当前位置:文档之家› 完全无人值班水电站自动化系统在赵家垭水电站的应用

完全无人值班水电站自动化系统在赵家垭水电站的应用

1

中小型完全无人值班水电站自动化系统在赵家垭水电站的应用

卢任文

(湖南华自科技有限公司 湖南长沙 410205)

【摘要】我国中小型水电站已实现了“少人值班”的综合自动化系统,还没有实现“完全无人值班”的运行模式,经水利部试点,在湖南省慈利县赵家垭水电站初步实现了水电站“完全无人值班”的运行模式,水电站值班放在50kM 外的慈利县。对该系统进行了详细介绍,在肯定系统优势的同时也提出存在的问题,系统的规范和完善还需不断改进。该系统已于2011年5月16日通过水利部国际合作与科技司的鉴定。图8幅。

【关键词】中小型水电站 完全无人值班自动化系统 应用

一、前言

我国是水利资源丰富的大国,目前有中小型水电站4万5千余座。近十来年,大部分水电站都实现了“综合自动化系统”,将我国水电站的自动化水平大大地提高了一步,这些中小型水电站都是按照“少人值班”的模式运行的,没有一个中小型的水电站是按“完全无人值班”的模式运行。

随着计算机监控技术、网络通讯技术和水电站各种配套设备性能不断进步,质量不断提高,人们的观念和管理水平不断的进步,为水电站“完全无人值班”的实现提供了良好的条件。为了适应电力工业发展的需要,提高设备安全运行和自动化水平,改变我国电厂管理用人多、效率低的落后局面,赶上世界先进水平,中小型水电站实现“完全无人值班”是改革的必由之路 。为此,2009年水利部提出中小型水电站“完全无人值班”的试点工作。初步试点单位为湖南省慈利县赵家垭二级水电站。由我公司承担项目的研发、设计、生产、调试、现场运行等工作。

二、自动化系统概况

赵家垭抽引水储能水电站是一个梯级电站(参看图1),

始建于上世纪七十年代末,位于湖南省慈利县西南部海拔600

多米的高山上,距县城约50多公里,此地常年阴雨绵绵,环

境条件极为艰苦。作为“完全无人值班”试点的是赵家垭二级

水电站,该站共装设3台1600 kW 混流式水轮发电机组,发

电机出口额定电压为 6.3kV ,1台35∕6.3kV 主变,容量

6300kV A ,电站用1回35kV 出线并入电网。

完全无人值班水电站应以“安全运行、可靠控制”为第

一重要原则,因此,在关

键部分均采用双重冗余设

计,尤其是通讯通道,采

用了双网双通讯接口的设

计。

赵家垭二级水电站于

2010年6月上旬经技术改造,将值班监控中心设置在50公里外的

慈利县,通过光纤通讯,对水电站进行远程控制,并按“完全无人

值班运行模式”试运行成功。

图2 远程监控屏 图1 赵家垭抽引水储能水电站

2

水电站的自动控制系统采用高性能双嵌入式工业计算机、双工业以太网交换机,双机双网冗余系统,同时还支持现场的本地监控。水电站上位机监控系统按组屏方式结构,如图2所示。

水电站的励磁系统采用双微机励磁调节器的结构,两套微机励磁调节器采用互为热备用的方式运行。调速器则采用数字阀控制的微机调速器,调速器用16Mpa 的高油压,采用充16MPa 的高压氮气作缓冲,不用经常补气,水电站可省去两台高压空气泵。

直流电源采用N +1高频充电模块设计,保证了直流电源的可靠性。保护装置则采用DSP 芯片作CPU ,工作频率为150MHz ,由于是32位的芯片,故速度快、精度高。由于水电站规模小,没有考虑采用双保护装置的方案。

机组自动控制LCU 屏是控制可靠的关键,我们采用了双CPU 、双以太网通讯模块、双电源的PLC ,保证了在任何时候PLC 控制工作和通讯的可靠性。

为了保证发电机有功功率和无功功率调节的可靠,采用了双反馈系统,一套用电量采集单元作电量的反馈,另一套用电量变送器作热备用。 水电站还配备了工业视频系统,采用具有以太网通讯口的数字化摄像头,可以将水电站现场图像远传至远方控制中心,运行人员通过视频画面来监视电站现场设备运行情况,更好地了解设备运行状况。

远程监控中心也采用双星形以太网结构,采用2台高性能主机作操作员工作站、1台视频工作站、22英寸液晶显示器、GPS 、全彩打印机及高性能UPS 电源等,主机也是双机冗余备份。

