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Mg掺杂对LiFePO_4材料电化学性能的影响

研究与设计

2006.1Vol.30No.1Mg掺杂对LiFePO4材料电化学性能的影响

胡环宇,仇卫华,李发喜,赵海雷,王碧燕

(北京科技大学材料科学与工程学院无机非金属材料系,北京100083)

摘要:采用固相反应法合成了锂离子蓄电池正极材料LiFePO4。为了改进LiFePO4的高倍率充放电性能,我们采用Mg对其进行了体掺杂。通过示差扫描量热分析(DSC)、X射线衍射(XRD)分析以及电化学测试等手段,研究了Mg掺杂对材料的结构和电化学性能的影响。研究结果表明,Mg的加入不仅会提高材料的比容量,而且还降低了材料在充放电过程中的极化电位。但在Mg替代Fe的同时,材料的晶胞体积减小,可能会造成离子导电的降低。研究发现,当Mg的掺杂量为10%(摩尔百分数)时,材料表现出较优的电化学性能,比容量可以提高到129mAh/g。当Mg掺杂量达到20%时,比容量下降到108mAh/g,且高倍率性能较差。

关键词:锂离子蓄电池;LiFePO4;Mg掺杂

中图分类号:TM912.9文献标识码:A文章编号:1002-087X(2006)01-0018-03

InfluenceoftheMg-substitutiononelectrochemical

performancesofLiFePO4

HUHuan-yu,QIUWei-hua,LIFa-xi,ZHAOHai-lei,WANGBi-yan

(Departmentofinorganicnonmentalmaterials,Schoolofmaterialscienceandengineering,

UniversityofScienceandTechnologyBeijing,Beijing100083,China)

Abstract:Inordertoimprovetheratecapability,theMg-substitutedLiFePO4preparedbysolid-statereactionwasstudied.In-fluenceofMgsubstitutiononstructureandelectrochemicalperformancesofLiMgxFe1-xPO4materialwereinvestigatedbymeansofDSC、XRDandcharge-dischargetests.ThedopingofMgcouldnotonlyincreasethecapacitybutalsoholddownthepolarizationincyclingprocesses.ThelatticevolumedecreasedwhentheMgcontentincreased,whichmadeLiioniccon-ductivityreduce.Whenxwas10%,thedopedmaterialshowedexcellentelectrochemicalproperties,withthedischargecapaci-tyashighas129mAh/g.However,whenxreached20%,itexhibiteddeterioratedhighratecapability.

Keywords:Li-ionbattery;LiFePO4;Mg-substitution

自Goodenough[1]等人报道了LiFePO4可以作为锂离子蓄电池的正极材料以来,近年来LiFePO4材料成为众多研究小组的研究焦点。与传统的正极材料LiCoO2、LiNiO2和LiMn2O4相比,橄榄石结构的LiFePO4具有环保、低价格、较高比容量和安全的优点,但它较低的电子电导严重影响了其高倍率性能,因此提高LiFePO4的电子导电性能对其商业化是至关重要的,目前提高LiFePO4电子电导的方法主要有碳包覆和金属离子的掺杂。Chiang等人[2]采用高价金属离子掺杂Li1-xMxFePO4,使LiFePO4的电导率提高了近8个数量级。本文试图通过对LiFePO4掺杂Mg来提高其电子导电性能。我们采用热分析来确定烧成制度,通过X射线衍射分析材料结构,用恒电流充放电方法测试其比容量和循环性能。1实验

1.1合成工艺的选定

对于高温固相反应而言,温度过高易使颗粒尺寸长大;而对于橄榄石型结构的LiFePO4来说,温度偏低时Fe3+的存在会造成容量损失。因此寻找一个最优化的合成温度很有必要。

为了确定烧成制度,我们首先对前驱体材料进行热分析。将Li2CO3,FeC2O4?2H2O,(NH4)2HPO4Mg(OH)2和Mg(OH)2原料按化学计量比,加入适量丙酮,球磨6h后自然风干,得到前驱体材料,图1是前驱体的DSC和TG(热重分析)曲线,升温速率为10℃/min。从图中可以看到2个明显的吸热峰和2个明显的放热峰,我们按照升高温度的顺序将其标为吸热峰Ⅰ、吸热峰Ⅱ、放热峰Ⅲ和放热峰Ⅳ;表1清楚地列出了我们预测的Ⅰ-Ⅳ的反应方程,通过方程理论失重的计算和热重分析图中得到的失重量基本一致;另外,与文献报道[3 ̄5]的相应方程的反应温度和DSC-TG图中的吸放热温度也基本一致。

收稿日期:2005-01-14

基金项目:国家自然基金资助项目(50272012)。

作者简介:胡环宇(1978—),男,湖北省人,硕士研究生,主要研究方

向为锂离子电池正极材料;导师:仇卫华(1950—),女,河北省人,副教

授,主要研究方向为锂离子电极和电解质材料

Biography:HUHuan-yu(1978—),male,candidatefomaster;tutor:QIU

Wei-hua(1950-),female,associateprofessor

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研究与设计

2006.1Vol.30No.1

根据反应步骤,我们制定出了LiFePO4的合成制度。实验中,我们采取两段合成,第一段温度控制在300℃,目的是为

了使得FeC2O4和(NH4)2HPO4充分分解,将氨气、

CO、CO2以及水蒸气脱出;从图1的失重情况,我们可以看出材料的合成温度应该在500℃以上进行,综合文献报道我们确定最终烧成温度为600℃,因此我们确定的合成制度为:以5℃/min的速度升到300℃,恒温3h;取出研磨,然后在N2气氛下以

