
受注水井两极分化和储层非均质性影响,距注好水、注够水还有一定的距离。
受储层分布“薄、多、散、杂”的影响,细分开发层系后井组连通率尽管有所提高,但位于构造边部和Ⅰ、Ⅱ号断层附近的注水井,连通率仍然较低且物性差,普遍表现为欠注或根本注不进去,平面上局部无法实现“温和”注够水的需要。
1.4 储量动用不均衡
全油藏目前的水驱控制程度为62%,水驱动用程度为51%,受油藏本身地质特点和储层物性的影响,现井网条件下提高水驱控制程度难度比较大,从产吸剖面统计资料显示,全油藏目前还有至少35%-40%的小层不吸水。
从分层系储量动用状况统计表可以看出,上盘整体程出程度高,采油速度大,其中Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ层系开发效果最好,下盘北区和南区开发效果差(表2)。
2 油藏稳产潜力分析
2.1 上盘整体注水状况有所改善
随着上盘注采井多的完善,上盘各层系均达到注采平衡,地层压力从2008年开始起稳并局部回升。
这对改善其水驱开发效果将有极积意义。
2.2 加密调整的潜力
主要是上盘目前还有10口油井和7口水井待钻,下盘北区有20口方案油井待钻,南区根据油砂体分布具备继续打井的潜力。
2.3 实施综合治理“控水稳油”的潜力
通过近几年来综合治理效果来看,油藏综合治理取得了一定的成绩。
随着地
层压力回升,上盘措施效果将得到改善,“稳油控水”基础逐步加强,继续实施综合治理效果值得期待。
2.4 老井补孔潜力
目前尕斯库勒N1-N21油藏下盘北区分N上、N下两套层系进行开发,N上层系井共钻遇油层2256m,射开1532m,射开率为67.9%;N下层系井共钻遇油层2121m,射开层1175m,射开率为55.4%。
根据近3年该区域补孔措施效果看,平均每米累产油303吨,补孔效果较好,可见该区域通过补孔措施还有较大的潜力可挖。
2.5 挖掘小层剩余油的潜力
通过尕斯N1-N21油藏油藏数值模拟结果,研究小层剩余油分布,小层水淹状况,做好后期挖潜的工作。
参考文献
[1] 方凌云,万新德,主编.1997.砂岩油藏注水开发动态分析.石油工业出版社
[2] 舒威,尕斯N1-N21油藏下盘北区开发潜力分析.2012.青海石油。