整个网络系统的原理图如图1所示。

远程控制中心设在距电站50公里以外的县水务局十楼,通过光纤通讯实现远程控制水电站的所有工作,包括自动开机、自动停机、自动负荷调整、

数据采集与记录。对油、气、水等辅助设备也完

全实现了远程自动控制。

远程中心配有GPS 对时系统和On-Call 短信

报警系统,在出现事故的情况下短信报警系统能

自动的及时通知相关负责人,有效的提高了整体

工作效率。整个系统设计以冗余为主,保证了电

站的各设备能安全可靠的运行。赵家垭完全无人

值班水电站自动化系统原理图可参看图3,其远程

监控中心则参看图4。

图3 赵家垭完全无人值班水电站自动化系统原理图

图4 远程监控中心

3

三、经济效益和社会效益

赵家垭水电站实现完全无人值班以后,取得了重大的经济效益和社会效益。

1)降低了运行和维护人员的劳动强度,提高了效率,有效减少运行值班人员数量,降低水电站人员开支费用。

2)保证了水电站运行的可靠性。电站实现自动化及完全无人值班后,一方面可通过各种自动装置

快速、准确、及时地进行控制、检测、记录和报警,

既可防止不正常工作状态发展成事故,又可使发生事

故的设备免遭更严重的损坏,提高了供电的可靠性。

另一方面,通过各种自动装置来完成水电站的各项操

作和自动控制,如开停机操作、同期并网和负荷的调

节,不仅可以大大减少运行人员误操作的可能,从而

也减少了发生事故的机会,而且还可大大加快操作或

控制的过程,尤其在发生事故的紧急情况下,保证系

统的安全运行和对用户的正常供电,具有非常重大的

意义。

3)提高了水电站运行的经济性。电站实现自动化

后,我们可根据系统分配给电站的负荷和电站的具体

条件,合理地进行调度,保持高水头运行,同时合理

选择开机台数,使机组在高效率区运行,以获得较好

的经济效益。如何实现各级电站合理最优调度,避免

不必要的弃水,充分利用好水力资源,对于梯级电站

来说尤为重要。

4)保证了电能的质量。要维持系统电压和频率在

规定范围内,就必须迅速而又准确地调节有关发电机组发出的有功和无功功率。特别是在发生事故的情况下,快速的调节或控制对迅速恢复电能质量具有决定性的意义,而这个过程,以往我们单纯靠手动操作,无论在速度方面还是在精度方面都是难于实现的。(参看图5~图8)。

四、目前存在的问题

1)由于是老站改造,目前还存在一些问题。一是由于电站建设年代已久,主机设备也有老化,三台水轮机组的导叶漏水量较大,至使停机时需关闭进水闸阀,机组转速才能下降到正常停机时所需转速,目前已对导叶进行维修。

2)电站进水闸阀采用交流电动机控制,在失去交流

电源的情况下不能正常启、闭闸阀,

对机组安全运行不利。

打算采用直流电动机启闭进水闸阀的方案。

3)电站到远方控制中心的光纤暂时是租用移动公司

的,其带宽不够,至使在远控中心不能同时传输多画面电

站视频图像。以上问题正在积极筹措资金,逐步进行处理。

五、关于完全无人值班水电站几个问题的探讨

1、中小型水电站的完全无人值班水电站远程监控系

统取得了初步的成功,但还需要有更多的水电站进行试

验,以取得好的经验;

2、由于只是刚开始试验,还没有更多的经验,应该

图5 改造前的机组控制屏 图6 改造后的机组控制屏

4 根据不同水电站容量大小、不同类型的水电站设计不同的自动控制系统,以取得最佳的性价比,并且选择典型站作进一步试点;

3、对自动控制功能要进一步优化,摸索对通信通道的实际要求,提高通信的可靠性;

4、为了达到完全无人值班水电站“安全运行、可靠控制”的目的,不能只着眼于二次自动控制系统,一次设备的优良品质和可靠运行更是实现“水电站完全无人值班”的前提。但是,水电站在“完全

无人值班”的运行模式下,对一次设备应

该提什么要求,目前完全没有定论,更没

有相关的标准或要求,为此,应该对一次

设备的要求应有具体的制度和规范;

5、水电站自动化元件也是实现完全

无人值班的关键,应该采用品质好、性能

符合要求的产品,否则会引起很多麻烦。

6、水电站实现完全无人值班后,应

该建立完全无人值班水电站管理制度,例

如:设备的定时巡检制度、紧急事故的处

理制度、设备的维护制度、人员的应知应

会的要求等等,需要在今后的实践中制定

和完善;

7、如何防止水电站的水淹,是与水

电站的设计、自动控制系统的设计有关。

自动控制系统应如何满足在发生水淹时,自动完成保护水电站的各种操作,还没有什么经验;

8

、水电站实现完全无人值班后,对管理干部、技术人员和运行人员会提出更高的要求,如何对各

类人员进行培训,也需不断的摸索和探讨。

9、在各种类型水电站进行“完全无人值班”试验

的基础上,需要制定“中小型完全无人值班水电站自

动化系统设计规范”,作为今后开展工作的指导文件。

六、结束语

中小型水电站实现“完全无人值班”的运行模式只

是刚开始试验,还没有完全成熟的经验,因此,真正

要实现中小型水电站的“完全无人值班”,任重道远。

2011年5月,水利部国际合作与科技司对本成果

进行了鉴定。鉴定委员有水利部农机局、南京水利水

文科学研究所、中国水利水电科学研究所、湖南省水

利水电勘测设计研究总院、中国电力科学研究院等领

导与专家。鉴定委员会认为 :该成果填补了小型水电

站无人值班运行模式技术研究的空白,达到国内领先

水平。

本文章已刊登在“小水电”期刊2011年第1期(总157期),在华自通讯发表时,作了少许的更改。

作者简介 :卢任文(1937-),男,教授级高级工程师,主要从事电力系统变电站、水电站、泵站等自动化系统的技术研制工作。 图6 改造前的调速器

图7 改造后的微机调速器

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档