5℃/min的速度升至合成温度600℃,恒温24h。

1.2电池组装及测试

根据合成路线分别合成出Mg掺杂量为0、

10%和20%的样品,依次标记为Mg0,Mg1和Mg2。电极的制备见文献

[1],采用1mol/LLiPF6/碳酸乙烯酯(EC)+二甲基碳酸酯

(DMC)(体积比为1:1)作电解液,Celgard2300作为电解质隔膜,在氩气手套箱内组装成双电极实验电池,金属锂作为负极。用LANDBT1-10电池测试仪进行恒电流充放电循环测试,充放电电流分别为20 ̄160mA/g,充放电电压范围为

4.5~2.0V。采用日本玛柯公司生产的M21超大功率X射线

衍射仪进行物相分析。

结果和讨论

2.1

Mg掺杂对比容量的影响

充放电实验是在室温下进行的,图2为不同掺Mg量的

Li(MgxFe1-x)PO4以0.125C、0.5C和1C三种不同的倍率充放

电得出的比容量-循环情况。1~10次循环时充放电电流为

20mA/g,从图中可以看出在低倍率充放电下,Mg0样品和

Mg1样品的比容量相对较高,最高比容量分别为127mAh/g

和129mAh/g,Mg1略高,且二者均具有良好的循环性能;但是当含镁量增加到20%时,材料的容量性能骤降,Mg2样品的最高比容量为108mAh/g,循环10次之后,比容量仅为95

mAh/g。11~20次充放电电流提高到了80mA/g,此时三种样品的容量差距进一步拉大,Mg1、

Mg0和Mg2的最高比容量分别为116mAh/g、

109mAh/g、70mAh/g,这充分说明了在较高倍率充放电下,Mg1相对于Mg0和Mg2样品更加具有优异的高倍率性能;21~30次的1C倍率充放电的结果说明了

同样的问题。

图3给出了三个样品在不同电流下恒电流充放电第1次循环的充放电曲线。图中所有的充放电曲线均没有第二个电压平台的出现,这充分证明了Mg在充放电过程中不发生变价。如图3(a)所示的低倍率充放电过程中,三种样品均具有平坦的3.4V放电平台,充放电曲线中的充电和放电平台的差距可以说明材料在充放电过程中的极化情况,从图3

(b),(c)的较高倍率充放电曲线中,我们可以明显看出三种样

品的极化情况是Mg2>Mg0>Mg1。以上数据分析可以看出:

(1)少量Mg的掺杂可以有效的提高了材料电化学性能,尤其

是材料高倍率性能;(2)但是当Mg含量增加到20%(摩尔百分数)后,材料的比容量骤降,同时极化现象严重,表现出了较差的电化学性能。这一现象可能和Mg在掺杂时给材料的电子结构带来变化有关。

图1

LiFePO4合成过程的DSC-TG曲线图

Fig.1

DSC-TGcurvesofLiFePO4syntheticprocess

图2Li(MgxFe1-x)PO4在不同倍率充放电下的

放电容量随循环次数变化

Fig.2

Specificcapacityvs.cyclenumberforLi(MgxFe1-x)PO4at

differentcurrentdensities

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研究与设计

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2.2Mg掺杂对材料结构的影响

图4给出了不同掺Mg量的三个样品的XRD图谱。在合

成LiFePO4和Li(Fe0.9Mg0.1)PO4样品时,是严格按照化学计量比来配置原材料的,如果Mg不是取代了Fe的位置,必然会造成某个元素过量,从而产生第二相。从图4所示的Mg1和

Mg2的XRD图谱中,我们并没有检测到杂质峰的存在。因

此,我们有理由相信,Mg在掺杂过程中取代了Fe的位置。

另外,我们发现,峰的位置随着掺Mg量的增加向大角度

方向发生偏移。

Mg量越大,偏移愈加严重,此外,我们计算了三个样品的晶胞参数,结果如表2所示。随着掺Mg量的增大,晶胞参数在三个轴线方向均发生递减,且晶胞体积发生了明显的减少,由Mg0时的0.2934(nm)3减小到Mg2时的

0.2833(nm)3。这是由于Mg2+的离子半径为0.066nm,小于Fe2+的离子半径0.074nm,Mg的掺杂使得晶体结构发生了明

显的畸变。

3结论

Li(MgxFe1-x)PO4中的Mg2+在充放电过程中不发生变价,

从而使得Mg的掺杂会带来一定的容量损失,但研究表明,

10%(摩尔百分数)的Mg的加入会提高材料的比容量,尤

其是它的加入会使高倍率性能带来较大的改善;然而,Mg替代Fe掺杂的同时,使得材料的晶胞体积减小,可能会造成离子导电的降低。因而大量Mg的掺杂对材料性能是有负面作用的。

参考文献:

[1]

PADHIAK,SNANJUNDASWAMYK,GOODENOUGHJB.Phospho-olivinesaspositive-electrodematerialsforrechargeablelithiumbatteries[J].JElectrochemSoc,1997,144(4):1188—1194.[2]

CHUNGSY,JASONTB,CHIANGYM.Electronicallyconductivephospho-olivinesaslithiumstorageelectrodes[J].Naturematerials,2002,1(10):123—128.[3]马世昌.化学物质词典[M].西安:陕西科学出版社,1999.501.

[4](美)迪安JA.兰氏化学手册[M].北京:科学出版社,1997.3,12.[5]

李冀辉,黎梅,张志宏,等.常用化学反应速查手册[M].河北:河北科学出版社,1995.408—412.

图3

不同x值的Li(MgxFe1-x)PO4不同电流密度下第1次循环

的充放电曲线

Fig.3

Charge/dischargecurvesofLi(MgxFe1-x)PO4(x=0,0.1,0.2)

(a)20mA/g(b)80mA/g(c)160mA/g

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