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一、前言
二、小组简介
三、选题理由
四、活动计划
五、现状调查
六、目标值设定
七、目标值的可行性分析
八、原因分析
九、要因确认
十、制定对策
十一、实施对策
十二、效果检查
十三、巩固措施
十四、体会及打算
化学分公司综合班QC 小组概况表(表一)
课题名称 提高凝结水精处理混床运行周期制水量
注册 登记号 YD-2006060 小组成 立日期 2005.11 注册登 记日期 2006.01 课题类型 现场型 活动次数 26次 活动时间
2005.12—2006.12
TQM 教育
48小时/人均
小组活动 获奖情况
2006年度公司优秀成果
2006年江苏省电力行业协会优秀成果
参与率 96%
小组成员和分工情况表(表二)
制表人:陈平 制表日期:2006.01
公司要求,进一步全方位、全过程、全面深
化精细管理,树立大成本观,强化效益意识,降低运行费用,大力开展节能降耗,建设节约高效型企业。
在凝结水精处理混床的运行中,有氢型(H/OH)和氨型(NH4/OH)两种模式。凝结水精处理氨型运行相对氢型运行具有更重要的经济效益与环境效益。只有实现氨化运行的混床才能具备长周期运行的目的,才能减少再生次数,节约酸碱耗量,降低再生人工成本,延长树脂的使用寿命,从而实现降本增效,减少环境污染。氨化混床比氢型混床的运行周期长,再生操作少,氢型混床的运行周期一般为7~10天,运行周期短,再生次数多,再生剂耗量大,再生废液的处理量大,而氨化混床的运行周期则在2~3月左右,这样可大大地节省再生费用。
计划完成: 实际完成:
制表人:颜坤 制表日期:2006.01
我们在充分调研国内其他电厂在凝结水精处理装置中使用美国罗蒙哈斯
树脂的情况,周期制水量情况得知目前国内在使用该树脂的凝结水精处理混床周期制水量的最高纪录为35万,平均周期制水量为20~25万吨。因此我们把提高周期制水量的目标定在30万吨,达到国内目前先进水平。降低再生人工成本,延长树脂的使用寿命,从而实现降本增效,减少环境污染。
设定目标值
2、05年4月~11月树脂再生度每月平均值表(表五)
4月5月6月7月8月9月10月11月平均
阳树脂再生度48.1
%
45.5
%
49.3
%
48.6
%
50.3
%
46.3
%
48.8
%
52.3
%
48.6
%
阴树脂再生度15.2
%
12.6
%
11.4
%
13.6
%
12.6
%
10.8
%
15.2
%
15.6
%
13.4
%
制表人:徐敬玮制表日期:2006.02
长周期混床运行对阴、阳树脂的再生度要求达到80.3%和77%,必须确保阴阳树脂的有效分离,防止交叉污染。降低再生剂中的杂质对水质的污染。从上表可以看出阴阳树脂再生度远未达到要求。
05年4月~11月共再生35次,其中再生度达不到要求影响次数为19次(见表三),占不合格总数的53%
3、05年5月~11月分离塔内混脂层树脂高度每月平均值表(表六)
5月6月7月8月9月10月11月平均阳树脂高度0.30m 0.30m 0.35m 0.34m 0.38m 0.35m 0.36m 0.34m 阴树脂高度0.50m 0.45m 0.46m 0.48m 0.49m 0.48m 0.49m 0.47m
制表人:徐敬玮制表日期:2006.02 树脂分离度的保证值为阴树脂中的阳树脂与阳树脂中的阴树脂混杂率均小于0.1%,这也是实现混床长周期运行的保证条件。分离度的高低将直接影响混床的周期制水量
分离塔内混脂层树脂高度设计值为阴阳树脂各为0.52m±0.06。从上表可以看出,混脂层内阳树脂层高度未达到设计值要求,无法保证阴阳树脂的有效分离。
05年4月~11月共再生35次,其中分离度达不到要求影响次数为11次(见表三),占不合格总数的32%
4、在05年4月7日、4月28日、7月4日三次再生程序操作中,由于设备初期投运,程序出现再生流程中断。联系厂家分析确认程序逻辑不完善。
05年4月~11月共再生35次,其中程序逻辑不完善影响次数为3次(见表三),占不合格总数的8%
5、05年5月10日、7月20日二次再生程序操作中,出现程序指令发出阀门拒动故障。
05年4月~11月共再生35次,其中设备问题影响次数为2次(见表三),占总数的5%
6、05年11月1日再生程序操作中,计算机控制电源消失。
05年4月~11月共再生35次,其中其它问题影响次数为1次(见表三),占总数的2%
3.67×103mol/2.5×10-6mol/L×70%=1.02×106m 3,
即102万吨。但是在实际运行中,工作交换容量是体积交换容量的70%~80%之间,因此理论上最高周期制水量可达:102万吨×70%=71.4万吨 通过我们调研国内电厂类似型号凝结水精处理混床实际运行的周期制水量,基本上在20~25万吨左右,所以我们将目标值定在30万吨。
结合国内目前电厂凝结水精处理混床周期制水量最纪录35万吨,我们相信通过采取以上的措施一定能达到目标。
结论
将精处理混床周期制水量达到30万吨是切实可行的,我们有信心、有能力达到目标!
2006年2月10日我们QC 小组召开了要因分析会,大家从不同的角度查找分析影响凝结水精处理混床周期制水量小的因素,为了更加直观的进行分析,找出原因,大家从树脂再生度低和树脂分离度低两条要素出发,从人员、设备、材料、方法等方面搜集了大量资料,绘制了关联图。(图四)
为了确定主要原因,本小组全体成员对影响凝结水精处理混床周期制水量的因素进行了研究,并针对关联图的所有末端因素逐一分析进行现场论证,从中找出主要因素。
阴树脂 阳树脂
图中箭头所指为树脂表面的污染物
结论:树脂表面有固体杂质污染是要因
通过要因论证,确认精处理装置树脂再生度低和分离度低的主要原因是:
1.分离塔界面光电液位开关控制滞后。 2.树脂表面有固体杂质污染。 3.再生时有效接触再生剂时间短。
根据要因分析,小组全体成员于2月17-18日针对已确认的主要原因,经认真讨论研究,制定了相应的对策、措施,从对上年度精处理混床运行周期的统计中可以看出在4-8月份较大,因此,制定实施时间在5月份以前完成,详见下表:
对 策 表 (表八)
序号
要因 对
策 目 标 措 施 地点
完成时间
负责人
1
分离塔界面光电
液位
开关控制滞后 更换界面光电液位开关 消除分离塔界面光电液位开关控制滞后 更换分离塔界面光电液位开关
清理分离塔窥视镜,进行界面光电液位开关校验
现场
2.22-
3.10
陈 平 许文君 徐敬玮
2
树脂表面有固体杂质污染 加强树反洗力度 清除树脂表面有固体杂质
修改再生程序步序中空气擦洗时间
现场
3.10-3.18
袁雪梅 周 红 王忠杰
3
再生时有效接触再生剂时间短
增加接触酸碱有效时间
设定合适再生时有效接触再生剂时间
修改再生步序中进酸碱时间
现场 3.15-3.22
徐敬玮陈 平 颜 坤
制表人:陈 平 制表日期:2006.02
实施(一)要因1:分离塔界面光电液位开关控制滞后
内 容:更换界面光电液位开关
实施人:徐敬玮、许文君、陈平
实施时间:2006年2月22日至3月10日